#4机组大修冷态验收报告0814.docx

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#4机组大修冷态验收报告0814

 

编号:

JL201.04.02-04-41.2006

 

2006年4#机组大修冷态验收报告

 

生产技术部

2006年8月14日

 

#4机组大修冷态验收报告

#4机组大修于2006年6月7日开工,至8月14日,大修工作基本结束。

各专业自检合格,已达到后续试验及整体启动条件。

8月14日生产技术部、安监部组织检修部、发电部、建安公司对#4机组进行了冷态验收,现将验收结果汇总如下。

各责任部门要对发现的问题及时进行彻底地整改,以确保4#机组顺利地按期并网投运。

1汽机专业

项目完成情况:

项目全部完成。

另外,甲内冷水泵轴承烧损恢复工作,今天18:

00前完工。

不影响机组启动。

转机带负荷试运全部结束合格。

发电机风压试验合格。

DEH液压部分无影响机组启动问题。

0米、5米地面设备管道卫生较差,架空管道卫生未搞,保温铝皮整个未恢复,但不影响机组启动。

高压缸保温套工作未完,影响机组启动。

阀门牌子、设备标志牌总体缺的较多。

精品工程整治仍需继续努力,差距较大。

1.1#4机稳压水箱补水调整门旁路门,旁路门前截门未包保温;

1.2#4机除氧器事故溢水电动门下有保温废料;

1.3#4机连排扩容器安全门脚手架为拆除;

1.4#4机高厂联箱、厂用联箱未包铝皮,疏水管道保温未恢复;

1.5#4机中压主汽门盖板未完全恢复;

1.6#4机前箱、中箱未整治刷漆;

1.7#4机高中压缸主机化妆板卫生差;

1.8#4机#2电焊箱穿线管地面未修补;

1.9#4机高位油箱、排烟风机未整治刷漆;

1.10#4机润滑油管路卫生差;

1.11#4机轴加进汽门水封管路未整治;

1.12#4机#8、#6低加空气门水封管未整治;

1.13#4机凝汽器北侧人孔脚手架未拆除;

1.14#4机丙凝汽器北侧顶部有一废铁丝;

1.15#4机5米层地面卫生差、保温材料乱放;

1.16#4机主油箱卫生差,未整治刷漆;

1.17#4机5米平台东南侧有废槽钢、木棒;

1.18J403、J401消防箱未更换;

1.19#4机南墙废水回收门前截门地沟盖板未整治;

1.20#4机主冷油器未整治刷漆;

1.21#4机顶轴油管移位后阀门标志牌未装;

1.22#4发电机废油箱上部有一废铁丝;

1.23#4机高低加未包铝皮;

1.24#4机低加放水未装地面放水漏斗;

1.25#4机凝汽器未刷漆整治;

1.26#4机高低加周围卫生差;

1.27#4机甲顶轴油泵出口逆止门渗油;

1.28#4机顶轴油基础瓷砖未贴;无设备标志牌,阀门标志牌;

1.29#4机电动闸门前疏水检查门上挂有一卷胶皮管;

1.30#4机内冷水平台积水;

1.31#4机密封油平台未刷漆整治;

1.32甲乙射水抽汽器管道油漆脱落;

1.33凝结水小循环阀门保温未恢复;

1.34夹层联箱、法兰加热联箱要求包旧铁皮;

1.35二级旁路南侧热工拆除表管后地面两块地砖未恢复;

1.36#4段抽汽手动门平台上杂物多,有铁丝、木棒;

1.37乙循环水滤水器旁三个检修围栏未收回;

1.38乙循环水泵基础胶皮上油漆点未擦干净;

1.39甲氢冷泵旁暖气回水管上有一废弃角铁和管箍;

1.40凝汽器北侧脚手架杆太长,影响运行人员行走和操作;

1.41主冷油器地基瓷砖破损多;

1.42乙凝汽器入口门旁电缆穿线管用塑料带绑扎,旁边多个电缆头裸露,照明灯泡破裂;

1.43凝结泵东侧栏杆护栏歪斜,墙面破损未恢复;

1.44甲乙凝结水泵空气门封管缺损、不平整。

1.45压缩空气储气罐地基瓷砖未恢复;

1.46凝汽器上面架空管道上卫生查;

1.47现场围栏、楼梯护板多处脱落、变形;

2锅炉专业

2.1炉侧试验及试转情况

2.1.1甲乙侧送风机、引风机、一次风机、密封风机、火检风机、磨煤机、给煤机试转正常;

2.1.2锅炉风压试验正常;

2.1.3锅炉空气动力场试验正常;

2.1.4锅炉水压试验正常;

2.1.5电除尘空升试验,甲侧二电场、乙侧一、二电场电气回路存在缺陷,经处理后,试转正常,其它三个电场试转正常。

2.2标准项目全部完成;

2.3非标准项目全部完成;

2.3.1省煤器、空预器烟道漏风整治;保温正在抹面;

2.3.2A磨小齿轮、轴承更换完成;

2.3.3B磨减速机轴承更换完成;

2.3.4磨煤机耳轴、分离器衬板更换完成;

2.3.5磨煤机减速机轴封更换完成;

2.3.6磨煤机粘贴耐磨陶瓷完成;

2.3.7锅炉预热器中下层管箱更换完成;

2.3.8甲乙侧一次风机叶轮更换完成;

2.3.9送风机转子总成委外大修完成;

2.3.10磨煤机刚球筛选及补充完成;

2.3.11送粉管道弯头、缩孔、膨胀节更换完成;

2.3.12电除尘振打轴系更换完成;

2.3.13甲乙侧捞渣机传动机构大修完成;

2.3.14定排系统阀门完善完成;

2.3.15锅炉压力容器定期检验完成;

2.3.16#4机组汽水系统管道支吊架应力核算及维护调整完成;

2.3.17磨煤机筒体挡球衬板更换完成;

2.3.18#4机组主蒸汽、再热蒸汽管道普查完成;

2.3.19#4锅炉过热器安全门换型改造完成;

2.3.20#4炉甲乙捞渣机关断门换型改造完成;

2.3.21高过管排更换完成;

2.4安全质量监督验收卡已填写完毕;

2.5锅炉专业大修整体工作基本按期完成;

2.6设备系统变更情况

2.6.1对原汽包、过热器安全门进行改造,改造为哈尔滨哈锅阀门股份有限公司生产的双排汽全量型安全门。

其型号为PAT-7414、公称通径为DN90,排汽量为每只196T/H。

根据靖电公司的设备编号原则与设备所处的位置进行编号及命名为:

2.6.1.1原汽包工作安全门更名为甲侧过热器出口Ⅰ安全阀;

2.6.1.2原汽包控制安全门更名为乙侧过热器出口Ⅰ安全阀;

2.6.1.3原过热器工作安全门更名为甲侧过热器出口Ⅱ安全阀;

2.6.1.4原过热器控制安全门更名为乙侧过热器出口Ⅱ安全阀;

2.6.2对原冷灰斗关断门进行改造,重新加装液压操作系统。

2.6.3定排反冲洗长期不用,割除;

2.7安评项目10项全部完成;

2.8反事故措施项目2项全部完成;

2.9缺陷项目26项全部完成;

2.10现场检查存在的问题

2.10.1送粉管道零米、十米保温及铁皮未恢复,脚手架未拆除,要求制粉系统投运前保温工作全部结束,脚手架全部拆除,防止着火;

2.10.2B磨煤机隔音罩内卫生清扫不干净;

2.10.3A、B磨煤机精品工程整改项目未进行;

2.10.4A、B磨煤机润滑油站及喷淋油系统设备卫生差;

2.10.5过热器、再热器减温水系统管道表面保温不平整,需要重新抹面;

2.10.6送风机油站内外卫生差,需要重新清扫;

2.10.7甲侧一次风机顶部十米平台孔洞未封堵;

2.10.8电除尘零米灰沟清理后,淤泥堆在现场,未清理;

2.10.9甲侧吸风机油站冷却水来水门无标志牌;

2.10.10过热器一、二级减温器及导汽管保温未抹面,脚手架未拆除;

2.10.11过热器、再热器主蒸汽导汽管保温未抹面;

2.10.12炉顶锅检打磨检查部位保温未抹面,脚手架未拆除;

2.10.13汽包前部导汽管保温铁丝网未恢复,汽包平台上施工残留耐火胶泥未清除;

2.10.14低再至高再导汽管保温未抹面,脚手架未拆除;

2.10.15饱和蒸汽取样管节管座部位保温未包;

2.10.1647m甲侧取样管一次门以后管道保温未包;

2.10.1747m甲侧看火孔手柄连接螺栓断裂;

2.10.18炉内脚手架拆除后,照明灯、线未回收;

2.10.19炉本体刚性梁上部杂物未清理;

2.10.20长吹疏水管道保温踩坏部位未恢复;

2.10.21再热器事故喷水减温水管保温未恢复;

2.10.22连排管保温未恢复;

2.10.23分散下降管保温未抹面;

2.10.2426m乙侧旧安全门未回收;

2.10.2510m以下管道保温未抹面;

2.10.26空预器上水平烟道伸缩节部位保温未按要求施工,需整改。

2.11现场保温抹面工作进度严重脱后,但根据目前情况,基本不影响锅炉点火,很多工作在点炉后还需再做4天,才能完成抹面工作。

2.12由于本次锅炉点火为做试验,送粉管道保温工作不影响点火。

3电气专业

3.1存在的问题

3.1.1高低压电机转向标志未标识;喷漆工作未完工;

3.1.2乙一次风机电机后端部进风罩变形;

3.1.3乙侧碎捞渣机电机控制柜内绝缘材料垃圾未清理;

3.1.4A磨煤机电动葫芦控制箱下侧有1根电缆管未拆除;

3.1.5汽机、锅炉专用屏开关本体未加装防护罩;

3.1.6甲乙丙给水泵电机接地线不规范;

3.1.7发电机5米北侧立柱墙面脚铁支架未拆除;

3.1.8主变、厂高变冷却器风机动力电源开关未标识;

3.1.9厂高变冷却器散热片联接扁铁固定螺栓不全;

3.1.10发电机5米南侧楼梯口左上部有4根电缆管未拆除;

3.1.11发电机5米中性点电缆接地线不规范;

3.1.12给煤机电机接地线未接;

3.1.13集控室电缆夹层有电缆未回收,有竹架板、木棒未清理;

3.1.14发电机5米电流互感器二次线电缆槽盒固定不可靠。

3.1.1541M工作、事故照明箱无标识;

3.1.16PT小室有塑料桶、钢管未清理;

3.1.17PT小室喷漆后设备柜体灰尘未清理;

3.1.1841M、42M配电室窗户玻璃不全,有污垢;门上有污垢。

3.1.1941M配电室南侧电焊箱无标识;

3.1.20PT小室励磁母线防护栏未加锁;

3.1.2142M配电室有1木凳未回收;

3.2项目完成情况:

3.2.1机炉专用屏换型改造工作结束;

3.2.2发电机出线罩换型改造工作结束;

3.2.3发电机主励磁机集电环换型改造工作结束;

3.2.4高低压电机带载试运工作结束;

3.2.5主变冷却器改造工作结束;

3.2.6主变、厂高变事故放油阀(新安装)处地面未恢复;

3.2.7主变、厂高变处地面整治工作未完工;

3.2.8电缆沟整治未完工;

3.2.9照明整治未完工。

4热工专业

4.1项目完成情况:

4.1.1DEH系统改造项目的试验工作正在进行;

4.1.2标准项目全部完成;

4.1.3除DEH系统外其它改造项目完成;

4.1.4整治项目中电缆槽架没用到货,没有完成;

4.2存在的问题;

4.2.1汽机五米热工设备检修中拆除的地砖没有恢复;

4.2.2旁路就地没用的接线盒没有拆除;

4.2.3送风机出口挡板执行器行程开关歪斜,安装不规范;

4.2.4控制盘内开关和支架灰尘多,需要清理;

4.2.5EH系统的油压开关换型没有进行;

4.2.6电缆桥架的构件上废弃的角铁没有拆除;

4.2.7汽机5米三级降温调门执行器电缆串线管不规范需要整治;

4.2.8汽机五米通发电机侧天桥处脚手架上有两个槽盒盖;

5化学专业

5.1二单元化验站所有加药泵的电机部分油漆未刷;

5.2二单元化验站取样架干盘需重新刷油漆;

5.3二单元化验站磷酸盐泵基础需补瓷砖;

5.4计划项目全部完成。

6安全方面

6.1#6皮带处运送保温材料的临时吊运设施没有拆除。

6.2汽轮机左右侧中压主汽门靠化妆板外侧盖板不全。

6.3机头南侧平台外沿下电缆槽架未封堵。

6.45米层氢气干燥器处南侧栏杆割断未恢复,高度不够。

6.5汽轮机3对轮罩子未盖。

6.6锅炉本体、汽机除氧层、零米、五米热力系统大量木质、竹架板脚手架未拆除,热力管道运行后,容易烤燃。

6.7机炉侧部分消防栓内水龙带、枪头丢失,箱体玻璃打碎、挂锁丢失,建安公司尽快补全。

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