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精选XX运营诊断报告

XX

XX运营诊断报告

XX运营诊断组

二Ο一二年八月十五日

为贯彻落实集团公司2012年工作会议和火电工作会议精神,根据XX火电〔2012〕301号文件《关于开展火电企业运营诊断工作的通知》要求,XX(以下简称XX)成立了运营诊断组,总经理助理、发电部主任XX亲自带队,发电部副主任XX、XX任组长,同时邀请了集团公司、XX、XX、XX各单位业务能力强、管理经验丰富的同志共15人组成诊断组(诊断组成员名单见附件),于2012年8月10日至15日,对XXXX(以下简称XX)从安全与环保管理、经营管理、燃料管理、设备管理、运行及节能管理、综合管理六个方面开展运营诊断工作,形成诊断报告如下。

一、诊断工作开展情况

8月11日,诊断组在XX召开了首次会议,按照集团公司2012年火电企业生产运营现场会要求,对照集团公司火电运营诊断标准,全面、真实、准确、客观地总结XX在安全生产、经营管理等方面值得推广的经验,认真查找存在的主要问题,提出科学合理的建议与措施,切实提升XX企业管理能力和经营绩效水平。

XX发电部副主任XX对运营诊断工作提出了具体要求:

一是诊断工作要严格对照标准、诊断准确、措施得当,为XX提供具有实践价值的诊断意见和建议;二是要求XX积极配合好本次诊断工作,保证诊断工作真实有效;三是诊断工作要实现闭环管理和常态化,持续提升XX生产经营水平。

XX副总经理温守江对运营自诊断情况进行了汇报并做了表态发言。

诊断专家组采取查阅资料、座谈访问、现场观察、跟踪调查等方式全面开展诊断工作。

诊断期间,专家组成员查阅了有关规程、制度、报表、台帐及历史记录;与分公司领导、中层管理人员、一般管理人员以及一线职工进行座谈;对运行交接班、现场操作、设备检修维护和巡回检查等进行了跟踪调查,对机组的实际运行状态进行了观察分析。

XX领导、相关部门负责人和XX对这次诊断工作高度重视,保证了本次诊断工作高效率、高标准地顺利开展。

8月14日,在各诊断工作组与XX进行充分沟通的基础上,形成了诊断报告。

8月15日召开了末次会议。

二、XX基本情况

XX成立于2009年3月27日,为XX目前唯一投产运行的火电机组。

一期工程建设2×330MW亚临界抽汽凝汽式直接空冷燃煤供热发电机组,1、2号机组分别于2010年12月和2011年7月通过168小时试运,同步建设烟气脱硫系统,预留脱硝设施场地。

XX位于乌鲁木齐以西270公里的乌苏市,是北疆地区重要的骨干型支撑电源。

2012年2号机组荣获“全国发电装机突破十亿千瓦标志性机组”,一期工程获颁“中国电力优质工程奖”。

分公司实施运、管一体化模式,检修及维护外委;目前设置职能及生产部门10个;现有员工299人,其中,领导班子6人,中层管理人员21人,一般管理人员46人,生产人员226人。

截止7月底XX已累计实现安全生产576天。

2011年完成发电量27.15亿千瓦时;供热量62.9万吉焦;供电煤耗347.69g/kWh;综合厂用电率8.78%(不含脱硫);利润总额2137万元。

2012年上半年发电量18.64亿千瓦时;供热量103万吉焦;供电煤耗333.76g/kWh;综合厂用电率8.76%(不含脱硫);利润总额3643万元。

(一)安全、环保管理

1.安全管理

建立了完善的安全生产管理组织体系,成立了以总经理为主任的安全生产委员会、防火委员会、交通安全委员会、综合治理委员会等,设置了安全监察部,安全生产管理规章制度基本健全。

实行安全生产目标分级控制、分口把关。

每年分公司与部门、部门与班组和个人签订安全目标责任书。

建立了安全管理三级网络,安全生产责任制职责清晰;按照“四不放过”的原则对安全事件实施了规范的闭环管理;重视外包工程、劳务用工管理以及消防、交通等非生产领域的安全管理,履行业主“四项责任”,并加强现场监管;建立了应急救援组织机构,编制应急预案及现场应急处置方案,开展应急救援的宣传、培训和演练。

2.环保管理

建立健全了相应的环境保护规章制度,建立了环保试验室,配备了必要的环保监测仪器。

烟气脱硫为特许经营管理模式,脱硫设施投运率及效率达到标准要求;实现废水零排放;烟尘实现达标排放。

(二)经营、营销、物资管理

1.经营管理

全面预算管理组织体系健全,成立了预算管理委员会。

制定了《XX预算管理实施细则》,将分公司的全部经济活动纳入统一的预算管理,年度业务预算、专项预算编制科学合理,可执行性强。

年度、月度计划和分析资料上报及时,年度预算编制与实际执行偏差率基本控制在±5%之内。

形成了预算编制自下而上,预算执行分层、分级控制的良性机制。

强化预算的执行和过程控制。

预算指标层层分解,总经理与各部门负责人签订了《部门年度综合业绩责任书》,制定了《XX经营指标考核办法》,绩效指标的完成情况与中层干部、专业人员年度绩效考核直接挂钩。

预算监控、分析、调整控制得力,考核体系健全,有效强化了预算执行的刚性。

制定了会计电算化、会计工作管理、资金管理、资产管理、成本核算、税务管理等方面的财务管理制度。

推行标准成本管理模式,按照集团公司《火电及热力产品成本标准》编制预算并严格执行。

2.营销管理

市场营销管理组织机构健全,由总经理牵头开展市场营销工作,配备了专职市场营销人员负责市场营销工作,及时分析与预测区域电力、热力市场形势,制定了年度市场营销策略与工作要点,积极与自治区经信委、电力公司沟通,争取提高年度基础电量计划和外送电量计划。

计划发展部和发电运行部密切配合,积极与电力调度中心沟通日发电负荷,为超发月度和年度电量计划打下坚实的基础;千方百计扩大供汽和供暖范围,努力实现热电联产效益最大化。

2011年在2号机组7月份投产的情况下,年度发电量仍完成27.15亿千瓦时,利用小时数达5619小时,仅比区域同类型机组低116小时;2012年上半年完成发电量18.64亿千瓦时,利用小时为2825小时,超出区域同类型机组14小时,高于同类机组平均水平0.89个百分点。

3.物资与工程服务管理

制定了较为齐全的物资采购、供应商管理、仓储管理、物资与工程服务招标、合同管理及结算管理等制度,物资和工程服务采购流程设置合理、采购方式符合集团公司招标管理制度和物资管理制度的规定,物资询价采购过程规范。

通过MIS系统实现信息化管理,有效提高了物资管理水平。

基建随机备品备件交接手续齐全,仓库库容库貌较好,备品备件的验收、领料制度齐全。

建立了完备的库存物资明细帐,准确记录物资收发的数量和金额,保持储存物资完好,定期清查、盘点,确保账、卡、物相符,库存金额处于合理水平范围。

制定了《XX事故备品备件管理制度》,事故备品清册已经审批完毕,正在按照流程进行采购。

(三)燃料管理

建立了由物资管理部、发电运行部、生产技术部、计划发展部、纪检监察组成的燃料管理体系。

制定、修编了《燃料管理办法》、《煤炭计划管理办法》、《入厂煤采样管理办法》、《入厂煤化验及煤质管理办法》、《煤炭结算管理办法》、《燃料经济活动分析管理办法》、《燃料供应商管理办法》、《燃煤汽车运输管理办法》等16项制度并制定燃煤采、制、化作业指导书,为燃料管理的规范化、程序化、标准化、专业化管理奠定了良好基础。

2012年共签订燃煤采购合同150万吨,全部为新疆区域内煤源,其中重点煤源XX四棵树煤炭公司130万吨,占合同总数的87%;市场煤源分别为:

神华新疆能源有限责任公司10万吨,乌苏市巴音沟丛龙煤矿10万吨,占合同总数的13%。

全部采用汽车运输方式,坚持入厂验收、合同结算的原则,车车计量、车车采样,检斤率和检质率均达到了100%,受冬季气温较低对设备带来的影响,2012年1-6月机械采制样装置投入率累计完成49.63%。

入炉煤皮带秤投入率和入炉煤机械采样装置投入率均完成100%。

强化燃料运输过程管理。

燃料运输车辆实现了GPS定位系统管理,并建立了相关制度,有效控制了电煤运输过程中调包、换煤现象。

建立了入厂煤日、月进耗存台账、入厂煤煤质情况台账、燃料信息系统数据每日及时、准确报送,月度报表按时填报。

2011年至今燃料审计所提出问题已基本整改完毕,现仅余计量人员取证问题尚未整改完毕。

主要原因为:

2012年自治区质量技术监督局培训及取证工作定于2012年9-10月集中进行,届时分公司将安排相关岗位人员进行取证。

(四)设备管理

认真贯彻集团公司“三制一化”创全优的要求,根据分公司管理特点和部门设置,建立了设备管理体系,已制订和修编了设备缺陷管理、检修管理、点检管理、设备异动、技改管理等19项制度,流程清晰,管理闭环。

深入开展基础管理年、指标提升年、“五比五赛”、劳动技能竞赛、生产指标竞赛等多项活动,努力提高设备运行可靠性和健康水平,确保机组安全稳定经济运行。

2011年9月24日—10月8日,1号机组进行了首次C修,检修项目共计624项,其中非标准项目8项,执行检修作业指导书104份,质量验收W点467项,H点142项,完成100%,消除了影响机组安全运行缺陷74项。

从修前策划、组织机构、项目制定、物资准备、文件准备到进度管理、检修过程控制、修后总结等各环节做到了标准化、规范化,形成了完整、有效的流程和标准。

C修后实现连续运行150天的好成绩,为分公司安全生产和机组长周期稳定经济运行奠定了基础。

2012年计划实施技改项目4项,超过百万元的项目共计2项,目前已完成可研报告和改造方案论证,将在下一步积极推进有关技改项目的实施,并做好后评价工作。

(五)运行与节能管理

发电运行部在岗人员169人,其中管理人员13人,集控值班员63人(7人借调塔城分公司),辅机值班员92人。

由于集控值班员大部分为新进大学生,为保证安全生产稳定运行,暂聘XX保运人员25人。

运行管理制度基本健全,制定了运行岗位工作标准,运行工器具、运行规程及系统图配置齐全,制定了电气、热力标准操作票,调度纪律执行到位,运行值班记录较为规范,每月召开运行分析会,小指标竞赛等奖惩考核办法齐全,实施运行绩效考核。

制定了运行人员培训计划,开展了反事故演习、事故预想等培训工作。

为切实加强运行人员的培训工作,集控人员与XX保运人员签订了师徒合同,每月进行考核,有效提高了运行人员技术水平。

节能管理制度基本健全,建立了三级节能网络,制定了《节能监督实施细则》,编制了五年节能规划。

在设备治理和运行优化等方面做了大量的工作,取得了良好的效果,2号机组发电厂用电率被集团公司定为同类机组2012年标杆值。

(六)综合管理

企业发展规划清晰,年度综合业绩目标明确,领导班子团结务实,能够发挥核心带头作用,带领广大员工团结奋进,努力提升管理水平和机组运行水平,在安全生产、经营管理和精神文明建设方面都取得较大的进步。

企业制度体系基本形成,制度建设不断推进,已发布管理制度264项。

建立了以“三重一大”为核心的公司议事、决策和责任追究等主要管理制度。

能够结合当年的中心任务开展效能监察工作;风险管理的理念和意识较强,建立了基本完备的内控管理制度和工作机制;档案归档立卷工作规范;保密工作逐步完善。

对标管理组织机构初步建立,制定了企业《生产运营对标管理实施细则》、《生产运营对标工作指导手册》,强化了机组对标指标管理,综合计划与统计工作规范,月度经济活动分析考核工作开展较好。

人力资源管理制度较完备,基础管理基本到位,现有职工299人,在岗职工293人,内退职工6人,少数民族43人,平均年龄34.7岁,年龄结构相对年轻,技术人才相对匮乏,技术水平有待提高。

建立了绩效考核和奖惩管理办法,职工培训体系完善,计划清晰,2011年度培训率为94.7%。

2011年底接收了奎屯电业局原乌苏电厂118名分流职工,目前基本实现了转岗和安置。

企业已建立管理信息(MIS)、厂级监控信息(SIS)等系统,检修、运行、燃料、财务等管理系统能够为分析决策提供依据。

三、运营指标对标情况

(一)经营及三项费用

1.经营指标

2011年-2012年上半年经营指标完成情况

名称

发电量

综合入炉标煤单价(不含税)

平均售电单价(不含税)

单位边际收益

利润总额

资产负债率

单位

万千瓦时

元/吨

元/千千瓦时

元/千千瓦时

万元

%

2011年

271506

226

208.58

122.58

2137

77

2012年1-6月

186440

245

213.68

122.73

3643

76

XX投产以来经营状况一直较好,2011年实现利润2137万元,资产负债率77%,在集团公司火电企业中处于较好水平。

2012年上半年实现利润3643万元。

2.三项费用

年份

名称

单位千瓦修理费

(元/千瓦)

发电单位材料费

(元/千千瓦时)

单位千瓦其他费用

(元/千瓦)

2011年

集团公司

39.73

4.39

42.84

XX

5.98

2.06

33.93

2011年三项可控费用完成值处于集团公司火电较好水平,其中单位千瓦修理费排集团公司第一名。

3.营销指标

年份

名称

发电量

(亿千瓦时)

发电利用小时

(小时)

当地同等级机组平均值

(小时)

差值

(小时)

2011年

XX

27.15

5619

5735

-116

2012年

1-6月

XX

18.64

2825

2811

14

2011年发电量完成27.15亿千瓦时,利用小时完成5619小时,低于省内同类机组平均值116小时。

2012年1-6月,发电量完成18.64亿千瓦时,利用小时完成2825小时,高于省内同类机组平均值14小时。

(二)生产运营指标

1.设备可靠性

发电设备等效可用系数(%)

年度

完成发电量万kWh

计划停运次数

POT

非计划停运次数

UOT

强迫停运次数

FOT

等效可用系数EAF

备注

2011年1-6月#1机

78675.05

1

5

5

77.76%

2011年1-12月#1机

176863.85

2

7

7

84.62%

下半年#1机C修

2011年7-12月#2机

94642.2

0

2

2

99.12%

#2机于本年度7月15日通过168投运

2011年1-12月全厂

271506.05

3

14

14

89.18%

2012年1-6月#1机

94122.0

0

2

2

98.94%

2012年1-6月#2机

92318.4

0

0

0

100%

2012年1-6月全厂

186440.0

0

2

2

99.47%

#1机同比

减少3次

减少3次

21.18

2011年1-6月,1号机组发电设备等效可用系数完成77.76%,比考核值93%降低15.24个百分点。

2012年1-6月,1号机组发电设备等效可用系数完成98.94%,同比提高21.18个百分点。

2.运行指标

编号

指标

项目

供电煤耗

(g/kWh)

综合厂用电率(%)

发电油耗率

(t/亿kWh)

发电综合水耗率

(吨/千千瓦时)

#1

设计值

331.55(不含脱硫)

9.41(不含脱硫)

15

0.7

2011年

341.71

8.79

16.76

0.65

偏差

10.16

-0.62

1.76

-0.05

2012年1-6月

329.64

8.76(不含脱硫)

0.21

0.62

偏差

1.91

-0.65

-14.79

-0.08

#2

设计值

331.55(不含脱硫)

9.41(不含脱硫)

15

0.7

2011年

348.77

8.56

16.76

0.65

偏差

17.22

-0.85

1.76

-0.05

2012年1-6月

337.96

8.76(不含脱硫)

0.21

0.62

偏差

6.41

-0.65

-14.79

-0.08

(1)供电煤耗

2011年供电煤耗完成347.69克/千瓦时,比设计值331.55克/千瓦时高16.14克/千瓦时,其中1、2号机组分别完成341.71、348.77克/千瓦时,分别比设计值高10.16、17.22克/千瓦时。

2012年1-6月,供电煤耗完成333.76克/千瓦时,比设计值低2.21克/千瓦时,其中1、2号机组分别完成329.64、337.96克/千瓦时,分别高于设计值1.91、6.41克/千瓦时。

机组供电煤耗达设计值运行水平较2011年有较大提高。

(2)综合厂用电率

2011年综合厂用电率完成8.78%(不含脱硫),比设计值9.41%低0.63个百分点,其中1、2号机组分别完成8.79%、8.56%,分别比设计值低0.62、0.85个百分点。

2012年综合厂用电率完成8.76%(不含脱硫),比设计值9.41%低0.65个百分点。

(3)发电油耗率

2011年发电油耗率完成16.76吨/亿千瓦时,比标准值15吨/亿千瓦时高1.76吨/亿千瓦时。

2012年1-6月,发电油耗率完成0.21吨/亿千瓦时,比标准值15吨/亿千瓦时低14.79吨/亿千瓦时;发电耗油量较去年同期降低100吨。

机组启停次数同比减少7次,机组启动实现零油耗。

(4)发电综合水耗率

2011年发电综合水耗率完成0.65吨/千千瓦时,比设计值0.7吨/千千瓦时低0.05吨/千千瓦时。

2012年1-6月,发电综合水耗率完成0.62吨/千千瓦时,比设计值0.7吨/千千瓦时低0.08吨/千千瓦时。

(三)燃料主要指标

1.入厂热值和标煤单价

2011年平均入厂热值完成4821千卡/千克,入厂标煤单价完成265.73元/吨(含税)。

2012年1-6月份平均入厂热值4415千卡/千克,同比下降612千卡/千克;入厂标煤单价完成274.68元/吨(含税),同比上升12.86元/吨。

2.入厂入炉煤热值差与标煤单价差

2011年入厂入炉煤热值差完成84千卡/千克,入厂入炉煤标煤单价差完成4.84元/吨。

2012年1-6月平均热值差43千卡/千克,入厂入炉煤标煤单价差完成6.18元/吨。

3.2012年燃料管理对标指标情况

在集团公司2012年1-6月集团燃料管理指标对标中,多数指标处于领先值。

具体对标情况见下表:

序号

项目

单位

XX

1

入厂标煤单价

元/吨

238.73

2

重点合同兑现率

%

101.84

3

运输损耗率

%

0.15

4

盈亏吨率

%

0

5

亏吨索赔率

%

0

6

质价不符(亏卡)率

%

0

7

质价不符(亏卡)索赔率

%

0

8

库存告警天数(季度对标指标)

32

9

硫分超标率(季度对标指标)

%

0

10

入厂入炉煤热值差

千卡/千克

43

11

入厂入炉煤标煤单价差

元/吨

6.18

12

盘点盈亏量

-285

13

煤场储损率

%

0.23

14

水分差调整量占耗用量比例

%

0.57

15

入厂煤机械采样装置投入率

%

49.63

16

入炉煤机械采样装置投入率

%

100

17

入炉煤皮带秤投入率

%

100

(四)环保指标

2011年1号机组电除尘投运率99.86%,2号机组电除尘投运率100%,烟尘平均排放浓度19.71mg/Nm3;1号机组脱硫投运率96.43%,脱硫效率95.36%,2号机组脱硫投运率99.05%,脱硫效率96.05%,二氧化硫排放浓度34.27mg/Nm3,氮氧化物平均排放浓度181.65mg/Nm3。

固体废弃物和废水实现零排放。

四、经验与启示

作为XX唯一投运的火电企业,人员相对年轻,技术力量相对较弱。

机组投运以来,为确保机组的安全可靠运行,XX团结一心,做了大量扎实有效的工作,实现了投运当年即盈利的好成绩;尤其是2012年各项生产指标及现场文明生产等各项工作较2011年有很大的改进。

1.企业领导班子团结务实。

能够统一思想、把握全局,贯彻落实上级的方针和政策,推进企业安全生产、经营管理等各项工作,发挥核心带头作用,带动广大员工艰苦奋斗、扎根新疆,为服务西北建设和发展做出了贡献。

2.重视人才及员工队伍建设。

制定员工发展中长期规划及年度计划,加强人才梯队建设,积极实施人才工程,并建立发现、吸引、激励人才的机制,积极建立健全培训网络和培训制度,组织开展各类培训。

3.积极开展劳动竞赛活动。

通过开展小指标竞赛、减亏增盈“五比五赛”等劳动竞赛活动,激励员工努力学习生产知识,刻苦钻研生产技术,并涌现出集团公司减亏增盈“五比五赛”专项竞赛活动优秀班组、明星员工等先进代表。

4.深入开展基础管理年、指标提升年等活动,安全生产及经营各项指标显著提高。

截止2012年7月底,实现连续安全运行576天,上半年完成发电量18.64亿千瓦时,完成供热量103万吉焦,分别完成年计划的54.32%、60.59%,取得了时间过半任务过半的好成绩;发电利用小时相对值完成100.89%,优于省内同类机组平均水平;供电标煤耗完成333.76g/kWh,同比降低13.93g/kWh;上半年已实现利润3643万元。

5.加强检修管理,逐步推进点检定修工作。

点检、运行人员采用了巡点检设备,提高了点检和运行人员的工作效率,保证了原始数据采集准确性和及时性,有利于数据分析和共享。

五、存在的主要问题及改进建议

(一)安全与环保管理

1.应急预案未按国家电监会和集团公司的有关规定编写。

2.脱硫系统的工作票管理未纳入值长的统一管理。

3.定置管理有待进一步完善。

如办公楼、集控室门口消防箱未划定置线。

4.建议将隐患排查治理工作纳入MIS系统,固化流程,实现隐患排查工作的闭环管理。

5.工作票有不合格现象。

如RJ201207040010工作票,结束工作时间超出批准时间5天。

6.应抓紧完成环保“三同时”验收和安全“三同时”验收。

7.应尽快完成作业现场噪声和粉尘浓度的检测。

8.脱硫现场卫生状况差,九龙电力要加强脱硫现场文明卫生管理;消防箱未划定置线,消防器材未能定期检查,工艺间门口有两只井盖被压坏未采取防护措施,应按照集团公司规定规范脱硫现场划线、标识和挂牌。

(二)经营管理

1.尽快完成项目竣工结算和决算工作。

2号机组投产已一年有余,但工程竣工结算由于各种原因仍未完成。

建议通过XX电力工程公司与施工单位加强沟通,尽快完成项目竣工结算、竣工决算报审与项目后评估工作。

2.物资管理需进一步优化。

建议积极研究探索利用电子商务平台进行物资询比价,努力降低采购成本。

加大对物资采购和仓库管理人员培训力度,不断推进物资管理水平的提升。

(三)运行及节能管理

1.机组热耗率与设计值偏差较大

2号机组设计热耗率为8183.9kJ/kWh,投产后性能试验修正后热耗率8362.8kJ/kWh,高于设计值178.9kJ/kWh。

主要原因:

一是高、中、低压缸效率设计值分别为84.29%、92.46%、91.43%。

2011年11月2号机组投产后性能试验,额定工况时高压缸效率79.9%,比设计值低4.39个百分点;中压缸效率91.34%,比设计值低1.12个百分点;低压缸效率90.54%,比设计值低0.89个百分点;二是轴加温升设计值0.8℃,实际运行为2.7℃,说明轴封系统溢流到轴加的蒸汽量大于设计值;三是部分阀门内漏影响热耗,试验不明泄漏率4.086%。

2号机组阀门内漏情况统计表

序号

阀门名称

阀后温度(单位:

℃)

1

2号炉1号5%疏水一次门

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