灞桥电厂电除尘器电控改造方案.docx

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灞桥电厂电除尘器电控改造方案

 

灞电11号12号炉电除尘器电源改造方案

高频电源方案

方案书

 

 

杭州天明电子有限公司

2010年03月

 

一、引言

随着电力行业改革的不断深化,降低电厂用电率,降低发电成本,已成为发电厂努力追求的经济目标,历行节能,已被推到能源战略的首位。

高频电源与传统工频电源相比其特点是:

1、因为工作频率达到40~50KHz,使得输出二次电压几乎没有波动,利于提高二次电压、产生电晕,增强烟尘荷电能力;2、高频电源效率达到92.5%--95%,功率因数达到0.9,明显提高节能效果;3、高低压一体化设计,节约安装空间;4、三相供电,有效控制高次谐波产生和防止相间不平横现象,提高电网安全系数。

图一本体示意图

二、改造方案

备注:

HFHV为天明电子高频电源

方案一:

1、2、3、4电场电源均采用高频电源。

一台炉共安装16台高频电源;

图二电源安装示意图

方案二:

1、2电场使用高频电源。

3、4电场使用工频电源。

一台炉共安装8台高频电源和8台工频电源。

图三电源安装示意图

三、改造方案分析

方案一:

(性价比高)

1、电源采购成本分析:

16台高频电源采购成本为16*(11-14)=176-224万

其他费用包括高压隔离开关箱、网关等。

2、节能效果分析:

传统工频静电除尘电源效率为70%-75%、功率因数为0.6-0.7,高频电源效率为92%-95%、功率因数为0.9。

高频电源与工频电源节能对比表:

选项

目前工频(86.4KW)

高频(72KW)改造后情况

节电数据

单台炉耗电量

电源台数

单台炉耗电量

电源台数

额定功率比较(系数是2.658)

520KW/h

16

433KW/h

16

87KW/h

电源效率

0.7

593KW/h(消耗值)

0.925

93.4(消耗值)

499.6KW/h

降压振打

53.35KW/h

脉冲供电

因为不同设置耗电差别很大,顾暂不计算在内

总计节电

87KW/h+499.6KW/h+53.35KW/h=586.65KW/h

年总计金额

586.65KW/h*5000小时*0.35元=102.66万元(以一年运行5000小时,每度电0.35元)

3、工程复杂度分析:

由于高频电源是高低压一体式设计,后台DCS集中控制,只需设计专用高压隔离开关,利用原有的低压柜,节省了成本和高压柜的空间。

同时由于使用高频电源,使得相同输入功率时输出功率得以提高,势必使排放效果更佳。

综上所诉,3年内可全部收回投资。

4、节能效果:

通过合理的设定控制方式,是节能效率达到60%-80%

方案二:

(前期设备购置费用低)

1、电源采购成本分析:

1、2电场使用工频电源,3、4电场使用高频电源。

共需要工频电源8套和高频电源8套,采购成本为8*(7-10)+8*(11-14)=(144-176)万

2、节能效果分析:

传统工频静电除尘电源效率为70%-75%、功率因数为0.6-0.7,高频电源效率为92%-95%、功率因数为0.9。

高频电源与工频电源节能对比表:

选项

目前工频(86.4KW)

高频(72KW)改造后情况

节电数据

单台炉耗电量

电源台数

单台炉耗电量

电源台数

额定功率比较(系数是2.658)

520KW/h

16

260KW/h+216.7KW/h

16(8+8)

43.5KW/h

电源效率

0.7

593KW/h(消耗值)

0.7+0.925

296.5+46.7(消耗值)

249.8KW/h

降压振打

53.35KW/h

脉冲供电

因为不同设置耗电差别很大,顾暂不计算在内

总计节电

43.5KW/h+249.8KW/h+53.35KW/h=346.65KW/h

年总计金额

346.65KW/h*5000小时*0.35元=60.66万元

3、工程复杂度分析:

由于高频电源是高低压一体式设计,后台DCS集中控制,需设计专用高压隔离开关。

由于高频工频混合使用,在安装工频电源时可选择保留原变压器、低压柜,这样工程成本得以进一步降低,同时由于有8台高频电源的使用,使得在节电的前提下排放至少可以保证不大于目前状况。

如将高频电源放在1、2电场会造成所对应输灰系统负荷增加,需谨慎选择。

综上所诉,3年内可全部收回投资。

4、节能效果

通过合理的设定控制方式,是节能效率达到40%-60%

以上方案运行时如采用脉冲供电或者间歇供电的控制方式,设置较低的火花率,节电效果更加明显。

如将方案一中的排放降低折合成电能节省,那收回投资时间可进一步减少。

四、电控改造特点

1.技术、经济指标目标值:

1.1我公司HFHV高频电源,高低压一体化设计,基于浊度的闭环控制系统,自动完成电除尘的自动闭环运行,并进行节能优化,满足排放达标。

1.2控制系统可以轻松达到以下指标:

✧系统能安全、稳定、可靠运行;

✧系统能达到较高的除尘效率,满足环保排放的要求;

✧系统高效、高质量;至少达到国内先进水平;

✧最大化的节能,机组及电除尘系统正常运行工况下,在原有的基础上节能55%以上;

✧系统多处采用了创新科技。

2.电除尘控制系统优化节能改造

(1、控制方式为以浊度为闭环的自动控制方式,全过程不用人工参与,降低了运行人员的工作量。

(2、采用高频电源,高低压一体化设计,对低压的控制更紧密,更合理,更有效。

(3、新系统采用TCP/IP组网,通讯速度更快,上位机上直接操作更方便。

五、杭州天明电子有限公司电除尘高频电源简介

输入:

3X380VAC

输出:

72KV/1A

电源效率:

>92.5%

品质因数:

0.9

重量:

<650Kg

●AVCSparkhandling电火花控制(减排)

●PCR变功率控制振打(便于清灰)

●连续供电、脉冲供电(能适应所有的煤种)

TM—HFHV高频高压电源同传统的工频电源相比有以下优点:

工频电源

高频电源

除尘效果

相同负载,有效输出功率小除尘效果差

相同负载,有效输出功率提高除尘效果好

能耗

输出效率仅为0.7,能源大量浪费

输出效率大于0.925,能源利用率高

输出电压

输出电压脉动幅度大,易闪络

输出电压近似于直流,保持在额定输出

安装方式

高低压分离,需建控制室

高低压一体,只需安装在静电除尘器顶部

对厂用电的影响

造成电网相间不平衡

三相供电,不会造成相间不平衡,保证电网质量

 

高频电源电压稳定接近直流,利于尘埃荷电;工频电源输出电压波动大,容易引起闪络,不利于尘埃荷电。

常规工频电源高频电源

发生火花闪络后缓慢恢复电压输出,发生火花闪络后快速恢复电压输出,

导致粉尘排放增加。

不影响ESP粉尘排放水平。

技术特点

●手持式LCD屏RTM操作,也可将RTM面板安装,进行数据整定、显示运行参数和动态数据。

●内置时钟芯片,掉电仍可保证时间精准。

●动态火花跟踪,火花率范围为0~200/分钟。

●控制方式丰富,比如电压控制供电、电流控制供电、火花率控制供电、间歇供电和脉冲供电等,对不同本体兼容能力强。

●高低压一体化,集成振打驱动、加热和辅助控制功能,节省安装空间。

●采用RS485通讯接口和以太网接口,兼容Modbus协议,即插即用,可以与任何PLC和组态软件通讯并实现远程控制。

●采用降功率振打,可有效防止出现二次扬尘。

●标准数据接口,实现与后台DCS无缝数据传输,方便操作。

●硬件模块化设计,便于调试、维护和检修。

应用性能对比表(以工频电源为基准)

应用性能

TM-HFHV

工频电源

输出电压

130%

100%

输出电流

200%

100%

排放浓度

50-70%

100%

设备损耗

30%

100%

设备重量

45%

100%

控制室面积

0

100%

能耗

50%

100%

电缆用量

50%

100%

详细介绍

输入:

3X380VAC

输出:

72KV/1A

电源效率:

>92.5%

品质因数:

0.9

重量:

<650Kg

体积:

长1184mm宽1147.5mm高1200mm

●AVCSparkhandling电火花控制(减排)

●EPOQ优化充电比(增效)

●OpOpt浊度优化(降耗)

●PCR变功率控制振打(便于清灰)

通讯控制网络如图2,高频高压电源和工频电源可以组建一个网络,通讯相互兼容。

图2

效果图如图3

图三

上图为我公司在山西某电厂应用现场

四、我公司在高频电源应用的项目的说明

南通醋酸自备电厂项目情况,该厂暂无上脱硫装置,具体情况如下:

1、锅炉

本项目锅炉采用的是武汉锅炉厂生产的WGZ75t/3.82-16型液态排渣旋风炉。

每炉设置1台浙江菲达生产的单室三电场除尘器,设计除尘效率≥99%。

锅炉(B-MCR)工况最大连续蒸发量:

75t/h

过热蒸汽温度:

450℃

过热蒸汽压力:

3.82MPa

锅炉保证效率:

90%

2、除尘器(每炉1台)

型号:

FAA3×37.5M-1×52-90

烟气流速:

0.944m/s

除尘效率:

99%

最大处理烟气量:

15.9×104m3/h

烟气通道数:

13

电场有效断面积:

46.8m2

电场数量:

3

阳极板总收尘面积:

2632m2

同极间距:

400mm

灰斗加热方式:

蒸汽

整流变压器:

GGAJO2-0.4A/72KV

3锅炉燃煤和灰分特性

设计煤种及校核煤种煤质资料表

分析项目

符号

单位

分析数据

水分

Mar

%

8.98

工业分析

水分

Mad

%

灰分

Aar

%

29.99

干燥无灰基挥发分

Vdaf

%

31.96

元素分析

Nar

%

0.92

Car

%

48.89

Har

%

2.99

Oar

%

7.65

Sar

%

0.58

发热量

收到基低位发热量

Qnet.ar

kJ/kg

17584

灰分成份及特性分析资料

煤灰成分分析

二氧化硅

SiO2

%

45.7

三氧化二铝

Al2O3

%

21.73

三氧化二铁

Fe2O3

%

4

氧化钙

CaO

%

18.34

氧化镁

MgO

%

1.21

氧化钾

K2O

%

0.96

氧化钠

Na20

%

0.15

三氧化硫

SO3

%

0.001

二氧化钛

TiO2

%

1.21

飞灰比电阻:

4.17~5.56×1012Ω·cm

4烟风及燃烧系统计算

烟风及燃烧系统热力计算成果表(锅炉设计计算书)

序号

项目名称

符号

单位

数值

1

煤种

设计煤种

2

锅炉最大连续负荷时耗煤量

Bg

t/h

12.83

3

锅炉最大连续负荷时计算耗煤量

Bj

t/h

12.77

4

理论空气量

V

Nm3/kg

80000

5

燃烧产物实际体积

Vydw

Nm3/kg

6

冬季室外采暖温度

tt

5

7

锅炉排烟温度(修正后)

tpy

150

8

锅炉效率(保证值)

90

9

空预器出口过剩空气系数

αpy

1.38

10

除尘器进口过剩空气系数

αc

1.38

11

除尘器进口烟气量

Vc

m3/h

143000

12

除尘器进口烟气温度

tc

150

13

除尘器进口含尘量

μpy

g/Nm3

10

14

烟气酸露点温度

tld

15

烟气中水蒸气体积百分比

该项目在保证能耗降低30%的情况下,其减排数据如下:

改造前浊度约200mg/m3,改造后测试2008年3月数据,测试4组数据,排放浓度分别为72.43mg/m3,77.97mg/m3,101.9mg/m3,100.83mg/m3,对应的排放量为6.63kg/h,7.21kg/h,8.63kg/h,8.79kg/h。

 

南通醋纤5号炉电除尘项目环保测试数据单

时间

电场号

一次电压(V)

一次电流(A)

二次电压

(KV)

二次电流

(mA)

锅炉负荷(T)

浊度(mg)

火化率(SPM)

10:

22

一电场

40

59.5

350

75

72.43

130

二电场

23.4

44.8

80

0

三电场

15.9

38.8

50

0

11:

30

一电场

23.9

58.8

235

75

77.97

222

二电场

25.9

44.7

90

0

三电场

20.1

38.5

65

0

14:

30

一电场

13.1

50.8

114

75

101.9

348

二电场

25.9

43.9

90

0

三电场

17.4

38.8

55

0

15:

40

一电场

1.9

36

21

75

100.83

333

二电场

18.1

42.8

67

34

三电场

17.4

40

55

0

调试:

记录:

日期:

2008.3.3

注:

测试前根据调整摸索,二电场最佳工作点在二次电流限制80-90mA,二次电压44-46KV;三电场最佳工作点在二次电流限制45-65mA,二次电压38-40KV。

由于测试期间为避免影响,输灰系统未开。

下午灰斗积灰影响导致工况变化,一电场参数明显下降。

输灰开启15分钟后一电场参数明显上升如下:

时间一次电流二次电压二次电流火化率备注

15:

470.443.58117开输灰前

16:

024058.4400139开输灰15分钟

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