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电力系统事故案例

、福建厦门电业局人身灼伤事故报告

一、事故简要经过

2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局220kV安兜变10kV江头H回906(接于10kVn段母线)线路故障,906线路保护过流n段、过流川段动作,开关拒动。

12时34分49秒安兜变2号

主变10kV侧电抗器过流保护动作跳#2主变三侧断路器,5秒钟后10kV母分备自投动作合900断路器成功(现场检查906线路上跌落物烧熔,故障消失)。

#1、#2站用变发生缺相故障。

值班长洪XX指挥全站人员处理事故,站长陈XX作为操作监护人与副值班工刘XX处理906开关

柜故障。

洪XX、陈XX先检查后台监控机显示器:

906开关在合位,显示线路无电流。

12时44分在监控台

上遥控操作断906开关不成功,陈XX和刘XX到开关室现场操作电动紧急分闸按钮”后,现场开关位置指示仍处于合闸位置;12时50分回到主控室汇报,陈XX再次检查监控机显示该开关仍在合位,显示线路无电流;值班长洪XX派操作人员去隔离故障间隔,陈XX、刘XX带上手动紧急分闸按钮”专用操作工具准备出

发时,变电部主任吴XX赶到现场,三人一同进入开关室。

13时10分操作人员用专用工具操作手动紧急

分闸按钮”,开关跳闸,906开关位置指示处于分闸位置,13时18分由刘XX操作断9062隔离开关时,

发生弧光短路,电弧将操作人刘XX、监护人陈XX及变电部主任吴XX灼伤。

经厦门市第一医院诊断,吴XX

烧伤面积72%(其中III°4%);刘XX烧伤面积65%(其中III°3%);陈XX烧伤面积II°0%。

二、原因分析

1.906开关分闸线圈烧坏,在线路故障时拒动是造成#2主变三侧越级跳闸的直接原因。

2.906断路器操动机构的A、B两相拐臂与绝缘拉杆联接松脱造成A、B两相虚分,在断开9062刀闸时产生弧光短路;由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。

开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。

3.综自系统逆变电源由于受故障冲击,综自设备瞬时失去交流电源,监控后台机通讯中断,监控后台机上不能自动实时刷新900开关备自投动作后的数据。

给运行人员判断造成假相,是事故的间接原因。

4.现场操作人员安全防范意识、自我保护意识不强,危险点分析不够,运行技术不过硬,在处理事故过程中对已呈缺陷状态的设备的处理未能采取更谨慎的处理方式。

5、该开关设备最近一次在2002年4月7日小修各项目合格,虽然没有超周期检修,但未能确保检修周期内设备处于完好状态。

三、防范措施

1.对同类型开关开展专项普查,立即停用与故障开关同型号、同产家的开关。

2.对与故障开关同型号、同产家的开关已运行5年以上的,安排厂家协助大修改造,确保断路器可靠分合闸,确保防爆能力符合要求。

3.检查所有类似故障开关柜的防爆措施,确保在柜内发生短路产生电弧时,能把气流从柜体背面或顶部排出,保证操作人员的安全。

对达不到要求的,请厂家结合检修整改。

4.检查各类运行中的中置柜正面柜门是否关牢,其门上观察窗的强度是否满足要求,不满足要求的立即整改。

5.高压开关设备的选型必须选用通过内部燃弧试验的产品。

6.检查综自系统的逆变装置电源,确保逆变装置优先采用站内直流系统电源,站用交流输入作为备用,避免事故发生时交流电源异常对逆变装置及综自设备的冲击,进而导致死机、瘫痪等故障的发生。

7.运行人员在操作过程特别是故障处理前都应认真做好危险点分析,并采取相应的安全措施。

8.结合“爱心活动”、“平安工程”,加强生产人员危险意识和自我保护意识的教育及业务培训。

二、“5.11”10kVII段YH故障导致工作人员轻伤的事故通报

5月11日西安供电局调通所保护二班在处理110kV盐张变1OkVII段YH二次电压不平衡问题时,

10KVII段YHA相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起AB相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,

致使现场工作人员(五人)受到烟雾及弧光的熏燎,导致人身轻伤(伤势认定以医院最终诊断为准)。

一、事故经过

1、事故前运行方式:

110kV盐张变由330kV草滩变供电,1、2号主变压器并列运行,带10kVI、II段母线各馈路负荷,

211母联开关运行,10KVI段YH运行,10KVII段YH检修。

2、工作安排原因:

5月10日10kVII段YH新更换投运,投运后二次电压不平衡(A:

156V、B:

96V、C:

60V),10kVII段YH转冷备用,5月11日安排II段YH检查消缺。

3、事故经过:

14:

10分10KVII段YH冷备用转检修;

14:

15分许可调通所保护二班张XX工作;

保护班工作人员经现场停电对二次回路接线检查无异常后,为进一步查明原因需对10KVII段YH进行

带电测量,判断是否由于YH本身原因引起,要求将10KVII段YH插车(刀闸)推入运行位置,带电测量

YH二次电压;

14:

29分变电站值班员王XX梁XX,拆除10KVII段YH两侧地线,将10KVII段YH插车进车,保护人员开始测量YH二次电压;(值班员梁XX回到主控室,王XX留在工作现场配合)

14:

38分保护班人员正在测试过程中,10KVII段YHA相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B

相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,致使现场工作人员(到位干部黄XX,保护班张XX靳X、张

XX及值班员王XX共五人)受到烟雾及弧光的熏燎;同时2号主变后备保护动作,10KV母联211开关及2

号主变低压侧102开关跳闸,10KVII段母线失压。

经现场检查,10KVII段YHA、B相有裂纹,高压侧

三相保险爆炸,BLQ计数器爆炸;

受伤人员随即送往医院,诊断为轻伤,目前在医院进行治疗。

二、事故原因分析

1、10KVII段YH(LDZX9-10,2007年4月出厂)内部绝缘不良击穿,是事故发生的主要原因;

2、消弧线圈未投时,熔断器(0.5A)安装没有采取相间绝缘隔离措施,在弧光接地及过电压情况下引起相间短路,是事故发生的直接原因;

3、技术管理人员对设备故障没有进行全面分析,没能分析出电压不平衡的真正原因,安排保护人员进行带电电压测量,是事故发生的管理原因。

三、暴露问题

1、对新安装的YH试验结果分析不到位。

4月28日在新YH到货后西安局试验班对其进行了试验,其他试验数据合格,但是发现B相YH感应耐压数值偏大(109V/3min,3.1A虽在合格范围内),针对这一问题未引起高度重视,未进行深入分析,造成该设备在5月10日投运带电后发热,缺陷进一步发展从而引发了本次事故;

2、对消弧线圈的运行管理重视不够。

盐张变10kV系统长期存在过电压,电容电流达84A,两台消弧

线圈补偿容量2X600KVA因故障未投入,未引起高度重视,管理存在漏洞;

3、现场作业人员未按规定使用工作票,图省事使用了事故抢修单,现场危险点分析不全面。

四、防范措施

1、各单位要认真贯彻落实国家电网公司、省公司“关于开展反违章、除隐患、百日安全活动”的要求,强化各级实安全生产岗位职责,严格执行安全生产“五同时”,落实安全工作“三个百分之百”的要求,扎实做好“两消灭”,实现全方位、全过程的生产安全;

2、加强设备缺陷的管理与综合分析,对设备缺陷情况做出准确评估,根据评估结果合理安排检修人员,确定缺陷处理方法,并对现场工作存在的危险点进行深入的分析并采取充分的防范措施,制定现场标准化作业卡,规范现场人员作业行为;

3、严格检修和消缺计划管理,严格执行“两票三制”,防止因怕麻烦、图省事,不规范的使用事故抢修单,应严格事故抢修单的使用和审核;

4、进一步加强入网设备验收把关,对于存在缺陷的新安装设备坚决不能投入运行,同时加强技术监督工作,对设备试验中的异常数据一定要加强技术分析;

5、认真贯彻执行国家电网公司《预防110(66)kV〜500kV互感器事故措施》(国家电网生[2004]641

号)、《110(66)kV〜500kV互感器技术监督规定》(国家电网生技[2005]174号)、国家电网公司《十

八项电网重大反事故措施》(国家电网生[2005]400号)和省公司《防止电力设备重大事故的八项重点要求》等有关规定,防止互感器等“四小器”损坏事故,提高安全运行水平。

各单位应根据电缆出线的变化情况,对消弧线圈的运行情况进行普查、校核,必要时进行电容电流测试,对电压互感器熔断器的安装尺寸进行检查,消除装置性隐患。

当前事故仍在进一步深入分析中,各单位要结合本次事故举一反三,吸取事故教训,制定防范对策。

三、湖南省电力公司常德电业局触电人身死亡事故

5月15日,湖南省电力公司常德电业局在进行110千伏桃源变10千伏设备年检时,发生一起检修人员误入带电间隔触电人身死亡事故。

5月15日,常德电业局检修人员进行110千伏桃源变10千伏n段母线设备年检,主要作业内容为

10千伏桃建线314、桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检以及桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换和3X24TV小修和例行

作人员进行班前“三交”后作业开始。

9:

06,刚x失去监护擅自移开3X24TV开关柜后门所设遮拦,卸

下3X24TV开关柜后柜门螺丝,并打开后柜门进行清扫工作时,触及3X24TV开关柜内带电母排,发生触电,送医院抢救无效死亡。

四、重庆万州供电局梁平供电分局“6.30”农电重大人身伤亡事故

事故经过:

2006年6月30日,重庆市电力公司万州供电局梁平供电分局装表计量班、线路检修班在梁平县平山镇兴隆村按照计划进行10kV梁丝线兴隆中街公变低压#4杆T接兴隆一组支线(供兴隆村一

组、四组)改造工作。

在完成A、C相两根边导线施放任务后,10:

50分左右,开始施放中间两根导线(B相和零线导线)。

12时左右,当B相和零线两根导线拖放至#7—#8杆时,由于#1杆处施放的B相新导线与原#1杆上开断并包扎好的A相带电绝缘导线发生摩擦,A相带电绝缘导线绝缘磨坏,带电芯线与新施

放的B相导线接触带电,致使正在#7—#8杆之间拉线的施工人员、#1杆附近线盘处送线的多名施工人

员触电。

事故造成5人死亡(均为临时工,事故发生时正赤脚站在水稻田中拉线),10人受伤(2名供电

局职工,8名临时工)。

事故原因:

新施放线路的B相新导线与#1杆上A相绝缘导线(带电)在施放过程中发生摩擦,使带电导线绝缘破坏,新施放的B相导线和带电芯线接触带电,导致施工人员触电;施工放线方案针对性差,

对#1杆上带电绝缘线未采取妥善、可靠处置措施,致使其与新施放的导线发生摩擦。

现场未严格落实工作

票、派工单所列安全措施,均未挂接地线。

五、湖南省火电建设公司“7.4”重大人身伤亡事故

事故经过:

根据湖南省火电建设公司生产任务安排,金竹山电厂项目部(2x600MW机组新建工程)

将于近期拆卸现场60t门吊转运其他工程。

2006年7月4日,下午2时40分,金竹山电厂项目部机运处会同总调度陈xx、质安部安监主管谢xx,组织全体门吊拆卸参与人员在机运处维护租赁班进行安全技术交底,同时对龙门吊的拆除具体进度作了要求。

交底后,全部参与交底人员均在交底记录上签字确认。

下午下班前完成了主钩拆除及钢丝绳收卷、场地清理等工作,随即门吊定位并上好夹轨钳。

班长孔xx通知大家准备晚上加班。

晚饭后,作业人员陆续进入施工现场,18:

50分左右开始工作。

孔xx指挥首先吊下主钩小车,

然后布置缆风绳、绑扎履带吊吊点道木、电缆拆除。

副班长吴xx在没有告知起重班长的情况下,带领钳工进行刚性腿螺丝和柔性腿销轴的拆除工作。

19:

50分左右,在缆风绳正在布置、两台吊机未挂钩的情况

下,60吨龙门吊突然向刚性腿侧倾斜倒下,导致事故发生,造成门吊横梁上16名作业人员七死九伤。

事故原因:

作业人员违反作业指导书程序及安全技术交底要求,在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,导致门吊失稳、倒塌,是事故发生的直接原因;在门吊拆卸过程中,机运处负责人、安全员、班长虽然都在现场,但没有及时发现在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,等于无人监护,导致钳工作业人员将螺栓基本拆完,最后造成门吊失稳、倒塌。

因此,现场失去安全监督也是造成此次事故的主要原因;缆风绳布置、履带吊吊点道木绑扎、电缆拆除及螺栓拆除等多项工作在同一时间内交叉进行,现场作业人员较多,也是造成此次事故伤亡人员较多的主要原因。

六2005年1月17日,西北电建第四工程公司在江苏常州发电有限公司2X60万千瓦机组烟囱提升

系统拆除项目作业时,由于发生箍圈自烟囱顶部坠落,造成6人死亡、1人重伤、1人轻伤的重大人身事故。

事故经过:

2005年1月13日,西北电建第四工程公司开始拆除烟囱提升系统,1月17日9时左

右,拆除作业人员由项目部副经理文梁安排继续进行拆除作业。

人员分为两部分:

烟囱顶部9人,烟囱底

部4人。

至12时左右,开始着手拆除烟囱中心鼓圈的准备工作。

在鼓圈完全由两根起重钢丝绳受力吊起后,静止5分钟,施工人员观察卷扬机和鼓圈无异常情况,6名拆除人员在鼓圈内同时松放6个倒链并脱

钩,此时鼓圈出现晃动现象,为保持鼓圈平稳,在鼓圈内拆除人员喊点落,上部机械操作人员即点动下降按钮,但点动停止按钮时操作无效,鼓圈仍下滑,操作人员立即按动紧急按钮,但鼓圈仍高速下滑,同时卷扬机齿轮箱发出异常响声并随即爆裂,齿轮轴断裂,造成卷扬机损坏,飞出碎片将卷扬机旁1名监护人

员击伤,在鼓圈上的6名拆除人员随喜鼓圈同时从220米高处坠落至地,6人经送医院抢救无效于当天20时45分止先后死亡。

事故原因:

2JKC-5电动控制卷扬机齿轮轴材质存在多处缺陷,机械强度不够,影响其刚度,在一定因素触发下,易发生断裂,是造成这起事故的直接原因,也是主要原因;在中心鼓圈拆除过程中,拆除人员未完全按拆除作业指导书要求进行,在事故发生时,卷扬机瞬间承受的最大牵引力已略大于卷扬机额定的最大拉力,也是造成该事故发生的重要原因;拆除作业指导书对卷扬机的偶然性安全系统估计不足,安全教育存在不足,是导致此起事故发生的间接原因。

七、2005年5月30日,安康供电局送电处组织复转军人在模拟110kV架空线路进行耐张串出线更换防振锤实习培训过程中,发生一起实习人员从12米高处坠落至地面的人身重伤事故。

事故经过:

2005年2月,安康供电局送电处根据青工培训计划,对朱X(男,24岁,2003年2月复员安

置安康供电局,在咸阳电力工业学校学习期满后于今年2月年进行生产实习)等5名复转军人进行电力生产相关技能的培训。

4月11日至5月19日完成安规、登杆等基础培训,5月20日至6月30日进行高空作业培训。

5月30日,按照培训计划由送电处职工张X等3人组织朱X等5人在安康供电局家属院内培训

用的模拟线路上进行更换防振锤培训。

在做好登塔前的安全检查及安全交底后,张X登塔作为高空监护人,

实习人员轮流出线。

9时8分,朱X按规定系好安全带,并将后备保险绳挂在铁塔横担上后,出线至防振锤安装位置。

当返回铁塔行进到线路侧第一至第二片瓷瓶之间时,由于瓷瓶转动,身体失去平衡,翻落至导线下。

朱X多次试图努力向上翻起,均未成功。

在塔上监护人的协助下,将其拉至靠横担侧的第一至第二片瓷瓶之间。

朱X双手抓住横担,在塔上监护人的协助下,试图再次向横担上攀爬,未能成功。

此时,朱X由于体力不支身体逐渐向下滑落,身体重量完全由安全带承担,安全带卡在胸部,致使呼吸受阻。

当朱X再次伸出双手试图抓住横担的瞬间,安全带突然从上肢滑脱,从12米高处坠落至地面。

造成朱X双

腿股骨骨折、右腿髌骨骨折、左臂肱骨骨折的人身重伤事故。

八、2005年5月21日,渭南供电局在进行110kV高韦H线停电检修工作恢复送电时,发生一起由于接地刀闸拉杆与拐臂焊接处在操作中断裂,导致接地刀闸未与主设备触头完全断开的情况下,带地刀闸送电的恶性误操作事故。

事故经过:

5月21日,渭南供电局按照检修计划,安排110kV高韦H线路开关、电流互感器、耦

合电容器、线路保护及线刀闸进行检修、预试工作。

16时43分工作结束,渭南地调调度员首先调令高明

变电站拆除了110kV高韦H线路接地线。

16时45分,又调令110kV韦庄变电站:

“韦高H线由检修转冷备用,即拆除1140韦高n线路接地线”。

值班负责人邓XX接令后,即命令值班员贾XX、张XX进行操作,贾为监护人,张为操作人,两人按照填写好的操作票在模拟屏上模拟操作后,16时48分开始进行

实际操作,在现场操作中,贾帮助扳闭锁钥匙,张进行操作。

16时52分操作完毕,即报告值长汇报调度

员调令执行完毕。

17时23分,高明变按照调令合上1140高韦n线开关向线路送电时,高韦n线手合加速

保护动作,开关跳闸。

与此同时,韦庄变电站值班负责人邓XX在控制室听到室外有异常响声,随即进行

iiokv高韦n线带地刀闸

设备检查,发现iiOkV韦高n线地刀闸未拉开,拉杆与拐臂的焊接处断开,造成送电恶性误操作事故。

九、2005年12月21日咸阳供电局330kV沣河变值班员在拉开110kV沣机开关线侧地刀闸操作过程中,误将沣机线地刀闸合上,造成沣机线带电合接地刀的恶性误操作事故。

事故经过:

12月21日,咸阳供电局亨通公司进行330kV沣河变110kV扩建n母母线引流线搭接工作。

于110kV沣机线开关与工作点安全距离不够,故将110kV沣机线由n母运行倒至旁母运行,沣机开关转检

修。

11时50分,母线搭接工作结束。

13时26分,咸阳地调下令将沣机开关检修转运行,旁母运行转冷

备用。

沣河变操作人孙xx,监护人陈x和第二监护人李xx在填写完操作票后,在进行模拟操作中防误闭锁系统出现故障,模拟信息无法传输到电脑钥匙,李xx经站长同意并登记后,取出解锁钥匙到现场进行操作。

13时58分,在执行操作票第一项操作“拉开112577沣机开关线侧地刀闸”时,误将同一构架水泥支柱的112567沣机线地刀闸五防锁具解锁,该地刀闸在合闸途中对地放电,造成沣机线短路接地,旁路开关保护接地I段、零序I段动作跳闸,重合失败。

沣河变2号主变三侧开关跳闸(保护装置显示冷却器故障跳闸),事故未造成对外停电。

十、2006年3月29日西安供电局高处坠落人身重伤事故

事故经过和原因:

3月29日,因朱宏路迁建将10kV地一线#24-43、地八线#18-#36(同杆共架)架空线路落地改电缆,西安供电局亮丽电缆公司安排电缆运行七班梁xx担任第一小组负责人,小组成员分别是白xx、刘xx(男,35岁,1993年1月进局)、工作负责人常x现场又临时指定寇xx作为#18

杆塔作业的专责监护人。

该小组当天工作任务为10kV地一#24杆和地八线#18杆(同杆共架)两根电缆终

端杆户外头吊装、搭接引线。

当时杆上作业人员为刘xx、梁xx,现场监护人为寇xx。

11时25分,

当杆上东侧10kV地一线电缆吊装工作结束后,刘xx下至杆子东侧第二层爬梯解开腰绳,在转向西侧地八线工作,准备固定10kV地八线上层第一级电缆抱箍时,换位转移过程中,脚未踩稳,手未抓牢发生从距地约6米高空坠落,构成人身重伤事故。

十^一、2006年6月29日,西安供电局330kV南郊变电站330KvI母YHC相二次空开跳闸,A

B相电压通过二次负载引起C相二次电压异常,造成#2、#3主变压器过励磁保护保护动作,各侧开关跳闸。

事故前运行方式:

330kVI、n母运行、330kV南柞I、南柞n、南寨I、南寨n、南东I线运行,330kV1、2、3号主变并列运行。

3330、3331开关在检修状态(3822南罗线路保护更换)。

330kV1、2、3号

主变共带负荷47万kW。

事故经过:

16时24分,主控室后台机打出2、3号主变PST高后备保护PT断线;16时43分,330kV南郊变电站2、3号主变压器过励磁保护动作,2号主变3340、3341、1102及3号主变3303、1103、3503开关跳闸。

经检查:

330kVI母YHC相快速空开跳闸,一次系统电压正常,确认为二次设备异常造成2、

3号主变压器过励磁保护动作。

经处理于17:

01恢复#2、#3主变压器运行。

故障期间,#1主变带负荷38万kW西安南郊地区稳控装置动作,切负荷9.4万kW,损失电量约3.76万KWh

事故原因:

330kVI母YHC相二次空开短路跳闸,C相二次电压缺相,由于二次电压回路有缺陷,A、B

相电压通过二次回路影响C相二次电压,引起C相二次电压异常,最大值达91.7伏左右,达到2、3号主变过激磁保护动作值,引起2、3号主变过激磁保护动作,相关开关跳闸。

十二、甘肃徽县电力局发生一起农电工高处坠落死亡事故

2006年4月10日徽县电力局麻沿供电所在0.4kV农网改造施工过程中,发生一起农电工高处坠落死亡事故。

甘肃陇南供电公司代管徽县电力局麻沿供电所承担对所辖杜河台区进行0.4kV农网改造施工,该工程计划施工时间为3月26日至4月15日。

麻沿供电所在开工前办理了开工报告、三项措施审批手续和电力线路第一种工作票(工作票编号为06-03-01),工作票签发人杨xx,工作许可人柴xx,工作负责

人锁xx(死者,男,49岁,系徽县电力局农电工)。

2006年4月10日,工作负责人锁xx率领工作班成员李xx、兰xx等共有5人进行放线、紧线

工作。

当日14时左右,在李xx监护下锁xx准备登上姚坪干线06号(10m耐张杆)工作,当锁xx登

杆到离地面6m时,在系安全带换手过程中脱手(双手离开电杆),坠落地面,背部先着地,随后头部着地,安全帽后沿破损,鼻孔出血,当时伤者尚有意识。

其他工作人员立即进行了现场抢救,并联系出租车,因事故地点距徽县麻沿镇约14公里,且交通

不便,伤者约1小时后被送往麻沿镇一诊所紧急处理。

随后大夫随车向徽县县城护送,同时向徽县人民医院120急救中心联系急救车。

伤者到达徽县江洛镇时人已病危,随即送到江洛医院抢救,终因伤势过重于16时30分左右抢救无效死亡。

十三、甘肃白银供电公司靖远分公司发生一起农电人身触电死亡事故

2006年4月17日甘肃白银供电公司靖远分公司发生一起农电急修人员人身触电死亡事故。

现将本

次事故情况通报如下:

4月17日22:

36分,甘肃省电力公司白银供电公司所属农电企业靖远分公司总值班高xx接到电话,告知靖远县中医院和汽车站附近停电。

22:

38分通知配电班班长薛xx县中医院、汽车站等地无电

需急修,接到通知后薛xx与贾xx(死者,男、33岁,配电班成员)立即准备急修。

23:

05分乘坐驾

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