QC提高悬臂式隧道掘进机 详细.docx

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QC提高悬臂式隧道掘进机 详细.docx

QC提高悬臂式隧道掘进机详细

提高悬臂式隧道掘进机在凝灰质砂岩地段的掘进速度

中铁隧道集团杭州公司杭绍台高速公路8标QC小组

 

一、工程概况

杭绍台高速公路工程HST-

TJ08标位于浙江省新昌县境内,我标段承担陈家山隧道施工任务3500m,迄止里程(YK0

91+610~YK095+100)。

出洞口段围岩主要为紫红色强~中风化凝灰质粉砂岩、凝灰质

砂岩互层,薄层~中厚层状结构,地层走向与隧道洞轴线小角度相交,倾角7~23°节理发育,岩层破碎,围岩遇水易软化。

隧道洞口段645m浅埋段,浅埋段穿越鱼塘、道路、村庄等。

为确保施工安全质量,减少对

围岩的扰动、减小收敛变形,有效控制隧道的开挖成型,提高围岩的自身承载力。

因此

陈家山隧道洞口浅埋段上台阶采取EBZ160隧道掘进机掘进+控制爆破。

 

图1-1线路平面图

二、

QC小组简介

表2-1小组概况

小组名称

中铁隧道集团杭州公司

小组成立时间

2016年6月

杭绍台高速公路8标QC小组

小组注册号

2016-ZSHZ-04

小组注册日期

2016年6月

课题注册号

2016-ZSHZ-06

课题登记时间

2016年9月

课题名称

提高悬臂式隧道掘进机在凝灰质砂岩地段的掘进速度

课题类型

问题解决型

组长

陈军

小组格言

发挥团队作用,发现问题,解决问题,服务现场施工

活动时间

2016年10月13日至2017年1月9日

小组成员

9人

活动次数

8

 

表2-2小组成员简介

QC小组名称

中铁隧道集团杭绍台高速公路工程HST-TJ08标QC小组

顺序

姓名

性别

年龄

职务

组内职务

职称

学历

1

30岁

项目总工

技术指导

工程师

大本

2

马政印

32岁

项目副总工

总体协调

工程师

大专

小组

3

权三锋

32岁

工程部长

编写发布

技术员

大专

4

28岁

设物部长

现场实施

助理工程师

大本

人员

5

27岁

技术室主任

数据采集

助理工程师

大专

概况

6

26岁

调度室主任

数据分析

助理工程师

大专

7

冯文敏

44岁

测量主管

现场实施

技术员

大专

8

蔡子勇

29岁

地质预报组长

数据分析

助理工程师

研究生

9

刘少红

23岁

质检员

现场实施

质检员

大专

三、

课题选择

业主要求:

陈家山隧道为全线控制性工程,出口为浅埋段,隧道穿越鱼塘、村庄及不良地质。

工期紧、压力大,业主在招标文件中要求该段采用悬臂式隧道掘进机掘进+

控制爆破施工快速通过。

项目要求:

项目为了响应招标文件的要求,在进度、安全、质量等方面赢得很好的效益。

项目采用悬臂式隧道掘进机掘进+控制爆破施工快速通过。

施工现状:

在施工过程中,采用悬臂式隧道掘进机掘进+控制爆破施工进度不理想,需要解决。

基于以上几点理由,选择以下两个课题进行分析:

1、提高控制爆破在凝灰质砂岩地段的施工速度。

2、提高悬臂式隧道掘进机在凝灰质砂岩地段的掘进速度。

课题一分析:

控制爆破是采用悬臂式隧道掘进机在隧道断面正中间开挖一部分,增加爆破临空

面,然后在周围进行钻孔爆破。

如图3-1所示。

 

图3-1控制爆破施工断面布置图图3-1悬臂式隧道掘进机切割线路示意图

课题一存在的问题:

1、浅埋段,地表震感明显,风险较大;2、围岩差,炮眼孔身遇

水软化出现塌孔、卡钻、装药困难,占用时间较长;3、地层走向与隧道洞轴线7~20°小倾角相交,不利于爆破施工;4、采用控制爆破,司钻工和悬臂掘进机使用率不高,工序转化复杂,损耗时间占用大。

课题二分析:

悬臂式隧道掘进机掘进是对整个断面从扫底开始截割,再按S型或Z

型左右循环向上的截割路线逐级截割以上部分。

如图3-2所示。

课题二存在的问题:

1、掘进时间过长;2、优点是静态开挖、超挖可控,可连续施

工。

分析结论:

课题一:

施工风险大,地质条件客观存在、工序调整复杂,设备人员投入大,利用率不高,工序衔接组织较麻烦,爆破不适合小倾角围岩,实现紧迫性、可行性不强。

课题二:

静态开挖,施工风险小,掘进速度较慢,但成型较好,施工连续,节约人员,组织协调简单,总的循环时间较课题一多用时约30分钟。

通过以上分析对比,我们确定本次活动的最终课题为:

提高悬臂式隧道掘进机在凝灰质砂岩地段的掘进速度!

四、现场调查

悬臂式隧道掘进机做为新型的隧道施工设备,在我杭州公司首次使用,公司及业

主的高度关注,虽然悬臂式隧道掘进机可以做到切削和装运同步进行,具有连续掘进,

对围岩扰动小,减小超欠挖,便于施工配套和其它工序平行作业等优点,但实际施工中

施工速度不理想,现场统计周平均开挖循环时间如下表

表4-1悬臂式隧道掘进机掘进周平均时间统计表

日期

围岩情况

掘进1.5m用时(h

断面面积(㎡

其它损耗用时(h

备注

2016/11/6

Ⅴ级围岩

6.36

48

1.20

第1周6个循环平均

,凝灰质粉砂

2016/11/13

5.98

48

1.38

第2周5个循环平均

岩,岩质较软,

2016/11/20

抗压强度为28.

6.16

48

1.49

第3周5个循环平均

1KPa

2016/11/27

5.83

48

1.25

第4周6个循环平均

2016/12/4

6.01

48

1.37

第5周6个循环平均

2016/12/11

5.71

48

1.29

第6周5个循环平均

结论:

2016年11月6日至2016年12月25日,连续7周,其中平均每循环损耗占总掘进

用时的22.38%,最大占总掘进用时的24.2%,最少占总掘进用时的18.8%。

经过现场调查统计,现场损耗时间主要为通风降尘、掘进机移位和非正常掘进用

时较多,损耗统计时间如下。

表4-2悬臂式隧道掘进现场各项时间统计表

掘进(1.5

断面面

净掘进

其它损耗时间(h)

围岩情

备注

掘进机

非正常

日期

m)总用

积(㎡

时间

通风降

移位用

掘进用

时(h)

(h)

尘用时

2016/11/6

Ⅴ级围

6.36

48

5.16

0.62

0.33

0.25

第1周6个循环平均

岩,凝

2016/11/13

5.98

48

4.60

0.58

0.44

0.36

第2周5个循环平均

灰质粉

2016/11/20

砂岩,

6.16

48

4.67

0.76

0.38

0.35

第3周5个循环平均

岩质较

2016/11/27

5.83

48

4.58

0.63

0.42

0.20

第4周6个循环平均

软,抗

压强度

2016/12/4

6.01

48

4.64

0.70

0.35

0.32

第5周6个循环平均

为28.1K

2016/12/11

5.71

48

4.42

0.63

0.41

0.25

第6周5个循环平均

Pa

2016/12/18

6.05

48

4.63

0.78

0.37

0.27

第7周5个循环平均

结论:

2016年11月6日至2016年12月25日,连续7周,周平均循环时间各占用时间如

现场循环时间关系图

 

12%6%

5%

降尘

掘进机移位

非正常掘进

77%

净掘进

 

五、设立目标

陈家山隧道为全线控制性工程,施工难度大,公司及业主严格按照施工组织设计

的进度指标考核Ⅴ级围岩的进度指标60m/月,但目前我项目实际的进度基本在55m/月

左右。

为提高悬臂式隧道掘进机的掘进速度,确保施工进度指标的完成,保证悬臂式隧道掘进机在掘进中无障碍施工,找出影响掘进机掘进速度的原因,小组进行认真讨论,

必须压缩悬臂式隧道掘进机的掘进时间,现场确定切实可行的措施。

制定了本QC小组活动目标为:

提高悬臂式隧道掘进机掘进速度至1.5m/4.5h。

六、原因分析

我QC小组认真总结,现场实际跟班作业调查,从人、机、料法、环等方面分析悬臂

式隧道掘进机效率低下的原因如下图6-1。

 

图6-1原因分析鱼刺图

 

七、

确定要因

表7-1要因确定计划表

序号

末端因素

确认方法

确认内容

确认地点

确认标准

负责人

确定结果

确认时间

技能、岗

培训考试针对性

,考试合格率达

1

人员培训不到位

内业确认

前培训考

会议室

刘何

非要因

2016-12-22

到100%,80分以

上不低于90%。

2

渣土运输不及时

现场确认

现场施工

施工现场

确保有专门机械

吴谦

非要因

2016-12-22

机械

设备配合

3

地质软硬不均

现场确认

现场查看

施工现场

现场查看并进行

刘洋

非要因

2016-12-22

地质情况

强度测试

施工粉尘大、遮挡

机械性能

能见度能清楚的

4

调查分析

施工现场

看到前后方设备

吴谦

要因

2016-12-22

视线

的正常运转。

技术交底

严格按照机械造

机械操作方法不正

会议室、

作说明操作,现

5

现场确认

和施工现

冯文敏

非要因

2016-12-22

施工现场

场指示屏幕显示

场确认

正常

6

切割线路不适合掌

调查分析

施工现场

会议室、

按照隧道围岩节

刘何

要因

2016-12-22

子面围岩

检查

施工现场

理方向切割

开挖断面尺寸不正

会议室、

测量队现场测量

7

现场确认

现场测量

,断面控制在±5

蔡子勇

非要因

2016-12-22

施工现场

cm

8

机械缺乏保养

现场确认

施工现场

施工现场

确保专人保养,

吴谦

非要因

2016-12-22

检查

运转记录正常

许艳华

9

截齿材料不合格

现场确认

验收截齿

施工现场

截齿合格证

、刘少

非要因

2016-12-22

末端因素一:

在工人上岗前,本项目均对工人进行技能岗前培训,考试合格后方能

上岗,特殊岗位均持证上岗,经QC小组确认为非要因。

末端因素二:

悬臂式隧道掘进机在施工过程中,现场安排专用挖掘机和运输车辆

进行碴土运输,不占用隧道正常掘进时间,满足现场出碴运输能力,经QC小组确认为非

要因。

末端因素三:

由于我标段隧道围岩地质情况比较复杂,节理发育,经常出现软硬不

均的地质情况等,操作手对地质情况难以掌握,属于客观因素,经QC小组确认为非要因

末端因素四:

隧道出口围岩破碎,为凝灰质粉砂岩,掘进机自带喷水系统半径较小

,喷水为股状水,且掌子面围岩遇水迅速软化。

当掘进时切割部与围岩摩擦产生灰尘瞬间增大时,降尘效果较差,影响操作人员的视线,导致掘进速度降低。

经QC小组确认为

主要原因

末端因素五:

通过现场实际检查,现场操作严格按照EBZ-

160悬臂式掘进机使用说明操作,现场操作显示屏显示各项指标正常运行,经QC小组确

认为非要因。

末端因素六:

现场为围岩为凝灰质粉砂岩,围岩较破碎。

采用悬臂式隧道掘进机现

场掘进,切割线路不适合围岩破碎段开挖,是导致悬臂式隧道掘进机掘进速度低下的

主要原因。

经QC小组确认为主要原因。

末端因素七:

结合技术部门的技术交底和现场调查,

悬臂式掘进机在陈家山隧道出口一次性切割面积为(12.68×4.8m(宽×高))为48㎡.经

现场测量开挖断面高度按照悬臂式隧道掘进机参数布置,经QC小组确认为非要因。

末端因素八:

现场查看检查,班组严格按照悬臂式隧道掘进机管理办法执行,保养到位,机械运转记录集全,经QC小组确认为非要因。

末端因素九:

对现场调查发现,现场所用截齿为购买悬臂式隧道掘进机时,厂家原装配件,质量符合要求。

针对目前掌子面围岩平均每3个循环损耗1个截齿,属于正常消

耗,经QC小组确认为非要因。

综上论证,得出:

1、施工粉尘大、遮挡视线。

2、切割线路不适合掌子面围岩。

导致悬臂式隧道掘进机效率低下的主要原因

八、制定对策

结合以上2个原因,我QC小组进行了认真总结分析;

1、依据现场掘进循环时间的的统计,施工中降尘占用时间较长,直接影响掘进速

度。

因此对悬臂式隧道掘进机喷水系统进行改进、安装雾喷功能,进行降尘。

2、现场围岩变化较大,悬臂式隧道掘进机切割线路按照习惯性的切割线路施工,是导致开挖速度低下的主要原因。

因此依据现场实际情况调整切割线路,按照划块分部、

依据围岩节理方向切割可提高施工掘进速度。

表8-1

对策实施计划表

序号

要因

对策

目标

措施

地点

负责人

完成日期

1、达到降尘

1、选择合理的雾

1

施工粉尘大

安装雾喷

时间0损耗。

喷装置;2、安装

施工

2016.11.10

、遮挡视线

装置

2、能见度达

到最佳位置,喷射

现场

到30m范围

半径达到最好。

切割线路不

1、切割时间

1、按照划块分部

结合现场

减少40分钟

切割。

施工

2

适合掌子面

2016.11.10

围岩调整

,挪动掘进

2、切割线路依据

现场

围岩

切割线路

机1次。

围岩节理调整。

九、对策实施

要因一实施:

悬臂式隧道掘进机原喷水装置位置比较靠前,喷水半径过小,喷水射程较

近,为股状水,对现场降尘效果不大如图8-1。

位置2

 

位置1

 

原喷水装置

图8-1掘进机原喷水装置图图8-2喷水装置调整后安装图

QC小组成员经过多次讨论,进行市场调查,定做了雾喷装置,进行安装,经过多次位置

调整。

位置1距离较远,雾喷有盲区,效果不佳。

位置2可直接喷射到掌子面,不及起到降尘

作用,还对掌子面进行润湿,为最佳位置如图8-2。

要因一实施效果:

安装雾喷装置后,作业环境得到了改善,实现了降尘时间0损耗、掌子面能见度达到30m。

进行无障碍施工,使得悬臂式隧道掘进机施工效率得到了很大的提高

要因二实施:

针对切割线路不适合现场掌子面围岩,QC小组经过认真讨论,针对地勘不详,邀请了中南大学为我项目掌子面前方围岩进行了补勘;试验检测人员对每循环围岩进行取样试压,并取得了客观的数据。

通过以上数据的收集,QC小组制定了2种切割线路方案。

方案一:

切割采取划块分部切割(右图),切割顺序:

先切割1部,再切割2部,最后切割3部。

切割总体

顺序为由左到右,自下而上沿箭头方向(基本与围岩节理方向一致)呈“Z”字型切割,如图8-3。

方案二:

切割采取划块左右分开切割(右图),切割顺序:

先切割左侧,再切割右侧。

割总体顺序为由左到右,自下而上沿箭头方向(基本与围岩节理方向一致)呈“Z”字型切割切割,如图8-4。

 

图8-3方案一:

切割线路示意图图8-4方案二:

切割线路示意图

要因二实施效果:

通过以上两种切割对比如下。

方案一:

切割线路施工方便快捷,在出现机械故障或者停电的情况下,3部可起到稳固

掌子面的作用(如图8-5)。

掘进机挪动1次,施工速度大大提高。

方案二:

切割线路施工方案较整个断面切割难度降低,但掘进机左右切割范围较小,移

动掘进机频繁,时间损耗较多(如图8-6)。

 

图8-5方案一现场施工照片图图8-6方案二切割头左右摆动较小

通过切割线路两种方案的对比,方案一可行,方案二不可行。

十、效果检查

通过本次QC活动的开展,效果非常明显,实现了1.5m/4.5小时的目标,大大提高了作

业效率,同时减少了辅助材料的损耗(如截齿),实现了效率提升和损耗下降的双赢。

通过1

个月的验证,证明QC活动是成功的。

 

表9-1QC活动后悬臂式隧道掘进机掘进循环时间统计表

掘进(1.5

断面面

净掘进

其它损耗时间(h)

围岩情

备注

掘进机

非正常

日期

m)总用

积(㎡

时间

通风降

移位用

掘进用

时(h)

(h)

尘用时

2017/1/6

Ⅴ级围

4.32

48

4.01

0

0.16

0.15

岩,凝

2017/1/7

4.35

48

4.09

0

0.15

0.11

灰质粉

2017/1/7

砂岩,

4.42

48

4.18

0

0.12

0.12

岩质较

2017/1/8

4.43

48

4.20

0

0.10

0.13

软,抗

2017/1/9

压强度

4.38

48

4.16

0

0.12

0.10

为28.1K

Pa

 

安全方面:

采用悬臂式隧道掘进机施工大大减小对围岩的扰动,施工安全度较高,在浅埋段施工减少了对地表建筑物的震动,提高了围岩自稳能力和隧道的安全系数。

质量方面:

悬臂式隧道掘进机施工开挖成型比较圆顺、洞壁光滑、超挖可控。

在初支作

业中钢筋网片能密切围岩,有效的杜绝了钢筋网片背后空洞的质量隐患。

施工进度方面:

进度得到提升,每循环节约1.67h,每月每洞30*24/19.5*1.5=55.38m

提升到30*24/17.83*1.5=60.57m,进度提升5.2m进度。

每月节约1.97万元。

在社会效益方面:

通过本次QC活动,悬臂式隧道掘进机施工速度得到了较好的提升,受到了建设单位以及社会各界的高度关注,先后有浙江卫视等多家媒体进场采访,并在黄金

时段进行报道,为我公司在华东区域市场树立了良好的企业形象!

十一、制定巩固措施

为巩固QC活动成果,项目部编写了悬臂式隧道掘进机试验段施工总结,并通过了业主

和监理单位的评审,为后续掘进施工取得了宝贵的数据支持和积累的丰富的经验,在后续工作中我们将继续保持本次QC成果。

十二、总结与下部打算

通过QC活动的开展,EBZ160悬臂式隧道掘进机施工从施工完成后的各项技术指标来看,其优势非常明显,其施工工艺满足质量、安全控制要求。

通过本次活动的开展,我项目部

总结出了较为完整的施工方法,使人员及机械得到了很好的磨合,这不仅提高了技术人员

和管理人员的质量意识、个人能力、团队精神、责任心,同时也锻炼出一个良好的QC队伍。

在下部工作中,我们将结合本次总结和设备性能指导现场施工。

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