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柴油加氢催化剂更换总体方案

柴油加氢催化剂更换检修总体方案

一、总体进度安排及物料需求

(1)装置停工:

本次计划用时2天17小时,2011年大检修实际用时6天;

(2)催化剂卸剂:

本次计划用时4天7小时,2011年大检修实际用时7天;

(3)催化剂装填:

本次计划用时4天,2011年大检修实际用时7天,

(4)装置开工:

本次计划用时计划4天,2011年大检修用时7天;

本次检修计划用时合计:

15天。

1、物料需求及对煤油加氢的影响:

柴油加氢降温降量、停工退油期间,需原料柴油约2000t,产生污油2500to

柴油加氢停工、氮气置换期间,需0.7MPa氮气约12万立。

柴油加氢开工过程中,需常二线(开工柴油)7000至8000to由于分懈系统热油运,由

于油品达不到硫化用油要求,因此硫化前开路外甩需时较长,需油量较大。

期间,产生污油

约1200to初活稳定期间用油约6000to

柴油加氢开工、氮气置换期间,需0.7MPa氮气约12万立。

柴油加氢开工催化剂硫化需DMDS约50吨,2011年大检修实际用量49.3t。

柴油加氢停工氮气置换期间,因新氢机无法为航煤加氢提供氢气,因此航煤加氢需停工

2天。

柴油加氢氮气置换结束后,做好氢气流程隔离,新氢机继续为航煤加氢供氢,航煤加氢开工,期间柴油加氢分懈系统热油短循环,为航煤加氢提供汽提塔底重沸器热源。

柴油加氢开工氮气置换期间,因新氢机为柴油加氢系统氮气置换,无法为航煤加氢提供

氢气,因此航煤加氢需停工2天。

柴油加氢氮气置换结束后,新氢机继续为航煤加氢供氢,

航煤加氢开工,柴油加氢分懈系统热油短循环,为航煤加氢提供汽提塔底重沸器热源。

需催化剂桶2000个,此项工作由设备专业联系釆购部落实。

卸出的催化剂应及时拉走,要求随卸随拉,否则新鲜催化剂到位后无存放地点。

其中,

FH-UDS共99.4吨,不再回收利用,走报废流程;FH-UDS-6共177吨需存放至库房,备后

续使用。

此项工作需生产技术部、机动工程部、加氢单元、仓库协同完成。

而且,需要落实场内装、卸车责任方。

瓷球、新鲜催化剂、保护剂、捕硅剂要在催化剂卸剂完毕前一天到位。

同时,落实帆布、托盘、叉车等事宜。

二、装置停工安排

干冰需量2000千克,此项工作由设备专业联系采购部落实。

装置停工计划用时2天17小时,具体安排见停工进度表。

其中,主要难点在于反应器降

温。

2011年大检修停工期间,受低压下循环机运行工况影响及氮气用量受限等因素影响,

反应器内温度用时3天才降至67C。

本次降温计划用时46小时。

表1停工进度表

时间

反应系统主要工作

分馆系统主要工作

联系单位

联系内容

1

0:

00〜7:

00

0:

00反应CAT以15°C/h自375C向280C降温,进料量以20t/h自430t/h向300t/h降量,配合降温,逐渐改入循环油,切除焦化汽、柴油,催化柴油,增加直饰柴油进料置换系统,降温降量过程中尽量降低各罐、塔液位。

降温降量过程按照先降温后降量的原则,并注意E-102入口炉前混氢变化情况。

0:

30精制柴油、石脑油改至不合格产品线。

调度、罐区、常减压、催化、

制氢、重整

柴油加氢装置开始停工

2:

00停HT-101,3:

00长循环继续提量至100t/h,稳定2h,5:

00长循环提量至200t/h,系统置换。

精制柴油长循环,

F-201出口温度以

10C/h速度自300C向250C降温

罐区、常减压,催化。

逐渐停收原料油,停送合格

油,

间断向不合格

罐区送油

7:

00〜9:

00

进料量以20t/h降至240t/h,停新鲜原料,装置全循环;反应CAT

以15C/h自280C向260C降温

调度、罐区、催化、制氢、

重整

停新鲜进料,精柴改全循环

9:

00、

10:

00

9:

00,停P-102,停止反应进料,通过P-102岀口吹扫氢吹扫至E-203管程入口管线。

停高压注水。

分係短循环,F-201出口

温度以10C/h速度自

300C向

270C降温

调度、罐区、

准备引停工柴油

10:

00"

15:

00

反应器入口维持260C,系统压力

7.OMPa,反应系统进行热氢带油。

期间,混氢尽量多走炉前。

继续吹扫高压泵。

停高压DEAo

分馅系统接受反应系统退油,F-201出口温度维持270C,六路进料量降至

50t/ho

罐区、化验

分析循环

氢中H2S

浓度

15:

00~

18:

00

反应系统压力以1.OMPa/h速度降至

4.0MPa,反应器入口自

260C降至210Co

停K-101,置换D-106至烧+氢低于

0.5%(V%)oD-106降压至微正压,

自K-101入口补入氮气,开K-1010

C-201汽提蒸汽改至放空,停缓蚀剂泵。

分饰系统维持C-202底温

250C热油短循环。

煤油加氢改长循环。

重整、制氢、公用工程

反应系统停补新氢、氮气置换,吹扫置换。

分析循环氢中CO含量

18:

00〜

24:

00

反应器入口温度维持210C,启动K101

补氮气,通过D-107顶

部FIC-11701放火炬进行置换。

每2小时分析一次循环气组成。

分懈系统维持C-202底温

250C热油短循环。

煤油加氢长循环。

调度、公用工程,化验

保证氮气供应

时间

反应系统主要工作

分憾系统主要工作

联系单位

联系内容

2

0:

00~4:

00

反应器入口维持210C,压力降至

2.7MPa。

继续热氮循环,置换

C0含量至V30山/L

分懈系统维持C-202底温

250C热油短循环。

煤油加氢长循环。

调度、制氢、公用工程,化验

反应系统氮气置换,

分析循环

氮中烧+氢、co含量

4:

00"24:

00

反应系统热氮循环、脱C0结束,4:

00,停F-101,反应系统向60C降温,反应压力维持2.7MPa,

K-102维持6500rpm继续运转,加快反应降温。

分饰系统维持C-202底温

250C热油短循环。

煤油加氢长循环。

调度、公用工程

提供足量氮气

3

0:

00"

12:

00

反应系统继续向60'C降温,反应压力维持2.7MPa,K-102维持

6500rpm继续运转,加快反应降温。

分馅系统维持C-202底温250C热油短循环。

煤油加氢长循环。

调度、公用工程

提供足量氮气

12:

00〜

14:

00

12:

00,停K-101;反应器入口继续向60C降温。

反应系统以

0.5MPa/h降压。

13:

00,停K-102。

D-106引氢气,启动K-101,向煤油加氢供氢。

与柴油加氢相连部位加盲板隔离。

分馆系统维持C-202底温250C热油短循环。

煤油加氢开工。

调度、公用工程

停K-102

14:

00、

17:

00

反应系统继续泄压至微正压。

化验分析确认反应系统烧+氢V0.5%。

反应器入口温度继续降温。

公用工程、化验

分析桂+氢含量

3

17:

00

柴油加氢装置达到打开反应器大盖、氮气保护、无氧作业卸剂条件

调度

柴油加氢装置达到卸剂条件

其他方面,热氢带油计划用时5小时。

柴油加氢K-101压缩氮气期间,煤油加氢需长循

环42小时。

柴油加氢K-101停止向反应系统补氮气后,K-101为煤油加氢提供氢气,煤油

加氢开工。

三、催化剂卸剂、装剂

催化剂卸剂:

本次计划用时4天7小时,2011年大检修实际用时7天。

由于反应器上床

层催化剂FH-UDS已使用5年,且再生过一次,本次不做保护性回收,采取抽空器直接抽吸,加快顶部催化剂撇出速度;底部床层催化剂从底部卸料管卸出且保护回收。

催化剂装填:

本次计划用时4天,2011年大检修实际用时7天。

2011年用时较长的主要原因为通道板封闭用时较长,多次返工;此外,阴雨天气较多也是原因之一。

催化剂卸剂、装剂期间,进行相关设备检修。

具体检修时间安排见下表。

表2设备检修时间安排表

时间

每天工作安排

施工工种

第一天

8:

30-20:

00

柴油加氢反应器R101头盖拆卸,底部出口加盲板隔离完成:

柴油加氢E101螺纹环压紧螺拆卸、E102A压紧螺栓拆卸完成

管钏、冷换

9:

00-20:

00

柴油加氢计划定压安全阀拆卸

管钏

8:

30-20:

00

PSA系统吹扫置换合格

管钏配合

第二天

8:

30-20:

00

柴油加氢反应器R101卸剂;

天鹏

8:

30-20:

00

柴油加氢E101螺纹环及内件拆卸、E102A螺纹环及内件拆卸

冷换

8:

30-20:

00

柴油加氢HT101密封更换

动设备

8:

30-20:

00

柴油加氢F101炉管开始烧焦

管钏配合

8:

30-18:

00

柴油加氢P102ABP104ABP201ABCP203AB土滤网清理完成

动设备

9:

00-20:

00

柴油加氢计划定压安全阀拆卸完成

管钏

8:

30-18:

00

PSA计划更换阀门更换

仪表

8:

30-20:

00

部分动火施工项目

管钏焊

第三天

8:

30-20:

00

柴油加氢反应器R101卸剂结束;

天鹏、管钏

8:

30-20:

00

柴油加氢E101螺纹环及内件拆卸、E102A螺纹环及内件拆卸并抽芯

冷换

8:

30-20:

00

柴油加氢K101A所有吸排气阀拆卸、清理;管线及罐清洗

动设备、管钏

8:

30-20:

00

PSA计划更换阀门回装

仪表

8:

30-20:

00

部分动火施工项目

管钏焊

第四天

8:

30-20:

00

柴油加氢反应器R101装剂;

天鹏

8:

30-20:

00

柴油加氢E101、E102A更换密封件开始回装

冷换

8:

30-20:

00

柴油加氢K101A所有吸排气阀拆卸、清理

动设备

8:

30-20:

00

部分动火施工完毕

管钏焊

第五天

8:

30-20:

00

柴油加氢反应器R101装剂;

天鹏、管钏

8:

30-20:

00

柴油加氢E101、E102A回转;

冷换

8:

30-20:

00

柴油加氢HT101密封环完成

动设备

8:

30-20:

00

柴油加氢K101A所有吸排气阀回装

动设备

8:

30-20:

00

计划定床安全阀回装;

管钏

8:

30-20:

00

PSA计划更换阀门回装

仪表

第六天

8:

30-20:

00

柴油加氢反应器R101装剂;

天鹏

8:

30-20:

00

柴油加氢E101、E102A回转完毕;

冷换

8:

30-20:

00

计划定丿卡•安全阀回装完毕;

管钏

8:

30-20:

00

柴油加氢K101A所有吸排气阀回装

动设备

第七天

8:

30-24:

00

柴油加氢反应器R101装剂完毕;

天鹏

8:

30-24:

00

柴油加氢E101、E102A气密;

冷换

第八天

8:

30-24:

00

柴油加氢反应器大盖回装完毕,底部盲板抽出,R101系统恢复完毕,开

始气密;

管钏

本次设备检修难点主要为高压换热器检修。

高压换热器压紧螺栓经多次强力矩紧固后,

拆卸存在困难。

四、装置开工安排

装置开工计划用时4天,具体安排见开工进度表。

其中,耗时最多的是催化剂干燥、催

化剂硫化。

根据催化剂理论干燥曲线,需时35小时,本次干燥计划用时32小时;根据催化

剂理论硫化曲线,需时44小时,本次硫化计划用时41小时;具体开工时间安排见下表。

表3开工进度表

时间

反应系统主要工作

分馆系统主要工作

联系单位

联系内容

1

0:

00〜

2:

00

反应系统氮气置换

分憎系统维持

250C热油短循环,煤油加氢停止正常生产,改40t/h长循环,反应炉出口降

至200Co

调度、常减压公用工程、检

验中心

煤油加

氢改循环,停航

煤直供料;分析

气体组分、供给

足量的氮气

2:

00〜

4:

00

启动K-101,反应系统压力升高至

2.OMPa,反应器进行2.ONIPa压力等级气密

4:

00〜

18:

00

按照操作规程启动K-102,维持低转速(3000r/min)。

点F-101,反应器入口温度以10C/h速度开始升温至160C。

分馆系统维持

250C热油短循环,煤油加氢维持40t/h长循环,反应炉出口维持200Co

调度、储运单

引开工柴油

调度、公用工

保证中压蒸汽、

瓦斯供

18:

00〜

0:

00

反应器入口温度160C,系统压力

2.0MPa催化剂干燥

―-

—•

2

0:

00〜

12:

00

反应器入口温度提至

250C,系统压力2.0\!

Pa催化剂干燥,至D-104底部不再生成水。

分馆系统维持

250C热油短循环,煤油加氢维持40t/h长循环,反应炉出口维持200Co

—-

—・

12:

00-

22:

00

反应器入口温度以10C/h的速度

降至150Co

22:

00〜

24:

00

停K-101,关闭D-106入口氮气手阀,盲板隔离后,引氢气进装置,反应系统升压至6.OMPa,分析循

环气中氢气含量大于80V%

分惴系统维持

250C热油短循环,煤油加氢停长循环,引直供煤油,反应炉出口向

240C升温。

重整、制氢

引氢气进装置

时间

反应系统主要工作

分憾系统主要工作

联系单位

联系内容

3

0:

00〜

1:

00

引开工柴油进装置,启动

进料泵P-102

分饰接收反应油,开路外甩。

提F-201出口至270C,煤油加氢开工。

―-

—•

1:

00〜3:

00

启动P-102,进料量控制150t/h,分饰系统见油后,外甩不合格线2h后,改为全循环。

分惘接收反应油,开路外甩。

维持

F-201出口270C,

储运

引开工柴油进

装置

3:

00〜

24:

00

按催化剂硫化曲线进行催化剂硫

化,反应系统压力

7.OMPa,240C恒温结束

分饰接收反应油,开路外甩3小时后改长循环。

维持

F-201出口270C,

煤油加氢开工正常。

检验中心

分析循环氢中

硫化氢含量

4

0:

00〜

17:

00

按催化剂硫化曲线进行催化剂硫化,反应系统压力7.OMPa,270C恒温结束,硫化结束。

期间,启动P-103o启动P-104,并根据循环氢中HbS的含量调整C-101副线开度。

原料分馆长循环,

维持F-201出口

270C,煤油加氢正常生产。

检验中心

分析循环氢中

硫化氢含量

17:

00〜

24:

00

进料逐步切换为混合新鲜进料,处理量逐渐提髙至

400t/h,反应CAT自270C

以10C/h速度提高至

340C,根据分析结果调整反应温度,至产品合格。

C-202底精制柴油外甩至不合格柴油线2ho

储运

外送轻污油

根据化验分析结果,分慵系统进行调整,至精制柴油合格,改至柴油产品线。

常减压、催化装置、检验

中心

引催化柴油、

化汽柴油

柴油加氢K-101压缩氮气期间,煤油加氢需停工46小时。

柴油加氢K-101改为氢气工

况下,K-101为煤油加氢提供氢气,煤油加氢开工。

五、附录:

附录1催化剂干燥曲线及硫化曲线

催化剂干燥温度曲线

呵间小时

图2催化剂硫化曲线

20

00

048121620242832364044

硫化时间,h

附录2催化剂更换检修物资需求表

项目

编号

项目名称及主要内容

工程

类别

所需材料

材料描述

单位

1

W加

-2013

~6~10

柴油加氢反应器检修换剂:

1、催化剂装、卸剂,催化剂256.18t,磁球20.025to

需要卸剂单位自带塑料袋、干冰、筛分

器、抽真空器等。

催化剂采用密相装填。

拆卸通道板一层装剂后内部通道板安装;

陶瓷纤维绳①6-550kg/m3

kg

30

六角栓M12X40OCrlSNilOTi

10

0

六角栓M12X60OCrlSNilOTi

12

0

陶瓷纤维绳①25-350kg/m3

K

G

40

陶瓷纤维带50*3

K

50

W加

2-2013

一6-11

2、柴油加氢反应器DN550头盖的拆、装一次,系统盲板的拆、装(盲板DN450—个、DN400—个、DN150两个),入口收集器拆、装各一次。

2个卸料口盲盖拆装

(DN200;反应器装剂50t吊车配合(10天)。

3、柴油反应器入口分配器1件、泡罩盘送清洗场高压水清洗,需要吊车、平板车配合作业。

4、反应器内部热偶套管无损检测,反应器64条螺栓检测.

柴油加氢E102A(换热器型号:

DFU1600-1100-6.0/19-21B二450)抽芯

检查,清扫、回装、试压,螺栓涂抹二硫化铝。

200吨吊车4个台班,80吨吊车5台班,40吨平板车1台班,10吨运输车2台班,电加热热处理1天,2米高6米长脚手架3处,3.5米6米长脚手架2处。

保温拆复10平方米。

磁力钻专用工具1台,力矩扳手1台,风动扳手4台。

制作DN500盲板2块,DN300盲板2块,制作配重调整平衡盘。

换热器芯子送清洗场高压水清洗,需要吊车、平板车配合作业。

G

八角垫片\927.1X44.45X53.98

X30.99\304

1

八角垫片\533.4X28.58X34.93

X19.81\304

2

设备八角垫片381X22.23X

26.99X14.81\304

1

八角垫片\323.85X15.88X

20.64X10.49\304

1

卡子K32BL二82JB/1119-1999

20

八角垫片\584.2X31.75X38.1

X22.33\304

2

双栓\M85X3X

855\25Cr2MoVA/35CrMoA\JB/T47

4

07

双栓\M72X3X

760\25Cr2MoVA/35CrMoA\JB/T47

4

07

双栓\M27X3X

250\25Cr2MoVA/35CrMoA\JB/T47

4

07

双头螺栓\M52X3X

610\25Cr2MoVA\SH3404

4

双头螺栓\M48X3X

430\25Cr2MoVA\SH3404

4

双头螺栓\M76X3X

670\25Cr2MoVA\SH3404

4

波齿复合垫片①1805/①1785X

①1725X4.50Crl8Nil0Ti+石墨

2

波齿复合垫片①1673/①1613X

①1597X4.50Crl8Nil0Ti+石

2

内部螺栓SA453-660BM36X3X

195(库内有)

15

压紧螺栓25Cr2MoVAM36X3X

135(库内有)

15

波齿复合垫片①1673X①1613

X4.50Crl8Nil0Ti+石墨1筋

2

柔性石墨垫R736*R718*R700

70-301/10

3

3

W加

-2013

-6-12

柴油加氢E101(型号

DFU1600-550-3/19-2IB二250)抽芯检查,

清扫、回装、试压,螺栓涂抹二硫化铝,200吨吊车4个台班,80吨吊车5台班,40吨平板车1台班,10吨运输车2台班,电加热热处理1天,2米高6米长脚手架3处,3.5米6米长脚手架2处。

保温拆复10平方米。

磁力钻专用工具1台,力

矩扳手1台,风动扳手4台。

制作DN500盲板2块,DN300盲板2块,制作配重调整平衡盘。

换热器芯子送清洗场高压水清洗,需要吊车、平板车配合作业。

波齿复合垫片①1805/①1785X

①1725X4.50Crl8Nil0Ti+石墨

2

波齿复合垫片①1673/①1613X

①1597X4.50Crl8Nil0Ti+石

2

波齿复合垫片①1673X①1613

X4.50Crl8Nil0Ti+石墨

2

波齿复合垫片①1673X①1613

X4.50Crl8Nil0Ti+石墨1筋

2

内部螺栓SA453-660BM33X3X

190(库内有)

15

压紧螺栓25Cr2MoVAM36X3X

135(库内有)

15

4

W加

-2013

-6-15

柴油加氢C201顶部安全阀集合管DN200PN2.0末端打卡具部位去卡处理,DN200

焊道磨开,打磨,并重新焊接处理,需要热处理。

5

W加

-2013

-6-16

柴油加氢C201/D114/D105等顶部不能切

除的安全阀共计35台拆除定压,需要50吨吊车配合作业2台班,并用叉车及板车送燕华打压场地定压,运回、回装。

(具体见附件1)

6

W加

-2013

-6-17

柴油加氢D108底部出口DN25阀门铜套断裂,拆除,加工铜套后回装。

7

W加

-2013

-6-18

柴油加氢D106(①2100X3800)入口线

及罐打开检查,并高压水清洗罐内部结

晶钱盐。

清洗DN300管道25米;

8

W加

-2013

-6-19

柴油加氢D102去D103管线上3只DN350阀门重新压盘根处理。

D102底部排凝阀盘根渗油,重新压盘根处理。

9

W加

-2013

-6-20

柴油加氢HT101更换密封,现密封两端都低尸,更换成克兰修复的密封。

1

0

W加

-2013

-6-21

柴油加氢D105玻璃板引出阀门更换2

台,阀门规格:

DN20PN5.0

1

1

W加

-2013

-6-22

柴油加氢3.5蒸汽流量孔板引岀阀门漏,

更换阀门1台,阀门规格:

DN20800LB

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