赵楼矿井风井井筒表土段施工工作总结.docx
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赵楼矿井风井井筒表土段施工工作总结
兖矿菏泽能化有限公司
赵楼矿井风井表土段施工工作总结
工程技术部
二〇〇五年八月二十三日
赵楼矿井风井表土段施工工作总结
赵楼矿井风井设计净径6.5m,钢筋砼双层井壁,井壁厚度0.9~2.0m,表土层厚度471m。
井筒采用冻结法施工表土段,冻结深度534m。
冻结造孔由安徽煤田地质局第三勘探队施工钻孔,兖矿东华新陆公司下放冻结管,南京华宁监理公司负责施工监理。
2003年9月28日钻井队进场,12月25日正式开机钻进,钻孔工程于2004年5月20日完成钻孔施工。
2004年8月1日正式开机冻结。
同年11月25日进行试挖,12月16日正式开挖。
2005年5月18日开始进行爆破掘进,5月19日施工到井深473.0m位置揭露砾岩层。
6月17日施工到井深517.1m位置,开始施工壁座,壁座位置位于井深517.1~527.1m处。
6月22日18时开始壁座浇筑混凝土,到8月14日8时完成内壁套壁作业。
8月23日20时开始打眼掘进。
8月25日2:
00施工完基岩过渡段第一个4m段高,完成工序转换。
一、风井井筒冻结造孔
1、工程概况
风井冻结孔设计冻结深度534m,冻结钻孔按三圈孔布置,内圈圈径14.5m,布孔23个,开孔间距1.98m,孔深481m;中圈圈径16.5m,布孔23个,开孔间距2.25m,孔深534m;外圈孔圈径22.5m,布孔46个,开孔间距1.54m,孔深481m。
另有测温孔5个,水文孔2个,钻孔总数99个,原设计工程量48645m。
后因测温孔和水文孔设计深度调整,实际总工程量为48594m,比原设计减少51m,另外在中圈10号和20号两个孔分别有461m至481m各取芯20m。
内中外三圈冻结孔0~300米均采用Φ159×6mm优质低碳无缝钢管,300m以下用Φ159×7mm优质低碳无缝管。
风井表土层厚471米,其中粘土层占表土层总厚度的75%。
2、施工情况
风井冻结造孔工程通过议标由安徽煤田地质局承担施工任务。
2003年9月28日,安徽煤田地质局三队首批施工人员达到现场,由于天气连下大雨,场内积水,直到11月2日才开始进行井盘基础施工,12月25日具备开钻施工条件。
施工中,钻塔为24m四角钻塔,钻机采用TSJ---2000型6台,钻具配备为Φ89mm钻杆+Φ159mm钻铤+Φ240mm牙轮钻头,泥浆泵选用TBW-1200/7B6台,备用泥浆泵TBW-850/50一台,测斜0~100m采用灯光测斜,100m以下采用JDT-5A型陀螺测斜仪测斜。
纠偏设备选用5L2165×7.0B型螺杆钻具做定向纠偏。
3、工程进度分析
施工前期中,由于队伍对赵楼土层不了解,钻进参数掌握不好,纠偏占用时间过长,进尺上不去,到86天时进尺才达到计划进尺,并且于2004年2月6日又新上一台钻机,及时调整充实了施工队伍,加强了技术力量等措施,钻孔工程于5月20日完成钻孔施工,提前工期5天。
整个施工中,日最高进尺为789m,平均每台钻机月效率为1767m,月最高效率为2004年一号钻机创造的3023m/月,为此我公司专门向安徽安徽三队发了贺信,但是五号钻机月平均效率只有1201m,各钻机效率差别较大。
4、工程质量分析
4.1质量控制措施
在风井钻孔施工中,采取以下措施对钻孔质量进行控制。
1)按照监理规划,结合冻结法钻孔工程的实际情况,监理部制定了冻结造孔的监理细则,采取旁站(测斜)、巡视、抽检的工作制度进行质量控制。
2)对现场的冻结管等材料实行报送合格证及实验资料制度。
3)钻进施工中,和主井冻结造孔施工进行了对钻孔质量一次互检,请第二方中煤第五建设公司第三工程处对钻孔进行了二次复测,复测结果合格。
4)公司驻现场人员采取日常巡查、审查报表资料、监督监理工作、复测时跟班保证复测质量。
5)针对现场存在的问题,及时组织监理、施工单位召开专题会议研究解决。
4.2竣工验收结果
2004年5月25日,由我公司林启国总工程师主持,六处总工程师戴华东、副总齐吉龙,监理许加堂、林光沫、黄意炎,我公司付令桥、邵景柱等有关人员参加对风井冻结造孔工程进行了验收。
按照(MT5009-94)《煤矿井巷工程质量检验评定标准》,通过现场实测、审查资料对冻结管下管深度、不同深度冻结管成孔最大间距等九个项目进行了评定,所有项目均达到了优良标准,整个工程评定为优良工程。
其中在基本项第一项,冻结管下放深度指标中,内10孔、中10孔、外2孔、外10孔、外13孔、外15孔、外21孔、外28孔共8个孔比设计要求浅,且偏差大于500mm,经与会人员共同分析,这8个孔虽然偏差较大,但管子仍然深入了基岩内,最浅的一根为外2孔,设计为481m,实际下管深度478.76m,浅了1.24m,但深入基岩9m,不会影响表土的冻结,均定为合格。
99个孔均未超过靶域半径0.8m,最大偏斜值为758mm(外18孔)。
主冻结孔成孔最大间距,表土段在外36孔和外37孔之间水平间距为2233mm,未超过标准要求2.8m,基岩段在中13孔和中14孔之间,水平间距为3351mm,未超过标准要求4.5m。
5、综合分析及存在的问题
通过风井冻结造孔工程的施工,这支队伍从不熟练到熟练,钻进进尺稳步上升,同时施工现场管理也较其他队伍略胜一筹,工程质量、工期都完成的较好,为副井冻结造孔中标创下了较好的业绩,同时该队伍存在以下问题:
1)该处各钻机技术力量悬殊很大,如同是在风井施工的一号机和五号机,一号机平均效率为2316m/月,五号机只有1201m/月。
2)螺杆纠偏技术管理不熟练。
该队钻孔纠偏仍主要依赖移垫垫架等传统纠偏方法,对超高精度孔施工效率会大大降低。
6、冻结造孔在井筒掘砌施工中暴露的问题
冻结造孔总体施工质量和测斜情况较好,未出现大的偏差,6月22日8:
00中13孔在壁座掘进时暴露,露管位置在井深518~521m处,冻结管最外端距离掘进荒径420mm,实际偏斜达到2.43m,远远超过靶域0.8m的要求。
二、风井井筒冻结
1、概况
赵楼矿井主、副、风井三个井筒表土段均采用冻结法施工。
井筒主要特征如下:
赵楼煤矿井筒主要技术特征
序号
项目
单位
风井
主井
副井
1
井口标高
m
+45
+45
+45
2
自然地坪标高
+42.81
+42.69
+42.70
3
井底车场标高
m
-860
-860
-860
4
井筒深度
m
921.096
921.158
936.208
5
井筒净直径
m
φ6.5
φ7.0
φ7.2
6
井筒净断面积
m2
33.2
38.48
40.7
7
井壁厚度
表土段
m
0.9~2.0
1.0~2.05
1.0~2.15
基岩段
m
0.5~0.55
0.55~0.6
0.55~0.6
8
掘进断面
表土段
m2
54.1~86.6
63.6~96.8
67.9~103.8
基岩段
m2
44.2~45.4
51.5~52.8
54.1~55.4
9
井壁结构
表土段
现浇钢筋混凝土结构
基岩段
素混凝土
10
表土厚度
m
471
473
475
第四系表土厚度
m
150.38
144.7
129.9
第三系表土厚度
m
320.62
328.3
330.5
11
冻结深度
m
534
527
530
12
井筒装备
梯子间及防火灌浆管路
两套20T多绳箕斗,制冷管
一套1.5T双层四车罐笼及辅助提升罐笼、梯子间
冻结站制冷系统采用集中设置三井共站,共安设50台压缩机,总装机容量为20840kw。
其中负担风井冻结运行最多26台,蒸发器21台。
风井采用主圈加双圈辅助孔冻结方案,冻结深度尾534m。
外圈采用局部冻结,冻结范围203~481m,冻结深度481m;中圈采用差异冻结,长腿深度534m,203m以上靠中圈及内圈形成冻结壁厚度和强度,203~481m靠中圈降低冻结壁平均温度,提高冻结壁强度。
基岩段依靠中圈形成基岩冻结壁和冻结岩帽。
内圈采用全深冻结,深度481m,穿过强风化带,内圈冻结孔冻结上部防片帮,下部降低井帮温度、提高冻结壁强度。
附表:
赵楼风井冻结参数表
序号
项目名称
单位
风井
备注
冲积层埋深
m
471
井筒径直径
m
∮6.5
井壁厚度
m
0.9~2.0
掘砌荒径
m
8.3~10.5
冻结深度
m
m
481
m
m
534
m
m
481
控制层位
m
471
最大地压
Mpa
6.123
冻结壁厚度
m
<203m,4.5;
>203m,9.0
冻结壁平均温度
℃
最下部控制层-15
控制层井帮温度
℃
最下部控制层-14~-16
冻结圈径
m
m
22.5
开孔间距:
外圈1.54m,
中圈2.25m,
内圈1.98m
中圈
m
16.5
外圈
m
14.5
孔数
外圈
个
46
中圈
个
23
外圈
个
23
冻结孔靶域半径
m
表土±0.8
冻结孔最大孔间距
表土
m
2.8
基岩
m
4.5
冻结管规格
外圈
mm
≤300m∮140×6;≥300m∮159×7(203m以上保温)
中圈
mm
≤300m∮157×7;≥300m∮159×7(203m以上保温)
外圈
mm
供液管
mm
∮75×6,∮62×5
测温孔深度/个数
m/个
471/1,534/2
测温管∮14×6mm
水温孔深度/个数
m/个
270/1,417/1
水温管5″焊接管
钻孔工程量
m
48639(设计)
48594(实际)
井筒需冷量
104kcal/h
607
冻结站标准制冷量
1900
最大用电负荷
KVA
7000
盐水温度
℃
-30~-33
冻结工期
d
397
开机至开挖
d
135
开挖至停机
d
262
按成井速度60m/月
冻结工程由新陆公司负责,风井井筒锁口和地沟槽由中煤一公司49工程处负责施工。
2004年5月28日49处项目部进点,开始施工锁口和冻结沟槽。
7月22日施工完成锁口(-9.2m以上部分,±45.00计起)及地沟槽和井架基础。
冷冻机房基础于2004年2月25号开工,3月26日竣工。
冻结站设备、管路于7月22日安装完成。
2004年8月1日风井正式开机冻结。
到9月27日内圈管路进路盐水温度降到-30℃以下。
2004年11月5日,公司组织专家召开论证会,对赵楼风井冻结情况进行了讨论。
11月23日,在公司工地会议室召开了第二次风井冻结试挖专家论证会,确定11月25日风井试挖。
积极冻结期间,运行相对正常。
冻结设计预计发展情况与实际对比:
冻结时间
掘砌深度
盐水温度
掘进荒径(m)
冻土发展速度mm/d
井帮温度(℃)
冻土进荒径(m)
设计
实际
对应日期
实际
设计
设计
实际
设计
实际
135
0
0
-31~-32
开机:
135~205天,-30~-31℃;205~290天,-30~-32℃;290~375天,-32~-33℃;375~397天,-33~-25℃
8.6
22/11
155
25
24
1.2
8.6
+2.5
-0.15
205
200
270
2.21
-28~-30
9.5
17.6
-6~-8
-4.7
1.6
1.28
265
300
434
4.22
10.1
~-10
-15.7
3.2
2.4
290
350
470
5.17
-31~-33
10.1
-~-12
最低-19
4.1
3.0
320
400
514
6.16
10.5
~-14
5.0
3.75
355
450
6.22日套壁,7.31停机
7.21
10.5
~-15
冻实
375
471
8.6
10.5
~-16
冻实
397
524
9.1
11
~-13
冻实
1月6日冻土零度线进入掘进荒径。
2月17日井深50m以上位置井壁出现挂霜,迎头251m深度井帮温度平均为-6℃。
冻结情况顺利,由于施工进度较快,实际施工迎头井帮温度在
冻结站风井系统元月25日出现异常,当日外圈盐水去路温度-30.3℃,回路-28.5℃,内圈盐水去路温度-32.9℃,回路-31.5℃,此后盐水温度持续回升。
虽然进行了排查,由于没有找出真正的事故原因,盐水温度回升问题没有得到解决。
2月2日副井冻结出现了同样的情况,副井盐水温度也开始持续回升。
新陆公司赵楼项目部认识到问题的严重性,对整个系统进行了细致排查,2月3日发现因9#盐水箱蒸发器前端放油口底部焊缝破损,出现泄漏,造成氯化钙盐水大量吸入氨循环系统,并于2月5日将风井系统全部停机,进行低压系统清理,2月10日清理完毕后开机运转,开机后降温幅度仍然很小,效果不明显。
经进一步排查,发现低压机吸气压力与蒸发压力压差过大,系统仍然不能正常,后经化验主要为盐水进入氨系统后,产生大量乳白色油状粘稠物质将低压机吸气滤网封堵,因此又将所有低压机吸气滤网进行清洗。
在清洗过程中,3月1日又发现15#盐水箱同样存在泄漏问题,随即停止使用。
为了弥补风井盐水箱置换面积不足的问题,3月1日下午将副井用16~20#五台盐水箱及制冷机调至风井使用,维持对风井的冻结。
3月5日召开的专家论证会上制订了确保风井冻结,保证施工安全,先处理风井系统、后处理副井系统的原则,要求3月18日必须将系统恢复正常。
3月6日对风井低压系统进行了全面清洗,将风井系统15台盐水箱分3个单元进行处理。
第一单元的5台盐水箱于3月11日处理完毕并运转使用,自3月11日起,风井盐水温度开始持续下降,3月13日内外圈盐水温度均降至设计-30℃以下,盐水温度恢复到事故前水平。
第二、第三单元的8台盐水箱(9#及15#停止使用)于15日处理完毕并投入使用。
到3月15日,风井外圈盐水去路温度-31.2℃,回路-28.2℃,内圈盐水去路温度-32.1℃,回路-30.9℃,盐水温度恢复到事故前水平,系统运行走向正常。
冻结运行12月15日在井深35.5m位置测零度线距离荒径830mm(荒径4150mm)。
在1月6日井深110m位置零度线进入荒径(荒径4150mm)。
2月28日,在井深295m位置冻土进入荒径1400mm(荒径4950mm),4月3日在井深404m位置,冻土进入荒径2.1m(荒径5050mm)。
到表土段施工完,井心位置约剩余1.0m没有冻实,冻结进入荒径最大3.75m。