炼油第一联合车间催化装置检修改造总结.docx

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炼油第一联合车间催化装置检修改造总结

附件1:

各车间检修改造总结编写格式要求

 

克拉玛依石化公司

炼油第一联合车间催化装置2015年检修改造总结

 

编写人:

王进

审核人:

 

炼油第一联合车间

2015年8月

 

第一章概述

第一节装置检修完成情况

第二节装置改造完成情况

第三节设备检测、修理、变更、报废、更新、调试等内容概述

第四节设备检修过程重大事件备案

第五节检修遗留问题和备忘录

第六节存在问题及下周期打算

第二章问题及处理

要求详细说明装置在检修过程中发现的重要问题或安全隐患(需附现场拍摄的照片),分析问题产生的原因,检修期间是如何处理的,提出预防此类问题再次发生的预防措施和建议。

第三章对装置检修、改造工程的评价

第一节设计方面问题

第二节施工队伍素质及施工质量

第四章经验交流

从技术、安全、管理等角度提出有利于装置长周期运行的设备管理经验和技术。

第五章结束语

 

第1章概述

2015年检修前装置积累的问题比较多,比如油浆喷嘴的问题、再生器热点问题、大油气线膨胀节泄漏等问题,因此,本次检修,工作量非常繁重,必须在有限的时间内按时、按质、按量完成检修任务,是对催化装置全体员工的一次考验。

装置于5月22日停工进入停工扫线状态。

5月28日11:

00,装置通过验收,正式进入检修状态,检修完于6.28日通过验收组织开工,于7.3日开工正常;

第一节、装置检修完成情况

一、塔、容器检修情况

1、2015大检修检查检修塔器8台:

反应器、再生器、T201、T202、T301/A、T301/B、T302、T303,相关计划项目全部实施完成;

2、检查检修容器16台,主要工作是压力容器检测,容器清理等都已按计划实施完毕;

二、冷换设备检修

1、本次换热器由中油七建负责拆除安装、安泰公司负责检修,现场清洗由蓝星公司负责。

共检修冷换设备66台,现场检修18台,其中空冷10台,安泰公司负责检修48台。

2、更换管束15台:

L-203/2、L-202/2、L-204/1、L-204/2、L-209、H-304/1、H-304/2、H-503/2、L-308/1、L-308/2、L-301/4、H-206/1、H-206/2、L-305/1、L-309/2,

L-205整体报废换用加氢备用冷却器,7台冷换设备因无备用管束做防腐。

堵管处理后继续监护使用:

L-203/3、L-203/4、L-206/1、L-206/2、L302/2、H303、H-301/1;

H503/1因无备用管束未安装,H-202/2更换大浮头钢环垫子由安泰公司维修密封面后回装使用正常。

3、空冷检修:

KL-203/1、2堵管现象严重,故拆除全部堵头高压清洗,KL201/1-6,kl204按照10%比例抽检清洗;

三、动设备检修

气压机组检修、烟机-主风机机组检修按计划完成;P208/2更换蜗壳,P208/1增设双端面密封(约翰克兰);P203/2更换双端面密封;主风机润滑油透平泵常规检修;其余动设备问题因钳工检修力量不足待开工正常后陆续处理;

四、特阀检修

1、滑阀拆检7台

再阀:

更换新阀杆、阀板,重新加填料;

待阀:

更换新阀杆,重新加填料;

循环滑阀:

更换新阀杆、阀板、2根导轨(固定螺杆更换2根),重新加填料;

下滑阀:

拆检后回装,重新加填料;

双阀:

更换南面导轨2根,更换西组阀板,东组阀板利旧,重新加填料;

烟气返回阀:

阀板修复后利旧回装,重新加填料;

上滑阀:

更换新阀杆、阀板,重新加填料;

2、其他

主风机润滑油过滤器三通切换阀经科比公司维修好回装正常;气压机油冷器三通切换阀经科比公司维修好回装正常;

第二节、装置改造完成情况

催化检修期间共计划完成各类改造项目31项,其中公司安全类16项,设备类15项;实际完成30项,E309安装安全阀因火炬系统无法吹扫干净不具备动火条件没有实施,其余项目均按计划实施完成;其中的主要项目有:

2013环保在线项目;催化烟气治理SCR预留甩头;P501更换;新增P208/4;更换原料喷头和油浆喷嘴;油浆冷却水箱更换;空冷入口大油气线盲段废除等;

第三节、设备检测、修理、变更、报废、更新、调试等内容概述

1、管线及容器检测

1.1、管线检测检修:

催化装置压力管道检测由中国特检院负责,共检测管线244条,检测出减薄部位10处均已按照要求整改处理,更换P202/1入口DN150弯头,KL201/3出口DN150弯头,P203/1复线挖眼三通,瓦斯外送DN80弯头,T301/A至T302线3处DN80弯头,稳定一种抽出阀后DN20放空,T303冷回流线2处DN80弯头;

1.2、容器检测

容器检测全按计划完成,检查出问题两处:

a、E201液位计上接管根部焊缝腐蚀减薄严重,动火处理完毕;b、E313火炬入口正对容器底部因长期冲蚀有减薄情况,已经补板焊接处理;

第四节、设备检修过程重大事件备案

第五节、检修遗留问题和备忘录

1、TV301三通调节阀开工时出现故障无法正常调节,需要采购新调节阀备用以后择机更换;

2、3.5MPa蒸汽外送电动阀开工时发现填料泄漏严重,后做卡具注胶处理,现在虽然不再泄漏,但紧急情况下,该阀门也不能正常开关了,需要编制预案应急,以后择机维修;

3、气压机电动盘车器按要求已经拆除,但此次检修检维修中心安装的手动盘车器无法正常使用,满足不了紧急停车后的盘车要求,以后如气压机停机仍需拆除端盖后盘车;

4、H503因旧管束泄漏严重已无法使用,且无备用管束没有回装,后采购新管束后安装;H301/1泄漏严重,且无备用管束,堵管41根防腐处理后回装,需要采购备用管束备用,在紧急情况下使用;

5、H202汽包4台安全阀在2011年H204泄漏着火时被烧过,后经打磨维修后使用,今年检修时又保不住压再次维修,在装置开工后就出现安全阀内漏情况,建议采购新安全阀更换;

第六节、存在问题及下周期打算

1、T301/A部分塔盘腐蚀严重,个别塔盘已经腐蚀穿孔,下次检修时需要更换塔盘;

2、气压机和主风机润滑油箱均为碳钢材质,且已使用多年,此次清理油箱时发现有锈渣,影响润滑油品质,建议下次检修时将两个润滑油箱更换成不锈钢材质;

3、三旋部分个别管段及法兰长期高温使用碳化严重,强度降低,下次检修时需要更换;

4、催化烟机入口气缸闸阀形式老旧,开关时动作不灵活,有时还需要人工打开,该阀位紧急切断阀,异常情况下需要在短时间内迅速关闭,长期这样使用存在安全隐患,建议下次检修时更换成电液驱动形式;

第2章、问题及处理

第一节、催化两器检修总结

一、反应器

1、沉降器顶部旋风入口穿孔

沉降器打开后检查,发现沉降器顶部、旋风外壁结焦情况非常严重。

检查到旋风入口时,发现顶部三个旋风入口短节处,1个旋风两侧磨损穿孔,1个旋风入口一侧磨损穿孔,旋风入口处衬里局部开裂。

具体情况如下图:

分析原因:

2001年UOP改造后,沉降器顶部旋风使用14年过程中,油浆固体含量未发现异常,在历次检修中,仅从外部对此部位检查,缺乏对此部位衬里的检查以及修复,龟甲网耐磨衬里脱落后,催化剂磨损造成旋风入口处穿孔。

检修采取的措施:

1)在检修中打开旋风入口油气管线顶部检修通道,检查三个旋风入口衬里,对旋风入口短节处衬里进行修复;

2)旋风入口龟甲网采用满焊焊接,严格按照龟甲网衬里施工规范进行检查、验收;

3)在旋风入口短节的外部进行包焊;(采用12mm厚的15CrMoR钢板,焊接龟甲网,铺设耐磨衬里,在3个旋风入口短节外部包焊)

今后以及开停工注意的问题:

1)下个检修周期再次打开检修通道,检查此部位的衬里情况以及磨损情况,以后最少每两个检修周期开检修通道检查衬里的情况;

2)旋风入口线速控制不超设计值,主要控制提升管总进料不大于145t/h;

3)开停工过程中,严格按照提升管的升温速度进行升温,控制升温速度不大于100℃/h;

4)减少装置的切断进料次数;

5)下个检修周期打开再次检查此部位的衬里,备好所需的检修材料;

2、油浆喷嘴磨穿

本周期油浆2组喷嘴,先后出现多次泄露,在检修抽出油浆喷嘴后,2组油浆喷嘴喷头全部磨损消失,剩余光管,油浆喷嘴的外套管、外部开孔的护板同时被磨损穿孔。

具体如下图:

分析原因:

油浆喷嘴分为两路,每个支路的油浆流量、雾化蒸汽流量均无显示,存在偏流,流量小的喷嘴线速低,催化剂磨损引起喷嘴套管、喷嘴喷头所致。

检修采取的措施:

1)检修中改造油浆回炼进喷嘴的流程,油浆、蒸汽支路加流量显示,防止两只喷嘴偏流;

2)改进油浆喷嘴的结构,喷嘴套筒外部增加衬里结构,安装前一次浇筑,喷嘴套筒在提升管内部外表面增加衬里设计,保护喷嘴的喷头;

3)油浆喷嘴的设计流量到每只7.5t/h;

4)施工过程对于喷嘴的安装进行检查验收,满足设计要求;

今后以及开停工注意的问题:

1)严格控制每个喷嘴的流量在设计值,并且每组流量偏差不大于0.8t/h;

2)开、停工过程减少催化剂的跑损,开停工时加大油浆的外甩,减少油浆回炼;

3)监控油浆的固体含量不大于6g/l,固体含量高的情况,及时加大油浆外甩;

4)日常巡检时监控油浆喷嘴的压降,发现有变化是及时作出调整;

3、予提升喷嘴

予提升蒸汽孔板有二分之一被冲蚀、磨损,将上部的接管磨损穿孔,予提升喷嘴外部检查较好,无明显磨损,但是喷嘴内部接管多数被冲蚀减薄。

具体见下图:

分析原因:

从下部孔板被磨损的断面看,孔板属于由孔板内部冲刷减薄,证明予提升喷头内部存在催化剂,予提升蒸汽未将其带出,产生冲刷的结果。

检修采取的措施:

1)按照设计图纸进行重新更换已被磨损的短节;

2)重新恢复下部的孔板;

3)对内部损坏的喷头短管进行更换;

4)在安装予提升喷嘴短节时,确保下部孔板的水平,与短管同心;

今后以及开停工注意的问题:

1)严格控制予提升线速在4.5m/s,预防正常操作时催化剂的滑落入喷头内部;

2)开工烘两器的过程中,需要打开底部放空进行排放予提升喷头内的催化剂,在装置切换汽封之前,需要底部放空开大,查看是否有催化剂在底部积聚;

3)每个周期打开后,均发现予提升喷头有不同程度的磨损,

4)下个周期预定予提升喷头,直接整体更换;

二、再生器、斜管

1、热点问题

停工之前,再生器循环斜管、稀相管、循环斜管、再生斜管2层、7层均有热点,打开检查后,发现循环斜管、再斜管内部龟甲网比较完整,反吹点附近衬里有局部脱落、松动的现象,反吹点护板脱落比较严重。

二密稀相管底部交接处衬里裂纹非常大,大块衬里松动;稀相管上部龟甲网松动,烧焦罐出口T型快分头内部、外部龟甲网衬里开启、脱落严重。

另外,再生器旋风分离器内部衬里龟甲网减薄比较严重。

继2012年大检修大面积更换衬里后,装置热点问题在逐渐减小。

分析原因:

再生器温度高,再生器烧焦罐、二密之间通过循环斜管催化剂循环量巨大,是衬里损害的主要因素,装置异常时切断进料,再生器温度变化较大,引起衬里变形。

斜管多次进行修复,未见明显的大量脱落,斜管热点主要是由于各个反吹点损坏、护板掉,引起局部热点;烧焦罐出口快分龟甲网变形大、开裂,与经常性的二次燃烧有一定的关系,当然该处衬里在2012年时就有局部空洞的现象。

检修采取的措施:

1)对于斜管均首次采用“开天窗”的整体切割,整体修补的方法,不再采用以往的局部修复方案;

2)斜管反吹点短管损坏,更换短节,重新制作外部的衬板;

3)对于二密处的衬里,全部打掉,重新焊接保温钉,整体更换衬里;

4)T型快分处全部敲掉龟甲网,龟甲网焊接,铺设衬里;

5)衬里的施工加强监管,每道工序均进行检查、验收,确保施工的质量;

今后以及开停工注意的问题:

1)开工过程中,严格按照升温曲线进行两器的升温;

2)开停工中,严格控制升温速度,尤其是喷燃烧油时,避免过量、过速喷入,造成温度过高、升速过快现象;

3)继续攻关、解决催化剂的流化问题,使催化剂的烧焦变得稳定,减少二次燃烧的发生,当出现稀相温度上升时,及时加入助燃剂;

4)目前的旋风分离器为2009年北京院设计更换,从目前的运行情况来看,主要存在的问题时20-40um颗粒的催化剂回收能力不足,2012年检修时北京院设计人员也来现场服务,目前问题依旧,建议2018年更换再生器一、二级旋风分离器;

2、烧焦罐分布管喷嘴

再生器分布管的喷嘴,每年检修均出现较多喷嘴磨损的现象,每次检修衬里、更换喷头工作量较大。

本周期烧焦罐检查发现底部喷嘴喷头部分磨损,分布管主支、分支完好,未发现问题。

分析原因:

从图中看出,分布管喷嘴外部均有衬里,喷嘴内表面光滑,无磨损现象,喷头部位的不锈钢护板冲刷严重,大部分脱落,护板脱落的喷头部位喷嘴损坏严重。

检修采取的措施:

1)拆除喷嘴周围的衬里,切除损坏的喷头进行更换,并恢复衬里;

2)加强衬里施工的检查与验收;

今后以及开停工注意的问题:

1)开工过程控制好升温速度,防止出现升温速度过快的情况;

2)正常运行中,可以考虑在烧焦效果良好的情况下,降低烧焦罐的密度,减少催化剂的外循环量;

3)烧焦罐底部的流化风,检查加孔板;

第二节、塔器容器检修总结

一、塔器

1、大油气膨胀节损坏

大油气线膨胀节打开检查,发现靠近桶节的波挤压变形严重,波谷产生断裂,膨胀节波内仍然积存大量质密的硬焦。

分析原因:

2012年检修新更换的大油气线膨胀节,该膨胀节要缓冲大油气线200mm的膨胀量。

在装置开工正常后,膨胀节膨胀拉伸到最大,随着开工时间的推移,油气线内逐渐产生结焦,膨胀节的膨胀波内被大量质密的硬焦填充在波峰内,此时,波峰内的质密硬焦的存在已经阻止膨胀节的回缩,膨胀节的作用已经损失50%。

在反应温度发生温度变化时、尤其是装置切断进料后,反应温度急剧下降,管线膨胀量下降,膨胀节必须出现回缩变短,但是膨胀节50%的波峰已经失效,应力全部集中在波谷,造成波谷过度变形,产生断裂。

检修采取的措施:

1)更换2个新的膨胀节;

2)施工严格按照正常工况下的膨胀量进行预拉伸,预拉伸200mm,保证膨胀节在正常工况下处于不拉伸、不压缩的自然状态,使膨胀节不受力。

3)更换大油气线的配对法兰,压力等级升级;

4)检修中更换600mm的竖直管段;

5)严格检查、验收施工的每个步骤,确保膨胀节安装符合设计要求;

今后以及开停工注意的问题:

1)膨胀节处的保温要确保质量,减少膨胀节处过冷的结焦现象,考虑到膨胀节在热态时的膨胀,需要热态时检查、完善膨胀节处的保温;

2)事故紧急切断进料的状态下,对膨胀节处要进行检查,发现泄漏及时的处理;

3)下个周期继续申请更换冷壁的设计,减少大油气管线在检修清焦以及保温的难度;

2、塔301/A塔盘腐蚀减薄

继2012年检修发现再吸收塔(塔302)塔盘腐蚀减薄,今年检修,检查发现吸收塔(塔301/A)塔盘腐蚀严重,固定塔盘的钩头螺栓腐蚀的仅剩螺杆。

分析原因:

从上个周期以来,催化装置液化气的硫化氢以及总硫变化比较大,分析主要原因为45万加氢的凝析油中含有大量的硫化氢,当其开工时,表现出催化液化气的硫化氢可达10000ppm,而催化的正常值仅只有1000ppm左右。

硫化氢在小于120℃以下时遇水会产生腐蚀,吸收塔中的吸收剂粗汽油、再吸收塔中的吸收剂轻柴油,均含有微量的水,遇到硫化氢便会产生低温腐蚀。

从图中腐蚀部位看,塔盘腐蚀减薄严重的部位均在塔盘的四周支撑、紧固部位,即塔盘的半圆形板处,此部位流体流动较弱,容易产生积水,腐蚀比较明显。

检修采取的措施:

1)本次检修更换腐蚀的钩头螺栓;

今后以及开停工注意的问题:

1)正常生产中,严格控制容201的界面,防止水进入吸收塔;

3)控制柴油汽提塔的水蒸气以及柴油的抽出温度,减少轻柴油中的含水;

4)建议将45万加氢凝析油改出催化容201,减少对催化装置容器、塔器的腐蚀,带来巨大的隐患;

5)下周期更换塔301/A的塔盘;

3、分馏塔T201

2、分馏塔(T-201)存在的问题和整改措施:

1、分馏塔顶部27-30层塔盘腐蚀严重、油泥较多,尤其是顶循抽出层已使用20余年,塔盘多处腐蚀穿孔,变形严重,紧固件锈蚀无法使用,本次检修更换为304不锈钢塔盘。

顶循抽出层腐蚀穿孔更换成304材质新塔盘后

3、塔底油浆抽出过滤网脱焊,本次检修进行补焊。

另塔盘部分浮阀脱落,本次检修补齐;

二、容器检修

1、分馏塔顶油气分离器(E-201)存在的问题和整改措施:

1.1、顶部固定破沫网的格栅由于锈蚀损坏,造成破沫网全部冲失掉。

本次检修使用不锈钢管材重新制作格栅,更换了破沫网;

检修前检修后

1.2、液位计上部接管焊缝有裂纹,进行了打磨补焊处理。

2、火炬分液罐E313

火炬分液罐经特检院监测,或局限进口正对罐底处因长期冲蚀,有明显减薄,后在减薄部位补焊了一块钢板处理;

3、外取热汽包(E-131)存在的问题和整改措施:

内部两个分水器损坏脱落,本次检修点焊固定。

 

第三节、冷换设备检修

1、H301/1脱吸塔底重沸器管板100%腐蚀,焊缝均匀腐蚀、局部坑蚀,管内壁存在均匀腐蚀、坑蚀,管外壁存在均匀腐蚀。

该台换热器为双分流壳体,无备用管束,此次检修堵管40根,做管板防腐试压合格后监控使用,车间同时采购申报备用管束。

H301/1管板

2、H401/2加热站低温热换热器管板均匀腐蚀,管板与管子为异种材质,做管板防腐,试压合格后继续使用。

3、H206/1、2分馏一中、原料换热器管板100%腐蚀,焊缝存在均匀腐蚀、坑蚀,管内壁存在均匀腐蚀、密集点蚀,坑深大于0.8mm,管外壁存在均匀腐蚀。

根据可比公司的监测数据,无法满足下个周期的使用要求。

此次检修两台换热器均更换新管束。

 

H206/1、2管束、管板

4、H503/1、2汽油低温热换热器管内壁防腐层脱落,存在均匀腐蚀、严重坑蚀缺陷,坑深达1.2mm,管外壁存在均匀腐蚀;管板均匀腐蚀、坑蚀,坑深3,mm,焊缝均匀腐蚀、坑蚀。

H503/2无法满足下个周期的使用要求此次更换新管束,H503/1因无备用管束暂时未回装。

H503/1、2

5、L204/1、2轻柴油冷却器管内壁防腐层脱落,内壁存在均匀腐蚀、严重坑蚀缺陷,坑深达0.8~1.2mm,管外壁存在均匀腐蚀、密集坑蚀,坑深0.8mm,管板防腐层脱落,100%腐蚀,焊缝严重坑蚀,坑深3mm,管板密封面存在严重坑蚀,坑深3mm,无法满足下个周期的使用要求,此次检修两台换热器均更换新管束。

6、L302/2脱丁烷塔进料换热器管板全面腐蚀、坑蚀,管内壁存在均匀腐蚀、密集点蚀,坑深达0.8mm,因无备用管束,做管板防腐试压合格后回装监控使用。

L302/2管板

7、H201/1、2、3、4油浆原料换热器现场拆检清洗,更换垫片回装,试压合格后继续使用。

H201管板、管束

8、H202/2大浮头在停工之前泄漏严重,此次检修发现大浮头密封槽有损伤,密封失效造成泄漏。

大检修期间由安泰公司对密封面修复,更换垫片回装,目前运行正常。

H202/2密封面

9、其他:

9.1、此次大检修催化装置共检修冷换设备66台,现场检修18台,其中空冷10台,安泰公司负责检修48台。

9.2、更换管束15台:

L-203/2、L-202/2、L-204/1、L-204/2、L-209、H-304/1、H-304/2、H-503/2、L-308/1、L-308/2、L-301/4、H-206/1、H-206/2、L-305/1、L-309/2。

L-205整体报废换用加氢备用冷却器。

9.3、经过抽检发现KL-203/1、2堵管现象严重,故拆除全部堵头高压清洗。

9.4、H-202/2更换大浮头垫片。

9.5、7台冷换设备因无备用管束做防腐、堵管处理后继续监护使用:

L-203/3、L-203/4、L-206/1、L-206/2、L302/2、H303、H-301/1

10、检修和开工过程中存在的问题:

10.1车间对换热器螺栓的预备不足,造成部分换热器回装过程中缺少螺栓,延误检修进度。

10.2、公司对换热器管束预备不足,造成7台冷换设备因无备用管束,只能继续监护使用。

10.3、安泰公司对所有冷换设备壳程均未试压,造成部分换热器在开工试压过程中出现泄漏。

10.4、安泰公司检修质量还存在不足,车间在质量验收时发现存在换热器垫片压偏、换热器螺栓未带满等问题,并及时要求安泰公司整改。

第四节、动设备检修总结

一、烟机-主风机组

本次检修的主要工作有:

1)烟机部分

(1)拆检烟机进口短节、进气锥、过渡环。

(2)拆检主风机和烟机联轴器,检查联轴器及螺栓的使用情况,复查中心。

(3)拆检主风机和变速器之间的联轴器,检查联轴器及螺栓的使用情况,复查中心。

(4)揭烟机轴承箱上盖,吊出转子,检查转子,检查气封、油封,及前后轴瓦。

(5)检查烟机滑销系统

(6)清理进气短节、进气锥、过渡环、静叶结垢,动静叶片、进气锥、过度衬环筋板着色探伤,补焊。

(7)烟机各部螺栓紧固。

(8)烟机入口短节四片法兰更换。

2)主风机与变速箱部分

拆检主风机大盖,检查中心,检查位移,调整密封、轴瓦间隙,检查变速箱齿轮啮合间隙,检查联轴节。

3)主电机部分

拆除、吊下主电机冷却器进行检查,主电机冷却器管程高压清洗除垢。

3)阀门检修及其他

(1)烟机入口蝶阀水套泄漏,采购新水套更换。

(2)主风机油冷器三通切换阀修复。

(3)小透平泵大修,更换轴承、填料。

(4)烟机轴瓦温度TE519、主风机轴瓦温度TE190、TE191处理正常。

1、烟机叶片结垢情况。

经检查,烟机静叶普遍存在催化剂垢层,动叶片表面也有一层催化剂细粉。

2、烟机入口短节更换法兰。

烟机入口短节更换四片新法兰,提高了压力等级,提高了设备安全性。

4、烟机入口蝶阀轴承箱支架更换

烟机入口轴承箱小支架是整体铸造的,以前的有裂纹,冷却水泄漏,冬天时一直外漏蒸汽结冰,本次更换了新支架解决了这一问题;

4、进气锥筋板裂纹。

在烟机检修中,科比公司渗透探伤发现烟机过度衬环筋板焊缝出现不同程度的裂纹,经领导研究后由七公司将裂纹部位磨掉再进行补焊修复处理。

5、存在问题:

1、烟机入口蝶阀冷却水套存在质量缺陷泄漏,下次检修更换新水套。

2、烟机在机组进行油运盘车时发现烟机前端轴瓦处轴振动值超标,经钳工开盖检查检查发现是由于在烟机与主风机的联轴器上2个螺栓未拆卸,使得机组振动超标。

3、烟机机体排凝管线未处理。

4、开机后发现烟机前端漏油,停机检修发气封体内全是润滑油,经检查发现润滑油气封线堵,处理后油运正常。

气风险球阀接口处堵塞

5、备用时备机轴位移ZI503波动,备机停机后轴位移连锁,经仪表处理后现在已恢复正常。

红色:

备机轴位移(0.5mm连锁)黄色:

备机放空阀开度

二、气压机组

气压机检修主要内容:

1、压缩机部分

(1)复查中心,清理转子,清理叶轮流道内积垢,汽轮缸内杂质的清理检查。

(2)检查转子各级叶轮及轴端部位跳动、飘偏。

(3)检查轴瓦装配间隙及瓦接触情况;检查各级汽封使用情况及

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