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324半工艺无取向硅钢

1半工艺冷轧无取向电工钢的发展

刘杰,钢铁研究总院电工钢联合研发中心

250W1300冷轧无取向电工钢带的工业试制

李士琦,北京科技大学冶金与生态工程学院

3重钢1780生产无取向硅钢的可行性探讨

徐小平重钢集团热轧薄板工程建设项目部

4薄板坯连铸无取向电工钢用保护渣的研究

刘志宏钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心

涟钢1720冷轧电工钢生产工艺优化

秦江峰涟源钢铁集团有限公司冷轧厂,湖南娄底417009

高级半工艺无取向电工钢的研制

杜光梁武汉钢铁(集团)公司研究院

半工艺无取向电工钢的相关检测与研究

中南大学硕士学位论文李敏

半工艺无取向电工钢技术标准

Docin豆丁网

5薄板坯连铸连轧工艺半工艺无取向电工钢研制--《钢铁》2008年05期

 

2V012178卷第4期

年7月

特殊钢Vol.28.No,4

SPECIALSTEEL.July2007‘4S’

·工艺技术·

50W1300冷轧无取向电工钢带的工业试制

李士琦,王忠诚,z赵宏,刘润藻’王玉刚’

(I北京科技大学冶金与生态工程学院,北京100083;2中国国际工程咨询公司,北京100044)

摘要采用40t氧气顶吹转炉-180nonx495non板坯连铸一连轧工艺流程,试制了。

.5mmx480mm3t

50W1300冷轧电工钢带(铸坯成分%;0.04一0.06C,0.82一0.96Si,D.35一0.40Mn,0.015一0.017P,0.014一0.Digs)o

通过钢包吹氢,控制钢水终点温度1650-1670`C,钢中氧含量由72.9x10-0降至22.9.10-6。

试制的冷轧无取向电

工钢带成品的电磁性能和力学性能均达到GB/12521-1996中50W1300标准要求,适用于小型电动机转子的制造。

关键词50W1300冷轧电工钢氧气顶吹转炉成分设计试制

CommercialPilotProductionof50W1300ColdRolled

Non-OrientationElectricalSteel

LiShigi',WangZhongeheng",ZhaoHong',LiuRunzao',WangYugang'

(1SchoolofMetallurgicalandEcologicalEngineering,UniversityofScienceandTechnology,Beijing100083;

2ChinaInternationalEngineeringConsultationCo,Beijing100044)

AbstractThe0.5mmX480mm50W1300non-orientedelectricalsteelsheet3t(O.04一0.06C,0.82一0.96Si,

0.35一0.40Mn,0.015一0.017P,0.014一0.0195)hasbeenresearchedandproducedbyusing401EDconvener一180

mmx495mmslabconcasting一continuousrollingflowsheet.Tiremoltensteeltemperaturewascontroledbetween]650

℃and1670℃andtheoxygencontentinsteeldecreasedfrom72.9、10-6to22.9x10-6byargonblowinginladle.The

electromagnetismpropertiesandmechanicalpropertiesofpilotproducedcoldrolednon-orientationelectricsteelalmet

50W1300requirementof(;B/12521-1996beingsuitableformanufacturingrotorof.Smallmotor.

MaterialIndex50W1300Non-OrientedElectricalSteel,LDConverter,CompositionDesign,PilotProduction

采用普通钢铁生产流程,生产带宽-_500mm小

电机用低成本冷轧电工钢带的工艺路线,作为宽带

产品的补充。

其技术核心为电工钢成分设计。

1成分设计

试制的产品公称厚度为0.5mm的冷轧电工钢

窄带,其用途定位是小型电机铁芯,主要性能指标要

求见表1。

产品使用性能主要考虑以下几点:

(1)要求磁感应强度值高,以便节约材料减轻电

机重量,降低成本川。

因此,钢中硅含量不宜过高。

(2)电机转子旋转速度方向,要求有较高的断

裂强度(,。

)和屈服强度(。

);电机的铁芯材料要有

良好的冲片性能。

以选择钢中硅含量较低为宜。

(3)为保证铁芯叠片后的几何形状,用冷轧电

工钢取代热轧电工钢,一般选用较低硅含量电工钢。

从生产工艺可操作性考虑,应注意下列几点:

(1)转炉炼钢终点磷、硫成分尽可能接近普通

碳素优质钢的要求;

(2)转炉炼钢终点碳的控制不

宜过低;(3)用硅合金化处理实际上有“沉淀脱氧”

的效果,然而硅含量过高,要求较大地降低连铸拉坯

速度,影响了炉一机匹配。

工业试验选定GB/T2521-1996中50W1300牌

号的冷轧电工钢为试制目标,设计成分要求如表20

2生产工艺设计

2.1工艺流程

表1GB/T2521-1996冷轧无取向电工钢电磁和工艺特性

Table1Electromagnetismandprocesscharacteristicsofcoldrolednon-orientedelectricalsteel,GB/T2521-1996

牌号

公称厚度/理论密度/

磁性能(50Bx)

最大铁损(Pi,)/最小磁感(B,-)/Adf,*

最小叠

装系数/

抗拉强度2

MPu1t4铲^k/

5017000.50

5018000.50

50110000.50

501'13000.50

3320032

%-97卯卯叨

10

[O

10

10

T一韶686969

令708ol0(m13oc

78的

7800

7850

7950

万方数据

特殊钢第28卷

Table2

表2试验钢冶炼成品成分设计要求/%

Chemicalcompositionrequirementofteststeel/%

cS;Sik4M1A*V

0.00.405-0.1S雳0.00.0-510-00.001030-50

注碳含址为氧气转炉终点碳

采用的工艺流程为:

普通含铁原料一烧结、造球

*高炉炼铁一氧气转炉炼钢、小板坯连铸一板坯加

热一热连轧带卷一酸洗一冷轧一连续退火一成品,

与一般的生产流程相比12.31氧气转炉之前缺少r

铁水脱硫工序,氧气转炉炼钢之后缺少了真空精炼

工序。

该流程的技术难度主要在于氧气转炉冶炼的

成分和工艺操作控制

2.2氧气转炉冶炼和板坯连铸

选取含硫量较低的铁水,进行冶炼;提高转炉供

氧强度,精心操作,严格控制终点碳含量;出钢过程

二次挡渣,减少带人钢渣量;出钢过程加人优质FeSi

和SiMn合金,使钢中硅含量达到设计值(0.80%-

1.00%Si);采用钢包吹氛,吹氢过程中测定钢水中

氧含量,调整Al线、CaBaSi线加入量和吹氢搅拌

时间。

连铸过程需采用全程保护浇铸。

钢包至中间包

采用氢封长水口,中间包加硅钢专用覆盖剂。

钢水

过热度控制在10-30℃,导流墙控制流场,去除夹

杂,中间包温度控制在1550一1580℃。

结晶器需

加硅钢专用保护渣以防止增碳,喂铝线,并要求液面

保持稳定,以防止卷渣。

硅钢导热性能比普通钢差,

含硅量为1.00%的电工钢其导热系数为0.385

W/(rm"'C),故应适当降低拉速,提高二冷水比水

量。

铸坯定尺(保障卷重)为12m,

2、3带钢热轧

电工钢板坯低温段加热速度过快,内部会形成

不可逆的裂纹,须严格控制加热炉温度制度。

试验电工钢AI',温度为870℃左右,设定终轧

坯温度在850℃左右41,并采用后段冷却和高温卷

取方法,以达到常化和预退火改善织构及磁性的作

用,设计卷取温度为700℃一,]。

试制电工钢的热态力学性能与低碳钢相近,可

参考低碳钢的轧制制度。

设定热轧后带卷的厚度i

3.0mm,尺寸公差不得超过相关标准要求。

2.4冷轧和成品退火

冷轧工艺要点为[61:

(1)冷轧总压F量)80%,

轧制过程中每道次应尽可能采用大压下量,最后一

道相对较小;

(2)轧制过程中,前后单位张力应适

宜,控制为该钢种屈服强度的40%左右。

工业实验采用连续退火工艺,退火温度选定在

85。

一950℃范围之内[71。

退火过程采用分解氨保

护气氛,并控制保护气氛的露点。

3冷轧电工钢的试制工艺

采用40t氧气顶吹转炉冶炼,冶炼3炉,共计

120to所用铁水碳含量4.28%一4.62%,硫含量

0.025%-0.052%。

钢包吹氦终点温度1650一1670℃,氧含量由

72.9x10-降至22.9x10一‘。

连铸坯成分见表30

采用连铸机的工艺装备及操作参数如下:

表3试制电工钢坯化学成分洲%

Table3Chemicalcompositionsofpilotproducedelectricsteelbillet/%

试验编号SiMnP5VC,NiCuAt,Alt

0.960.400.0150.0190.0060.020.0150.0150.0040.006

0.820.350.0t70.0170.0050.020.0070.0120.0050.007

0.910.400.0160.0140.0100.030.0090.0140.0150.02

060405

000

,.八‘内1

铸机机型为4点矫直全弧形板坯连铸机;铸机

流数为1机2流;弧形半径6.5/8.6/12.8/25m;流

间距650mm;铸坯断面180mmx495mm;结晶器铜

板高度850mm;冶金长度18.03m;拉速0.9一1.0

m/min;比水量0.8Ukg;定尺12m,

试制所得铸坯表面质量良好,无裂纹、气孔、分

层等缺陷。

只是由于拉速较慢,振痕较Q195略深,

铸坯内部没有明显缩孔和疏松。

生产铸坯22块,共

110t,内外部质量全部合格。

选用热轧机组主要工艺参数如表4。

设计经9

道次粗轧,将钢带由180mm轧至60mm,再经连轧

机组6道次精轧轧成规格(mm)为2.75x48OxL的

热卷钢带,高温卷取单卷重4.5,。

粗轧前(出钢前)用100MPa高压水喷淋,第1

次去除氧化铁皮。

在粗、精轧中再进行第2,3次除

鳞,使氧化铁皮去除更彻底,保证热钢带表面质量,

为冷轧前的酸洗及冷轧创造条件。

精轧机组F1机

架轧制力约为4500kN。

轧制过程一次成功,板型

万方数据

第4期李士琦等:

50WI300冷轧无取向电工钢带的工业试制·47·

表4轧机工艺装备参数

Table4

名称

Parametersofmillandrollingprocess

轧辊辊身最大轧最大允许

轧机形式直径/长度/制速度/轧制力/

mmmm(m·日’)kN

弓nn

74534

粗轧平轧

立轧

二辊可逆

式粗乳机

21004.6

精轧精轧

下作辊

精轧

四辊不可

逆式轧机

四辊不可

逆式轧机

四辐不可

石4862013.1496仆洲】

13.1496000

形状和尺寸公差的要求,厚度允许偏差土。

.04mm,

横向厚度差《0.02mm,宽度允许偏差-0.5mm

冷轧电工钢成品在中国计量科学研究院电磁检

测中心进行爱泼斯坦方圈磁性能检验,结果见表50

可以看出,其中两卷电磁性能中的铁损一项达到了

国标50W1300的要求,另一卷带钢的铁损值略高;

而成品的磁感应强度均优于国标要求

藻巍遥裘军IL#1660067013.149“000

表5电工钢成品磁性能检验结果

Table5}mination

product

resultsofmagneticpropertiesofe-

和边部质量良好,无气孔、裂纹等缺陷。

冷轧前热轧钢卷用20%的盐酸溶液酸洗,酸洗

温度70一90℃。

钢带酸洗时间1一3mina酸洗后

喷水清除表而酸液和污垢,再经70一90℃的

IYa,CO,碱性水溶剂钝化处理,最后清洗并吹干。

试制采用四辊可逆式轧机,轧成规格(mm)为

0.5x480的冷轧无取向硅钢带。

轧机工艺装备参数为:

支撑辊4)520mm;工作

辊4)180mm;支撑辊长度600mm;工作辊长度630

mm;最大轧制压力450t;最大张力15t;最大轧制速

度70m/min;试验料卷重1.5t

试验设计经6道次压下,严格控制轧制力及前

后张力,将规格(mm)为2.75x480xL的卷带轧成

规格(mm)为0.5x480xL的冷轧无取向硅钢带。

车L后钢带平整,无裂边,无过氧化现象。

表面碱洗脱脂后的冷轧电工钢带,经连续式退

火炉,在20%Nx+80%H:

保护气氛下退火。

气体

流量巧m3/h。

均热炉温度控制在8印℃,保温时

间2.6min,出炉温度60℃,空冷至室温。

连续退火

炉张力控制在1kN左右。

退火工艺流程见图to

lectricatsteel

镖何L596

试样编号

样品铁损i(tx·kg,)

亚散八P。

P,

〔)]1.072

021.080

031.056:

45654646131._.6793740

磁感/T

R5}Rio

1.7131.840

1.718t.841

1.7041.830

拉伸试验检测结果为:

钢带抗拉强度。

h在

460一560MPa之间,力学性能达到国标最低牌号电

工钢50W1300的要求。

5结论

(1)试制冶炼3炉共120t钢,连铸板坏22块;

经热轧一酸洗一冷轧一热处理工艺,生产规格(mm)为

0.5x48。

成品共3t,生产工艺顺行。

证明试验钢成

分、工艺设计合理。

(2)冷轧无取向电工钢带成品的电磁性能和力

学性能均达到GB/T2521-1996件150W1300标准要

求,适用于小电机转子的制造。

@、凿

开卷书l

5}9}

凿鬓肇噢鬓一嗜

图1连续退火流程图

Fig.1Diagramofcontinuousannealingflowshee

参考文献

IMoseleyD,HuY,RandleV,etal.RoleofSiliconContentandFinal

AnnealingTemperatureonMicrotextureandMlcrestmcturetlevelupm

entinVon-orientedSiliconSteel.MaterialsScienceandEnginmdnn

A,2005(392)c282

2张新仁.谢晓心低铁损高磁感无取向系列电工钢的研制.钢铁研

究,2000

(1);19

3李军,杜炳坤.无取向硅钢带的研究.金属功能材料,1997

(2)

79

4储双杰.生产」_艺参数对无取向电工钢磁性能的影响,特殊钢

2003,24

(2);37

5周世春,黄忘芽,陈凌峰,等热轧工序温度对中低牌号无取向电

工钢电磁Pt能的影响.宝钢技术,2004

(2):

29

6HungBY,YanuanotoK,Kid,C.EfectofCold-HullingonMaymetis

Propertiesof1Y-orientedSiliconSteelShects.JournalofMagnet-

.smandMagneticMaterials,2000(加9);197

7HouCl,,,,-K,,.EfectofPropertiesHotBandAnnealingTempenure

ofLo,一〔;adrcnElectricalSteels.ISIJIntemationA,1996,36(5):

563

退火后成品表面质量良好,没有出现浪边和表

面氧化发青的状况,韧性及硬度符合试验钢的要求。

4带钢的电磁和力学性能

成品符合GB/T2521-1996,GB/T247-1988板型、

李士琦(1942-),男,博士生导师,冶金技术和工艺研究

收稿日期;2006-01-06

万方数据

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