新清华水冷壁炉和航天炉的综合对比修改.docx

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新清华水冷壁炉和航天炉的综合对比修改

(新版)清华水冷壁炉和航天炉的综合对比(修改)

 

 

————————————————————————————————作者:

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60万吨/年合成氨装置

清华水冷壁炉和航天炉的综合对比

一、空分系统

根据气化工序用气要求,航天炉配套空分为40000Nm3/h(氧气压力5.5Mpa),清华炉配套空分为45000Nm3/h(氧气压力8.7Mpa)。

两套空分装置制氧能力相差不大,装置消耗接近。

由于清华炉配套空分装置压缩机组轴功率较大,高压板式换热器及氧气管道压力等级较高,设备投资高于航天炉配套空分装置,清华炉配套空分装置总投资2.7亿,航天炉配套空分装置总投资2.4亿。

空分性能对比表

 

航天炉

清华炉

操作压力(MPa)

5.500

8.700

循环水消耗(Nm3/t)

10550

12350

综合能耗(Kw.h/Nm3O2)

0.6147

0.6266

二、煤制备单元

清华炉煤浆制备采用湿法磨煤方式,在磨煤机内加入煤、水、添加剂和甲醇废液进行研磨,制出浓度在60-65%的水煤浆。

航天炉粉煤制备采用干法磨煤方式,在磨煤机内加入煤、高温惰性气体,制出粒度小于90微米占80%以上、水含量小于2%的粉煤。

煤制备系统设备对比表

对比项目

航天炉

清华炉

主要设备

中速球磨机、循环风机、粉煤袋式过滤器、惰性气体发生器、粉煤贮罐、粉煤锁斗、粉煤给料罐

棒磨机、低压煤浆泵、高压煤浆泵、大煤浆槽

功耗

制备一吨粉煤(干基)耗电:

25.3KW

输送一吨粉煤(干基)耗电:

60.7KW合计:

86KW

制备一吨煤浆(干基)耗电:

16.7KW

输送一吨煤浆(干基)耗电:

7.7KW合计:

24.4KW

燃料气耗能

制备一吨粉煤(干基)燃料气耗能:

0.5GJ

注:

1、煤浆浓度按60%核算;

2、原煤含水量按15%核算,干煤粉含水量按2%核算;

3、燃气干燥能量利用率按70%核算。

煤制备性能对比表

对比项目

航天炉

清华炉

安全性

1、粉煤制备是在高温下运行,挥发份易挥发,容易发生自燃、爆炸事故,安全可靠性差。

1、水煤浆制备是在常温常压下操作,安全可靠性高。

稳定性

1、粉煤锁斗放料口处易堵塞;

2、粉煤采用高压气密相输送,流量稳定性差,测量难度大;

3、气化炉有三条粉煤进料控制及操作系统,操作较复杂。

1、水煤浆磨煤系统较稳定;

2、水煤浆采用泵加压输送稳定性好,流量测量较成熟;

3、气化炉进料单个控制及操作系统,操作简单。

投资

1、粉煤制备工艺复杂;

2、粉煤制备框架高度75m,均为重载荷;

3、粉煤制备设备多,系统投资大。

1、煤浆制备工艺简单;

2、煤浆制备框架高度35m;

3、煤浆制备设备少,系统投资少。

能耗

1、粉煤制备采用高温气体对原煤进行干燥,需要消耗大量的燃料气;

2、粉煤输送采用气体高压气体密相输送,载气量消耗量大,二氧化碳压缩机的电耗高。

1、水煤浆制备采用湿法制备,能耗低;

2、水煤浆输送采用泵加压输送,能耗低;

环保

1、有废气排放,烘1吨原煤排放430Nm3废气

1、无废气排放,

2、制1吨水煤浆(60%)消耗400Kg废水;

三、气化单元

清华炉和航天炉均采用水冷壁衬里,煤种适应性广,可实现原料煤本地化。

同时升温投料时间短,2-3小时内就可实现从冷态到开车。

目前已在丰喜安全运行的清华炉实现了全套设备国产化。

从操作压力看,航天炉(包括SHELL炉和GSP炉)气化技术主要受煤粉输送系统的限制,压力最高达4.0MPa,气化温度在1400℃—1600℃之间,气化压力受到限制。

清华炉气化技术采用水煤浆加压气化,可以根据系统的要求进行配置,气化压力最高达8.7Mpa。

采用高压气化工艺生产合成气,可以降低后段的压缩能耗。

气化系统设备对比表

对比项目

航天炉(4.0MPa)

清华炉(6.5MPa)

主要设备及运行模式

1、气化炉两开无备;

2、独立的烧嘴冷却水系统;

3、汽包水冷壁系统只能强制循环;

4、两级闪蒸。

1、气化炉二开一备;

2、烧嘴冷却水在锅炉水系统之中;

3、汽包水冷壁系统既能强制循环,也可以自然循环;

4、三级闪蒸。

运行时间(保证值)

8000小时

8500小时

功耗

1、比煤耗598Kg/KNm3(CO+H2);

2、比氧耗345Nm3/KNm3(CO+H2)

1、比煤耗637Kg/KNm3(CO+H2)

2、比氧耗410Nm3/KNm3(CO+H2)

安全稳定性

1、炉温波动较大

1、炉温容易控制且平稳

主要气体成分%

CO

65

43

H2

23

38

CO2

11.5

18.5

能耗

1、二级闪蒸,副产蒸汽少;

2、循环水耗高

1、三级闪蒸,副产闪蒸汽多;

2、循环水耗低

气化系统性能对比表

气化单元吨氨消耗

航天炉

清华炉

折能系数GJ

吨氨用量

能耗(GJ)

吨氨用量

能耗(GJ)

操作压力(MPa)

4

0

6.5

0

煤耗(干基kg/t)

1226

29.71

1305

31.63

24.232

电耗(kwh/t)

232

0.835

122

0.439

0.0036

蒸汽耗(t/t)

0.05

0.188

0

0

氧耗(Nm3/t)

708

1.60

841

1.90

脱盐水(t/t)

1.5

0.145

0.34

0.033

0.0963

新鲜水(t/t)

1

0.007

0.75

0.005

0.00712

循环水(t/t)

100

0.419

90

0.377

0.00419

燃料气(GJ)

0.67

0

0

0.5MPa高闪气(t/t)

0.36

-1.145

0.54

-1.718

3.182

4.5MPa蒸汽(t/t)

0.024

-0.088

0

3.684

7.0MPa蒸汽(t/t)

0

0.024

-0.090

3.751

保护CO2

19.2

0.1201

2.4

0.015

0.00628

综合能耗

32.4611

32.591

四、变换系统对比

从合成气成分看,航天炉合成气中CO含量65%,清华炉合成气中CO含量只有43%,对于生产合成氨,航天炉变换工段比清华炉多一级变换,无疑将增加变换单元的处理难度,使投资和运行成本上升。

所差一级在清华炉中已在清华炉气化过程中完成。

变换系统对比表

对比项目

航天炉

清华炉

设备

1.变换炉四台、换热器八台、分离器五台,如果因管道材料不能满足单套60万吨合成氨变换管材的要求,变换系统可能被迫采用双系列。

1、变换炉三台、换热器七台、分离器四台。

 

投资

4、变换多三台设备及触媒,投资增加。

1、变换投资低。

能耗

3、变换气CO含量达65%左右,变换时吨氨需要外供5.0MPa的蒸汽174Kg,触媒的消耗量也增加。

4、变换后产生更多的CO2(多8.7%)。

3、变换气CO含量只有43%左右,不需外供蒸汽,触媒消耗减少。

4、变换后产生的CO2少,后续消耗减少。

五、净化系统对比表

净化系统对比表

对比项目

航天炉

清华炉

设备

1.甲醇洗工序泵的功率比6.5MPa工况大15%左右。

1.甲醇洗工序泵的功率比4.0MPa工况小15%左右。

投资

1、甲醇洗动设备投资略有增大。

1、甲醇洗投资减少。

能耗

1、甲醇洗循环量比6.5MPa工况的两倍,循环水量增加,循环水工序的电耗、水耗增加。

2、电耗34.5kwh/t。

3、液氮洗冷量消耗大,每小时多补充2~3m3/h液氮。

4、H2损失比清华炉稍大。

1、甲醇洗循环量只有4.0MPa的一半,循环量减少,循环水工序的电耗、水耗减少。

2、电耗28.2kwh/t。

3、液氮洗冷量可保持平衡,不需要补充液氮。

进料气量

305724Nm3/h

293570Nm3/h

H2

166625Nm3/h

165625Nm3/h

CO2

139099Nm3/h

127945Nm3/h

净化度

CO2

≤20PPm

≤20PPm

H2S

<0.1PPm

<0.1PPm

溶剂循环量

611t/h

315t/h

消耗情况

电耗

2872KWh/h

2350KWh/h

蒸汽

25.38t/h

14.1t/h

循环水

2160t/h

1200t/h

冷量*

536.67MJ/t

298.15MJ/t

甲醇消耗

1Kg/t

0.5Kg/t

吨氨综合能耗

1.08GJ/t

0.63GJ/t

六、压缩、氨合成、冷冻系统对比表

压缩、氨合成、冷冻系统对比表

对比项目

航天炉

清华炉

能耗

1.合成气压缩机增压段功率大,比清华炉大4088KW。

2.合成压缩机循环水的消耗量大。

3.氨合成、冷冻系统相同

1.合成气压缩机增压段功率小。

2.氨合成、冷冻系统相同

投资

1、合成气压缩机设备投资增大。

2、航天炉配置的压缩机投资比清华炉高2000万元。

3、氨合成、冷冻系统相同

1、合成气压缩机投资减少。

2、氨合成、冷冻系统相同

七、系统综合能耗对比表

系统综合能耗对比表

对比项目

航天炉

清华炉

备注

气化综合能耗(GJ)

32.46

32.59

变换综合能耗(GJ)

0.65

0

仅计航天炉外加蒸汽能耗

净化综合能耗(GJ)

1.08

0.63

压缩综合能耗(GJ)

0.79

0

仅计航天炉增加能耗

系统综合能耗(GJ)

34.98

33.22

 

八、总投资对比表

总投资对比表

对比项目

航天炉

清华炉

备注

空分投资(万元)

48000

54000

气化投资(万元)

70000

60000

航天炉两开不备,清华炉两开一备

变换投资(万元)

600

0

航天炉比清华炉多投资部分

净化投资(万元)

2000

0

航天炉比清华炉多投资部分

压缩投资(万元)

2000

0

航天炉比清华炉多投资部分

系统投资(万元)

122600

114000

九、结论

1、安全性:

1)粉煤制备是在高温下运行,挥发份易挥发,容易发生自燃、爆炸事故,安全可靠性差;水煤浆制备安全可靠性高。

2)清华炉水冷壁系统可以实现自然循环;

3)清华炉联锁控制系统简单、安全保障性强;航天炉联锁控制系统复杂,安全保障性差。

4)煤粉在密闭空间更容易爆炸。

2、稳定性:

1)清华炉采用水煤浆进料,计量精确,炉温波动较小,操作稳定性好;航天炉采用干粉进料,干煤粉进料难以精确测量,炉温波动较大,操作稳定性差。

2)煤种波动对清华炉来说,只需对氧煤比进行简单调节;煤种波动对航天炉来说,需要对输煤系统进行重新标定,调整进料参数。

3)清华炉只有一条进料系统,调节简单、稳定;航天炉有三条煤粉进料管线,调节复杂、稳定性差。

4)航天炉与清华炉有相同的运转率,在本工程中航天炉采用两开无备炉,清华炉采用两开一备,且投资相差不多,但系统稳定性更好。

3、投资:

1)航天炉用煤需要烘干,原料煤场需要封闭,清华炉则不需要。

2)清华炉与航天炉相比,从煤制备到合成压缩机进口,清华炉6.5MPa系统比航天炉4.0MPa系统少投资8600万元。

3)航天炉系统比清华炉系统的合成压缩机组投资多2000万元。

4、运行费用:

1)清华炉比航天炉吨氨少耗1.76GJ,折电488KW,每度电以0.45元计,吨氨节约成本219.6元,年节约成本1.3亿元;或折5500Kcal的煤76Kg,年节约煤45800吨,每吨煤以600元计,年节约成本2748万元。

综上所述,清华炉无论从安全性稳定性、投资、运行费用都优于航天炉。

 

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