柱锤冲扩桩试桩总结.docx
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柱锤冲扩桩试桩总结
***铁路客专工程站前1标第一项目部
柱锤冲扩桩施工工艺总结
编
编制:
审核:
审批:
中******大西客运专线站前1标
第一项目部
2010年6年
目录
一、试桩目的
二、施工过程简述
三、施工前的准备工作
1、人员配备
2、机械设备的配备
3、材料试验情况
4、测量放样
5、选择机械设备组合及施工工艺参数
四、具体施工步骤
1、场地平整
2、控制桩位放样
3、钻机就位
4、钻进至设计标高
5、提钻
6、桩头桩间土开挖
7、桩基检测
五、施工工艺总结
六、附件细略
1、施工总结
2、施工工艺确定表
3、软基处理施工人员一览表
4、软基处理机械配置表
5、软基处理后影像图
6、试验记录表
7、标准试验审批表
一、试桩的目的:
本次试桩是为本合同段路基软基处理工程施工提供技术依据,其中包括:
设备类型,确定施工工艺和施工顺序,确定施工参数,桩身强度等级,复合地基承载力,夯实效果,充盈指数。
二、施工过程简述
2.1、工程概况:
我一项目部施工段路基长度为2543.67,桩φ40的共计592655m,DK167+880~DK168+000段直径φ40的柱锤冲扩桩平均深度14m,DK173+245~DK174+455.82段直径φ40的水泥土挤密桩平均深度6~8m。
试验路段选在DK167+870~875段。
开始施工日期为2010年7月8日,完工日期为2010年7月15日,试桩时间为7天。
试桩根数为16根,编号分别为991—38、991—39、991—40、991—41、992—38、992—39、992—40、992—41、993—38、993—39、993—40、993—41、994—38、994—39、994—40、994—41。
2.2、试桩前的准备工作:
1、人员配备
本路段施工的施工人员、技术人员,试验人员、质检人员、测量人员及机械操作人员均以到位。
主要人员及劳动力配备如下:
软基处理主要人员一览表
主要施工人员
姓名
性别
年龄
职称
学历及专业
从事本工作年限及业绩
作业组负责人
郭实路
男
60
工程师
土木工程
22年
路基工程师
谷龙
男
31
工程师
本科工民建
11年
质检工程师
徐烈群
男
30
工程师
大专土木工程
7年
试验工程师
毕富国
男
36
工程师
大专工民建
13年
测量工程师
任廷斌
男
48
工程师
高中工程测量学
29年
质检员
卢培
男
26
助工
本科土木工程
4年
蒋轶琼
女
26
技术员
本科生物科学
3年
测量员
杨森森
男
25
技术员
大专工程测量学
3年
张著豪
男
22
技术员
中专工程勘察技术
2年
武国峰
男
36
工程师
大专工程测量学
15年
试验员
姚俊
男
27
技术员
本科土木工程
3年
伍光亮
男
28
技术员
本科统计学
5年
黄海珍
女
24
技术员
大专模具设计
2年
机械操作手
刘在双
男
48
高中
12年
李禄平
男
42
高中
9年
秦培伟
男
27
高中
7年
亢志伟
男
22
初中
3年
软基处理施工机械配置表
序号
机械名称
数量
型号
产地
购置日期
主要性能指标
1
导杆式夯实机
1
DD30A
浙江
08年12月
良好
2
柱状锤
2
DD32
浙江
09年3月
良好
3
发电机
1
CGF250
上海
09年5月
良好
4
运输车
4
15m3
太原
19年5月
良好
5
挖掘机
1
PC300
日本
08年5月
良好
6
装载机
1
LG50
柳州
10年4月
良好
7
集料拌合站
1
WCB600
山东
10年4月
良好
四,具体施工概况
本次试桩位置选定在DK167+870~DK167+875处,铁路征地界范围内,地质状况依次为第四系上更新统坡洪积层新黄土、中更新统坡洪积层老黄土;试桩数量16根,设计桩长14m,桩径大于0.5m,桩间距1.0m,正方形布置;桩体混合料在忻州市金山铺集料拌合站集中拌合,采用自卸车运输,运输过程中用篷布覆盖。
施工工艺流程
⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。
⑵施工前清除地表耕植土,平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围那地下构造物及管线。
⑶测量放线,定出控制轴线、打桩场地边线并标识。
4.1施工工艺
⑴机具就位:
施工机具就位,使柱锤对准桩位。
⑵成孔:
采用柴油打夯桩机钻孔成孔,成孔直径500mm,深度达到设计14.5米,柱锤冲扩桩的成桩用柴油打夯桩机,是将备制好的水泥土分层填入预钻孔内,再用600KG柱状锤进行夯实。
每米成桩不少于三层。
成桩桩体基本呈园柱体,顶部平整,平均桩径≥650mm。
成孔机械表面有明显的进尺标记,现场通过在17米管桩上定14.5米标识,以此来控制成孔深度.
⑶孔内填料、成桩:
用标准料斗或运料车将拌和好的填料分层填入桩孔,用柱锤夯实形成桩体。
锤的质量、锤长、落距在确定的情况下,通过工艺试验确定分层填料量、夯击次数。
每个桩孔应夯填至桩顶设计标高以上至少0.5m,其上部桩孔宜用原槽土夯封。
施工中设技术人员作好每根桩的记录,并对发现的问题及时进行分析处理。
⑷移位:
施工机具移位,重复上述步骤进行下一根桩施工。
柱锤冲扩法施工夯击能量大,易发生地面隆起,造成表层桩和桩间土出现松动,从而降低处理效果,因此成孔及填料夯实的施工顺序宜间隔进行。
施工中采用间隔跳打法。
4.2施工工艺流程图
五、安全保证措施
1.机械施工要严格规划机械运行路线,由专人指挥,防止相互干扰或碰撞,并禁止非施工车辆通行。
2.机械在填层边缘作业,应留出安全距离,防止机械下滑或翻倒。
3.控制车辆行驶速度,防止填料滑落,出现安全事故。
4.注意对施工场地周围结构物的保护,防止施工机械破坏周围建筑和树木和农田。
5.在路口设施工告示牌,防止发生交通意外。
6、定人、定机、定岗制度。
保证机械作业人员的相对稳定,使各个环节责任明确,责任到人。
7、岗位责任制度。
使用机械必须坚持“两定三包”即定人、定机、包使用、包保管、包保养;操作人员作到“三懂四会”即懂构造、懂原理、懂性能,会使用、会保养、会检查、会排除故障。
8、持证上岗制度。
机械作业人员必须经过技术培训,经考核合格,发给机械操作合格证后方能上机操作。
六、质量保证措施
1.组织经验丰富的试验人员和测量人员进行,配备先进的仪器设备,试验室对土样进行严密检测,并对现场击实和平整度等进行检查。
及时进行数据记录和整理分析工作。
2.开工前要进行技术交底,交底时要侧重施工方法和注意事项,以避免盲目施工。
3.严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检,上道工序不合格,决不准进入下道工序的施工。
自检合格后报驻地办进行抽检,抽检合格后方可进行下道工序施工。
七、文明环保施工措施
1.车场设在距居民区较远的位置,以防噪音影响附近居民休息。
2.施工便道要及时洒水湿润,尽量减少灰尘,防止污染周围农作物及树木。
3.控制车速,维护好施工便道及周围环境。
八、结果总结
根据现场试验记录,通过分析、比较以确定水泥土挤密桩的施工工艺、配套的设备、技术参数、施工配合比等指标,为后续施工提供依据。
并将本次试验过程及结果总结上报给监理及大西公司。
中铁二十五局集团大西铁路客运专线
指挥部1项目部
水泥土挤密桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法
序号
检验项目
允许偏差
施工单位检验数量
检验方法
1
桩位(纵横向)
50mm
按成桩总数的10%抽样检验,且每检验批不少于5根
经纬仪或钢尺丈量
2
桩体垂直度
1.50%
成孔夯实孔底后吊垂球测量垂直度
3
桩体有效直径
不小于设计值
开挖50-100cm深后,钢尺丈量
①孔内填料应分层回填夯实,其压实系数不应小于0.97。
②检测数量:
施工单位抽样检测总桩数的3%,且每台班不少于1根。
③检测方法:
在全部孔深内,每1m取土样测定干密度,检测点的位置应在距孔心2/3孔半径处,轻型击实试验应符合《铁路工程土工试验规程》(TB10102-2004)的规定。
⑹桩间土处理效果的检测方法、数量及标准:
在孔之间形心点附近、成孔挤密深度内,每1m取土洋测定干密度、进行湿陷性试验和压缩试验,计算干密度与其最大干密度的比值(最小挤密系数)、湿陷系数和压缩模量。
检验数量:
沿线路纵向连续每50m检验3处。
设计要求:
消除湿陷性,桩间土最小挤密系数不小于0.88,平均挤密系数不小于0.93。
⑺复合地基承载力检测方法、数量及标准:
①检测数量:
总桩数的2‰,且每检测批不少于3根。
②检测方法:
平板载荷试验。
③设计要求:
单桩复合地基承载力特征值及变形模量不小于设计值。