武钢股份炼钢总厂三分厂OG自主管理小组.docx

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武钢股份炼钢总厂三分厂OG自主管理小组

武钢股份炼钢总厂三分厂OG自主管理小组

提高转炉风机作业率

武钢股份炼钢总厂三分厂OG自主治理小组

一、小组概况

小组名称

武钢股份炼钢总厂三分厂炼钢车间OG自主治理小组

格言

连续改进追求杰出

成立时刻

1995年10月

注册时刻

2020年1月

注册号

WG-08LGZC162

活动时刻

2020年1月—2020年10月

活动次数

23次

课题类型

现场型

小组人数

7人

参加率

100%

活动课题

提高转炉风机作业率

序号

姓名

文化程度

职称

小组分工

TQC教育情形

1

张克辉

本科

工程师

组长〔全面负责〕

合格

2

舒立先

大专

技师

组织策划实施

合格

3

吴经伦

本科

工程师

技术指导

合格

4

王瑛华

本科

高级技工

分析整理

合格

5

李汉华

高中

技师

组织实施

合格

6

孟献红

高中

高级技工

现场实施

合格

7

王友军

大专

高级技工

现场实施

合格

历史成绩

2003年武钢集团公司QC成果二等奖、2007年武钢股份QC成果一等奖

工艺简介:

〔1〕转炉生产时,风机通过高速运转产生的吸力,将炼钢产生的烟气,经烟道、洗涤塔净化除尘后,送入后工序。

风机属于转炉生产的关键设备。

〔2〕工艺要求转炉风机不间断连续运行,既分为转炉吹炼高速运行和非吹炼期低速运行。

〔3〕风机作业率是指:

除去停机时刻,风机实际运行时刻占要求运行时刻的比例。

二、选题理由

三、确定目标

由因此厂部提出明确要求,因此我们目标是:

通过攻关,将转炉风机作业率提高到97.5%,为钢厂生产提供保证。

四、目标可行性分析

1.现场取证分析

小组成员对07年1月至12月,风机停机时刻进行统计,如下表:

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

风机停机检修次数

4次

6次

6次

5次

3次

5次

6次

5次

4次

3次

5次

4次

风机停机检修时刻

26

小时

30

小时

36

小时

28

小时

24

小时

29

小时

33

小时

31

小时

27

小时

23

小时

29

小时

25

小时

累计

时刻

341小时

小组并对停机检修缘故进行分类统计,如下表:

序号

因素

频数

累计频数

频率%

累计频率%

1

风机专门停机检修

267小时

267

78.3%

78.3%

2

转炉设备检修连锁停机

29小时

296

8.6%

86.9%

3

煤气管道检修风机停机

20小时

316

5.8%

92.7%

4

更换部件停机检修

15小时

331

4.4%

97.1%

5

其他停机

10小时

341

2.9%

100%

从排列图看出:

风机专门停机检修267小时,约占总数78.3%,是阻碍风机作业率的关键问题。

2.可行性分析

五、缘故分析

小组成员针对阻碍风机作业率关键问题〝风机专门停机〞进行了关联图分析。

最后找到8条末端因素。

六、要因确认

小组针对末端因素制定要因确认打算表,如下:

序号

末端原因

确认方法

确认内容

标准

负责人

完成时刻

1

职工技能培训不够

调查分析

职工技能考试、

岗位操作证等

«工种持证治理规定»

«炼钢车间培训方法»

张克辉

2月1日前

2

电机温高停机

现场调查和数据分析

查询统计电机故障记录

全年电机检修时刻

≤12小时

李汉华

2月1日前

3

叶轮结灰不平均

现场调查

分析

风机叶轮结灰,导致震动高停机时刻

月打算风机调整动平稳、叶轮清灰共16小时

舒立先

2月1日前

4

叶轮备品制造误差

调查测试

检查以往风机叶轮新备品装机运行情形

新装叶轮风机运行

震动间距≤50μm

舒立先

2月1日前

5

润滑油缺失

现场调查

分析

查询统计风机轴承缺油

温高停机记录

风机电机温控报警停机值≤100℃

王瑛华

2月1日前

6

风机区域烟气

含尘量高

现场调查和对比测试

风机人口区域定期烟尘含量化验数据

含尘量≤80mg/Nm3

舒立先

2月1日前

7

PLC系统死机

调查统计

查询统计全年PLC死机故障时刻

全年PLC系统非检修

停机≤6小时

孟献红

2月1日前

8

振动检测仪器故障

现场调查

统计

查询统计全年振动检测仪器故障数据

振动监测仪故障全年

≤6小时

李汉华

2月1日前

末端因素确认一:

岗位职工培训不够

确认内容:

职工技能考试、岗位操作合格证

标 准:

«岗位持证治理规定»«炼钢车间培训方法»

确认方法:

在厂教育科和车间劳资人员的配合下对OG专业岗位人员考试以及本工种取证情形进行调查,如下表:

OG岗位

人数

取得岗位操作证人数

操作证年审合格率

年度岗位技能考试合格率

年度考试优秀比例

取得OG

岗位高级

技工资格

18人

18人

100%

100%

81%

16人

确认人:

张克辉

完成时刻:

2020年1月17

确认结果:

经确认,岗位人员,均取得本工种操作证,考试合格.此条为非要因。

末端因素确认二:

电机温高停机

确认内容:

查询统计电机故障记录

标 准:

全年电机检修时刻≤12小时

确认方法:

在厂设备部和爱护车间人员的配合下,小组对2007年风机电机故障停机进行查询,如下表:

月份

10

11

12

停机

检修时刻

8

小时

确认人:

李汉华

完成时刻:

2020年1月19

确认结果:

经小组确认.2007全年电机故障时刻8小时,小于标准12小时,此条末端因素为非要因

末端因素确认三:

风机叶轮结灰不平均

确认内容:

风机叶轮结灰不均,导致振动停机检修时刻

标 准:

月打算风机调整动平稳、叶轮清灰共16小时

确认方法:

小组对07年全年风机因叶轮结灰失去平稳导致振动停机,进行了数据统计,如下表:

月份

07.1

07.2

07.3

07.4

07.5

07.6

07.7

07.8

07.9

07.10

07.11

07.12

振动停机

3次

4次

5次

4次

3次

3次

4次

4次

3次

4次

4次

3次

检修时刻

23

27

34

27

21

28

23

23

23

23

27

22

确认人:

舒立先

完成时刻:

2008年1月28日

确认结果:

依照数据统计,风机因叶轮结灰不平均,导致振动停机检修时刻,全年12个月均超过标准16小时,因此,我们认为此条:

要因。

末端因素确认四:

末端因素四:

叶轮备品制造误差

确认内容:

检查以往风机叶轮新备品装机测试情形

标 准:

新装叶轮风机运行震动间距≤50μm

确认方法:

小组对2007年全年风机新装叶轮进行调查,仅2007年9月12日新装备品叶轮1个,新装机震动间距为21μm。

确认人:

舒立先

完成时刻:

2008年1月21日

确认结果:

经小组确认,新装叶轮符合标准要求,因此,叶轮备品制造误差末端因素为

非要因。

末端因素确认五:

风机润滑油缺失

确认内容:

查询统计风机轴承缺油温高停机记录

标 准:

风机轴承缺油温高≥100℃停机

确认方法:

在厂设备部和爱护车间相关人员配合下,小组对2007年风机轴承缺油

温高停机进行查询,如下表:

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

9月

9月

10月

11月

12月

停机

检修时刻

确认人:

王瑛华

完成时刻:

2008年1月17日

确认结果:

经小组确认.2007全年因缺油停机记录为0,我们认为此条为此条为非要因。

末端因素确认六:

末端因素六:

风机区域烟气含尘量高

确认内容:

风机区域烟尘含量化验数据

标 准:

含尘量≤80mg/Nm3

确认方法:

小组在2020年1月对6炉吹炼期间风机入口区域烟尘含量取样化验,如以下图:

确认人:

舒立先

完成时刻:

2020年1月19

确认结果:

.经确认,6炉中有4炉最高含尘量超过80mg/Nm3标准,表现为为风机叶轮大量集灰.因此,此条为要因。

末端因素确认七:

PLC系统死机

确认内容:

查询统计PLC系统*死机故障时刻

标 准:

全年PLC系统非检修停机≤6小时

确认方法:

小组对2007年PLC系统死机进行查询,如下表:

月份

8

10

11

12

故障次数

故障时刻

3

确认人:

孟献红

完成时刻:

2008年1月27日

确认结果:

经小组确认.2007全年PLC系统死机故障时刻3小时小于标准6小时,因此,我们认为此条为:

非要因。

末端因素确认八:

风机振动检测仪器故障

确认内容:

查询统计全年振动检测仪器故障数据

标 准:

振动监测仪故障全年≤6小时

确认方法:

小组对07年全年振动检测仪故障数据进行统计,如下表:

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

故障次数

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

故障缘故

/

/

/

/

测振

探头松

/

/

/

/

/

/

/

故障检修

/

/

/

/

1

小时

/

/

/

/

/

/

/

确认人:

李汉华

完成时刻:

2008年1月11日

确认结果:

经确认,全年风机测振仪故障造成停机仅1小时,小于标准6小时,此末端因素为非要因。

经小组成员对末端因素逐条确认,确定导致风机专门停机的要紧缘故:

1.风机区域烟气含尘量高

2.叶轮结灰不平均

七、制定计策

1.计策的评判选定

小组成员针对2条要紧因素,都提出了多种方案,进行了评估,如下表:

序号

要因

计策方案

评估类别

小组成员分值:

●〔5分〕○〔3分〕△〔1分〕

得分

选定

张克辉

舒立先

吴经伦

王瑛华

李汉华

孟献红

王友军

1

风机区

域烟气

含尘量

1、更换除尘设备

1安全性

2难易度

3经济性

4成效

82

×

2.对现有系统

参数进行

优化

1安全性

2难易度

3经济性

4成效

126

2

 

风机叶

轮结灰

不平均

1.增加叶轮检

修动平稳

次数

1安全性

2难易度

3经济性

4成效

65

×

2.改进叶轮

冲洗成效

1安全性

2难易度

3经济性

4成效

110

3.缩短风机清

灰间隔时刻

1安全性

2难易度

3经济性

4成效

64

×

2.制定计策表

计策方案选定后,通过小组反复讨论研究,制定了计策表,如下表:

序号

要紧缘故

对策

目 标

措 施

负责人

地点

完成时刻

1

风机区域烟气含尘量高

对现有系

统参数进

行优化

风机区域烟气含尘量75mg/Nm3

合理操纵喉口开度,提高净化能力

张克辉

净化区

08年4月30日前

2

风机叶轮结灰不平均

改进叶轮

冲洗成效

冶炼500炉叶轮结灰厚度≤3mm

调整风机叶轮冲洗喷头位置、形状及冲洗方式

舒立先

风机区

08年4月30日前

八、计策实施

计策实施1.对现有除尘系统参数进行优化

原理:

如下图,转炉炼钢时产生烟气,通过洗涤塔净化后,到达风机。

因此,为减少风机叶轮结灰,必须提高净化能力,减少灰尘进入风机区域。

计策实施1.对现有除尘系统参数进行优化

实施内容

合理操纵喉口开度,缩小喉口单位面积

〔1〕二文喉口是洗涤塔要紧除尘部位,喉口单位面积减小,喉口处洗涤水与烟气中灰尘颗粒混合充分,烟气净化成效相应提高。

〔2〕在风机转速恒定情形下,二文喉口开度逐步减小,利于喉口冲洗净化成效,但烟道吸力降低,炉口区域形成正压,烟气外溢造成二次污染;

活动前:

设定除尘系统二文喉口开度范畴30%-70%

小组成员在2月18日至19日之间随机对12炉钢水冶炼过程,进行二文喉口开度测试。

所作的实验目的确实是,在炉口烟气不外溢前提下,找到二文喉口开度范畴最小的合理区间,从而提升烟气净化能力。

如下表:

A.转炉吹炼反应弱期,测试二文喉口开度最小范畴

测试要求:

炉口烟气压力≤+5pa*,取喉口开度最小值

喉口开度

10%

15%

20%

25%

30%

吹炼进度

炉口压力

〔单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

5%

-8

-12

-16

-19

-22

10%

-2

-6

-10

-15

-18

15%

+5

+1

-4

-10

-13

20%

+15

+4

+2

-3

-8

80%

+18

+3

0

-2

-6

85%

+12

+1

-3

-6

-9

90%

+8

-4

-9

-11

-15

95%

-2

-9

-12

-15

-19

选定

×

×

×

×

*注解:

依照我厂生产环保规定-——转炉吹炼期间,当转炉炉口区域压力>+5pa时,应调大二文喉口开度、提高风机转速等,防止炉口裙罩处烟气外溢造成二次污染,

B.转炉吹炼反应强期*,测试二文喉口开度最大范畴

喉口开度

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

吹炼进度

炉口压力

(单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

炉口压力〔单位:

Pa)

炉口压力(单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

炉口压力

(单位:

Pa)

25%

-12

-15

-18

-21

-25

-28

-32

30%

-8

-11

-12

-17

-20

-24

-27

35%

-3

-6

-7

-11

-15

-19

-22

40%

0

-2

-4

-7

-10

-15

-18

45%

+5

+3

0

-3

-5

-11

-14

50%

+9

+7

+3

0

-1

-7

-10

55%

+11

+9

+4

+3

0

-2

-6

60%

+10

+7

+4

+1

0

-3

-5

65%

+7

+4

+2

-2

-4

-9

-11

70%

+3

0

-1

-6

-9

-13

-16

75%

0

-2

-4

-9

-12

-18

-21

合理开度

×

×

×

×

×

×

实施前:

设定除尘系统二文喉口开度范畴30%-70%

实施后:

设定除尘系统二文喉口开度范畴15%-50%

完成时刻:

2008年2月20日

*注解:

转炉炼钢,一样来讲吹炼前期1%—20%和吹炼末期80%—100%属碳氧反应较弱期,产生烟气较少;而20%—80%属碳氧反应强烈期间,产生转炉烟气较多。

计策实施1:

成效检验

实施后,小组成员张克辉2008年2月25日,对连续6炉冶炼过程中的风机入口区域含尘量进行取样分析。

结论:

通过检测最高含尘量均在66mg/Nm3以下,达到子目标≤75mg/Nm3要求。

计策实施2:

改进叶轮冲洗成效

实施内容

〔1〕增加一组冲洗喷头

实施情形

小组通过在原有二组喷头基础上,增加一组喷头,扩大了冲洗面积。

改善冲洗成效。

完成时刻

2008年2月22日

实施内容

〔2〕改变喷嘴形状

实施情形

将原先圆形喷头,改成扁型喷嘴,提高冲洗覆盖面。

据现场测量喷水面积提高了4倍,改善了冲洗成效。

完成时刻

2008年2月22日

实施内容

〔3〕增加氮气冲洗

实施情形

小组成员针对风机叶轮入口结灰重点区域,从原先单一冲水方式,改进成氮气与水混合冲洗方式。

通过氮气与水混合介质冲洗。

喷头形成雾化冲洗水,与叶轮入口处的烟尘颗粒充分混合,从而达到减少叶轮入口区域结灰的成效。

完成时刻

2008年2月22日

实施内能

〔4〕调整风机混合冲洗介质压力

小组通过在混合介质管道上安装减压阀,调剂冲洗压力,在保证叶轮最正确冲洗成效的同时,将冲洗压力设定在最小值,降低叶轮冲损。

风机运行时段

08年3月2日

---3月8日

08年3月8日

---3月16日

08年3月17日

---3月26日

08年3月26日

---4月1日

生产炉数

245

257

266

251

混合介质

冲洗压力

350kPa

250kPa

200kPa

150kPa

叶轮根部情形

无结灰

无结灰

无结灰

少量结灰

是否采纳

×

×

×

通过试验最后选定:

200kPa,能满足测试要求。

完成时刻

2008年4月1日

计策实施2:

成效检验

检查

时刻

08年4月

8日

08年4月12日

08年4月15日

08年4月18日

08年4月22日

累计冶炼炉数

102炉

210炉

307炉

417炉

531炉

叶轮结灰厚度

0.2mm

0.7mm

1.3mm

1.7mm

2.1mm

结论:

小组成员2008年4月22日对叶轮进行现场测量,结灰厚度仅2.1mm,达到子目标小于3mm要求,实施成效良好。

〔距上次清灰531炉〕

九、成效检查

1.计策实施后,小组对2007年和2020年5月至7月数据进行统计对比,停机时刻同比减少了63%.

项目

活动前

活动后

时刻

2007.5

2007.6

2007.7

2020.5

2020.6

2020.7

风机停机次数

3

5

6

1

1

2

风机停机检修

〔小时〕

24

29

33

9

8

14

风机正常运行时刻〔小时〕

720

691

711

735

712

730

风机作

业率

96.7%

95.9%

95.6%

98.79%

98.88%

98.11%

作业率

均值

96.06%

98.59%

停机时刻

2.依据上张统计表,从柱状图能够直观反映,2020年5月至7月转炉风机作业率达到98.59%。

超额完成攻关任务。

十、效益运算

1、直截了当制造效益

据统计,2020年5月至7月期间,除去实施后氮气、改造等费用,共创效2.1万元,

项目

活动前

活动后

费用

风机叶轮清灰

1万元/次×4次

=4万元

1万元/次×1次

=1万元

4万元-1万元=3万元〔节约〕

风机调

整动平稳

1000元/次×10次

=1万元

1000元/次×3次

=0.3万元

1万元-0.3万元=0.7万元〔节约〕

混合冲洗氮气消耗

未用

0.23元/m3×32500m3

=0.7475万元

0.7475万元〔增加〕

风机叶轮冲洗改造

未用

0.62万元

0.62万元〔增加〕

安装减压阀

未用

0.02万元

0.02万元〔增加〕

扇形喷嘴加工

未用

0.20万元

0.20万元〔增加〕

合计

3万元+0.7万元—0.7475万元-0.62万元—0.02万元—0.20万元=2.1125万元

2、间接效益

  本次活动不仅节约大量的检修时刻,而且提高了除尘成效,减少了环境污染,制造了良好的社会效益。

3、小组收成

同时,小组成员的综合素养得到明显提高。

项目

自我评判

活动前

活动后

质量意识

3.5

5

QC知识

3

4

学习氛围

2.5

4

团队精神

3

5

参与意识

2

4

十一、成果巩固

1、制定巩固措施

此次攻关提高了风机作业率,为我厂转炉连续生产提供了有力保证,其中2条措施

由小组申报,厂部批准编入«OG专业作业指导书»,并于2008年8月1日正式启用。

序号

巩固措施内容

负责人

落实情形

完成时刻

1

转炉吹炼期间,OG

系统二文喉口开度

设定范畴15%-50%,

张克辉

编入«炼钢车间OG专业作业指导书»

2008年7月25日

2

风机叶轮冲洗,使用氮气与水混合冲洗,冲洗压力设定为200kPa公斤。

张克辉

编入«炼钢车间OG专业作业指导书»

2008年7月25日

2、巩固期成效检查

作业指导书正式启用后,小组成员对2020年8月至10月,风机作

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