0412关于35KV某变电站10KV 918 PT柜A相PT烧毁事故的报告918.docx

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0412关于35KV某变电站10KV918PT柜A相PT烧毁事故的报告918

 

 

关于4月2日35KV****变电站

10KV918PT柜A相PT烧毁事故的报告

 

********局

**********************经理部

二0一一年四月十二日

 

一、电网概况

35KV****线经351开关带站内主变运行,经901开关带10KV951、952、953、954出线,10KV918PT柜运行,站用电取自952出线所供的2号配电室。

电容柜955开关运行,如下图:

 

二、事故经过

2011年4月2日凌晨4点27分

35KV****变电站后台监控频繁报警,主变低后备901本侧复合电压致使后台监控电脑死机,导致无法正常监控运行数据。

当值班人员重启后台监控电脑后,仍然继续频繁报警致使后台监控电脑再次死机,值班人员无法进一步连续监控运行数据。

值班人员立即检查了主变保护屏主变低后备保护测控装置,该装置运行正常,无告警、无动作;主变低压侧901开关运行正常,无接地、无放电现象;10KV各出线开关无接地、无放电现象;10KV918PT运行正常,消谐装置无谐振、无接地报警;3U0电压有效值为0V;10KVPT电压表三相电压平衡。

据以上数据判断系统故障消除。

2011年4月2日凌晨5点35分

35KV****变电站后台监控又开始频繁报警,主变低后备901本侧复合电压致使后台监控电脑死机无法正常监控运行数据,当值班人员重启后台监控电脑后仍继续频繁报警致使后台监控电脑再次死机,当值班人员再次重启后台监控电脑,并切断主变低后备保护测控装置输出信号后发现10KV母线三相相电压极不平衡。

值班员当机立断,马上通知了****水电2#配电室运行值班人员并要求停电。

因当时****水电砂石系统机组正在运行,****水电2#配电房运行值班人员要求先打铃停运砂石系统机组后在停电。

2011年4月2日凌晨6点26分

后台显示:

10KV母线相电压三相不平衡。

2011年4月2日凌晨6点27分

35KV****变电站10KV918开关A相PT开始冒烟;当班人员果断的断开10KV901进线开关,切断10KV918PT母线电源;从而避免了事态的进一步恶化!

打开10KV918开关后柜门后发现A相PT外部树脂融化。

三、事故抢修

在对10KV901进线开关进行停电后,当班人员及时电话通知相关领导;很快*****经理、**********副主任以及变电站施工单位(*****)人员及时赶到现场。

经初步查明情况后,制定了紧急抢修方案:

1、核实修复所需PT的各种参数和型号。

2、应急采购PT或可替代的PT产品。

3、查找故障原因(各出线和站内)。

4、现场调试安装及试送电方案。

4月3日10点30分可替代的PT产品到达****火车站。

4月3日11点20分对新到PT进行交接调试。

4月3日14点20分修复安装完成试送电成功。

4月3日15点00分各出线开关试送电成功,系统供电正常。

4月3日15点25分当电容器开关由冷备用转成热备用,功率因数达到0.9;电网各参数正常。

四、事故调查

1、变电站运维人员对站内10KV母线、PT柜出口所有二次线、接线方式进行检查,均没有发现异常。

2、站外各出线电缆经检测也均无异常,不排除出线有隐性间歇性的瞬间接地故障。

3、后台波线图显示:

相电压异常,线电压相对平稳无明显导常。

4、事件记录显示复合电压确实较大,且触发系统告警。

5、三只PT间距相对较近,星形接线,接线正确。

五、事故分析

在电力系统中,中性点不接地系统PT烧毁是相对常见的事故,本站PT就是中性点不接地方式或叫小电流接地方式(经消弧线圈接地方式)。

4月3日15点40分至16点,变电站运维技术人员、变电站原施工单位技术人员二方在一起就此次PT烧毁事故进行了事故分析和技术探讨,分析如下:

1、凌晨4点27分

就已发生极短暂的间歇性故障,时好时坏,故障信号电流较大,故而导致电脑死机,重启后,故障正好消失,无接地报警,3U0(零序电压)为0,值班人员是警觉的,按规程做好相关记录并密切监控故障的发展。

2、凌晨5点35分

此时,故障变得明显起来。

按电网调度规程,值班人员通知出线用户可以有2个小时的自查时间,但后来发现PT柜内浓烟冒出,运行人员当即立断强行将10KV母线总开关901断开,使事故没有进一步扩大。

3、结合以上运维人员的反应和事故调查情况,我们用排除法分析造成事故的可能原因:

1)PT二次线接线错误

此不可能成立,因为如果错误,后台电压会明显不正常。

2)消谐装置击穿故障

消谐可控硅击穿会使互感器开口三角形短路,造成互感器短时间烧毁,但在事故抢修送电后该消谐装置没有损坏。

3)单相接地

事故后用高压摇表检查母线系统、馈线线路、电容系统、避雷器,均没有查出明显接地故障点。

4)电压互感器自身的散热条件较差

由于电压互感器的定型、产品质量、绝缘等级、安装空间等。

比如由于PT安装距离太近,产生涡流,导致PT发热。

此种情况目前尚不能完全排除,可能性较小,有待进一步观察。

5)铁磁谐振过电压:

在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即XL>XC,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。

但会对系统产生扰动,如:

单相完全接地造成谐振,单相接地前已排除可能性。

单相弧光接地造成谐振,由于线路瞬时接地,使健全相电压忽然上升,产生很大的涌流,从而一举烧毁PT。

当PT忽然合闸时,其一相或两相绕组内出现巨大的涌流。

本站仅只有一组PT,可排除该可能性。

PT的高压熔丝不对称故障。

经检查PT熔丝系同一厂家同一型号、同一规格产品,不存在不对称问题。

总之,系统的某些干扰都可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点就有较大的位移,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率(分频、高频),饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。

此时励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,导致PT铁心剧烈振动,使PT一次侧熔丝过热烧毁,进而加剧PT的损坏进程。

6)低频饱和电流:

在中性点不接地电网中,当电网对地电容较大,而电网间歇弧光接地或接地消失时,健全相对地电容中贮存的电荷将重新分配,它将通过中性点接地的电压互感器一次绕组形成放电回路,构成低频振荡电压分量,促使电压互感器饱和,形成低频饱和电流。

它在单相接地消失后1.4~1.2工频周期内出现,电流幅值可远大于分频谐振电流(分频谐振电流约为额定励磁电流的百倍以上),频率约2~5Hz,具有幅值高、作用时间短的特点。

低频饱和电流产生的原理是:

当系统发生单相接地时,故障点会流过电容电流,未接地相的电压升高到线电压,其对地电容上充以与线电压相应的电荷。

在接地故障期间,此电荷产生的电容电流以接地点为通路,在电源-导线-大地间流通。

由于电压互感器的励磁阻抗很大,其中流过的电流很小,一旦接地故障消失,电流通路则被切断,而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压水平。

但是,由于接地故障已断开,非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,就只有通过高压绕组,经其原来接地的中性点进入大地。

在这一瞬变过程中,高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁心严重饱和。

实际上,由于接地电弧熄灭的时刻不同,即初始相位角不同,故障的切除不一定都在非接地相电压达最大值这一严重情况下发生。

因此,不一定每次单相接地故障消失时,都会在高压绕组中产生大的涌流。

而且低频饱和电流的大小还与电压互感器伏安特性有很大关系,铁心越轻易饱和,该饱和电流就越大,高压熔丝就越易熔断,PT容易烧毁。

经以上分析,认定此次事故是由电网谐振引起的一起非责任事故。

六、事故处理

事故发生后,按照“三不放过”原则(即事故原因分析不清不放过;事故责任者与群众未受到教育不放过;没有防范措施不放过),我部积极组织相关人员,认真分析,严肃对待。

及时处理和充分吸取本次事故的教训,并整理好相关记录。

6.1、事故原因不查清不放过

事故抢修完恢复送电后,我部于2011年4月3日下午,组织变电站运维技术人员、变电站原施工单位技术人员就就此次PT烧毁事故进行事故分析和技术探讨,认定此次事故是由电网谐振引起的一起设备事故。

详细分析参见以上第五条:

事故分析。

6.2、事故责任者与群众未受教育不放过

继4月3日事故分析后,我部又于4月5日,再次对变电站运维人员进行事故反思教育活动。

以切实加强变电站运行维护的管理水平、提高运维人员的责任心和高度的值班警觉性以及快速的应急反应能力,并要求相关人员对本次事故写出自己的事故反思。

附:

****变电站4月2日PT烧毁事故事故反思

6.3、没有防范措施不放过

为了避免再次发生类似事故,在详细分析了事故原因后,再次安装PT的时候,根据事故原因第4条,我们要求原施工单位加大了PT之间的间隔距离,由原来的不到5毫米距离增加到15毫米以上。

另外,也提出了新的防范措施,参见以下第七条:

防范措施。

七、防范措施

1、在现阶段没有采取可靠的技术措施以前,将可带接地故障连续运行的时间从2小时改为40分钟甚至更短的时间,在不影响重要负荷的情况下,最好立即停电处理。

2、加装小电流接地选线保护装置,确保接地时保护能准确判断接地发生的线路并及时断开,而不扩大停电范围。

3、清理备品备件,对不足的及时补充。

附:

备品备件待购清单

序号

名称

规格

单位

数量

使用地点

1

电压互感器

JDZJ-10

1

PT柜

2

PT一次保险

RN2-10,0.5A

1

PT柜

3

击穿保险

JB0-0.22KV

1

PT柜

4

微机消谐装置

AK-XXX系列

1

PT柜

5

充电模块

HD22010-3 

1

直流屏

6

控制保险

RCK4F,6A,250V

1

10KV馈线柜

7

35KV站内避雷器

HY5WZ1-51/134

3

35KV进线

序号

名称

规格

单位

数量

使用地点

8

35KV线路避雷器

YH10CX-42/150

6

35KV线路

9

10KV压变避雷器

HY5WZ-17/45+J

3

10KV进线

10

10KV柜内避雷器

HY5WZ-17/45

3

10KV馈线柜

11

10KV柜内避雷器

HY5WR-17/46

3

10KV电容柜

12

变压器保护装置

PST693U

1

继电保护用

13

线路保护装置

PSL691U

1

继电保护用

14

电容器保护测控装置

PSC691U

1

继电保护用

15

开关状态显示装置

AK-ZK6800DC220V

1

10KV馈线柜

16

35KV六氟化硫断路器

LW36-40.5/1600-25

1

35KV总开关

17

熔断器

RW10-35

3

35KV总进线

18

35kV电力电缆

YJV22-3*50/35kV

50

35KV线路

19

35kV全冷缩三芯户外中间电缆头

50-95mm2

1

35KV线路

20

35kV全冷缩三芯户外终端电缆头

50-95mm2

1

35KV线路

21

35kV全冷缩三芯户内终端电缆头

50-95mm2

1

站内用

22

真空断路分合闸线圈

 

3

10KV开关用

23

SF6断路器分合闸线圈

 

1

35KV开关用 

4、加强对****35KV****线、变电站及10KV配电系统的各类供配电设施的隐患排查工作,力争把隐患消灭在萌芽初期。

5、加强对运维人员的事故预想培训及应急模拟演练。

附:

相关事故预想及演练

事故预想1、10kv电压互感器本体故障

象征

(1)后台微机显示I段10kv系统接地信号,信号报警。

(2)现场警铃响,I段10kv系统接地,I段TV有异音并亦放电声或冒烟。

处理步骤

(1)变电站值守人员记录故障时间及现象(全程做好录音),初步判断为I段10kV系统接地恢复警报,汇报后台、调度。

(2)值守人员与后台通知联系派人到现场进行事故处理,30min内相关技术人员应赶到现场,并将故障情况尽快通知有关领导和部门。

(3)立即组织人员进行查找,查找时应两人进行,将检查情况汇报后台、调度。

根据调度、监控中心命令进行下述操作(在相关技术人员没有到达现场之前,如果故障点明显,值守人员应在后台指挥下进行操作),

1)应立即汇报调度并穿绝缘靴、戴绝缘手套。

2)将10kv该段母线电容器9551断路器拉开。

3)请示调度将该TV退出运行、将TV柜转换至检修位置。

5)联系****局,停负荷检修。

备注:

紧急情况,为了减小事故扩大,值班人员可以先行断开全部负荷。

事故预想2:

10kV电压互感器一次熔断器熔断

象征

(1)后台微机显示相电压一相降低,其他两相不变,线电压两相降低,一相不变,开口三角出现电压信号,信号报警。

(2)现场警铃响,相电压一相降低,其他两相不变,线电压两相降低,一相不变,开口三角出现电压。

处理步骤

(l)变电站值守人员记录故障时间及现象(全程做好录音),初步判断为10kV电压互感器一次熔断器熔断,恢复警报,汇报后台、调度。

(2)值守人员与后台通知派人到现场进行事故处理,30分钟内相关人员应赶到现场,并将故障情况尽快通知有关领导和部门。

(3)立即组织人员进行查找,查找时应两人进行,将检查情况汇报后台、调度。

根据调度、后台命令进行下述操作(在操作队没有到达现场之前,如果故障点明显,值守人员应在后台指挥下进行操作):

1)将以上现象汇报调度。

2)根据现象应判断一次熔断器熔断。

3)联系****局,停负荷检修

4)将PT柜转换至检修状态。

5)应用万用表对一次熔断器测量。

6)将熔断器更换。

7)对TV进行用兆欧表进行测试,测试前将TV接地点断开,合格后将TV投运。

事故预想3:

10kV电压互感器二次熔断器熔断

现象

(l)后台微机显示相电压一相为零,其他两相不变,线电压两相降低一相不变,信号报警。

(2)现场警铃响,相电压一相为零,其他两相不变,线电压两相降低一相不变。

处理步骤

(1)变电站值守人员记录故障时间及现象(全程做好录音),初步判断为lokV电压互感器二次熔断器熔崭,恢复警报;汇报调度。

(2)值守人员与监控申心通知派人到现场进行事故处理,30分钟内相关技术人员度赶到现场,并将故障情况尽快通知有关领导和部门;

(3)立即组织人员进行查找,查找时应两人进行,将检查情况汇报后台、调度。

根据调度、后台命令进行下述操作(在相关技术人员没有到达现场之前,如果故障点明呈,值守人员应在后台指挥下进行操作):

1)用万用表对二次熔断器熔断的Tv二次电压进行测量。

2)确认二次熔断器熔断

3)断开PT二次断路器

3)将熔断相熔断器更换。

4)投入合上PT二次断路器。

5)汇报调度。

6、完善变电站的通信,按规程至少有二种以上通讯方式,以确保紧急情况下有可靠的通讯联络。

八、相关附件

附件1、烧毁的PT照片。

 

附件2、后台电脑监控平台事件记录表

附件3、10KV线电压、相电压组合曲线图

*****************局

*************************经理部

二0一一年四月十二日

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