Bush101D井系统试井施工报告11101112综述.docx

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Bush101D井系统试井施工报告11101112综述

 

布什卢克气田

 

试井施工报告

 

井号:

Bush-101D

测试井段:

3215.00m~3251.00m

测试层位:

XVhp

施工日期:

2016.11.10~11.12

 

编写:

郭岳

校对:

钟硕

审核:

郭岳

川庆土库曼分公司钻采服务中心

2016.11.13

目录

1基础资料2

1.1基本概况2

1.2试井目的2

1.3试井方案3

1.4试井方法3

2试井施工仪器设备及流程图3

2.1试井施工主要仪器设备3

2.2试井施工流程示意图4

3井下管柱结构4

4施工过程5

5井下测试数据资料6

5.1井下测试历史曲线图(压力计编号90768)6

5.2数据资料(压力计编号90768)6

6试井工作评价8

6.1施工工艺评价8

6.2压力计资料评价9

1基础资料

1.1基本概况

构造位置:

布什卢克气藏轴部

地理位置:

地面井口位于Bush-21井的304.93°方位1802m处

试井层位:

XVhp

试井井段:

3215.00m~3251.00m

中部井深:

3233.00m(斜深)

岩性:

灰岩

井别:

开发井

井深:

斜深3395.00m垂深3317.90m

开钻日期:

2015年9月24日

完钻日期:

2016年3月30日

完井方法:

射孔完井

1.2试井目的

该井作为布什卢克构造的1口大斜度开发井,希望通过测试能达到以下目的:

1)确定气水界面,为本区储量计算及下步开发策略制定等提供依据;

2)搞清测试层含流体性质、压力、温度及产能大小,以便确定开发层系及合理配

产;

3)获取气层储层物性,评价判断气井外边界条件;

4)分析钻完井过程中地层伤害或酸化解堵效果;

5)估算压力波传播范围内单井动态储量;

6)油、气、水样品做室内全分析,了解其性质,研究天然气相态特征。

1.3试井方案

1.本次试井选择4个工作制度进行产量由小到大正序测试,每个工作制度测试6h;

2.关井求压1天测压力恢复曲线;

3.压力恢复结束后上提压力计的过程中停点测静压梯度。

1.4试井方法

1.稳定试井。

2.不稳定试井(压力恢复)

2试井施工仪器设备及流程图

2.1试井施工主要仪器设备

表1试井主要仪器设备

序号

名称

规格型号

数量

备注

1

东风试井车

1台

2

吊车

50T

1台

3

试井钢丝

Ф2.8mm

7000m

4

井口防喷装置

ELMAR10IT026A

1套

5

井下存储式电子压力计

DDI-150-15

1支

编号90767

6

井下存储式电子压力计

DDI-150-15

1支

编号90768

7

加重杆

Ф38mm

5根

8

便携式硫化氢检测仪

MSAALTAIR

4支

9

正压力式空气呼吸器

BD2100

2套

2.2试井施工流程示意图

图1试井作业仪器设备流程示意图

井下管柱结构

序号

名称

内径

外径

扣型

数量

长度

下入深度(m)

(mm)

(mm)

(根)

(m)

1

油管挂

75.50

177.80

31/2"SEALLOCKB

1

0.200

9.130

2

双公短节

74.22

88.90

31/2"SEALLOCKP×P

1

0.360

9.490

 

油管短节

76.00

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

6

6.080

15.570

3

油管

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

6

55.912

71.482

4

上提升短节

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.720

72.202

5

上流动接箍

71.50

109.22

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.830

73.032

6

井下安全阀

69.85

134.62

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

1.370

74.402

7

下流动接箍

71.50

109.22

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.830

75.232

8

油管

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

289

2722.388

2797.620

9

上提升短节

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

1.160

2798.780

10

化学注入阀

69.85

137.54

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

2.650

2801.430

11

油管

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

9.552

2810.982

12

上提升短节

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.720

2811.702

13

SSD循环滑套

69.85

114.30

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

1.310

2813.012

14

油管

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

9.552

2822.564

15

上提升短节

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

1.170

2823.734

16

棘齿锁定密封

72.90

117.22

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.715

2824.449

17

7"MHR永久封隔器

80.52

144.45

4.59-6RTHLTHLHB×41/2"SEALLOCKB

1

0.750

2825.199

1.800

2826.999

18

磨铣延伸管

71.50

134.62

41/2"SEALLOCKP×31/2"SEALLOCKP

1

1.410

2828.409

19

油管

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

9.562

2837.971

20

XN坐落接头

66.93

109.22

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.500

2838.471

21

油管

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

9.542

2848.013

22

球座

58.00

108.00

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.310

2848.323

23

油管

74.22

88.90

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

9.122

2857.445

24

引鞋

72.90

109.22

31/2"10.2#SEALLOCKB×P

1

0.190

2857.635

A

安全阀控管

1/4"×0.049"×350'

B

控管保护器

7个

 

井斜数据

2807.5m0.94,2836.13m1.02

C

油层套管

177.8×3393.03

D

测试井段

测试井段:

3251.00~3215.00m/36.00m;

射孔井段:

3251.00~3215.00m/36.00m

E

人工井底

3350.0m

套管接箍位置:

2832.51m2820.96m

4施工过程

表3试井施工记录

日期

时间

工作内容

2016.11.10

07:

00-08:

00

安装试井井口防喷装置及压力计管串并试压合格。

08:

00-16:

00

下压力计至井深2970m测压力、温度。

16:

00-22:

00

地面用8mm油嘴放喷测试,压力计在井深2970m测压力、温度。

22:

00-24:

00

地面用10mm油嘴放喷测试,压力计在井深2970m测压力、温度。

2016.11.11

00:

00-04:

00

地面继续用10mm油嘴放喷测试,压力计在井深2970m测压力、温度。

04:

00-10:

00

地面用12mm油嘴放喷测试,压力计在井深2970m测压力、温度。

10:

00-16:

00

地面用14mm油嘴放喷测试,压力计在井深2970m测压力、温度。

16:

00-24:

00

地面关井,压力计在井深2970m测压力恢复。

2016.11.12

00:

00-10:

00

地面关井,压力计在井深2970m测压力恢复。

10:

00-16:

00

上提压力计至井口,在井深2950m、2900m、2800m、2700m、2600m、2500m、2400m、2200m、2000m、1800m、1600m、1400m、1200m、1000m、800m、600m、400m、200m分别停点5分钟井口测静压、静温梯度。

16:

00-18:

00

取出压力计,回放压力计数据,拆卸试井防喷装置,恢复采油树井口,本次试井作业结束。

5井下测试数据资料

5.1井下测试历史曲线图(压力计编号90768)

图2井下压力温度历史曲线图

5.2数据资料(压力计编号90768)

表4井筒静压、静温梯度数据表

序号

日期

时间

停点时间min

测试斜深m

测试垂深m

压力Mpa

温度℃

压力梯度MPa/100m

温度梯度℃/100m

备注

1

2016.11.12

13:

12

5

0

0

46.303

24.032

 

 

2

2016.11.12

13:

01

5

200

200

46.897

50.526

0.297

13.247

3

2016.11.12

12:

51

5

400

400

47.469

54.031

0.286

1.753

4

2016.11.12

12:

40

5

600

600

48.036

59.082

0.284

2.526

5

2016.11.12

12:

30

5

800

800

48.601

65.258

0.282

3.088

6

2016.11.12

12:

18

5

1000

1000

49.154

71.121

0.277

2.932

7

2016.11.12

12:

07

5

1200

1200

49.702

78.018

0.274

3.449

8

2016.11.12

11:

57

5

1400

1399.90

50.244

83.563

0.271

2.774

9

2016.11.12

11:

46

5

1600

1599.90

50.783

88.144

0.270

2.291

10

2016.11.12

11:

35

5

1800

1799.90

51.327

94.345

0.272

3.101

11

2016.11.12

11:

26

5

2000

1999.80

51.868

98.325

0.271

1.991

12

2016.11.12

11:

16

5

2200

2199.90

52.417

102.974

0.274

2.323

13

2016.11.12

11:

04

5

2400

2399.80

52.959

106.470

0.271

1.749

14

2016.11.12

10:

55

5

2500

2499.80

53.227

107.706

0.268

1.236

15

2016.11.12

10:

47

5

2600

2599.90

53.494

108.810

0.267

1.103

16

2016.11.12

10:

37

5

2700

2699.90

53.760

109.916

0.266

1.106

17

2016.11.12

10:

28

5

2800

2799.80

54.033

111.171

0.273

1.256

18

2016.11.12

10:

19

5

2900

2899.60

54.306

112.382

0.274

1.213

19

2016.11.12

10:

11

5

2950

2948.56

54.442

112.974

0.278

1.209

20

2016.11.12

10:

01

5

2970

2967.80

54.496

113.197

0.281

1.159

 

表5各工作制度流压、流温数据表

序号

日期

时间

测试斜深/垂深m

压力MPa

温度℃

测试条件

备注

1

2016.11.10

16:

10

2970/2967.80

52.607

113.825

8mm油嘴测试,折日产气量37.50×104m3/d,折日产油16.4m3/d,折日产水2.72m3/d。

第一工作制度初期

2

2016.11.10

21:

55

2970/2967.80

52.662

115.576

第一工作制度末期

3

2016.11.10

22:

25

2970/2967.80

51.700

115.469

10mm油嘴测试,折日产气量51.95×104m3/d,折日产油23.96m3/d,折日产水4.44m3/d。

第二工作制度初期

4

2016.11.11

03:

55

2970/2967.80

51.590

115.708

第二工作制度末期

5

2016.11.11

04:

15

2970/2967.80

49.664

115.508

12mm油嘴测试,折日产气量73.75×104m3/d,折日产油33.16m3/d,折日产水6.12m3/d。

第三工作制度初期

6

2016.11.11

09:

55

2970/2967.80

49.511

115.664

第三工作制度末期

7

2016.11.11

10:

15

2970/2967.80

47.881

115.562

14mm油嘴测试,折日产气量88.97×104m3/d,折日产油40.52m3/d,折日产水6.96m3/d。

第四工作制度初期

8

2016.11.11

15:

55

2970/2967.80

47.421

115.373

第四工作制度末期

6试井工作评价

6.1施工工艺评价

(1)作业前制订了详细的施工方案,整个作业有序进行。

(2)整个施工过程中井下压力计、井口防喷装置、钢丝绞车等仪器设备运转正常,施工人员分工明确、责任到位、各尽其职、操作规范,为取全取准该井试井资料奠定了良好的基础。

(3)试井作业过程中的安全控制措施、安全监测措施、安全预案切实有效地保证了试井作业全过程的安全。

(4)严格按施工方案、业主方现场技术措施进行施工,圆满地完成该井的系统试井任务。

6.2压力计资料评价

(1)此次入井的2支存储式电子压力计,都取得了完整的压力温度数据,曲线形态正常,反映了测试的全过程,录取的压力温度数据准确。

2支压力计录取的压力、温度数据对比偏差小,精度可靠。

选用编号90768的数据。

(2)测试井底流压基本稳定,资料数据可信度高。

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