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化工事故

抚顺液化气泄漏-2006年12月4号49吨液化气遍布6公里,抚顺在形成30,000m³的蒸汽

事故案例5:

某炼化公司2007年1月16日爆炸事故

1月16日,深圳建安公司对炼化公司污水汽提装置污水罐(3000m3)更换楼梯及平台板。

10时54分B罐发生爆炸,1死1伤。

事故主要原因是施工人员切割罐顶平台时将罐顶钢板割穿,引爆了罐内油气。

动火前没有进行风险评估,油罐动火违章开具二级火票,且违章代签;大修计划执行不严格。

事故案例11:

洛阳石化承包商“2008.7.12”中毒死亡事故

2008年7月11日,洛阳分公司排水车间新建斜板隔油装置油泥井的排水管线不通。

下午15时30分左右,排水车间设备工程师卢某通知项目部安排疏通。

7月12日,洛阳炼化工程公司2名临时工王某、丁某来到需疏通的油泥井处开始作业。

在未办理任何作业手续情况下,王某沿井壁上固定扶梯下到井底,用铁桶清理油泥,丁某在井上用绳索往上提

作业过程中发现油泥中有水泥块,并有水冒出。

王某随即爬出井口,在井口用钢管捣水泥块。

10时20分左右,王某再次下至井内,刚进去落入井内。

李某、王武等3人闻讯赶来。

李某未采取任何防护措施直接下去救人,也倒在井内。

随后王武用绳索系在腰部下井,刚进去也中毒,很快被抢救上来。

10时32分,消防人员接警后赶到现场,将王某、李某救出。

经抢救无效死亡。

事故直接原因是作业人员违章作业,在未办理受限空间作业票、未采取任何防护措施情况下,擅自进入井内作业,吸入高浓度硫化氢气体,发生中毒;作业过程缺乏必要的检查、监测手段;抢救人员缺乏应急救援知识、盲目施救,导致事故扩大。

2.广州石化“3.29”火灾事故

3月29日19时54分,在对3月18日火灾事故后的装置抢修施工中,石脑油罐V2201(卧式罐,90立方米)浮筒液位计排凝阀处发生火灾。

3月30日凌晨0时40分扑灭。

事故主要原因是抢修安全措施不落实。

该区域未退油,为非检修区域,但没有封闭。

检修人员作业时将管线撞断。

设备存在不安全隐患。

3.1米长的排凝管悬挂在液位计底部,没有固定;施工质量存在问题,内外丝连接,只拧进了2-3扣。

4.扬子石化“5.20”火灾事故

5月20日9时,扬子石化研究院凌某等3人到烯烃厂采集乙烯原料样品。

9时左右,凌某用“F”板手打开5#裂解炉进料管线导淋阀取轻石脑油样品,开阀时听到“咔嗒”声,物料从管线喷出。

立即找车间人员处理。

与车间技术员胡某赶到后发现现场雾状气体已扩散。

扩散至距取样点26m处1台45吨汽车吊时被引燃。

9时25分火被扑灭。

吊车司机逃离时被烧伤,22日凌晨抢救无效死亡

事故教训:

1.非装置操作人员不得操作装置设备、阀门等。

2.取样点选取不当。

取样点发生变更后没有落实相应防范措施。

3.应急能力欠缺,应急措施不当。

5.资产武汉分公司“8.11”溺水事故

8月11日,供水车间循环水场二班上白班。

职工徐某15时左右离开操作室,16时5分没有按规定参加交接班。

经寻找发现。

现场检查发现该同志所骑自行车在第二循环水场2#吸水井旁,2#吸水井1块盖板缺失,6#冷水泵的电流、泵压在15时20分有异常下降。

怀疑徐某可能坠入吸水井中。

紧急调整循环水场及有关装置负荷,抽空2#吸水井后,23时左右在井内发现了徐某遗体。

事故直接原因:

铁盖板(1.2m×0.63m)腐蚀减薄、下部钢支梁脱落,强度失效。

盖板被踩踏、弯折后坠入井中,人员随之落水,继而被泵吸进入口管(DN900)内而导致溺水事故。

隐患整改存在漏洞。

5月份班组已发现此隐患,车间7月才申报治理。

治理前也未采取相应防范措施

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