惰气尾气模式的投用.docx
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惰气尾气模式的投用
惰气尾气模式的投用
黄元强
中海石油(中国)有限公司秦皇岛32-6/BZ25-1作业公司
摘要
海上FPSO及中心平台大量使用以天然气为燃料的热介质锅炉系统,同时以柴油为燃料的惰气系统在海上油田也广泛应用。
QHD32-6油田对原有燃气锅炉系统和惰气系统进行简单维修改造后,成功地将锅炉尾气引入惰气系统,在保障锅炉燃烧状况稳定的情况下,惰气系统无需任何燃烧过程,仅需对尾气进行控制处理后直接得到合格的惰气。
该模式的应用既减少了柴油消耗,又减少了废气排放,有效降低环境污染,已取得较好的经济效益和社会效益。
本文介绍了QHD32-6油田锅炉尾气模式在惰气系统中的可行性研究和实际应用情况。
关键词:
惰气;尾气模式;锅炉;节能减排;QHD32-6
一、引言
目前海上油田FPSO及中心平台大量使用以天燃气为燃料的热介质锅炉系统,其燃烧后的废气多数情况下直接排放进入大气中,同时以柴油为燃料的惰气系统在海上油田广泛应用。
QHD32-6油田对原有燃气锅炉系统和惰气系统进行简单维修改造后,成功地将锅炉尾气引入惰气系统,在保证锅炉稳定运行的情况下,惰气系统无需任何燃烧过程,仅需对尾气进行控制处理后直接得到合格的惰气。
该模式的应用既减少了柴油消耗,又减少了废气排放,有效降低环境污染,已取得较好的经济效益和社会效益。
本文重点介绍了QHD32-6油田锅炉尾气模式在惰气系统中的可行性研究和实际应用情况。
二、系统说明
图1尾气源及冷却模块
图2惰气发生及控制模块
QHD32-6油田自投产以来一直采用的是柴油燃烧模式,此模式下惰气产生完全由图2模块完成,包括柴油系统、风系统、燃烧室和炉头、洗涤塔,柴油通过油泵增压进入燃烧炉和新鲜空气混合,点火发生燃烧,产生含氧合格的惰气,经洗涤冷却后充舱使用。
尾气模式的工作流程涵盖了图1和图2两个模块,大致流程是B-901A/B/C产生的合格高温尾气,经WC-831脱硫冷却后,经BL-831A/B进入惰气装置燃烧炉,再由I-831二次洗涤冷却后通过T-831充舱使用【1】,流程设备选择、报警关断参数都由PLC程序自动控制。
该模式由于设计和设备原因,自油田投产后一直未能调试成功。
三、方案可行性研究
(1)面临的问题
3台热介质锅炉的排烟问题。
其燃烧是否能够达到含氧量小于5%的要求,这需要大量的监控数据来证明,是本次项目改造的首要条件。
热介质锅炉的燃烧调节。
如监控数据证明燃烧效果不理想,含氧量偏高,则需要调节锅炉的燃烧状况。
目前锅炉燃料为燃气,调节燃气与空气的配比,优化风与气的混合导向,调节火焰燃烧的位置等操作均有很大风险,技术要求很高。
(2)锅炉尾气的高温与腐蚀性气体处理
QHD32-6燃气含硫量较低,尾气系统的文丘里冷却海水装置WC831属于旋流板塔吸收器,采用海水湿法脱硫,具有可靠性高,不易结垢堵塞的优点,脱硫效率可达70~90%【2】,应可有效避免后续管线设备的腐蚀。
另外WC831十年间没有投用,是否可用,冷却及脱硫效果是否达标都是问题。
油田组织人员对洗涤塔整体进行检查保养,调节入口海水阀门,既要防止水量过少冷却后温度不达标,也要防止海水过多导致高液位报警关断。
(3)锅炉尾气模式相关阀门检查
QHD32-6油田锅炉尾气模式的气源及冷却模块主要有四个启动控制阀门,其中三个常年关闭,在高温的锅炉排烟侵蚀下,阀体锈蚀严重,经过维修人员的解体更换备件之后,阀门工作正常,确保气源冷却模块的管线畅通,降低尾气阻力。
对于惰气发生器模块的阀门,由于燃烧模式和尾气模式的差异,惰气发生模块和控制模块的流程也存在一定差异,经过解体检查保养,确保了尾气模式的控制可靠。
四、方案实施及效益分析
经过前期的详细准备及详尽的数据分析,油田具备在线测试惰气尾气模式的条件,经过油田总监同意,维修部门正式开始测试,并将测试的各级数据进行汇总总结,最后取得了圆满的效果,具体数据分析详见附录表1、2。
2010年2月21日秦皇岛32-6油田第319船外输作业圆满结束,标志着惰气的锅炉尾气模式正式投用成功。
从第一次投用至今,该系统已经稳定运行约两年。
下面为直接节能效益的计算【3】:
T=Qy/V2
Q=V1×T
B=Q×F
T外输使用惰气系统的年度总时间(h)
Qy年度外输总量;
V2平均外输流速(m3/h)约为3500;
Q柴油模式年度消耗柴油量(m3)
V1惰气系统单位时间消耗柴油量(m3/h)约为0.6;
B年度消耗柴油费用即直接经济效益(RMBYuan);
F柴油价格(RMBYuan/m3)
直接减排效益的计算:
M1=74.1×43/1000=3.1863
M2=M1×D
Wd=Q×M2
M1单位质量柴油完全燃烧排放的CO2质量(Kg);
M2单位体积柴油完全燃烧排放的CO2质量(Kg);
D柴油(10号)的比重0.84;
Wd柴油模式年度CO2排放量(T);
Q柴油模式年度消耗柴油量(m3)
据此,2010和2011年度的直接节能减排效益计算如下:
2010年度【4】:
QHD326外输总量:
1581641.1m3,NB352外输总量:
267051.22m3,QHD331外输总量:
178786.9m3,总计2027479.2m3;
节省费用
B=V1×Qy/V2×F=0.6×2027479.2/3500×7000=243.3万元
减少CO2排放
Wd=V1×Qy/V2×M1×D=0.6×2027479.2/3500×3.1863×0.84=930T
2011年度
QHD326外输总量:
1704675.13m3,NB352外输总量:
246812.96m3,QHD331外输总量:
146607.18m3,总计2098095.3m3;
节省费用
节省费用
B=V1×Qy/V2×F=0.6×2098095.3/3500×7000=251.8万元
减少CO2排放
Wd=V1×Qy/V2×M1×D=0.6×2098095.3/3500×3.1863×0.84=963T
通过上面的数据分析及实际投用效果可知:
惰气尾气模式项目实施后,有效减少了惰气燃油系统易损备件损耗,包括燃油供给泵、燃油喷嘴、点火电极、火焰探头、含氧分析仪滤器等,平均每年节省费用约10万人民币。
同时因直接柴油消耗量的减少,船舶运输柴油的总船次也随之减少,间接节省了船舶柴油消耗费用。
五、结语
QHD32-6油田惰气系统锅炉尾气模式投用后,实践证明能有效节省柴油、减少温室气体排放量、降低船舶的运输负荷、降低维修操作费用,并保障了外输作业的安全及时进行;同时尾气模式的投用也是石油行业实践节能减排理念的具体体现,做为一个行之有效的环保控制措施,希望能够作为一项有力的借鉴,得到更广泛的应用。
我们可以看到随着祖国的不断发展,随着油田设备管理的不断改进,项目实施情况会越来越好,取得的经济及环保效应也会越来越突出,我们有理由相信QHD32-6油田会像旭日一样蒸蒸日上,取得更大的辉煌。
附录:
1
序号
项目
流程节点
流程参数
0
5min
10min
15min
20min
备注
1
BoilerC
排烟压力
-0.2
-0.3
-0.4
-0.4
-0.3
阀门开度
43.9
39.6
33.8
39.5
39.2
入口温度
190
188
188
188
187
排烟温度
221
206
201
200
201
2
文丘里冷却器
海水入口
入口压力
284
291
301
299
298
0232
尾气入口
入口温度
尾气出口
出口温度
10
18
22
25
27
0137
出口压力
3
小惰气系统
风机
主用风机
A机
A机
A机
A机
A机
入口压力
-80
-69
-72
-70
-72
X135
出口压力
2570
2501
2504
2503
2510
X143
入口含氧
4.5
3.6
3.8
4.0
3.9
X146
洗涤塔
惰气压力
2420
2350
2331
2330
2308
X355
惰气温度
6
2
2
2
1
X337
出口含氧
4.1
3.5
3.6
3.8
3.9
X339
流量差压
72
70
71
72
70
X342
海水压力
151kpA
150kpA
149KPA
150KPA
151KPA
流程关断值:
文丘里:
海水入口低压PAL-0232100Kpa;尾气出口温度TAH-013765℃;
惰气间:
风机出口低压PAL-X14340mBar;
洗涤塔出口高温TAH-X33765℃;惰气含氧高AAH-X3396%
表1小惰气测试流程参数记录表
2
序号
项目
流程节点
流程参数
0
5min
10min
15min
20min
备注
1
BoilerA
排烟压力
0.5
0.3
0.4
0.3
0.3
阀门开度
64.7
64.7
64.7
64.7
64.7
出口温度
162/189
163/191
162/189
163/190
163/191
排烟温度
232
233
232
232
233
BoilerB
排烟压力
-0.8
-0.8
-0.8
-0.8
-1.0
阀门开度
20.3
20.3
20.3
20.3
20.4
出口温度
160/189
160/190
160/189
160/190/
160/189
排烟温度
217
217
217
217
219
2
文丘里冷却器
海水入口
入口压力
295
290
293
292
293
0232
尾气入口
入口温度
尾气出口
出口温度
44
47
48
48
48
0137
出口压力
3
大惰系统
风机
主用风机
A机
A机
A机
A机
A机
入口压力
-1500
-1500
-1500
-1500
-1500
X135
出口压力
1157
1113
1003
1060
1091
X143
入口含氧
5.4
3.2
2.1
2.4
2.0
X146
洗涤塔
惰气压力
970
941
837
876
911
X355
惰气温度
2
1
1
1
1
X337
出口含氧
4.2
2.7
1.3
2.1
1.7
X339
流量差压
68
66
66
62
66
X342
海水压力
205
210
208
207
208
4
主甲板
惰气总管
惰气压力
500
525
556
592
618
文丘里:
海水入口低压PAL-0232100Kpa;尾气出口温度TAH-013765℃;
惰气间:
风机出口低压PAL-X14340mBar;
洗涤塔出口高温TAH-X33765℃;惰气含氧高AAH-X3396%
表2大惰气测试流程参数记录表
参考文献:
[1]霍生员,《theIMOregulation62》,1974版,2-3页
[2]赵杰,《秦皇岛32-6浮式生产储油船工程设施操作手册》,2001,第4页
[3]赵凤香,杨可耕,《燃气锅炉燃烧及烟气冷凝回收原理》-《区域供热》,2007年04期,第5页
[4]刘胜元,《锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计》-《TAIYUANSCI-TECH应用技术》,2006年11期,第6页