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惰气尾气模式的投用

惰气尾气模式的投用

 

黄元强

中海石油(中国)有限公司秦皇岛32-6/BZ25-1作业公司

摘要

海上FPSO及中心平台大量使用以天然气为燃料的热介质锅炉系统,同时以柴油为燃料的惰气系统在海上油田也广泛应用。

QHD32-6油田对原有燃气锅炉系统和惰气系统进行简单维修改造后,成功地将锅炉尾气引入惰气系统,在保障锅炉燃烧状况稳定的情况下,惰气系统无需任何燃烧过程,仅需对尾气进行控制处理后直接得到合格的惰气。

该模式的应用既减少了柴油消耗,又减少了废气排放,有效降低环境污染,已取得较好的经济效益和社会效益。

本文介绍了QHD32-6油田锅炉尾气模式在惰气系统中的可行性研究和实际应用情况。

关键词:

惰气;尾气模式;锅炉;节能减排;QHD32-6

一、引言

目前海上油田FPSO及中心平台大量使用以天燃气为燃料的热介质锅炉系统,其燃烧后的废气多数情况下直接排放进入大气中,同时以柴油为燃料的惰气系统在海上油田广泛应用。

QHD32-6油田对原有燃气锅炉系统和惰气系统进行简单维修改造后,成功地将锅炉尾气引入惰气系统,在保证锅炉稳定运行的情况下,惰气系统无需任何燃烧过程,仅需对尾气进行控制处理后直接得到合格的惰气。

该模式的应用既减少了柴油消耗,又减少了废气排放,有效降低环境污染,已取得较好的经济效益和社会效益。

本文重点介绍了QHD32-6油田锅炉尾气模式在惰气系统中的可行性研究和实际应用情况。

二、系统说明

图1尾气源及冷却模块

图2惰气发生及控制模块

QHD32-6油田自投产以来一直采用的是柴油燃烧模式,此模式下惰气产生完全由图2模块完成,包括柴油系统、风系统、燃烧室和炉头、洗涤塔,柴油通过油泵增压进入燃烧炉和新鲜空气混合,点火发生燃烧,产生含氧合格的惰气,经洗涤冷却后充舱使用。

尾气模式的工作流程涵盖了图1和图2两个模块,大致流程是B-901A/B/C产生的合格高温尾气,经WC-831脱硫冷却后,经BL-831A/B进入惰气装置燃烧炉,再由I-831二次洗涤冷却后通过T-831充舱使用【1】,流程设备选择、报警关断参数都由PLC程序自动控制。

该模式由于设计和设备原因,自油田投产后一直未能调试成功。

三、方案可行性研究

(1)面临的问题

3台热介质锅炉的排烟问题。

其燃烧是否能够达到含氧量小于5%的要求,这需要大量的监控数据来证明,是本次项目改造的首要条件。

热介质锅炉的燃烧调节。

如监控数据证明燃烧效果不理想,含氧量偏高,则需要调节锅炉的燃烧状况。

目前锅炉燃料为燃气,调节燃气与空气的配比,优化风与气的混合导向,调节火焰燃烧的位置等操作均有很大风险,技术要求很高。

(2)锅炉尾气的高温与腐蚀性气体处理

QHD32-6燃气含硫量较低,尾气系统的文丘里冷却海水装置WC831属于旋流板塔吸收器,采用海水湿法脱硫,具有可靠性高,不易结垢堵塞的优点,脱硫效率可达70~90%【2】,应可有效避免后续管线设备的腐蚀。

另外WC831十年间没有投用,是否可用,冷却及脱硫效果是否达标都是问题。

油田组织人员对洗涤塔整体进行检查保养,调节入口海水阀门,既要防止水量过少冷却后温度不达标,也要防止海水过多导致高液位报警关断。

(3)锅炉尾气模式相关阀门检查

QHD32-6油田锅炉尾气模式的气源及冷却模块主要有四个启动控制阀门,其中三个常年关闭,在高温的锅炉排烟侵蚀下,阀体锈蚀严重,经过维修人员的解体更换备件之后,阀门工作正常,确保气源冷却模块的管线畅通,降低尾气阻力。

对于惰气发生器模块的阀门,由于燃烧模式和尾气模式的差异,惰气发生模块和控制模块的流程也存在一定差异,经过解体检查保养,确保了尾气模式的控制可靠。

四、方案实施及效益分析

经过前期的详细准备及详尽的数据分析,油田具备在线测试惰气尾气模式的条件,经过油田总监同意,维修部门正式开始测试,并将测试的各级数据进行汇总总结,最后取得了圆满的效果,具体数据分析详见附录表1、2。

2010年2月21日秦皇岛32-6油田第319船外输作业圆满结束,标志着惰气的锅炉尾气模式正式投用成功。

从第一次投用至今,该系统已经稳定运行约两年。

下面为直接节能效益的计算【3】:

T=Qy/V2

Q=V1×T

B=Q×F

T外输使用惰气系统的年度总时间(h)

Qy年度外输总量;

V2平均外输流速(m3/h)约为3500;

Q柴油模式年度消耗柴油量(m3)

V1惰气系统单位时间消耗柴油量(m3/h)约为0.6;

B年度消耗柴油费用即直接经济效益(RMBYuan);

F柴油价格(RMBYuan/m3)

直接减排效益的计算:

M1=74.1×43/1000=3.1863

M2=M1×D

Wd=Q×M2

M1单位质量柴油完全燃烧排放的CO2质量(Kg);

M2单位体积柴油完全燃烧排放的CO2质量(Kg);

D柴油(10号)的比重0.84;

Wd柴油模式年度CO2排放量(T);

Q柴油模式年度消耗柴油量(m3)

据此,2010和2011年度的直接节能减排效益计算如下:

2010年度【4】:

QHD326外输总量:

1581641.1m3,NB352外输总量:

267051.22m3,QHD331外输总量:

178786.9m3,总计2027479.2m3;

节省费用

B=V1×Qy/V2×F=0.6×2027479.2/3500×7000=243.3万元

减少CO2排放

Wd=V1×Qy/V2×M1×D=0.6×2027479.2/3500×3.1863×0.84=930T

2011年度

QHD326外输总量:

1704675.13m3,NB352外输总量:

246812.96m3,QHD331外输总量:

146607.18m3,总计2098095.3m3;

节省费用

节省费用

B=V1×Qy/V2×F=0.6×2098095.3/3500×7000=251.8万元

减少CO2排放

Wd=V1×Qy/V2×M1×D=0.6×2098095.3/3500×3.1863×0.84=963T

通过上面的数据分析及实际投用效果可知:

惰气尾气模式项目实施后,有效减少了惰气燃油系统易损备件损耗,包括燃油供给泵、燃油喷嘴、点火电极、火焰探头、含氧分析仪滤器等,平均每年节省费用约10万人民币。

同时因直接柴油消耗量的减少,船舶运输柴油的总船次也随之减少,间接节省了船舶柴油消耗费用。

五、结语

QHD32-6油田惰气系统锅炉尾气模式投用后,实践证明能有效节省柴油、减少温室气体排放量、降低船舶的运输负荷、降低维修操作费用,并保障了外输作业的安全及时进行;同时尾气模式的投用也是石油行业实践节能减排理念的具体体现,做为一个行之有效的环保控制措施,希望能够作为一项有力的借鉴,得到更广泛的应用。

我们可以看到随着祖国的不断发展,随着油田设备管理的不断改进,项目实施情况会越来越好,取得的经济及环保效应也会越来越突出,我们有理由相信QHD32-6油田会像旭日一样蒸蒸日上,取得更大的辉煌。

附录:

1

序号

项目

流程节点

流程参数

0

5min

10min

15min

20min

备注

1

BoilerC

排烟压力

-0.2

-0.3

-0.4

-0.4

-0.3

阀门开度

43.9

39.6

33.8

39.5

39.2

入口温度

190

188

188

188

187

排烟温度

221

206

201

200

201

2

文丘里冷却器

海水入口

入口压力

284

291

301

299

298

0232

尾气入口

入口温度

尾气出口

出口温度

10

18

22

25

27

0137

出口压力

3

小惰气系统

风机

主用风机

A机

A机

A机

A机

A机

入口压力

-80

-69

-72

-70

-72

X135

出口压力

2570

2501

2504

2503

2510

X143

入口含氧

4.5

3.6

3.8

4.0

3.9

X146

洗涤塔

惰气压力

2420

2350

2331

2330

2308

X355

惰气温度

6

2

2

2

1

X337

出口含氧

4.1

3.5

3.6

3.8

3.9

X339

流量差压

72

70

71

72

70

X342

海水压力

151kpA

150kpA

149KPA

150KPA

151KPA

流程关断值:

文丘里:

海水入口低压PAL-0232100Kpa;尾气出口温度TAH-013765℃;

惰气间:

风机出口低压PAL-X14340mBar;

洗涤塔出口高温TAH-X33765℃;惰气含氧高AAH-X3396%

表1小惰气测试流程参数记录表

2

序号

项目

流程节点

流程参数

0

5min

10min

15min

20min

备注

1

BoilerA

排烟压力

0.5

0.3

0.4

0.3

0.3

阀门开度

64.7

64.7

64.7

64.7

64.7

出口温度

162/189

163/191

162/189

163/190

163/191

排烟温度

232

233

232

232

233

BoilerB

排烟压力

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-1.0

阀门开度

20.3

20.3

20.3

20.3

20.4

出口温度

160/189

160/190

160/189

160/190/

160/189

排烟温度

217

217

217

217

219

2

文丘里冷却器

海水入口

入口压力

295

290

293

292

293

0232

尾气入口

入口温度

尾气出口

出口温度

44

47

48

48

48

0137

出口压力

3

大惰系统

风机

主用风机

A机

A机

A机

A机

A机

入口压力

-1500

-1500

-1500

-1500

-1500

X135

出口压力

1157

1113

1003

1060

1091

X143

入口含氧

5.4

3.2

2.1

2.4

2.0

X146

洗涤塔

惰气压力

970

941

837

876

911

X355

惰气温度

2

1

1

1

1

X337

出口含氧

4.2

2.7

1.3

2.1

1.7

X339

流量差压

68

66

66

62

66

X342

海水压力

205

210

208

207

208

4

主甲板

惰气总管

惰气压力

500

525

556

592

618

文丘里:

海水入口低压PAL-0232100Kpa;尾气出口温度TAH-013765℃;

惰气间:

风机出口低压PAL-X14340mBar;

洗涤塔出口高温TAH-X33765℃;惰气含氧高AAH-X3396%

表2大惰气测试流程参数记录表

参考文献:

[1]霍生员,《theIMOregulation62》,1974版,2-3页

[2]赵杰,《秦皇岛32-6浮式生产储油船工程设施操作手册》,2001,第4页

[3]赵凤香,杨可耕,《燃气锅炉燃烧及烟气冷凝回收原理》-《区域供热》,2007年04期,第5页

[4]刘胜元,《锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计》-《TAIYUANSCI-TECH应用技术》,2006年11期,第6页

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