杭钢8m2球团竖炉创高产的实践.doc

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杭钢竖炉创高产的实践

上传于:

2010-01-01,08:

00:

00。

作者:

meimei。

来源:

杭钢炼铁厂-胡志刚,朱怀。

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0条

1.前言

杭州钢铁股份有限公司炼铁厂8m²竖炉球团矿产量、利用系数继2001年、2002年两次创中国企业新记录后,2005年再创新高,球团矿产量52.2I万t,利用系数7.913t/(m²•h)。

这一成绩的取得,是广大干部员工努力克服竖炉炉龄老化、工艺设备陈旧落后、原料结构不断变化等诸多困难,本着为公司多克服一些减利因素、多产一吨厂球的宗旨,团结奋战,锐意进取的结果。

2.加强工艺操作上的深层挖潜

2.1.选定合理的原料结构

杭钢球团竖炉的原料结构随着市场的不断变化,与早年相比已经发生很大变化。

原来省内低品位精矿已经没有,全部使用外省和进口的高品位精矿,但不同的原料结构对生球的质量有不同影响(见表1)。

表12004年不同原料结构下生球指标的变化

原料结构

月份

生球指标

a

b

c

5

6

7

8

9

10

11

12

抗压强度/(N/个)

7.1

7.2

7.6

7.4

7.6

8

7.8

7.7

落下强度(次/个)

3.5

3.4

3.6

3.6

3.6

3.9

3.7

3.7

O/%

8.5

8.3

8.3

8.2

8.3

8.2

8.3

8.3

由表l可以很明显地看出,这3种不同原料结构下生球的抗压、落下强度之间的差别:

c>b>a因此,2005年,我们对进口精矿和围内精矿两种资源进行有效整合,按原料结构c的模式组织生产,以提高生球质量和造球盘的台时产量。

2.2.提高混合料温度,改善生球质量

高品位精矿的使用为竖炉提高产量创造了有利条件,然而,产量虽有所提高,但返矿仍居高不下,不能充分发挥进口精矿品位高、粒度细的优势。

2002~2004年球团产量、返矿率(包括除尘灰)情况见表2。

表22002~2004年度球团产量、返矿率

2002

2003

2004

产量/万t

46.62

48.67

48.35

返矿率/%

12.02

12.04

12.15

由表2可以看出,2003、2004年使用高品位铁精矿之后,产量比2002年使用低品位精矿有所提高(约高出2万t),但是返矿率仍居高不下,都在12%以上,可见高品位铁精矿的优势并没有完全发挥。

分析其原因,主要是由于远道而来的进口精矿,考虑到运输成本,水分都很低,不经过烘干机脱水就已达到造球合适水分,甚至更低。

而烘干机的作用不仅是脱水和混合,且有提高料温、改善原料成球性的作用,因此原料水分低直接影响了生球质量。

要使用好进口精矿,就必须对其进行加水处理,否则其优势根本无法体现。

经过我们多年的摸索总结,既要提高造球物料料温,又要考虑烘干机脱水能力,以提高生球质量,各原料精矿的水分应在10.5%左右。

由表3可看出,2002~2004年经过对原料加水处理之后,烘干机的煤气用量在逐年增加,也即造球物料的料温在不断提高。

但从表4看,2004年只有韦岗矿的水分接近10.5%,其它三种精矿水分都没达到,因此,料温尚不够高,生球质量还没达到使用高品位精矿的最好水平,以至影响到产量及返矿率。

2005年我们通过派专人对原料进行大量加水之后,各精矿的水分如表5所示,均接近10.5%。

因此,加大了烘干机的煤气用量,同时在烘干机里通入蒸汽,从而提高了混合料的料温,使生球的抗压、落下强度比2004年都有所提高,且生球的水分下降了0.2个百分点(详见表6),为竖炉炉况的稳定顺行创造了有利条件,既提高了球网产质量,又降低了返矿率。

2005年返矿率较2004年降低了1.6个百分点,仅为10.55%。

表32002~2004球团煤气消耗,m³/t-p

年度

加水

竖炉

烘干机

总耗

2002

N

229

16

245

2003

Y

223

26

249

2004

Y

207

37

244

表42004年度球团精粉平均水分/%

漓渚矿

韦岗矿

智利矿

秘鲁矿

9.8

10.3

9.7

9.7

表52005年度球团精粉平均水分/%

韦岗矿

智利矿

绍兴矿

10.4

10.4

10.2

表62004/2005生球质量对比

年度

抗压/(N/个)

落下(次/个)

O/%

2004

7.5

3.6

8.4

2005

7.6

3.8

8.2

2.3.强化竖炉操作

在竖炉操作制度上也进行了优化,进一步严格执行工艺纪律,根据生产情况及时调整竖炉热工参数,强化操作,充分挖掘现有生产设备的能力,在提高球团矿产量、质量的同时,努力降低返矿率。

主要采取了两项措施:

(1)合理控制生球流量,严格控制南、北炉箅温度差,要求控制在30℃之内;

(2)适当加快链板机的运行速度,加大排料量,增加排料次数,以减少竖炉漏斗形下料致使焙烧质量不均匀的缺陷,并增强炉况调节能力。

3.狠抓车间内部的精细管理

车间党、政、工、团会同各工长、班组长并同部分生产骨干共同商讨,修订完善了《2005年车问经济责任制考核办法》、《安全生产管理实施办法》、《质量管理考核制度》、《进场原料加水规定》等管理考核制度,使各项管理制度在原有基础上得到了进一步完善,充分体现出横向到边、纵向到底的考核制度体系,车间各项工作有章可依、有规可循,增强了车间广大职工的责任感。

针对设备陈旧问题,借鉴前几年的经验教训,重点对高故障率的联动机组指定了专人负责,从备件验收、安装、检修质量至日常点检维护,实行了专人实时跟踪管理制度。

同时,从设备“三定”入手,加强日常点柃制度,使事故苗头在第一时问及时得到处理,特别是对易损件进行备档管理,并利用兀煤气时机见缝插针式进行更换,以及通过改进大水梁漏水的处理方法、推广6#钢网带勤换快换操作法、链板机加装限位开关等措施,努力提高设备作业率,大大减少无计划停机时间,建立起稳定高效的生产秩序。

另外,一年来车间开展的各种劳动竞赛以及“我为球团献一计”提合理化建议活动,都要求注重实效,做到少而精。

造球组开展“造好球,供好料”的劳动竞赛,确保了竖炉“吃得好,吃得饱”,减少了返矿率;热矿组开展“‘勤调,快速’缩短停机时问”的劳动竞赛,减少了处理6#钢带、链板机故障造成的竖炉停烧时间,保证竖炉顺利排料。

同时,车间还不断及时发现、挖掘职工的丰富生产工作经验及先进工艺操作方法,并在生产中及时进行推广,都取得了很好的效果。

其中“同步减煤气球团料烘干操作法”获得公司二等奖。

4.下一步增产措施和打算

1)继续加大对原料的管理和控制,专门派人对进厂原料进行加水操作,并派专人管理生球片(包括行车、配料、烘干、造球),进行原料、生球质量的管理,加强值班工长的工艺监督职能,严格执行工艺纪律,确保球团竖炉优质高产低耗。

2)针对现用的φ2.2m×12m烘干机,无论是烘干能力还是混合能力均已不能满足生产要求,且配置、结构存在问题,溜槽寿命短、烘干机头部漏料严重的问题,将加快φ2.4m×18m烘干机的改造,改善混合料的成球性能,为进一步提高生球产质量创造条件。

3)现φ4.2m造球盘的缓冲料仓南于存在先天缺陷(太小),很易堵料,生产中根本就不能存料,这是限制生球流量稳定的瓶颈,也在很大程度上影响生球质量。

因此,烘干机改造完成后,将对φ6.0m大造球盘的一些参数进行调整,重新启用,力争提高生球质量,稳定生球流量。

4)利用竖炉大修的机会,对竖炉炉犁进行改造:

将导风墙墙壁加宽,通风口、焙烧带宽度都保持不变;南、北炉墙在土建框架内稍外扩,使竖炉长度增加;同时通过抬高炉口和顶端炉箅水粱,以及改变预热带的斜坡倾角和干燥床倾角,加大干燥床面积,从而为进一步提高竖炉产量创造条件。

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