11182运输顺槽延长段消突评价报告.docx
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11182运输顺槽延长段消突评价报告
水城县凉水沟煤矿
11182里段运输顺槽延长段补运输巷
消突效果评价报告
编制:
机电矿长:
生产矿长:
安全矿长:
总工程师:
矿长:
编制日期:
2017年5月18日
消突评价报告会审记录
文本名称
11182里段运输顺槽延长段补运输巷
消突效果评价报告
主持人
时间
地点
会审意见:
会
审
人
员
签
字
矿长
安全科长
总工程师
调度主任
生产矿长
机电队长
安全矿长
防突队长
机电矿长
地测副总
通风工程师
施工队长
评审组成员签字表
序号
项目
姓名
所属单位
现任职务
签名
1
编制人员
李献书
通风
通风工程师
2
评审人员
任青山
技术
总工程师
3
周训安
安全矿长
4
陈柏霞
生产矿长
5
屈向群
通风
通防队长
6
黄建法
地测副总
科长
7
徐德安
调度室
主任
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
评审组长
伍登宏
矿长
11182里段运输顺槽延长段补运输巷
消突效果评价报告
第一章评价范围及过程
1、评价范围
本评价范围为11182里段运输顺槽延长段补运输巷在11182里段运输顺槽延长段50m处开口,以290°方位、25°倾角掘进8m,在从迎头顶部掘立眼1.5m,再于110°方位,向东取平掘进56m与采面切眼贯通构成负压通风,总工程量约60m巷道及巷道轮廓线外上帮20m、下帮10m。
2、评价依据
《煤矿安全规程》(2016版);
《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006);
《煤矿瓦斯抽采规范》(AQ1027-2006);
《防治煤与瓦斯突出规定》;
《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装[2011]163号)等。
《11182里段运输顺槽延长段补运输巷防突设计》
《11182里段运输顺槽延长段补运输巷掘进作业规程》
水城县阿戛凉水沟煤矿《开采方案设计(变更)及安全专篇》
3、评价过程简述
根据已采取的区域防突措施,其措施的控制范围及经抽放后的煤层残余瓦斯含量符合《防治煤与瓦斯突出规定》的要求,煤层瓦斯含量符合规定煤层瓦斯含量<8m3/t)方可行评价。
成立评价、评审组织机构
分别成立评价组和评审组对11182里段运输顺槽延长段补运输巷进行评价。
1)评价组
组 长:
总工程师 任青山
成 员:
通风工程师李献书
地测副总黄建法
防突队长屈向群
2)评审组成员
组 长:
矿长伍登宏
成 员:
安全矿长周训安
生产矿长陈柏霞
通防队长 屈向群
地测副总黄建法
调度主任徐德安
项目分工
评价组:
生产科负责收集整理工作面瓦斯地质资料,落实工作面的布置;通防科负责完善通风系统及防突设施;抽采队负责措施贯彻。
通风队执行好安全防护措施;通防科负责资料的收集、整理及报告的编制;抽采队负责区域防突措施和局部综合防突措施的实施;安全科负责监督各项措施的实施;矿总工程师负责组织报告的评价。
评审组:
负责审查报告,提出并落实报告中未完善的措施及资料,交组长审核后定稿。
第二章基本情况
第一节 预评价工作面基本情况
1、煤层及工作面相对位置
11182里段运输顺槽延长段及补运输巷掘进工作面位于一采区+1490m水平,沿C18煤层走向掘进。
设计长度60米。
本巷开门点在11182里段运输石门C18煤揭煤处,泛风自11182里段运输顺槽延长段、11182里段运输顺槽、11182里段采面切眼、11182里段采面回风顺槽、1526东瓦回、1526回风石门至回风斜井;C18煤层赋存较稳定,煤层厚度3.5-10.5m,平均煤厚9m。
2、工作面掘进参数
11182里段运输顺槽延长段补运输巷采用工字钢梯形棚支护,毛断面上宽2.4m,下宽3.2m,巷道高2.5m,掘进断面积7m2。
巷道净断面上宽2.2m,下宽3.0m,高2.4m,净断面6.24m2。
3、工作面与地表关系
矿区地形起伏较大,属构造侵蚀、溶蚀中山地貌,根据井上下对照图,11182里段运输顺槽延长段补运输巷平均埋深189m,地表无建筑物。
4、煤层瓦斯地质情况
1)煤尘爆炸性
煤层具有爆炸性。
按煤层具有煤尘爆炸性管理。
在掘进期间必须采取防止煤尘爆炸措施。
2、煤的自燃性
根据贵州省煤田地质局实验室2012年8月14日提交的《水城县阿戛凉水沟煤矿煤层自燃倾向性鉴定报告》,凉水沟煤矿C18煤层煤炭自燃倾向为二级,属自燃煤层。
C18煤层按自燃倾向性按二类自燃煤层进行管理。
11182里段运输顺槽延长段在掘进过程中必须采取防止煤层自燃发火的措施。
3、工作面掘进地质说明书(表一)
概
况
煤层名称
C18#
水平名称
+1490m区段
采区名称
一采区
工作面名称
11182里段运输顺槽延长段补运输巷
地面标高
+1639~+1651m
工作面标高
+1490m
地面位置
地面为高低不平的坡地或耕地,无建筑物及水体,标高+1686—+1984m,工作面区域平均标高+1495m。
巷道位置及四邻采掘情况
11182里段运输顺槽延长段补运输巷位于主井以北、沿C18煤层掘进,巷道标高+1495m。
煤层
煤层总厚
3.5—10.5m
煤层结构
煤层倾角
85—88°
平均厚
9m
简单
煤层顶底板
煤层顶底板
岩石名称
厚度(m)
岩性特征
顶板
粉砂岩
2.0—5.0
节理较发育,较稳定
底板
泥岩
25—30
节理较发育,稳定
地质构造
根据11182里段运输顺槽延长段补运输巷掘进期间探明,本评价范围内无构造。
区域预测情况
煤层瓦斯压力P=0.1MPa,煤层瓦斯含量W=15.2222m3/t
影响采掘的其它地质情况
瓦斯
矿井绝对瓦斯涌出量为9.71m3/min(查《安全专篇》得知)。
煤尘
C18煤层按有爆炸性管理。
煤的自燃
C18煤层为II类,按自燃煤层管理。
矿井最大涌水量
142m3/h
正常涌水量
64m3/h
问题及建议
11182里段运输顺槽延长段补运输巷施工过程中,可能会遇到局部地质构造,故在施工中必须要加强防突管理及探放水管理工作,加强断层附近的瓦斯治理和顶板支护质量管理,加强临时支护工作,严禁空顶作业。
第二节矿井瓦斯抽放系统
该巷道的预抽,利用矿井瓦斯抽放系统,抽放泵型号水环式真空泵2BEC50(266rpm)型两台(一台工作、一台备用)作为高负压瓦斯抽放泵,功率为(185kW、660V)。
主管管径为DN400mm,支管管径为DN315mm,分支管管径为DN200mm,抽放管路敷设由瓦斯抽放站经总回风井筒(DN400mm)及1490回风石门(DN315mm)11瓦斯抽放进风巷(东翼)DN200mm。
第三节其它
一、防突机构及责任制
为认真贯彻落实《安全生产法》和《煤矿安全规程》相关规定,坚持“安全第一,预防为主,综合治理“的安全生产方针,及时、科学、有效地预防各类事故的发生,按照防治煤与瓦斯突出规定,结合我矿实际情况,经矿级领导研究决定成立矿防治煤与瓦斯突出管理机构如下:
(一)、防治煤与瓦斯突出管理领导小组:
组长:
伍登宏(矿长)
副组长:
任青山(总工程师)、周迅安(安全矿长)、陈柏霞(生产矿长)
刘清(机电矿长)
成员:
黄建法、李献书、屈向群、张海、陈铁兵、徐德安
办公室设矿一楼技术科,通风工程师李献书负责防治煤与瓦斯突出日常管理工作,电话号码:
8028
(二)、责任制
1、矿长对防治煤与瓦斯突出管理工作负全面责任。
按《防治煤与瓦斯突出规定》和上级有关规定,建立健全防突机构,配齐各类人员。
2、总工程师对防突工作负全面技术责任和直接领导。
负责组织编制、审批、实施、检查防突工作的长远计划、年度计划和防突措施。
3、机电副矿长负责抓好分管业务范围内的防治突出工作,负责监督检查分管战线防突装备系列化达标和矿井电气设备的防爆工作。
4、安全副矿长监督检查防治突出工作的各项计划、措施的实施,督促解决处理生产过程中煤与瓦斯突出事故隐患。
对防突事故组织追查分析和处理。
5、生产副矿长对防突工作负领导责任,并负责落实开掘战线业务范围内的防突工作,立足生产、长远布局、精心组织、统一安排,确保防突工作真正进入生产工序。
安排掘进计划时,必须考虑防突计划和防突措施,做到无防治突出计划、措施,不得从事生产作业。
6、采煤副矿长负责落实采煤战线业务范围内的防突工作,负责落实处理回采过程中发生的防突重大问题和事故隐患。
负责监督检查采煤战线“四位一体”防突措施的落实和防突管理,
7、通风副总防突岗位责任制,协助总工程师做好分管范围内防突技术工作,检查防突技术措施的现场落实。
8、采掘副总协助总工程师做好采煤范围内防突技术工作,负责对采掘过程中产生的防突技术问题进行组织分析处理。
9、机电副总防负责煤矿机电技术管理工作,认真抓好设备安全保
护装置的使用并定期组织检查试验。
10、地测副总协助总工程师做好分管范围内防突技术工作,负责组织采掘突出危险工作面前探钻孔的施工,负责组织提供瓦斯地质图绘制的相关资料。
(三)、防突队伍组成
(1)队长:
屈向群
(2)打钻成员:
陈永江、王柳恒、云万辉、陈彪、云红、黄成文、云光海、颜享富、顾尚荣、云光海、陈得柱、陈德云、何贵、唐福军
(3)防突考察员:
罗剑、王先勇、王先福、王克忠
(4)钻机维修:
屈向群
(四)、防突设备
(1)、矿井地面泵房安装有高、低负压两套系统,其中高负压抽放泵型号为水环式真空泵2BEC50(266rpm)型两台(一台工作、一台备用)作为高负压瓦斯抽放泵,功率为(185kW、660V)。
(2)、矿井在风井安设2套同等能力的主要通风机装置,选用主要通风机为轴流式通风机,风机型号为:
FBCDZ60-8-No22型(740rpm)高效节能防爆轴流通风机,一台使用一台备用,配套电动机为:
YBFe315M-6型:
660V、2×110W,隔爆型电机2台,1台工作、1台备用。
(3)、矿井安装了KJ90NA安全检测系统,传输设备接口为KJ90NA型智能通信接口。
井下安装了KJ90-F16型分站12台;能对井下采、掘工作面、主要硐室及巷道进行瓦斯、粉尘、一氧化碳、风速、温度进行每天24小时监测监控。
(4)、矿井井下配备了液压750型钻机3台,1250型钻机一台,二台工作,一台备用。
第三章区域防突措施
第一节区域突出危险性预测
根据河南理工大学2012年9月出具的《凉水沟煤矿瓦斯突出危险性鉴定报告》,本矿C18煤层具有煤与瓦斯突出危险性。
根据《安全专篇》C18煤层原始瓦斯含量为:
12.61m3/t;经2013年11月17日对C18煤层取样分析,C18煤层瓦斯含量为15.2222,大于6m3/t。
本次评价区域未进行区域突出危险性预测,根据河南理工大学的鉴定结果及《安全专篇》、本矿实测的原始瓦斯含量,直接按突出煤层采取区域防突措施。
第二节区域防突措施
一、预抽条带煤层瓦斯
1、区域抽放措施设计情况
因C18煤层属突出煤层,因此根据《防治煤与瓦斯突出规定》要求,在11瓦斯抽放进风巷(东翼)采取了穿层预抽煤层条带瓦斯的区域防突措施;11瓦斯抽放进风巷(东翼)每20米布置一个钻场,本次评价范围的钻场编号分别为23#-26#钻场,钻场控制范围为:
巷道轮廓线上20m、下10m,每个钻场共布置45个穿层钻孔。
抽放孔采用ZDY-750型钻机;合金钢Ф75mm钻头,Ф50mm光钻杆进行打眼,钻孔深度均穿过C18煤层进入底板0.5m,对11182里段运输顺槽延长段补运输巷掘进前方内的煤层瓦斯进行预抽。
预抽区域倾向长36.2-37.9m,走向长70m。
根据《凉水沟煤矿防突专项设计》,瓦斯抽放半径3m,本巷设计瓦斯抽放半径3m。
钻孔采用矩形网格式均匀布置。
钻孔终孔间距5-6m。
(详见区域抽放钻孔设计图及参数表)。
二、区域抽放措施施工及验收情况
本次消突区域抽放孔于最早于2015年1月31日进行抽放并进行瓦斯抽出量统计,截止2016年3月15日(见计算表);对各抽放分管进行瓦斯浓度检测,实测最大瓦斯浓度为21%。
钻孔按矩形格式均匀布置及施工,钻孔间距最大5.3m,最小4.4m;钻孔间距基本一致,无预抽空白带,符合《防突规定》及相关规定(详见区域抽放钻孔竣工图及参数表)。
钻孔由抽采队严格按设计进行施工,由防突队长组织通风科、安全科、技术科人员现场验收孔,所施工的钻孔真实可靠。
三、工作面瓦斯储量及预抽量计算
1、预抽煤层总面积:
S=(30+10+2.4+3)×(70+3+3)=3450m2
2、煤层储量:
煤层储量按下式计算
V=S·h·d
V—储量,单位:
t。
S—面积,单位:
m2。
H—煤厚,单位。
D—视相对密度(容重):
单位t/m3取1.4。
掘进工作面预测区域煤量:
V=3450×9×1.4=43470t
根据地质煤炭储量,结合矿井瓦斯地质条件,得出该块段煤层资源储量。
煤层资源储量乘上该煤层的煤层气含量系数,即得出该块段煤层的煤层气资源总储量:
Q气=Q煤×W×K
式中Q气—煤层气资源量(m3)
Q煤—煤层资源储量(t)
W—煤层气含量(m3/t)
k—围岩瓦斯不均匀系数,取1.15。
则Q气=43470×15.2222×1.15
=760965m3
3、需要预抽瓦斯量
Q抽=G×(w-w残)×K
=43470×(15.2222-8)×1.2
=376738m³
式中Q抽——预抽瓦斯量,m³;
G——煤层资源储量,t;
w——原始吨煤瓦斯含量,m³/t;
w残——《防突规定》规定的残余瓦斯含量临界值,8m³/t;
K——围岩瓦斯涌出系数,取1.2(围岩瓦斯涌出系数为1.05-1.2,具体可根据邻近层瓦斯涌出量的大小确定)。
4、控制块段实抽煤层瓦斯量:
煤层瓦斯抽放量统计
采用单孔流量检测数据作为抽放量计算依据:
从2015年3月1日开始,到2016年3月15日止,11182里段运输顺槽延长段23#-26#钻场共抽出瓦斯量为:
2015年2月抽放量:
23#钻场:
0.16×60×24×30=6912m3
2015年3月抽放量:
23#-24#钻场:
0.316×60×24×30=13651m3
2015年4月抽放量:
23#-26#钻场:
0.64×60×24×30=27777m3
2015年5月抽放量:
23#-26#钻场:
0.789×60×24×30=34004m3
2015年6月抽放量:
23#-26#钻场:
0.942×60×24×30=40592m3
2015年7月抽放量:
23#-26#钻场:
1.136×60×24×30=49075m3
2015年8月抽放量:
23#-26#钻场:
1.38×60×24×30=59659m3
2015年9月抽放量:
23#-26#钻场:
0.1.183×60×24×30=51105m3
2015年10月抽放量:
23#-26#钻场:
1.16×60×24×30=50112m3
2015年11月抽放量:
23#-26#钻场:
1.17×60×24×30=50716m3
2015年12月抽放量:
23#-26#钻场:
0.676×60×24×30=29203m3
2016年1月抽放量:
23#-26#钻场:
1.22×60×24×30=52704m3
2016年2月抽放量:
23#-26#钻场:
0.696×60×24×30=30067m3
2016年3月抽放量:
23#-26#钻场:
0.749×60×24×30=32356m3
截至2016年3月15日为止抽放量为:
Q抽=6912+13651+……+32356=491400m3
2015年3月1日抽放至2016年3月15日,实际抽放瓦斯量为:
491400m3。
瓦斯抽放量根据实际测定所得,数据真实有效。
5、煤层瓦斯抽放率计算
R=Q抽/Q煤×100%
=491400/760965×100%
=64.5%
试中
R:
瓦斯抽放率
Q抽:
已抽放瓦斯纯量m3.
Q煤:
煤层瓦斯总含量m3.
6、预抽时间差异系数按下式计算:
式中:
—预抽时间差异系数,%;
—预抽时间最长的钻孔抽采天数,408天;
—预抽时间最短的钻孔抽采天数,345天
本区域内煤层瓦斯地质简单,根据《煤矿抽采达标暂行规定》,预抽时间差异系数小于30%的区域划为一个评价单元。
本区域钻孔预抽时间基本一致,
为15.4%,小于30%,符合评价要求。
抽采后吨煤瓦斯含量计算:
Q残=(Q总-Q抽)÷V
Q残=(760965-491400)÷43470÷1.15
=5.392m3/t
第四章区域措施效果检验及评价过程
一、区域措施效果检验
为确保掘进过程中的安全,必须严格按照《防治煤与瓦斯突出规定》进行区域措施效果检验;根据11182工作面实际,我们采用煤层残余瓦斯含量作为检验指标对区域防突效果进行了检验。
1)钻孔施工评价
11瓦斯抽放进风巷(东翼)抽放孔最早于2015年1月21日开始进行埋管,正常抽放,钻孔间距最大6m,最小4.6m;钻孔间距基本一致,严格按照设计施工,无预抽空白带,符合《防突规定》及相关规定
2)抽放量评价
根据计算需预抽放瓦斯量为:
376738m³,实际瓦斯抽放量为:
491400m3,实际抽放量大于需预抽瓦斯含量。
符合《防突规定》及相关规定。
3)、煤层残余瓦斯含量:
经2017年5月8日在11182里段延长段布置3个检验测试点,具体位置在11182里段运输顺槽延长段开口处,各效果检验孔采用取芯钻杆取煤芯后,取样进行区域综合防突效果检验,采用实验室解析法测得煤层残余瓦斯含量为4.0325m3/t、4.7245m3/t、4.7095m3/t小于8m3/t,且检验钻孔施工期间无喷孔、顶钻卡钻及其它明显突出预兆,符合《防治煤与瓦斯防突规定》规定。
效果检验钻孔参数表
孔号
方位(°)
倾角(°)
深度(m)
1
290
-7
66.88
2
290
0
65.3
3
290
19
50.16
第五章评价结论
一、最终评价结论
1、通过综合评价,评价范围内计算残余瓦斯含量为:
5.392m3/t,实测残余瓦斯含量最大值为:
4.7245m3/t,小于8m3/t;且检验钻孔施工期间无喷孔、顶钻卡钻及其它明显突出预兆,符合《防治煤与瓦斯防突规定》规定,评价范围内无突出危险性;经区域验证,若各项指标不超限,执行安全防护措施后进行掘进作业;若任何一项指标超限,则必须继续采取区域综合防突措施。
2、通过取芯实测残余瓦斯含量最大值为4.7245m3/t,且检验钻孔施工期间没有顶钻、卡钻及其他明显突出预兆。
以上数据充分证明11182里段运输顺槽延长段补运输巷(0-70m)及巷道轮廓线上部20m、下部10m已消除了煤与瓦斯突出危险,确认无突出危险性,采取安全防护措施可以掘进70m与11182里段采面切眼贯通。
二、问题及建议
1、11182里段运输顺槽延长段在掘进过程中,要加强通风及瓦斯管理。
2、11182里段运输顺槽延长段在掘进过程中必须认真执行局部“四位一体”综合防突措施,加强突出危险性预测预报,如预测数据超指标,必须严格执行局部防突措施。
3、加强允掘进尺管理,通防部门编制并下发业务联系通知单,严禁超越红线施工。
附件:
1、11182里段运输顺槽延长段补运输巷抽放钻孔设计图表
2、11182里段运输顺槽延长段补运输巷抽放钻孔成果图表
3、11182里段运输顺槽延长段补运输巷区域消突残余瓦斯含量实验室检测报告
4、11182里段运输顺槽延长段补运输巷抽放钻孔单孔流量检测表
5、11182里段运输顺槽延长段补运输巷效果检验钻孔设计图
11182里段运输顺槽延长段补运输巷效果检验钻孔成果