经济活动分析报告氧化铝分厂汇编.docx
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经济活动分析报告氧化铝分厂汇编
2013年6月
经济活动分析报告
编制:
氧化铝分厂
2013年7月10日
目录
一、生产运营情况概述
二、主要产品产量及生产指标完成情况分析
三、主要生产指标对标情况及分析
四、现存主要问题分析及下一步解决措施
五、下月工作方向及目标
六、上次经济活动分析会领导布置工作完成情况
七、专题汇报内容
一、生产运营情况概述
1.6月氧化铝产量完成7933.09吨,较公司月计划目标值少8416.431吨;1-4月累计完成氧化铝19425.649吨,较公司年度计划进度目标值减少8924.351吨。
2.主要生产运行情况
本月溶出系统共计下料41868.5t,本月产AH:
9060.76t,产活钙2584.4t。
a、预脱硅系统本月连续稳定运行,采用低碱浓度脱硅工艺已经达到预期的效果;
b、活钙工段主要进行系统单级试验、及烘干系统已经投入运行,活钙系统基本上实现连续运行。
c、生料浆工段管磨故障率高,生料浆槽存量不足,生料浆七项指标合格率较低。
d、本月熟料窑运行相对稳定,实现了三台窑连续稳定运行。
e、一段脱硅粗液泵故障率高,一段脱硅效果差,二段脱硅压力大,加之石灰乳流程频繁出现故障,导致脱硅硅量指数波动,精液浮游物超标,主要由于叶滤机集液管卡子变型,卡不紧串料。
因精液硅量指数、浮游物不稳定、超标导致氢氧化铝指标不稳定。
f、蒸发系统运行稳定。
g、辅助系统运行稳定。
二、4月主要产品产量及生产指标完成情况分析
区域
指标
单位
当月完成
与目标比
与同期比
与上月比
年累计完成
氧化铝分厂
氧化铝产量
吨
5864.57
-8416.67
4078.29
1428.41
19425.65
电单耗
千瓦时/吨
2285.43
85.43
-8654.69
-113.73
2553.33
粉煤灰单耗
千克/吨
4005.92
905.92
-1318.57
644.239
3336.32
石灰石单耗
千克/吨
6511.16
1111.16
-19420.87
546.31
6294.63
碱单耗
千克/吨
290
-210
-34
-92.89
401.02
烧成烟煤(回转窑)单耗
千克/吨
1741.86
111.86
-73.14
-104.57
1698.39
无烟煤(石灰窑)单耗
千克/吨
174.09
4.09
-1187.85
-11.00
196.39
低压蒸气单耗
千克/吨
12411.84
-1888.16
-20895.16
-4018.12
15854.3
高压蒸气单耗
千克/吨
3902.08
502.08
-6132.92
-1226.23
4774.61
(一)氧化铝产量完成情况分析
6月完成氧化铝7933.09吨,较公司月计划目标值减少8416.67吨;
主要原因:
1、一二段脱硅叶滤机设备状况差,精液频繁跑浮游物,造成系统减产。
2、一二段脱硅系统设备故障率高,造成系统减产运行。
3、主体设备(熟料窑、溶出磨、管磨)运转率、备用率低。
4、洗涤沉降槽扭矩高、底流不通,四洗沉降槽耙机扭矩高、耙机跳停,影响溶出下料量。
5、生料浆工段合格生料浆指标合格率低,影响熟料质量,溶出磨跑粗,影响氧化铝产量。
(二)氧化铝主要单耗指标完成情况分析
1、粉煤灰单耗
本月完成3260kg/t-AO,比上月降低740kg/t-AO,主要原因:
a、本月熟料与AO折合比为6.25,熟料AO产出率提高,致吨AO粉煤灰消耗量下降。
b、本月进厂粉煤灰AO含量50.2%(3.26t/t-Al2O3),较上月47.94%(4.17t/t-Al2O3)低2.26%,。
c、本月进厂粉煤灰水份为12%,较上月12.18%降低0.18%.
d、本月氧化铝总回收率为58.6%,较上月62%降低3.4%,造成吨AO粉煤灰消耗量下降的主要原因。
2、石灰石单耗
本月完成4880kg/t-AO,比上月下降163kg/t-AO,主要原因为:
a、本月粉煤灰中二氧化硅含量为38.17%,较上月40.12%下降1.95%,小块石灰石的消耗量由上月的4.17t/t-AO下降至本月的3.1t/t-AO,升高0.79t/t-AO。
b、本月入磨石灰石中SiO2为3.4%,较上月3.73%升高0.33%,使CaOf降低。
c、本月熟料与AO折合比为6.25t/t-AO,较上月6.39t/t-AO下降0.14t/t-AO,熟料AO产出率升高,致吨AO小块石灰石消耗量降低。
3、碱单耗
本月完成:
698kg/t-AO(实际碱耗205kg/t-AO),比上月降低21.3kg/t-AO,主要原因:
a、本月熟料ηN为94.4%,比上月93.4%提高1%,化损降低12.3Kg/t-AO。
b、本月活钙与AO折合比为kg/t-AO,比上月0.11t/t-AO降低kg/t-AO,折碱耗降低4.5kg/t-AO。
c、本月产品AO钠碱为3.55kg/t-AO,较上月3.69kg/t-AO碱耗降低0.14kg/t-AO。
4、烧成烟煤单耗
本月完成1350kg/t-AO,比上月低180kg/t-AO,主要原因:
a、本月熟料窑台时产能为29t/h,较上月27.7t/h提高1.3%,是烧成煤耗降低的主要原因。
b、本月熟料窑非计划性停车为3次,较上月5次减少2次。
5、石灰窑兰炭单耗
本月完成140kg/t-AO,比上月降低30kg/t-AO,主要原因:
a、本月大块石灰石消耗为1.78t/t-AO,较上月2.34t/t-AO降低0.56t/t-AO,折石灰窑无烟煤(兰炭)降低50kg/t-AO。
b、本月碳分系统运行稳定,二氧化碳气体利用率大幅度上升。
6、低压蒸汽单耗
本月完成9.18t/t-AO,较上月降低3.23t/t-AO,主要原因:
a、本月低压蒸汽其他消耗量为4.51t/t-AO,较上月6.16t/t-AO降低1.65t/t-AO,低压蒸汽消耗量降低。
b、本月碳分蒸发蒸汽消耗量完成吨氧化铝2.8t/t-AO,较上月3.26t/t-AO降低0.46t/t-AO,低压蒸汽消耗量降低。
7、高压蒸汽单耗
本月完成2.86t/t-AO,较上月降低1.04t/t-AO,主要原因:
a、本月套管改造后投入,换热面积增加,同时传热效果明显提高,是高压蒸汽单耗降低的主要原因。
b、本月脱硅高压蒸汽其他消耗量为0.91t/t-AO,较上月1.01t/t-AO降低0.1t/t-AO。
8、电耗
本月完成1610.99Kwh/t-AO,较上月降低113.73Kwh/t-AO,主要原因:
a、本月熟料窑长周期大负荷稳定运行,吨熟料电耗显著降低。
b、本月氧化铝产量为7933.09t,熟料折合比完成6.25t/t-AO,较上月6.39t/t-AO降低0.14t/t-AO,吨氧化铝电耗降低。
三、主要生产指标对标情况
4月氧化铝单耗指标与设计值对标完成情况表
指标名称
单位
设计指标
当月完成
差异
氧化铝电单耗
千瓦时/吨
710
2285.43
1575.43
氧化铝粉煤灰单耗
千克/吨
2813
4010
1197
氧化铝石灰石单耗
千克/吨
3370
6510
3140
氧化铝片碱(100%NaOH)单耗
千克/吨
44
290
146
烧成烟煤(回转窑)单耗
千克/吨
1151
1740
589
无烟煤(石灰窑)单耗
千克/吨
102
170
68
低压蒸气单耗
千克/吨
6391
12410
6019
高压蒸气单耗
千克/吨
1551
3900
2349
对标分析:
1、电耗,与设计值比高的主要原因:
a、氧化铝产能低。
b、主体设备(管磨、熟料窑、筒溶、蒸发器)台时产能低。
c、设备运行不稳定,启停频繁。
2、粉煤灰单耗,与设计值比高的主要原因:
a、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO粉煤灰消耗量升高。
b、氧化铝净溶出率较设计值低,氧化铝回收率低。
c、进厂粉煤灰水份较设计值高。
d、氧化铝系统采用未脱硅粉煤灰与脱硅粉煤灰混合使用,影响粉煤灰单耗。
3、石灰石单耗,与设计值比高的主要原因:
a、氧化铝产能低。
b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO石灰石消耗量升高。
c、石灰窑石灰石分解率低,CaOf低,造成大块石灰石的消耗量较设计值高。
d、石灰石CaOf较设计值低,SiO2、MgO含量高。
4、碱耗,与设计值比高的主要原因:
a、氧化铝产能低。
b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO硅钙渣产出量高。
c、洗涤沉降槽洗涤效率低,硅钙渣附损较设计值大。
d、硅钙渣脱碱未投运。
e、活钙钠碱超标。
f、设备跑冒滴漏现象多,其他碱损失较设计值大。
5、烧成煤耗,与设计值比高的主要原因:
a、氧化铝产能低。
b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO烧成煤消耗量升高。
c、生料浆固定碳较设计值低,使烧成煤消耗增加。
d、熟料窑台时产能低。
e、熟料窑运转率低,非停次数多。
f、烧成煤水份较设计值高。
6、无烟煤耗,与设计值比高的主要原因:
a、氧化铝产能低。
b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO无烟煤消耗量升高。
c、大块石灰石消耗较设计值高。
7、低压蒸汽消耗,与设计值比高的主要原因:
a、氧化铝产能低。
b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO低压蒸汽消耗量升高。
c、非生产水进流程量大,系统浓度低,蒸发量大。
8、高压蒸汽消耗,与设计值比高的主要原因:
a、氧化铝产能低。
b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO高压蒸汽消耗量升高。
c、本月因脱硅4#粗液泵故障,致使脱硅系统运行不稳定,启停次数多。
d、本月脱硅高压蒸汽减温减压站因减温水泵故障,一直未投运,致使高压蒸汽过热度高,换热效果差,蒸汽利用率低。
e、本月因脱硅粗液泵故障,脱硅系统投用新套管,蒸汽加热效果差,闪蒸器不能投用,二次乏汽不能利用,蒸汽利用率低。
f、脱硅系统各泵机封水回水不畅,致使非生产水进入脱硅流程,增大了脱硅液量、降低了脱硅粗液温度和浓度。
四、现存主要问题分析及下一步解决措施
1.熟料窑、管磨、溶出磨等大型主体设备台时产能低、运转率低。
解决措施:
(1)提高熟料窑设备检修水平,做好日常点检定修。
(2)提高熟料窑辅机系统的稳定性,如:
中碎线;减少并杜绝辅机系统对熟料窑的运行影响。
(3)稳定生料浆成份,提高岗位看火技能,提高熟料窑产能。
(4)做好管磨衬板及隔仓板改造工作,提高管磨台时产能。
(5)溶出棒磨机做好定期加、选球工作,摸索合适级配,稳定熟料粒度,提高溶出磨台时产能。
2、快速分离翻盘进料AO浓度高,滤布使用周期短,洗涤系统AO浓度上升,影响氧化铝系统稳定运行。
解决措施:
(1)实施新硅渣沉降槽投用改造工作。
(2)严格控制快速分离翻盘进料AO浓度。
3、脱硅叶滤机设备状况差,精液产量低,精浮频繁超标。
解决措施:
(1)提高叶滤机备件质量及储备量。
(2)实施脱硅叶滤机小改造,提高精浮指标。
五、下月工作方向及目标
1、5月中旬新硅渣沉降槽的投入。
2、生产烘干合格活钙20t。
3、继续投入硅钙渣脱碱系统。
4、AH包装2200吨。