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经济活动分析报告氧化铝分厂汇编

 

2013年6月

经济活动分析报告

 

编制:

氧化铝分厂

2013年7月10日

目录

一、生产运营情况概述

二、主要产品产量及生产指标完成情况分析

三、主要生产指标对标情况及分析

四、现存主要问题分析及下一步解决措施

五、下月工作方向及目标

六、上次经济活动分析会领导布置工作完成情况

七、专题汇报内容

 

一、生产运营情况概述

1.6月氧化铝产量完成7933.09吨,较公司月计划目标值少8416.431吨;1-4月累计完成氧化铝19425.649吨,较公司年度计划进度目标值减少8924.351吨。

2.主要生产运行情况

本月溶出系统共计下料41868.5t,本月产AH:

9060.76t,产活钙2584.4t。

a、预脱硅系统本月连续稳定运行,采用低碱浓度脱硅工艺已经达到预期的效果;

b、活钙工段主要进行系统单级试验、及烘干系统已经投入运行,活钙系统基本上实现连续运行。

c、生料浆工段管磨故障率高,生料浆槽存量不足,生料浆七项指标合格率较低。

d、本月熟料窑运行相对稳定,实现了三台窑连续稳定运行。

e、一段脱硅粗液泵故障率高,一段脱硅效果差,二段脱硅压力大,加之石灰乳流程频繁出现故障,导致脱硅硅量指数波动,精液浮游物超标,主要由于叶滤机集液管卡子变型,卡不紧串料。

因精液硅量指数、浮游物不稳定、超标导致氢氧化铝指标不稳定。

f、蒸发系统运行稳定。

g、辅助系统运行稳定。

二、4月主要产品产量及生产指标完成情况分析

区域

指标

单位

当月完成

与目标比

与同期比

与上月比

年累计完成

氧化铝分厂

氧化铝产量

5864.57

-8416.67

4078.29

1428.41

19425.65

电单耗

千瓦时/吨

2285.43

85.43

-8654.69

-113.73

2553.33

粉煤灰单耗

千克/吨

4005.92

905.92

-1318.57

644.239

3336.32

石灰石单耗

千克/吨

6511.16

1111.16

-19420.87

546.31

6294.63

碱单耗

千克/吨

290

-210

-34

-92.89

401.02

烧成烟煤(回转窑)单耗

千克/吨

1741.86

111.86

-73.14

-104.57

1698.39

无烟煤(石灰窑)单耗

千克/吨

174.09

4.09

-1187.85

-11.00

196.39

低压蒸气单耗

千克/吨

12411.84

-1888.16

-20895.16

-4018.12

15854.3

高压蒸气单耗

千克/吨

3902.08

502.08

-6132.92

-1226.23

4774.61

(一)氧化铝产量完成情况分析

6月完成氧化铝7933.09吨,较公司月计划目标值减少8416.67吨;

主要原因:

1、一二段脱硅叶滤机设备状况差,精液频繁跑浮游物,造成系统减产。

2、一二段脱硅系统设备故障率高,造成系统减产运行。

3、主体设备(熟料窑、溶出磨、管磨)运转率、备用率低。

4、洗涤沉降槽扭矩高、底流不通,四洗沉降槽耙机扭矩高、耙机跳停,影响溶出下料量。

5、生料浆工段合格生料浆指标合格率低,影响熟料质量,溶出磨跑粗,影响氧化铝产量。

(二)氧化铝主要单耗指标完成情况分析

1、粉煤灰单耗

本月完成3260kg/t-AO,比上月降低740kg/t-AO,主要原因:

a、本月熟料与AO折合比为6.25,熟料AO产出率提高,致吨AO粉煤灰消耗量下降。

b、本月进厂粉煤灰AO含量50.2%(3.26t/t-Al2O3),较上月47.94%(4.17t/t-Al2O3)低2.26%,。

c、本月进厂粉煤灰水份为12%,较上月12.18%降低0.18%.

d、本月氧化铝总回收率为58.6%,较上月62%降低3.4%,造成吨AO粉煤灰消耗量下降的主要原因。

2、石灰石单耗

本月完成4880kg/t-AO,比上月下降163kg/t-AO,主要原因为:

a、本月粉煤灰中二氧化硅含量为38.17%,较上月40.12%下降1.95%,小块石灰石的消耗量由上月的4.17t/t-AO下降至本月的3.1t/t-AO,升高0.79t/t-AO。

b、本月入磨石灰石中SiO2为3.4%,较上月3.73%升高0.33%,使CaOf降低。

c、本月熟料与AO折合比为6.25t/t-AO,较上月6.39t/t-AO下降0.14t/t-AO,熟料AO产出率升高,致吨AO小块石灰石消耗量降低。

3、碱单耗

本月完成:

698kg/t-AO(实际碱耗205kg/t-AO),比上月降低21.3kg/t-AO,主要原因:

a、本月熟料ηN为94.4%,比上月93.4%提高1%,化损降低12.3Kg/t-AO。

b、本月活钙与AO折合比为kg/t-AO,比上月0.11t/t-AO降低kg/t-AO,折碱耗降低4.5kg/t-AO。

c、本月产品AO钠碱为3.55kg/t-AO,较上月3.69kg/t-AO碱耗降低0.14kg/t-AO。

4、烧成烟煤单耗

本月完成1350kg/t-AO,比上月低180kg/t-AO,主要原因:

a、本月熟料窑台时产能为29t/h,较上月27.7t/h提高1.3%,是烧成煤耗降低的主要原因。

b、本月熟料窑非计划性停车为3次,较上月5次减少2次。

5、石灰窑兰炭单耗

本月完成140kg/t-AO,比上月降低30kg/t-AO,主要原因:

a、本月大块石灰石消耗为1.78t/t-AO,较上月2.34t/t-AO降低0.56t/t-AO,折石灰窑无烟煤(兰炭)降低50kg/t-AO。

b、本月碳分系统运行稳定,二氧化碳气体利用率大幅度上升。

6、低压蒸汽单耗

本月完成9.18t/t-AO,较上月降低3.23t/t-AO,主要原因:

a、本月低压蒸汽其他消耗量为4.51t/t-AO,较上月6.16t/t-AO降低1.65t/t-AO,低压蒸汽消耗量降低。

b、本月碳分蒸发蒸汽消耗量完成吨氧化铝2.8t/t-AO,较上月3.26t/t-AO降低0.46t/t-AO,低压蒸汽消耗量降低。

7、高压蒸汽单耗

本月完成2.86t/t-AO,较上月降低1.04t/t-AO,主要原因:

a、本月套管改造后投入,换热面积增加,同时传热效果明显提高,是高压蒸汽单耗降低的主要原因。

b、本月脱硅高压蒸汽其他消耗量为0.91t/t-AO,较上月1.01t/t-AO降低0.1t/t-AO。

8、电耗

本月完成1610.99Kwh/t-AO,较上月降低113.73Kwh/t-AO,主要原因:

a、本月熟料窑长周期大负荷稳定运行,吨熟料电耗显著降低。

b、本月氧化铝产量为7933.09t,熟料折合比完成6.25t/t-AO,较上月6.39t/t-AO降低0.14t/t-AO,吨氧化铝电耗降低。

三、主要生产指标对标情况

4月氧化铝单耗指标与设计值对标完成情况表

指标名称

单位

设计指标

当月完成

差异

氧化铝电单耗

千瓦时/吨

710

2285.43

1575.43

氧化铝粉煤灰单耗

千克/吨

2813

4010

1197

氧化铝石灰石单耗

千克/吨

3370

6510

3140

氧化铝片碱(100%NaOH)单耗

千克/吨

44

290

146

烧成烟煤(回转窑)单耗

千克/吨

1151

1740

589

无烟煤(石灰窑)单耗

千克/吨

102

170

68

低压蒸气单耗

千克/吨

6391

12410

6019

高压蒸气单耗

千克/吨

1551

3900

2349

对标分析:

1、电耗,与设计值比高的主要原因:

a、氧化铝产能低。

b、主体设备(管磨、熟料窑、筒溶、蒸发器)台时产能低。

c、设备运行不稳定,启停频繁。

2、粉煤灰单耗,与设计值比高的主要原因:

a、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO粉煤灰消耗量升高。

b、氧化铝净溶出率较设计值低,氧化铝回收率低。

c、进厂粉煤灰水份较设计值高。

d、氧化铝系统采用未脱硅粉煤灰与脱硅粉煤灰混合使用,影响粉煤灰单耗。

3、石灰石单耗,与设计值比高的主要原因:

a、氧化铝产能低。

b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO石灰石消耗量升高。

c、石灰窑石灰石分解率低,CaOf低,造成大块石灰石的消耗量较设计值高。

d、石灰石CaOf较设计值低,SiO2、MgO含量高。

4、碱耗,与设计值比高的主要原因:

a、氧化铝产能低。

b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO硅钙渣产出量高。

c、洗涤沉降槽洗涤效率低,硅钙渣附损较设计值大。

d、硅钙渣脱碱未投运。

e、活钙钠碱超标。

f、设备跑冒滴漏现象多,其他碱损失较设计值大。

5、烧成煤耗,与设计值比高的主要原因:

a、氧化铝产能低。

b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO烧成煤消耗量升高。

c、生料浆固定碳较设计值低,使烧成煤消耗增加。

d、熟料窑台时产能低。

e、熟料窑运转率低,非停次数多。

f、烧成煤水份较设计值高。

6、无烟煤耗,与设计值比高的主要原因:

a、氧化铝产能低。

b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO无烟煤消耗量升高。

c、大块石灰石消耗较设计值高。

7、低压蒸汽消耗,与设计值比高的主要原因:

a、氧化铝产能低。

b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO低压蒸汽消耗量升高。

c、非生产水进流程量大,系统浓度低,蒸发量大。

8、高压蒸汽消耗,与设计值比高的主要原因:

a、氧化铝产能低。

b、熟料与AO折合比较设计值高,熟料AO产出率降低,致吨AO高压蒸汽消耗量升高。

c、本月因脱硅4#粗液泵故障,致使脱硅系统运行不稳定,启停次数多。

d、本月脱硅高压蒸汽减温减压站因减温水泵故障,一直未投运,致使高压蒸汽过热度高,换热效果差,蒸汽利用率低。

e、本月因脱硅粗液泵故障,脱硅系统投用新套管,蒸汽加热效果差,闪蒸器不能投用,二次乏汽不能利用,蒸汽利用率低。

f、脱硅系统各泵机封水回水不畅,致使非生产水进入脱硅流程,增大了脱硅液量、降低了脱硅粗液温度和浓度。

四、现存主要问题分析及下一步解决措施

1.熟料窑、管磨、溶出磨等大型主体设备台时产能低、运转率低。

解决措施:

(1)提高熟料窑设备检修水平,做好日常点检定修。

(2)提高熟料窑辅机系统的稳定性,如:

中碎线;减少并杜绝辅机系统对熟料窑的运行影响。

(3)稳定生料浆成份,提高岗位看火技能,提高熟料窑产能。

(4)做好管磨衬板及隔仓板改造工作,提高管磨台时产能。

(5)溶出棒磨机做好定期加、选球工作,摸索合适级配,稳定熟料粒度,提高溶出磨台时产能。

2、快速分离翻盘进料AO浓度高,滤布使用周期短,洗涤系统AO浓度上升,影响氧化铝系统稳定运行。

解决措施:

(1)实施新硅渣沉降槽投用改造工作。

(2)严格控制快速分离翻盘进料AO浓度。

3、脱硅叶滤机设备状况差,精液产量低,精浮频繁超标。

解决措施:

(1)提高叶滤机备件质量及储备量。

(2)实施脱硅叶滤机小改造,提高精浮指标。

五、下月工作方向及目标

1、5月中旬新硅渣沉降槽的投入。

2、生产烘干合格活钙20t。

3、继续投入硅钙渣脱碱系统。

4、AH包装2200吨。

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