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气化开车方案三期气化开车方案

 

三期气化开车方案

 

一、开车计划(后附开车计划)

二、

三、开车前准备

1、702-705工段装置及配套工程的技改项目全部施工完毕,验收合格具备开车条件。

注:

以下技改项在开车时操作(或阀门状态)会有所变化,需重点学习。

1)、703工段高压氮气(N1)吹扫氧气管线控制阀FV7323A/B增加旁路阀两道、限流孔板、导淋及盲板;(操作见2.9阀门状态见开车三级阀门确认表)

2)、703工段炉头氧气管线材质更换;(见开车前准备第13项)

3)、705工段V7501增加去704工段V7401A/B排放管线;(见开车三级阀门确认表)

4)、705工段V7502增加去P7501入口管线;(见开车三级阀门确认表)

2、702-705工段所有手动阀门经三级确认具备开车条件﹙附带开车三级阀门确认表﹚。

3、气化、变换系统公用工程﹙原水、循环冷却水、脱盐水、锅炉给水、密封水、仪表冲洗水、消防水、生活水、低压蒸汽、中压蒸汽、仪表空气、工厂空气、低压氮气、中压氮气、高压氮气﹚逐项逐台设备分批次投用正常,各水水冷器要全部排气合格﹙附带开车三级确认表﹚。

4、702-705工段自控仪表阀门调试全部合格具备开车条件﹙附带开车三级阀门确认表﹚,工艺报警及联锁的整定值经静态调试合格具备投用条件。

5、化工原材料原料煤、石灰石、添加剂、分散剂、絮凝剂、磷酸钠等化工原材料已备齐,质量符合设计要求,且已运至指定地点具备使用条件。

6、动、静设备专项检查良好具备开车条件。

7、润滑油、润滑脂备用齐全,设备润滑检查全部到位。

8、所有动设备单体试车合格,磨机系统、烧嘴冷却水系统、锁渣系统、激冷水系统、真空系统、灰渣处理系统、汽提系统联动试车合格,可供正常运转。

9、所有电器设备、设施经电器检查确认具备开车投运条件。

10、所有安全消防设施经检查试验合格并有专人负责。

11、设备、电机联锁全部调试合格具备投用条件。

12、系统联锁、气化炉大联锁经模拟、动态调试合格,ESD、DCS调试完毕具备开车条件。

13、氧气管线吹扫合格。

14、气化、变换系统气密合格,4.0MPa水联运完成。

a.气密用AP公司提供的N2进行;

b.先进行703工段系统气密,在703工段进行水联运时,705工段进行气密试验;

15、所有操作人员全部再次培训合格具备上岗条件。

16、中控、现场人员全部到岗,班组已实行正常运转。

17、投料前,二三期工艺气连通盲板倒通。

18、联合确认AP氧气管线是否被污染,断开氧气缓冲罐前法兰,从AP向703工段进行氮气吹扫,打靶合格。

19、气密完成后,703工段2#气化炉和705触媒同时升温。

四、开车要点及注意事项:

1、702工段

本次702工段开车计划用H7201-1制浆,制浆过程中除严格遵守H7201-1、2原始开车方案外,还应注意以下几点:

a)本次制浆磨机负荷控制在45-60吨/小时。

b)

c)H7201-1制浆700M3﹙V7301液位7500mm﹚

d)

e)H7201-1启动前大齿轮必须进行手动润滑

f)

g)H7201-1制浆0.5小时后取样分析浓度、粘度、粒度合格后送往煤浆大槽。

h)

i)高压油泵出口压力不低于6.0MPA

j)

k)制浆结束取样分析煤浆大槽浓度、粘度、粒度。

l)

2、703工段

本次进行以下操作:

a)所有机泵以原始试车要求进行单体试车

b)

c)本次试车5#、6#气化炉分别进行低压N3气密和中压N2气密,N3从气化炉激冷室引入,N2通过705工段倒入703工段进行气密。

注意:

碳洗塔出口工艺气止逆阀阀板拆除,

d)

e)气化炉安全联锁试验原则:

f)

1气化炉安全大联锁以3月10日公司三期气化炉大联锁签字版为标准

2

3所有联锁按原始开车进行调试确认

4

5联锁调试由生产部、电议部、双甲车间联合签字确认合格

6

g)引氧试验

h)

1由AP界区隔离阀的旁路低压、低流量、低速引氧,并从总管放空

2

3通过FV7305逐步提高氧压至8.5MPA﹙升压速率0.1Mpa/min,升压至0.5Mpa氧气系统全面查漏,此后每升压1.0Mpa进行氧气系统查漏﹚

4

5通知AP全开界区氧气隔离阀

6

75#、6#气化炉通过FV7307A从支管放空

8

9氧气流量表与AP氧气流量表联合调校

10

11气化炉通过FV7307B从支管放空

12

13两台气化炉分别以不低于20000NM3/H从支管放空,

14

注意:

①引氧试验期间所有人员撤离气化炉框架

②气密查漏及阀门调校过程中保持当前引氧状态

③现场戒严,气消防现场待命

i)6#气化炉煤浆进炉试验

j)

1)煤浆大槽储备合格水煤浆

2)

3)6#气化炉大联锁经5次以上静态调试合格

4)

5)高压N1压力大于10.0Mpa

6)

7)煤浆管口用专用器具盛接煤浆

8)

9)煤浆满管溢流立即停车

10)

11)现场煤浆进炉测试需2-3人同时监测

12)

3、704工段

1)设备、管线全部冲洗干净。

2)

3)机泵润滑油全部检查,重大设备实行油品分析,不合格全部更换

4)

5)机泵全部按原始开车方案进行单体试车

6)

7)704气密高压闪蒸0.5Mpa,低压闪蒸、真空闪蒸0.1Mpa

8)

9)703、704带压水联运后704两套真空系统全正常运转

10)

11)水联运后过滤机系统正常运转

12)

4、705工段

1)各换热器进水管线冲洗合格后,再冲洗换热器,合格后排气投用

2)

3)705气密分低压N3和中压N2两步,低压气密漏点全部消除后再申请高压气密,

4)

5)705气密原则上改造管线和检修管线进行低压和中压气密,未动设备管线只做中压气密

6)

7)变换炉升温在AP的N2出来后,根据气化炉进度,不早于投料前三天

8)

9)V7501冷凝液排放管线改造未完,气化炉严重带液仍从LV7501阀间导淋排放,排放一人操作,一人监护并与中控联系畅通,防止工艺气喷出出现着火、爆炸事故

10)

11)变换炉导气原则上现引10000NM3/H左右工艺气经过变换炉大旁路,管线预热后逐步倒入变换炉。

12)

五、开车步骤:

㈠702工段开车步骤:

a.V7207加原水到50%的液位,并启动A7202;

b.按规定启动P7205,循环运行;

c.打开LV7202前后原水截止阀,关闭旁路及导淋,手动打开LV7202,给V7203加原水,当液位到80%投自动.按规定启动P7201,(联系电器启动磨机主电机);

d.按规定启动P7202泵,向H7201送添加剂;

e.打开FV7204前后截止阀,关闭导淋阀;

f.打开P7201出口阀,关最小回流阀,投用FV7204;

g.当水溢流出后,启动H7201,然后启动W7101向H7201送入原煤50吨;

h.顺序启动A7103,A7102,M7102,向H7201送入石灰石;

i.V7207液位到60%时,打开P7205到V7301的球阀,关闭回流阀,并冲洗煤浆回流管线,冲洗液在低点排放;

j.分析煤浆浓度,并随时调整磨机给煤量和进水量,保证煤浆浓度合格(60~65%),黏度控制500-120CP;

k.接受废水,当V7201出现液位时,按规定启动P7206,通过FV7201给磨机送水。

l.投用系统以下系统联锁

FICA7204LL15m3/h

FICA7102LL30t/h

LICA720795%

磨机电机跳车

㈡703工段开车步骤:

2.1气化炉升温

按气化炉开车确认表要求确认阀门及盲板位置正确;

向气化炉送原水;

打开C7301前灰水管线上的原水阀及HV7302前后阀;

调节HV7302开度,使FI7341保持40m3/h以上;

当激冷室液位LIA7303、LIA7304出现液位时,RW通过V7303溢流到V7310(或通过P7303泵盲头排水),LICA7312达到60%时,起动P7304,把原水送到S7401。

烧嘴点火:

打开吸引器S4截止阀,稍开HV7343,控制炉膛为微负压。

将Z7302移到烧嘴架上,稍开液化气阀门,启动电子打火装置,点着后调节炉膛负压及风门开度,按规定的升温曲线升到1200℃(或规定温度),控制升温速率小于50℃/h。

炉膛温度600℃更换为柴油升温;

调节气化炉微负压,关闭LPG阀;

取出液化气,装上柴油枪;

点燃Z7302的点火烧嘴;

打开DO到油/蒸汽微分调节阀的截止阀;

打开S3阀,投用FICA7318,保证Z7302雾化蒸汽与DO差压在0.17-0.22Mpa之间;

按规定的温度曲线逐渐增加柴油流量,并调节炉内负压。

确认V7302压力为13.2Mpa(当气化炉温度达到800℃以上,充N1保护)

注意事项:

在整个升温期,出激冷室气体温度不允许超过252℃;

一旦熄火,立即关闭LPG、DO截止阀,抽负压5分钟,重新点火,并以小于50℃/h升到熄火前的温度,然后按升温曲线继续升温;

气化炉内温度与实际温度存在较大差别,在升温过程中要注意渣口压差和PG出口气温度,防止渣口堵;

2.2煤浆泵压力试验

试压路线:

RW—P7301入口—P7301—XV7302—V7310/地沟

打开煤浆切断阀XV7302;

清洗按钮:

OFF→ON

试验前确认:

煤浆泵入口原水盲板倒“通”位

XV7302后炉头阀关

第一道排放阀:

第一道排放阀盲板:

第二道排放阀:

排放阀阀间导淋:

煤浆循环阀:

排气阀关

N1吹扫煤浆管线截止阀关

用清洗开关打开XV7302

从泵入口通入原水,压力:

0.2-0.25MPa,流量:

40-50m3/h

按规程启动P7301;

⑺增加煤浆泵转速SIHCA7301,调节XV7302后第一道排放阀开度,缓慢提高泵的出口压力PIA7301到6.5MpaG。

压力每升高2.0MPa,保持5分钟,检查泵运行情况,确认泵运行20分钟无异常后,降转速,减压,停泵,关闭原水,关闭排放阀,盲板倒盲,冬季要注意防冻排水。

⑻残留水排净后关闭清洗开关,关XV7302。

2.3系统联锁试验

气化炉大联锁实验目的:

检查确认气化炉大联锁阀门动作是否异常,阀门动作时序是否符合设计要求.

②气化炉大联锁阀门确认:

a、氧气煤浆炉头大阀关

b、XV7321FV7323XV7306HV7304后阀关,FV7323旁路阀关闭

c、XV7341XV7301XV7302XV7303XV7304XV7305XV7306XV7321关

d、HV7341FV7323XV7324PV7311HV7305HV7304关

e、FV7321开30%

f、烧嘴系统连锁摘除,XV7318XV7319开

g、确认仪表空气压力正常0.55MPa

h、确认碳洗塔出口压力低于设定值:

PICA7311<0.4MPa

i、PIA731412.5-13.5MPa

③煤浆泵置“TEST”

④DCS打开HV7341,做联锁时,是否需要打开?

⑤按初始化按钮

初始化按钮按下后,有以下结果:

XV7301关→开XV7305关→开XV7306关

P7301可启动运行

⑥确认以下气化炉ESD安全联锁旁路摘除

PIA6801仪表空气压力LL0.35MPA

TIA7309气化炉出口工艺气出口温度HH280℃

TIA7319烧嘴冷却水出口温度HH57℃

FIA7319烧嘴冷却水入口流量LL15M3/H

FDA7319烧嘴冷却水流量差绝对值HH7M3/H

煤浆给料泵停

LIA7303激冷室液位﹙三选二﹚LL28%

LIA7304激冷室液位﹙三选二﹚LL28%

LIA7305激冷室液位﹙三选二﹚LL28%

三期两台液氧泵全停

FICA7307氧气流量﹙三选二﹚LL15000NM3/H

SICA7301煤浆流量﹙三选二﹚LL27M3/H

FIA7301煤浆流量﹙三选二﹚LL27M3/H

FIA7302煤浆流量﹙三选二﹚LL27M3/H

O2/CSH600

O2/CSHH630现在是否修改为650

XZL7302<90%

XZL7301>10%

XZL7305>10%

PDT7305LL0.25mpa

PDT7306HH0.16mpa

⑦按复位按钮

复位按钮按下后,有以下结果:

XV7306关→开FV7307关→可调节

以下联锁系统触发投用:

PIA6801仪表空气压力LL0.35MPA

TIA7309气化炉出口工艺气出口温度HH280℃

TIA7319烧嘴冷却水出口温度HH57℃

FIA7319烧嘴冷却水入口流量LL15M3/H

FDA7319烧嘴冷却水流量差绝对值7

煤浆给料泵停

LIA7303激冷室液位﹙三选二﹚LL28%

LIA7304激冷室液位﹙三选二﹚LL28%

LIA7305激冷室液位﹙三选二﹚LL28%

三期两台液氧泵全停

以下联锁系统自动屏蔽:

FICA7307氧气流量﹙三选二﹚LL15000NM3/H

SICA7301煤浆流量﹙三选二﹚LL27M3/H

FIA7301煤浆流量﹙三选二﹚LL27M3/H

FIA7302煤浆流量﹙三选二﹚LL27M3/H

O2/CSH600

O2/CSHH650

XZL7302<90%

XZL7301>10%

XZL7305>10%

PDT7305LL0.25mpa

PDT7306HH0.16mpa

FV7307进行调试校验阀门.

⑻气化炉空投

以下阀门按以下时序动作

投料→XV7302开→XV7301、XV7306关→XV7304、XV7323开→XV7323关→XV7305关10%→XV7303开→XV7305关

⑨XV7303打开2秒后以上屏蔽联锁全部恢复正常

⑩按停车按钮或联锁气化炉停车

XV7302XV7303XV7304关

FV7323吹扫7秒后打开XV7321,XV7321吹扫10秒后关闭,FV7323继续吹扫8秒

后关闭。

3S后P7501联锁跳车,FV7316FV7317FV7345联锁关闭

⑾大联锁完毕打开XV7306后阀关闭XV7318XV7319HV7341

煤浆泵关闭“TEST”开关

2.4氧气均压

中控打开XV7343

②通过PV7316缓慢给氧管线均压保护

③确认AP公司运行正常,氧气合格,氧气进入界区,均压至8.2MpaG。

④PIA7316压力控制8.5mpa

2.5建立煤浆循环

①建立到V7301的煤浆循环:

V7301→P7301→FIA7301→XV7301→V7301.

②启动P7301:

a.确认XV7302关闭,XV7301开启,倒XV7301后盲板为“通”。

b.确认V7301液位LIA7301、LIA7302超过6m.

c.观察PIA7315指示,打开泵前导淋确认P7301入口管线畅通后,再关闭导淋阀。

d.确认煤浆回流管线到V7301的手动阀打开,关煤浆回流管线到V7201的手动排放阀及循环管线低点导淋。

e.按规程启动P7301。

f.启动P7301,煤浆开始循环。

g.调节泵转速(SIHCA7301)使煤浆流量FIA7301达到预设定值。

h.确认SIHCA7301和FIA7301间的流量指示保持一致。

i.在以上的操作中,要密切观察煤浆泵出口压力PIA7301,不能超过8.57MPaG。

j.煤浆泵启动正常后将泵入口原水管线盲板倒“盲”。

2.6锁渣罐投用前的准备:

①用水充满锁渣罐后,使各个阀门处于渣收集状态

a.用原水充满锁渣罐冲洗罐V7309;

b.按以下路线给V7309充水:

RW→T7401→P7403→FV7303→V7309;

c.打开P7403到V7309的手动截止阀和FV7303前后截止阀;

d.按运行规程启动另一台P7403;

e.FIC7303设定60m3/h投自动;

f.向V7309充氮气N3FG730035NM3/H;

g.向V7309充水LT7307高报后FIC7303自动关闭。

②气化炉液位不低,气源接通后,除KV7312外,KV7308~KV7317保持关闭,打开KV7315和KV7313.LS7306高报后关闭KV7315和KV7313.

a.按KV7308“RESET”键

打开KV7308,打开KV7309和KV7315.

b.锁渣罐循环管线排气:

打开P7303出口止逆阀旁路阀排气几分钟后关闭。

c.按运行规程启动P7303。

d.V7308和循环管线排气结束后关闭KV7315。

③锁渣罐程序:

操作下列阀门,使锁渣罐处于收集状态。

a.按KV7308“RESET”键

打开KV7308,打开KV7309。

b.打开KV7311,关闭KV1312.其余阀门均关闭。

c.略开KV1317前阀:

在气化炉升压期间,根据锁渣罐升压速率来确定该手动阀的开度。

d.保持上述状态,等待气化炉投料。

2.7建立气化炉水循环:

V7408充水:

确认PV7409前后阀打开,PV7409关闭;

手动打开LV7410向V1408补水,V7408液位达到60%时,LYCA7415投自动;

按规程启动P7406泵。

向C7301供水,流程如下:

P7406→E7401→LV7308→C7301

a.手动缓慢打开LV7308,使C7301建立正常液位(50%);

LICA7308投自动。

向F7301送激冷水流程如下:

C7301→P7305→FV7310→S7301→XV7359→F7301→V7310

按运行规定启动P7305;

打开FV7310前后截止阀;

手动打开FV7310,XV7359;

随着FV7310的打开,逐渐关闭HV7302;

保持气化炉液位在升温液位。

建立开工时激冷水排放(QWBD)系统,流程如下:

F7301→FV7312→E7404→PV7412→S7401

打开FV7312后去E7404的手动阀,盲板为“通”;

FV7312手动关闭,打开其前后阀;

打开PV7412前阀,手动打开PV7412;

向E7404供CW;

到V7310的手动阀关闭;

打开LV7312前后截止阀,手动关闭LV7312;

等待F7301投料。

2.8更换烧嘴

建立烧嘴冷却水系统:

确认所有烧嘴冷却水的仪表,阀门正常,联锁投自动;

打开到V7305脱盐水LV7341前后手动阀后,关闭旁路及导淋,给V7305充水,保持其少量溢流,同时确认LA7341报警无误后投自动;

连接烧嘴冷却水软管,确认进出口盲板为“通”,并打开软管侧进出口手动阀;

E7301CW排气后投用;

按操作要求起动P7302,确认运行正常,两台泵自启动试验后,备用泵置“自动状态”;

打开SV7304旁路阀后,打开到V7307的手动截止阀,给V7307充水。

水充满后确认LA7313报警无误,关闭上水阀,打开N3阀,关闭SV7304旁路阀;

打开投料炉系列手动阀,确认FIA7319FIA732030-40M3/H,确认FD7319在±2M3/H内;

向V7302供N3,投用AIA7306;

更换烧嘴:

将升温烧嘴Z7302更换为德士古烧嘴Z7301;

气化炉升温到1200℃,并保持至少2h后,才能允许更换烧嘴;

切断柴油DO,用S3吹扫DO管线后,关闭S3截止阀,Z1302熄火;

调整气化炉为微负压;

卸下Z7302,立即换上Z7301,待螺栓全部紧好,确认烧嘴更换完毕,打开烧嘴冷却水硬管手动阀及通知中控打开XV7318、XV7319阀,把烧嘴冷却水由软管切换到硬管上,关闭软管前、后手动阀;

确认高压N1到取压管的盲板为“通”;截止阀打开。

停开工吸引器J7301,关闭S4截止阀及HV7343,PI73011根部阀及去工艺气大阀;

确认XV7321、FV7323、FV7324处于关闭状态,打开其后截止阀;

气体置换准备:

打开电动阀HV7305,确认工艺大盲板“通”。

手动打开PV7311

2.9调节激冷室液位及氮置换

调节激冷室液位及氮置换:

当去吸引器工艺气截止阀关闭后,立即将气化炉液位由升温液位调节到50-60%液位:

调节FICA7310在200-300m3/h;

关闭到V7303的截止阀(若激冷水通过P7303盲头排放,在装烧嘴前,将P7303泵盲头复位);

激冷室液位正常后,调节FV7312并保持LIA7304稳定,FV7312可并联使用,其中一个阀手动调节或通过锁渣罐排水;

氮气(N3)置换:

确认氧管线的高压氮气N1旁路阀盲板为“通”,确认排气阀关闭,稍微打开两道截止阀,向氧管线送置换N1;

确认激冷室氮气N3(两路N3管线,上部置盲位,用下部进行置换)盲板为“通”,确认两道截止阀门间排气阀关闭后,打开其前后截止阀,置换气化炉和碳洗塔;

C7301出口取样分析,确认O2<2%,置换合格后,关闭去激冷室的N3管线上的两道截止阀,排气后盲板倒为“盲”,或打开两道截止阀间导淋;去氧气管线上的N3阀门关小,留少量N3送入,待投料后关闭两道截止阀,打开阀间导淋阀(以防氧气窜入氮气系统)。

向PV7311后的开工管线通N3。

点燃开工火炬;

向开工火炬密封槽送水,直到溢出;向开工火炬烧嘴送LPG,开工火炬点火,投料前开工火炬排放罐排水。

2.10炉头引氧

①确认所有人员撤离气化楼后通知中控引氧

确认FICA7307设定为0,FICA7307阀手动全关,联锁打开XV7341阀;

打开XV1305后阀HV7341;

调节FV7307(与空分联系后,缓慢打开),接受氧气;

FICA7307达到18620NM3/H时投自动。

⑥气化炉氧煤比控制在490

2.11投料前的检查和操作:

现场检查:

按气化炉投料前确认表确认现场阀门在正确位置;

中控检查:

确认气化炉炉温及液位、碳洗塔液位,确认相关阀门处于正确位置,联锁正常,置换合格;

投料前的操作:

现场打开氧气及煤浆炉头阀(确认XV7321、FV7323、FV7324后阀打开)。

2.12投料:

①投料前,全部人员撤离气化炉框架,听候中控指令;再次确认所有联锁无误后按下投料按钮“SLURRYRUN”,煤浆、氧气进入气化炉,确认气化炉温度先降后升,开工火炬着火,气化炉压力上升,气化炉液位下降,说明投料成功。

否则投料失败紧急停车防止过氧爆炸。

②投料XV7303打开2秒后以下联锁投用

FICA7307氧气流量﹙三选二﹚LL15000NM3/H

SICA7301煤浆流量﹙三选二﹚LL27M3/H

FIA

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