设备调试报告.doc

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设备调试报告

2016年8月15日—2016年8月16日

设备名称

三效蒸发器

调试地址

需方

需方代表

供方

供方代表

一、设备、原料、工艺概况

设备组成部分:

一、二、三效加热器、一、二、三效分离器、一、二、三效结晶器I、II、III效循环出料泵、真空泵、冷凝水泵、进料泵、工作平台、配电箱等组成。

设备工作原理:

 通过热交换,将水溶液加热至沸点,将溶液中的部分水份汽化,并排出,以提高溶液的浓度,达到获得晶体的目的。

原料数据:

乳化液废水。

溶液呈碱性

物料蒸发量为3吨/小时。

二、调试方案

处理物料:

乳化液废水

1)开机步骤:

1、开启冷却循环水,保证冷凝器以及各泵机封均有冷却水通过。

2、开启真空泵(运行过程中的真空度分别为:

一效加热器的真空度为0,温度为100度左右,二效加热器的真空度约为-0.04MPa,温度约为85度左右,三效加热器的真空度约为-0.06~-0.07MPa左右,温度约为70度左右,冷凝器内的真空度不超过-0.093MPa,温度不高于50度),如真空度过高,真空泵出现异响,请将破空阀逐渐打开,直到异响声消失为止。

3、打开进料泵,将物料送入III、II、I效蒸发器内,液位在各分离器的视镜中间。

(重点)

4、各效蒸发器内的液位达到最低液位后,方可开启各效的循环泵(输送泵)。

5、循环泵打开后,缓慢开启蒸汽阀,开始不要进得太大,蒸汽由调节阀自动控制,控制温度不高于100度。

6、当一效加热器内的压力为负压时,逐渐开启蒸汽阀门或是关小一效冷凝水阀门,特别注意,各效冷凝水阀门绝对不能完全关闭。

7、蒸汽阀门打开后,各效加热器及冷凝器内会产生冷凝水,此时可打开冷凝水泵。

8、各效循环泵一直保持开启状态,防止溶液浓度变高后,睹塞管道。

9、勤测出料浓度,出料浓度最好控制在85-90%之间。

(从最下面的视镜观察浓度是否增加,或是取样测比重)浓度较高时(90%)需要将浓缩液排出,防止睹泵。

循环出料泵需要一直开着,防止睹泵。

出料阀启闭以分离器内的浓度而定。

10、在整个生产过程中不允许中断冷却水。

11、在整个生产过程中不允许中断物料。

2)关机顺序:

1\关闭蒸汽

2\约5分钟后关闭真空泵,同时破真空。

3\破真空后,关闭冷凝水泵。

4\打开出料阀,将浓缩液排出,同时手动打开进料阀,补稀料。

(连续排出浓缩液,也连续进稀料,将设备内的物料稀释,置换)。

5\待蒸发器内的浓缩液被稀料稀释后,排尽设备内物料。

6\最后停冷却水。

7\停机结束。

注意:

1、设备运行过程中,不允许中断冷却循环水。

2、多注意各效分离器的液位,液位最高,不高于最高加热器与分离器的循环管。

3、停机之前必须进稀料或清水将设备内的物料稀释、降温。

(重点)

三、调试结果:

(1)处理量>3t/h。

(2)设备各部件正常

四、调试中出现的问题及处理意见

设备调试有无遗留问题

其它:

未尽事宜,双方协商解决。

需方:

供方:

代表签字:

代表签字:

签字时间:

2016-8-16签字时间:

2016-8-16

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