烟气轮机故障总结.docx

上传人:b****1 文档编号:23138706 上传时间:2023-05-08 格式:DOCX 页数:9 大小:311.07KB
下载 相关 举报
烟气轮机故障总结.docx_第1页
第1页 / 共9页
烟气轮机故障总结.docx_第2页
第2页 / 共9页
烟气轮机故障总结.docx_第3页
第3页 / 共9页
烟气轮机故障总结.docx_第4页
第4页 / 共9页
烟气轮机故障总结.docx_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

烟气轮机故障总结.docx

《烟气轮机故障总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《烟气轮机故障总结.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

烟气轮机故障总结.docx

烟气轮机故障总结

烟气轮机故障总结

(2006年中石化39台烟机停机次数统计)

故障停机原因分析2003年烟机机组发生了51次故障停机,主要是由于催化剂粉尘结垢、烟机叶片磨损及断裂、系统电网波动、仪表等故障原因造成停机。

 

比较实用的监测手段及效果

主要监测参数

传感器类型

超标后果

措施

振动、位移

电涡流、加速度传感器、键相传感器

动静部件磨损

叶片断裂

轴承类故障

其它振动类故障

特征值智能报警

专家诊断系统

粉尘颗粒

烟气激光粒度仪

一次磨损严重

催化剂粒度小于10um

粉尘浓度

烟气激光粒度仪

二次磨损严重

浓度(标准状态)不大于150mg/m3

入口温度

温度传感器

围带、静叶组件以及气封等部位变形,与转子产生动静摩擦,导致转子产生涡动;

1)控制烟气轮机入口温度约650°C,离烟机入口20~30mm处烟气管线上增设一圈快速冷却蒸汽.以便应急时使用。

2)开、停机时严格控制烟机的升降温速率在100~150℃/h,严防操之过急.在尽可能的情况下,停车时将烟机慢慢切出系统。

裂纹及磨碰监测

声发射传感器

叶片断裂、磨碰故障

找出磨碰及断裂特征信息,及时报警

残余应力监测

应变传感器

叶片断裂

S-残余应力检测仪

烟机主要故障类型-原因-特征

故障类型

故障原因

故障特征

图示

转子不平衡故障:

 

1、渐发性不平衡;

2、突发性不平衡;

1、渐发性不平衡是由于转子上不均匀积灰、结垢或催化剂颗粒的不均匀沉积,催化剂粉尘对叶片(叶轮)的磨损以及工作介质对转子的磨蚀等因素引起;

 

2、突发性不平衡是由于转子上零部件脱落或叶片(叶轮)上有异物附着,以及垢物积至一定程度后脱落造成;

1、振动值随运行时间的延长,逐渐增大;

2、振动值突然显著增大后相对稳定在一定水平上;

3、渐发性不平衡故障特征为:

一倍频振动幅值缓慢上升,相位随振动改变,振动幅值缓慢增加,幅值会下降恢复,趋于正常;

 

4、突发性不平衡故障特征为:

一倍频为主,同时伴随二倍、三倍频出现,振动幅值变化较大,且不可恢复;

1、渐发性不平衡故障

2、突发性不平衡故障

动静件摩碰类故障

烟气轮机入口温度约650°C,长期运行极易造成一、二级动叶围带、二级静叶组件以及气封等部位变形,与转子产生动静摩擦,导致转子产生涡动;

1、时域波形有明显的“削顶”现象;

2、频谱上除工频外还存在丰富的高次谐波成分;

3、全息谱上出现较多偏心率大的椭圆;

4、轴心轨迹上有“尖角”;

1、轴心轨迹图

叶片断裂故障

叶片断裂的最大可能应是多次超温,以及升降温速度过快,烟尘浓度高是也是断裂的直接原因,加之叶片制造过程本身存在缺陷,在叶片高速旋转中受各种应力作用所致;

1、一倍频幅值明显增加

2、相位突变;

1、交变应力

2、温度变化趋势

转子磨损

催化剂、烟尘对转子长期冲刷;

破坏转子动平衡,振动幅值明显增加;

 

几类烟气轮机典型故障案例

1.转子动不平衡

(1)案例说明:

克拉玛依石化,500Kt/a催化装置主风机组;一次意外断电停机4小时后,重新开机振动突然变大:

未停机前,振动值很小,比较平稳;重新开机后到检修前的C点,振动值突然上升且一直居高不下,说明烟机存在严重故障。

(2)振动分析

查看各点频谱图表明,振动主要一倍频分量引起;检查波形近似标准正弦波形,因此判定是转子动不平衡故障。

(3)分析结论

9月大检修时发现,烟机静叶片表面以及动叶片顶都沉积有催化剂粉末,烟机两轮盘间的空腔沉积有白色块状催化剂物,这些沉积物导致了烟机转子失衡。

2.联轴器不对中

(1)机理:

联轴器不对中的种类:

a)平行不对中b)角度不对中c)组合不对中

(2)实例

2005年10月,长岭炼化联合车间烟机机组烟机、风机多次出现振动跳变,22日烟机前轴承水平方向振动超过一级报警值。

调整烟机蝶阀开度后振动有所下降,但仍多次超标报警。

⏹利用振动信号,分析故障原因:

烟机前后轴承轴心轨迹,不光滑、不规则,都出现明显凹陷和尖角。

烟机后轴承水平方向2倍频振动大

风机入口处轴心轨迹图,出现明显凹陷和尖角

风机入口处水平垂直2倍频振动均明显

由以上烟机、风机振动信号特征分析可知,烟机出口与风机入口处的联轴器出现不对中故障。

3.转子动不平衡及碰磨故障

(1)案例说明:

荆门石化总厂二催化烟机机组K101自2004年7月检修以来多次振值超标,振动测点布置图如下:

(2)振动分析:

 

波形以及轴心轨迹图:

振值过大导致出现测量波形削平,以工频成分为主,同时存在较丰富的高频成分。

(3)分析结果:

强振的主要原因为转子不平衡,同时存在局部动静碰磨现象,且碰磨日趋严重。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经管营销 > 金融投资

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1