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连在旋转行走装置上的刮板将池底和池壁上的沉泥刮到泥斗6

中,定期排放。

另外一项重要的改进就是固定在旋转行走架10上相互之间有一定间距的一组同心锥形板装置15,与配水部分一起沿气浮池同步旋转。

每相邻两块锥形板组成一个倾斜的环行气浮区域16,该区域内水时刻处于层流状态,加速了颗粒杂质随微气泡的上升速度。

浅层气浮装置还包括一对并联运行的溶气管20(简称ADT’S),进水泵17的压力较低,只需202.6kPa。

进水首先通过与两个ADT’S连接的三通阀18,ADT’S的另一端布置溶气出水口。

压缩空气也

经过一个三通阀19与压力水在同一端进入ADT’S,压缩空气的压力

一般为707.8kPa。

所有的三通阀靠一只调节器联动,正常运行时,

一只ADT的进、出水口均被打开释放溶气水,而进气口被关闭;

同时

另一只ADT的进水口和出水口被关闭,压缩空气通过20~40μm的

微孔不锈钢板进入ADT,靠压缩空气的压力将空气溶于水中,而不是

靠水的压力。

水沿着切线方向高速进入ADT中,流速可达10m/s,

压力水在ADT中呈螺旋状前进,达995r/min,进水口可以调节,以便控制流量和流速。

2浅层气浮与传统气浮装置的比较

①传统气浮装置中,池深一般为2.0~2.5m,这是因为设备是静止的,水体是运动的。

水体从反应室进入接触区时会产生流向的改变和流速的重新分布,即把水流转变成均匀向上的流动,这就需要有

一定的时间和高度来完成这一变化,其高度一般不低于1.5m。

而浅层气浮由于“零速度”原理的应用,实现了设备是运动的,水体是静

止的,消除了由于水体的扰动对悬浮颗粒与水分离的影响,降低了对高度的要求;

另外在传统气浮装置中,难免有泥砂或絮粒沉于池底,为防止带出池底的泥砂,出水管一般悬高300mm,而在浅层气浮装

置中,由于池底设置了刮泥装置,因此不需设置悬高段。

通过以上分

析,浅层气浮装置的有效水深一般为400~500mm。

②传统气浮装置中,水体的停留时间一般控制在10~20min;

而浅层气浮装置中,停留时间只需2~3min

③传统气浮装置中,溶气系统配备的是溶气罐,若按溶气罐的实际容积来计算,其水力停留时间为2~4min;

而浅层气浮装置中,溶气系统采用的是溶气管,取消了填料,使溶气管的容积利用率达100%,其水力停留时间只有10~15s。

④在传统气浮装置中,刮渣器定期对浮渣层进行清除,无法根据浮渣的浮起时间进行有选择性的清理,因此不但对水体有较大的扰

动,而且浮渣的含水率也较大;

在浅层气浮装置中,螺旋撇渣器安装

在配水系统的前部,清除的浮渣总是气浮池内浮起时间最长(2~3

min)的浮渣,即固液分离最彻底、含水率最小的浮渣。

通过以上分析和比较,浅层气浮装置和传统气浮装置有本质的区别,其优越的技术性能已逐渐受到国内用户和环保界人士的重视。

如果能加快该技术的引进并使之国产化,必将带来巨大的经济效益和社

会效益。

浅除盐技术介绍

浅除盐水处理技术就是根据工艺要求,不完全处理水中盐类物

质的一种新技术,具体地说就是对水质影响不大的SiO32-不作处理。

这种技术特别适用于工业锅炉的水处理(工业锅炉的给水一般只作软化处理),与常规的软化处理相比工艺系统相近,但运行费用可大幅降低,在有氨源的企业特别适合,它是在原来的软化处理系统基础上进行改造,具有投资省、改造工程量小的特点,能使水质由软化水提质为浅除盐水。

下面将对该项技术做详细介绍:

1、浅除盐技术工艺特点

(1)浅除盐技术为局部脱盐工艺。

所谓“浅除盐水”为:

处理后水质导电率为10~100μs/cm(含盐量5~60mg/L),比除盐水(含

盐量在1~5mg/L)稍差。

除盐水的脱盐率为98%左右,浅除盐水

为90%~95%,浅除盐属于部分脱盐。

(2)出水具有一定的酸度。

常用的浅除盐工艺为:

前置阳床(弱

酸树脂)→阳床→阴床(弱碱树脂)→除碳器→浅除盐水箱。

由此可

见,

浅除盐只能除去水中的强酸性阴离子

(SO

2-

、Cl

-

而水

、NO),

4

3

则不变,

因此,

出水呈酸性,

这是

中的弱酸阴离子(HSiO3

、HCO3

由弱碱树脂的特性所决定的。

(3)工作交换容量高,系统运行周期长。

浅除盐使用交换容量高的弱酸树脂(前置阳床)和弱碱树脂。

制水时,前置阳床处理碳酸盐硬度,减轻了阳床负担,阴床内为特种弱碱树脂,这样能充分发挥弱型树脂交换容量高的优点,使系统运行周期长,水质稳定。

(4)强酸树脂的再生废液再生弱酸树脂,再生比耗低,废酸排放量少,经济性好。

前置阳床与阳床一同串联再生。

再生时,全部再生液首先通过阳床,再进入前置床,对阳床中的强酸树脂来说为过

量再生(再生比耗215~310),再生度大大提高,而整个阳床、前置床的比耗仅为110,比较经济。

同时,废酸排放浓度低,排放量少,有利于防止环境污染和降低废液的处理成本。

(5)阴床一般采用低浓度氨水或化肥生产中的废碳铵液再生,这对具有氨源的化肥生产企业比较适合,可实现原料自给,并可有

效利用化肥生产过程产生的废碳铵液解决了废碳铵液出路及污染问

题,变废为宝,经济效益、环保效益明显。

(6)系统简单、操作方便、运行可靠。

2、应用浅除盐技术对原有软化水处理系统进行改造

2.1改造前的水处理(软化)工艺流程图(见图1)

图1二级钠离子交换软化水处理工艺流程图

工业水经氢离子交换器和Ⅰ、Ⅱ级钠离子交换器处理后,软化水的硬度10μg-N/L。

软化水进入锅炉汽包后,经蒸发浓缩使锅炉炉水的碱度增高,增加了金属苛性脆化的可能性,需增大排污率;

另外

+

水中的Ca

、Mg等金属离子由Na取代,软水中的阳离子主要是

2

Na+,而阴离子如SO42-

、Cl-等未处理,使处理水中的总固形物比原

水有所增加,

总含盐量有所增加。

因而在蒸汽中溶解度较大的

NaCl、

Na2SO4就成为蒸汽溶解携带的主要物质。

携带量随压力的提高而增大,

形成了蒸汽污染导致蒸汽用户化肥系统触媒结块、活性降低,管道堵塞和腐蚀。

针对上述问题,采用浅除盐水处理新技术,以原有的软化水处理系统为基础进行改造,成功地解决了水质差的问题,使给水由软化水提质为浅除盐水,满足了工艺要求,并对系统再生排废酸的问题进行完善,使给水成本大幅度降低。

2.2改造后的浅除盐水处理系统

2.2.1图2给出了改造后浅除盐系统工艺流程图。

经过上述系统有效处理,水中的阳离子、阴离子(硅酸盐离子除

外)均得到有效处理,出水的硬度≤5μg-N/L、电导率≤15μ

s/cm。

2.2.2改造说明

①将原有系统的Ⅰ级钠离子交换器,经防腐处理后改造成阴床,

内装徐州水处理研究所专利产品大孔型特种弱碱树脂,四台阴床,

二开二备。

阴床再生用合成氨分厂的废铵液作再生剂,其氨浓度应保

持1%(质量分数)左右。

②脱碳器后置。

按常规设计,脱碳器应在阴床前,但是阳床前加了前置阳床,而工业水压力仅0.2MPa,满足不了工艺要求,因而将脱碳器放在联床后,其原有的中间水箱与除盐水箱连通。

③阳床不作改动。

④增设前置床。

将原有的三台级钠床拆除,更新为三台52000的

阳床,内装D113大孔型弱酸树脂。

⑤阴床再生仍用硫酸再生。

因为原有的阳床用2%的硫酸溶液再

生,其再生酸比耗2.5,即有60%的pH值在1~2之间的废酸排放,造成很大浪费;

另外排出的废酸虽经中和池中的萤石处理,但是仍达不到排放标准,对排水管道设施造成严重腐蚀,废酸水渗漏使排出线管网及周围多处地基下沉,设备倾斜,给公司生产造成很大的损失和许多不安全隐患。

设置前置阳床后,阳床再生后的废液经前置床再生吸收利用,由于前置阳床内装的树脂的特性,可以使排出废液

接近中性,达到不排酸,既使阳床再生用的硫酸溶液得到充分利用,又保证了前置阳床的再生,提高了系统的经济性,满足环保要求。

2.2.3改造前后水质指标比较见表2。

表2改造前后水质指标比较

3应用中注意事项

虽然浅除盐水处理技术在一些中小型氮肥厂得到推广,但有些单位采用该技术后系统运行并不十分理想,主要原因是没有很好掌握浅除盐技术的特点,对浅除盐出水水质、应用范围认识不足。

在实际应用中,应重点注意以下几方面的问题。

3.1浅除盐水处理出水呈酸性

阳床酸性来水经弱碱阴床后,水中的强酸阴离子被除去,而

H2CO3、H2SiO3不变,再经除碳器除去大部分CO2后,出水仍呈酸性。

阴床出水pH值一般在5.0左右,经脱碳(脱除二氧化碳)后,出水pH值

在6.5左右,这样的水腐蚀相当厉害,无法单独使用。

所以,浅除盐系统必须采取在除碳器后加氨水或氢氧化钠来调节pH值,保证浅除盐水pH值在8.5~9.2范围,满足锅炉及化工设备水质要求。

3.2锅炉炉水pH值偏低

浅除盐属局部除盐,含盐量相对较高,它含各种杂质,特别是

这种工艺硅化物基本不除,除盐水中还可能有离子交换树脂的碎片

等有机物。

这些杂质进入锅炉后,在炉内高温高压下分解形成无机强

酸和低分子有机酸,使炉水的pH值下降。

虽然浅除盐工艺采用加氨水来调节给水pH值,保护供水管网,但氨水是挥发性弱碱,进入锅炉后,氨受热又挥发到蒸汽中,使炉水pH值下降。

炉水pH值一般在8.5~9.0之间,有的甚至更低。

许多单位没有注意到采用浅除盐后

炉水pH值的变化,未采取有效措施,造成锅炉酸性腐蚀。

3.3蒸汽中硅含量的控制

该技术不除硅。

浅除盐水作为锅炉补水,当锅炉浓缩倍率提高,排污减少时,炉水的含硅量也随着升高,使蒸汽含硅量超标。

所以,必须通过试验,确定合理的锅炉排污率,控制炉水中硅含量在一定范围,防止锅炉形成硅垢。

当原水中硅含量较高且对水质要求高时,要考虑进一步除硅。

一般情况下,该技术对中、低压锅炉,特别是以供热为主,冷凝液回收量少或不回收的工业锅炉都适用。

3.4合理应用前置床水处理技术

目前,在浅除盐工艺中,为减轻阳床负担,提高周期产水量,大部分设有前置阳床。

前置阳床内树脂一般为D113弱酸阳离子交换树脂,这样可以发挥弱酸树脂工作交换容量大、易再生的优点,但在使用中要注意以下几点。

(1)弱酸树脂只能除去碳酸盐,不能除去非碳酸盐,因此,该工艺适宜于碳酸盐硬度高,非碳酸盐硬度低的原水。

一般认为,碳酸

盐硬度与总阳离子的比值大于0.5时经济效益最好。

实际使用中,虽然不在这一范围,但只要碳酸盐硬度≥200mg/L(以CaCO3计),效益也很好。

(2)弱酸树脂的再生用强酸树脂再生排出的酸再生,因此,对流再生和顺流再生的工作交换容量相差不大,宜采用顺流串联再生,

这样使系统简单,操作方便。

3.5防止油污染树脂

采用浅除盐技术的许多单位,利用尿素生产过程中产生的废碳

铵液作为阴床再生的再生液。

但由于废碳铵液中杂质较多,有油、铁

的腐蚀产物、尿液等,会对树脂造成污染。

特别是油,它会使树脂结

块,交换容量下降,水质变差。

实际应用中,除对尿素生产工艺加强控制,降低碳铵液中杂质外,还需采取有效的除油措施。

我公司利用粒焦对废碳铵液进行过滤处理,处理后油含量可降至5mg/L以下,

除油率达70%~80%,同时,还能去除碳铵液中一些铁的腐蚀产物,好地满足了再生需要。

3.6阴床再生排氨氮问题

阴床用氨水或废碳铵液再生时,再生排水中含有一定量的氨氮。

为限制氨氮的排放量,满足环保要求,阴床再生时,要控制再生液氨水浓度及用量,氨水浓度控制在1%左右,用量可根据详细计算确

定,避免超浓度和超量排放;

阴床的正洗排水可回收作为锅炉除尘或冲渣用水,或结合全公司的氨氮统一治理。

4结论

浅除盐技术工艺简单,操作方便,在中小型氮肥厂的水处理系统中得到推广。

但是,浅除盐技术有它自身的特点,在实际应用中,要注意掌握。

一般情况下,当进水中碳酸盐硬度、强酸性阴离子含量较高,且二氧化硅含量低时该技术应用效果尤佳。

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