开展QC活动提高现浇混凝土的施工质量汇总Word文档下载推荐.docx
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均超过60学时以上
2
36
项目技术负责人
副组长
3
40
技术部主任
高级工程师
技术顾问
4
28
技术部办事员
组员
5
50
责任工长
6
49
质检员
助工
7
42
钢筋工长
8
35
模板工长
9
资料员
技术员
10
模板班组班组长
—
11
钢筋班组班组长
三、选题理由
基础抓起,层层把关,建精品工程,筑世纪丰碑
1、公司方针
方针
选题理由
课题名称:
开展QC活动,提高现浇结构施工质量
工程一次交验合格率100%,合同履约率100%
2、公司质量目标
3、项目部目标
确保白鸽岛尚1#、2#楼工程一次性交验高分合格,争创优质结构工程
图1:
选题理由
四、现状调查研究
1、在项目部及公司乃至我市的建筑工程施工中,现浇结构施工质量不高的问题一直都没有得到很好的解决,影响工程结构创优。
为了保证工程质量,创优质结构工程,满足工程的结构质量及结构安全,我们对现浇钢筋混凝土结构施工质量进行了调查,统计了一些质量问题,如表2所示:
现浇钢筋混凝土问题统计表
表2
序号
项目
频数
累计频数
累计百分比
钢筋保护层厚度超标
72
72%
构件出现蜂窝麻面
16
88
88%
构件截面尺寸不合要求
94
94%
砼强度达不到要求
98
98%
其它
100
100%
2、绘制频数分布图,找出主要质量问题(见图2)
频数(点)累计频率(%)
98%100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
40
30
30
20
20
10
0钢筋保护层
外观质量缺陷
构件截面尺寸
砼强度
其它
图2现浇砼质量问题分布图
从排列图中可以看出,现浇砼的工程质量的主要问题是钢筋保护层厚度超标和现浇构件外观质量缺陷。
五、确定目标及可行性论证
1、确定目标:
开展QC活动,提高现浇结构施工质量,主要解决钢筋保护层厚度超标和现浇构件外观质量缺陷的问题。
2、可行性论证:
(1)公司和建设、监理、质监单位对现浇砼结构施工质量一直非常重视。
(2)保证混凝土施工质量是项目部实现质量目标的要求。
(3)项目部一贯重视工程质量,视质量为项目部生存和发展的根本,项目经理管理工作较严,技术人员质量意识强,全体施工人员高度重视,是实现目标的基本条件。
(4)我公司其他项目部在解决混凝土浇注质量不高这一问题上具备一定的经验,这些现成的经验可以为我项目部提供参考。
(5)我项目部是一个新组建的项目部,认真解决好这个问题有助于提高我项目部的施工水平,对我项目部的长远发展具有积极的作用。
六、开展QC活动,解决问题
通过以上分析,我们首先针对钢筋保护层超标的问题进行了第一次PDCA循环。
第一次PDCA循环(解决钢筋保护层厚度超标的问题)
1、钢筋保护层施工质量不高的原因很多,下面用因果图分析各种原因。
图3钢筋保护层施工质量不高的因果图
我们QC小组成员对影响钢筋保护层尺寸不准确的质量问题进行了讨论,采用因果分析产生的末端因素原因有7个。
(1)砂浆垫块强度不高,易被踩碎、敲碎;
(2)砂浆垫块品种单一,不能满足各部位不同钢筋保护层厚度的要求;
(3)柱上的砂浆垫块难固定;
(4)技术交底不细致;
(5)工人责任心不强,未将垫块垫好;
(6)管理不到位,监督不严;
(7)砼浇筑时踩踏钢筋的人多。
2、要因确认
我们QC小组对因果分析开出了的影响因素,召开QC小组会议,进行了要因确认。
要因确认表
表三
末端因素
验证方法
验证情况
负责人
结论
水泥块强度不高,易被踩碎、敲碎
现场调查
传统采用的钢筋保护层为水泥块,因水泥制作后缺少养护等原因影响水泥块强度,当采用低强度的水泥块作垫块时就易破碎。
邓定龙
★
水泥块品种单一导致保护层厚度不准
用水泥块制作的钢筋品种单一,而常见的现浇砼结构的钢筋保护层较多,故影响钢筋保护层的施工质量。
柱上的砂浆垫块难固定
传统的水泥垫块虽然设置了绑扎丝进行固定,但是绑扎位置往往不能满足施工要求。
杜大本
技术交底不细致
现场检查
钢筋工不熟悉操作规范要求,部份新进场的工人甚至不知道钢筋保护层厚度有专门要求,导致垫块间距超标。
叶尚伦
工人责任心不强,未将垫块垫好
现场施工中,部份工人工程质量观念淡薄,不明白钢筋保护层的重要性,实际操作时常常垫不好钢筋保护层。
管理不到位,监督不严
技术人员对钢筋班组的管理、督促、检查不够
砼浇筑时踩踏钢筋多,导致钢筋移位
浇筑砼时,现浇面上操作工人较多,容易踩踏钢筋,从而导致保护层厚度超标。
确认以下四个要因:
(1)砂浆垫块强度不高,易被踩碎、敲碎。
(2)工人责任心不强,未将垫块垫好。
(3)砼浇筑时踩踏钢筋的人多,导致钢筋移位。
针对以上三个原因,小组成员研究,制定对策:
对策表
表四
要因
现状
目标
措施
责任人
时间
砂浆垫块强度不高,易被踩碎、敲碎
制作的水泥块因缺少养护导致强度偏低易破碎
垫块应牢固可靠,确保钢筋位置正确
购买塑胶垫块保证钢筋保护层厚度
2007.3.20~4.20
垫块间距偏大,定位不准确
严格按照施工组织设计及规范要求设置混凝土垫块
对工人加强交底并在施工过程中加强管理
砼浇筑时踩踏钢筋的人多,导致钢筋移位
砼浇筑时现浇面上的操作工人直接踩踏钢筋
避免直接踩踏钢筋,保证负筋位置正确
铺板作施工走道,采用布料机减少对钢筋的踩踏
3、组织实施
实施一:
采用塑胶垫块保证钢筋保护层厚度
在以往的钢筋混凝土施工中,通常用砂浆垫块作钢筋保护层,垫块易碎、易移位、难固定,尺寸不准确等质量不稳定的弱点,影响工程结构质量。
QC小组经过认真的调查、分析,决定淘汰落后的工艺,采用新工艺、新材料,针对不同的砼构件,选用与之相适应的塑胶垫块来作钢筋保护层。
在xxx1#、2#楼工程中,经我QC小组研究选用的塑胶垫层如下图所示:
(1)剪力墙、柱胶垫:
该胶垫主要用于剪力墙、柱的钢筋保护层,把胶垫轻轻推进钢筋,胶垫就会很牢固地扣在钢筋上不会滑落,而且拆模时后发现墙面、柱面平滑,没有凹凸不平的现象。
(2)现浇板底筋塑胶垫块:
在钢筋绑扎好后放置胶垫,当钢筋压在胶垫上就不会移动。
(3)梁塑胶垫:
绑扎梁筋时同时放置胶垫,保证现浇梁底部的保护层厚度。
(4)塑胶脚铁镫子
塑胶脚铁镫子用来衬托负筋,保证现浇板负筋的保护层厚度。
钢筋绑扎完毕之后放置塑胶脚铁镫子把负筋支撑起来。
实施二:
(1)我们项目部采用民工夜校的形式对钢筋工进行培训,使其认识到钢筋保护层对现浇构件成型质量的重要性。
(2)我们与钢筋班组长签定了质量保证协议,在协议中明确如果在混凝土构件实体检测(该过程由我项目部每层自行组织检查)中发现钢筋保护层厚度超厚,施工班组要承担相应的责任。
(3)在施工过程中钢筋工长加大对钢筋班组的管理力度,发现问题马上纠正。
钢筋的绑扎质量由钢筋工长和项目专职质检员负责控制。
实施三:
采取措施减少对钢筋的踩踏
(1)项目部在混凝土浇注前均要求施工班组在钢筋网上铺设竹架板马道,所有施工人员踩在竹架板上操作或在梁上行走,尽量减少对现浇板钢筋的踩踏。
(2)项目部专门购置了布料机配合混凝土浇注施工。
(3)每次浇注混凝土时均要求钢筋班组安排专人配合,随时将踩塌的钢筋复位。
4、效果检查:
Xxx1#、2#楼主体结构施工中,QC小组对楼层的现浇板进行了多次跟踪检查,采用塑胶垫块后,钢筋保护层的效果比以前有很大的改善,取得了较为显著的效果。
其照片如下:
在各层主体结构模板拆除后,QC小组在监理、建设单位的现场监督下,采用钢筋扫描仪,对钢筋保护层进行了实测检查,达到了《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB502004-2002):
“钢筋保护层厚度的合格率应达到90%以上,且不合格的尺寸偏差不得超过允许偏差1.5倍。
”的相关要求。
经过现场验证,经过第一次PDCA循环后钢筋保护层超厚的问题已经得到了解决。
第二次PDCA循环(解决构件蜂窝麻面的问题)
1、造成构件表面蜂窝麻面的原因很多,下面用因果图分析各种原因。
图3构件出现蜂窝麻面的因果图
我们QC小组成员对构件表面出现蜂窝麻面的质量问题进行了讨论,采用因果分析产生的末端因素原因有9个。
(1)粗细骨料级配不良;
(2)木模板破损未及时更换;
(3)技术交底不细致;
(4)工人责任心不强,振捣不到位;
(5)管理不到位,监督不严;
(6)钢筋太密导致骨料无法下沉;
(7)模板安装前未清理干净;
(8)砼浇筑前模板未洒水润湿;
(9)模板接缝未封闭密实。
粗细骨料级配不良
现场对混凝土拌和质量进行检查,本工程采用商品混凝土,拌和质量良好。
木模板破损未及时更换
采用木模,木模破损后未进行更换。
模板工不熟悉操作规范要求,未按操作规程对模板进行清理。
工人责任心不强,振捣不到位
发现在浇注墙、柱时这种情况尤为突出。
现场管理人员对模板班组的管理、督促、检查不够。
钢筋太密导致骨料无法下沉
个别部位有这种问题。
模板安装前未清理干净;
模板未进行清理直接安装的现象普遍。
砼浇筑前模板未洒水润湿
大部分构件浇水润湿到位。
模板接缝未封闭密实。
模板接缝未封闭密实的现象普遍。
(1)木模板破损未及时更换。
(2)工人责任心不强,振捣不到位。
(3)模板安装前未清理干净。
(4)模板接缝未封闭密实。
针对以上四个要因,小组成员研究,制定对策:
木模板破损未及时更换,导致混凝土蜂窝麻面
木模板应即使更换,保证混凝土成型效果。
购买新的木模板
2007.4.20~5.20
保证振捣效果。
对工人进行教育,保证振捣效果。
模板安装前未清理干净。
工人素质不高,模板安装前未清理干净,附着有杂物。
模板拆除后、再次安装前必须对模板进行清理。
对工人进行教育,要求模板拆除后、再次安装前必须对模板进行清理。
模板接缝未封闭密实
模板接缝未封闭密实导致构件漏浆。
尽量减少模板漏浆,保证混凝土成型质量。
采取措施防止发生漏浆。
及时更换破损的木模板
木模板在周转使用的过程中会逐渐被磨损,其强度会随着磨损的加剧而逐渐降低。
通过补充新的、满足施工要求的模板,保证了混凝土现浇构件的成型效果。
对工人进行教育,保证振捣质量。
我项目部开展民工夜校的活动对操作工人进行教育。
浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。
一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。
使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。
移动问距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300~400mm)。
振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。
我项目部要求工人在操作时必须将振捣棒插到位。
我项目部要求模工班组在模板安装前应将模板上的杂物清理干净,所有模板应涂刷脱模剂,防止在拆模时造成混凝土表面的损伤。
实施四:
对现浇板,在现浇板底筋绑扎前应用胶带将模板接缝封闭严密,防止现浇板漏浆,保证现浇板板底的平整度。
对框架柱,在框架柱角部粘贴白色泡沫条,保证框架柱接缝处不出现漏浆。
若楼板平整度达不到要求,可在框架柱模板下端用水泥砂浆做找平层,保证砂浆不会从下端缝隙中漏出造成混凝土蜂窝麻面。
为保证框架柱封闭密实,我们在框架柱内设置了对拉螺栓保证柱模拼接牢固。
框架柱的支模方法如下图所示。
经过前两次PDCA循环之后,我们对混凝土质量进行了调查,调查结果如下表所示:
检查点数
不合格点数
不合格率
5%
10%
15%
合计
根据调查,我项目部混凝土成型质量的确有很大程度的提高,达到了这次QC活动的目的。
从QC活动取得成效到本工程主体封顶,我项目部一直坚持质量第一的方针,保证了工程的施工质量。
七、遗留问题及今后打算
通过这次QC小组活动,达到先前制定的目标,完成了本次的课题,也使QC小组成员的整体素质有了进步,大家深切体会到,在施工中,要解决质量通病,唯有QC小组进行攻关。
八、体会
通过这次QC小组活动,为以后工程施工提供了可借鉴的经验,同时我们也认识到:
1、开展QC小组活动有利于开发工程技术人员的智力,发挥人的潜能。
2、开展QC小组活动,极大的调动了全体施工人员的工作积极性,同时改善了人与人之间的关系,增强了团结协作精神。
3、提高了工程技术人员的组织协调能力,增强了分析问题,解决问题的能力。