能源化工行业水泥能源审计报告Word格式文档下载.docx

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原煤28071.37吨、柴油8.9吨、电1882.63万千瓦时、水9.25万吨。

能源消耗总量及能源品种构成表

序号

能源

名称

单位

购入能源消费量实物量

等价值

当量值

等价折标系数

折标量(tce)

%

当量折标系数

1

原煤

28071.37

0.7963

22353.23

76.70

90.57

2

柴油

8.9

1.4571

12.97

0.04

0.05

3

电力

万千瓦时

1882.63

3.6

6777.47

23.26

1.229

2313.75

9.38

4

万吨

9.25

 

合计

tce

29143.67

100

24679.95

100

三、企业能源成本与能源利用效果评价

1、对比期万元产值综合能耗为4.77tce/万元;

工业增加值综合能耗为34.26tce/万元。

审计期万元产值综合能耗为4.44tce/万元,同比降低7.38%;

工业增加值综合能耗为35.99tce/万元,同比增加了4.79%。

2、企业审计期单位可比水泥综合能耗为99.80kgce/t(电的折标系数取1.229tce/万kWh),对比期的单位可比水泥综合能耗为109.45kgce/t,审计期比对比期降低9.65kgce/t,节能率为8.82%,审计期比对比期共节约2208.52tce(按照审计期水泥产量计算)。

单位可比水泥综合能耗达到国家标准的能耗限额限定值118kgce/吨。

企业审计期单位可比水泥综合电耗为84.17kWh/t,对比期单位可比水泥电耗为85.43kWh/t,审计期比对比期降低1.27kWh/t,节电率为1.48%,审计期比对比期共节约电力28.97万kWh(按照审计期水泥产量计算)。

单位可比水泥综合电耗达到了国家标准的能耗限额限定值120kWh/吨。

企业审计期单位可比熟料综合能耗为122.60kgce/吨(电的折标系数取1.229tce/万kWh),达到了国家标准的能耗限额限定值145kgce/吨(熟料产量1000t/d以下水泥生产企业,以下相同);

单位可比熟料综合煤耗为116.57kgce/吨,达到了国家标准的煤耗限额限定值135kgce/吨;

单位可比熟料综合电耗为49.13kWh/吨,达到了国家标准的能耗限额限定值78kWh/吨。

四、存在的主要问题及节能潜力分析

1、能源管理机构及人员

基层能源管理人员变动频繁,企业未能及时更换,而且各级能源管理人员均身兼多职,不能将主要精力放在能源管理工作上。

根据人员变动结果,及时指定各级相应能源管理人员名单,建立健全三级能源管理机构;

明确各级能源管理人员的职责,(管理负责科室主要负责组织能源法律、法规、政策、相关文件的落实实施;

能源计量设备的归口管理;

能源消耗统计);

配备能源管理人员(能源管理人员具体负责全厂能源管理和技术工作;

系统地分析本企业能源管理各最主要环节及其各项活动过程,分层次把各项具体工作任务落实到有关部门、人员和岗位),建议在公司一级设立专职能源管理人员;

明确各车间及班组能源管理岗位(负责车间、班组能源数据收集、整理和分析)。

在能源管理方面形成相互制约的工作机制,并充分发挥三级能源管理网的作用,主动开展节能工作。

2、能源管理制度

部分能源管理制度不完善不细化,没有按照《中华人民共和国节约能源法》等相关法律、法规的要求,建立用能单位的能源成本管理制度、能源监测管理制度、能源利用状况报告制度、节能工作负责制等制度。

缺乏能源管理工作例会制度、节能技改管理等方面的专项制度。

根据经济、社会和环境效益,确定能源管理方针、制定能源管理年度目标和长远目标(以产品单位产量能源消耗量确定);

建立能源管理例会制度,定期听取能源管理部门和各用能单位的节能工作汇报,对存在的问题提出解决的措施并督促执行;

建立能源成本管理分析制度,动态掌握企业能源消耗对公司生产成本的影响。

依据国家、行业、地方相关制度、标准,完善部分能源管理制度和标准。

如工厂的《能源管理工作例会制度》、《能源利用状况报告制度》、《能源成本管理制度》、《用电管理制度》、《用煤管理制度》、《用水管理制度》、《能源网络技术管理标准》、《企业能源计量仪器配备与管理细则》、《企业能源使用考核及统计方法标准》、《主要耗能设备的技术改造验收标准》等等。

3、能源计量器具

计量器具配备不完善(如水仅安装一级计量器具),部分已安装的计量仪表,计量准确率不能保证(如电气系统安装的仪表,部分未检定)。

根据《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB/T17167-2006),完善能源计量器具配备,健全计量设备台帐和档案,并定期检定计量仪表,保证仪表在周期范围内使用。

确保能源计量器具的配备率、完好率、周检率达到国家计量标准的要求。

4、能源统计

由于部分能源的计量不完善,造成公司能源统计数据不全,数据缺乏准确性,导致企业能耗指标定额不能进一步细分到各班级和主要耗能设备,不利于节能工作的进一步开展。

在计量器具配备和管理完善的基础上,进一步加强能源消耗原始记录和统计台帐的管理,建立能源统计指标体系、编制规范的能源统计报表,规范、及时、准确填报能源统计报表。

同时根据企业实际统计能耗指标,制定全厂年度能耗指标定额,并分解落实到各部门、生产工段和主要耗能设备,对照定额及时查找原因,制定措施,组织实施。

5、节能技改管理

节能技术改造管理工作欠缺,节能技术改造项目前后效果分析资料不完善。

加强节能技术进步方面管理工作。

制定和执行管理文件,对节能技术措施建议进行研究,(重大节能技术措施应进行可行性研究);

能源管理部门负责组织对能源利用效率低的设备提出合理建议。

对节能技术改造项目前后的效果组织专题讨论和分析。

按照《企业能源审计技术通则》等规定要求,定期开展能源审计,对企业用能过程进行分析和评价,寻找节能方向,制定节能技术改造方案,对切实可行的节能减排措施应进行实施。

6、能源管理体系

企业能源管理体系尚未开始建立。

建议企业从2013年开始建立能源管理体系,制定能源方针和目标,在组织内建立起一个完整有效的、形成文件的能源管理体系;

2014年开始试运行,通过例行节能监测、能源审计、能效对标、内部审核、组织能耗计量与测试、组织能量平衡统计、管理评审、自我评价、节能技改、节能考核等措施,不断提高能源管理体系持续改进的有效性;

力争在2015年通过能源管理体系认证,实现能源管理方针和承诺并达到预期的能源消耗或使用目标。

建议企业从整个公司的高度,由最高管理层建立能源管理体系,从人力资源、计划、组织、技术、财力资源上予以充分保证,并组织推行。

7、能源管理人员培训

企业未制定节能培训的相关制度和计划,对能源管理、统计及设备操作人员的节能技术培训执行情况较差。

建议企业按年度制定节能培训计划,加强能源管理人员、统计人员的培训,进一步提高管理人员的业务水平和技术水平,确保统计数据完整和节能管理工作有效开展。

加强设备操作人员技术培训,正确操作现有用能设备。

8、JT窑节能技术改造

对比期公司有Φ3.6×

12m、Φ3.2×

11m机立窑各一台,虽然通过采用有关先进节能工艺及技术,使企业节能减排成效较为显著,但与建通窑(JT窑)在节能技术、经济指标相比,仍然存在一定的差距。

企业将Φ3.6×

11m机立窑水泥生产线技改为2-Φ4.0×

8.5m建通窑系统的水泥生产线,形成2×

25万t/a水泥规模,以实现机立窑技术升级,最终达到“四低一高”,即低能耗、低投入、低消耗、低排放、高效率的节能型增长方式。

同时即可达到提升企业形象又可达到解决劳动力就业,促进地区经济发展的目的。

项目建设总投资7148万元,2011年1月完工并投入运行。

项目主要建设内容包括:

(1)拆除Φ3.6×

11m机立窑,新建2-Φ4.0×

25万t/a水泥规模;

(2)新建生料磨房360m2、生料均化库114m2、JT窑房468m2、水泥磨房756m2、水泥储存库526m2、空压机房120m2。

项目实施后单位水泥可比综合能耗降低9-10kgce/t水泥,节能效益显著。

9、高压无功补偿节能技术改造

企业实施JT窑技术改造后,新增了生料磨、JT窑风机、矿渣磨、水泥磨等高压电机,但企业仅对变压器低压侧(0.4kV)实施了无功补偿,未对10kV线路实施无功补偿,导至10kV侧功率因数偏低,仅能维持在0.84左右,线路损耗增加,并且每月受到供电部门的处罚。

利用AGBB高压电容自动补偿装置对企业电力系统10kV侧实施无功集中补偿,补偿总容量1600kVar,将系统实际功率因数提高到0.93以上,减少线路损耗,节能效果明显。

装置所使用的电容器,自身的能量损失极小,是一般油浸低胆电容器的五分之一以下,使用寿命长,采用优质器件及优质材料而制成的,产品有效设计使用期为20年。

项目总投资135万元,2011年8月完工,项目实施后功率因数由实施前的0.84提高到0.92以上,每月减少供电部门功率因数处罚3万元左右,可减少线路损耗1万多kWh。

10、新型干法水泥生产线技术改造

企业虽然实施了JT窑技术改造,各项能耗指标较好,但JT窑仍属于立窑,和新型干法水泥生产企业比较存在产品质量不稳定、熟料抗压强度稍差、生产成本偏高等问题,如果新型干法水泥生产企业实施了烟气余热发电技术改造,其单位产品能耗将大幅度降低,能源成本下降,立窑生产企业在和新型干法水泥生产企业的竞争中存在较大的劣势。

因此贵阳海螺盘江水泥有限责任公司进驻XX后给XX水泥公司带来了巨大的竞争压力,受市场因素影响,企业从2012开始仅购入熟料粉磨水泥。

企业拟新建一条4500t/d熟料的新型干法水泥生产线,主要建设内容包括:

石灰石破碎及长皮带输送、原料储存及预均化、原料配料站、原料粉磨及废气处理、熟料烧成系统、原煤预均化及煤粉制备、水泥粉磨、水泥储存、水泥包装及散装、2×

9MW烟气余热发电等工程,以及相应配套的电气、自动化和给排水工程。

项目采用目前先进新型干法水泥生产工艺配套余热发电装置,总投资153082万元,项目建成后年产水泥460万吨,单位水泥可比综合能耗降低6.8kgce/t水泥,节能效益显著。

目前项目各项手续正在办理中,预计2014年初动工,力争2015年开始进入试生产。

五、能源审计结论

公司属于立窑水泥生产企业,设备选型合理、配套完善,审计期生产运行相对稳定,水泥生产各项能耗指标能够达到限额要求。

通过实施节能技术改造,审计期共实现节能量2208吨标煤,已超额完成“十二五”期间2000吨标煤的节能量总体目标。

但由于立窑生产企业存在产品质量不稳定、熟料抗压强度稍差、生产成本偏高等问题,在和新型干法水泥生产企业的竞争中存在较大的劣势,因此企业从2012开始仅购入熟料粉磨水泥。

为提高企业的竞争能力,提高产品质量,降低生产成本,目前企业正计划实施新型干法水泥生产线技术改造。

企业后期可通过加强能源管理,实施新型干法水泥生产线技术改造,还有43000吨标准煤以上的节能潜力。

1审计事项说明

1.1审计目的

1.2审计依据

1《中华人民共和国节约能源法》(中华人民共和国主席令第七十七号,2007年10月修订)

2《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2011]26号)

3《省节约能源条例》

4《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》(发改环资[2011]2873号)

5《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)

6《节能监测技术通则》(GB/T15316-2009)

7《设备热效率计算通则》(GB/T2588-2000)

8《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)

9《能源管理体系要求》(GB/T2333-2009)

10《企业能耗计量与测试导则》(GB/T6422-2009)

11《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009)

12《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)

13《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB/T17167-2006)

14《用水单位水计量器具配备和管理通则》(GB24789-2009)

15《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993)

16《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)

17《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)

18《企业能量平衡统计方法》(GB/T16614-1996)

19《企业能量平衡表编制方法》(GB/T16615-1996)

20《企业能源网络图绘制方法》(GB/T16616-1996)

21《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2007)

22《水泥行业清洁生产评价指标体系(试行)》

23《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》(工节[2009]第67号)

24《省能源审计报告主要内容及深度要求》

本次审计主要数据来源于企业的生产统计报表,中间所发现的问题同企业进行了充分沟通,并且得到企业确认。

1.3审计期

2011年1—12月,对比期2010年1—12月。

1.4审计范围和内容

1.4.1审计范围

1.4.2审计内容

审计内容主要包括能源管理体系建立情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计状况、能源消费结构、用能设备运行效率、影响能源消耗变化因素的分析、产品综合能耗及实物能耗、能源成本、节能技术、节能技改项目、节能潜力、企业合理用能的建议与意见等。

1.5审计中所使用的能源折标系数

本次审计所使用的能源折标系数除原煤为实测值外,其余均为国家推荐值,具体折标系数见表1.5-1

   能源折标系数表 表1.5-1

种类

tce/t

tce/万kWh

折标煤系数

2公司基本情况

2.1公司简况

省XX市XX水泥有限公司,地处XX市卫城镇凤凰村,紧靠321国道,距XX市25km,距贵阳市区40km,交通便利。

公司前身系“XX市XX水泥厂”,始建于1984年,原为卫城镇办企业,于2001年8月经改制将企业资产整体转让给四川自贡市科大电器有限公司,更名为省XX市XX水泥有限公司。

公司现有总资产约8200万元,厂区占地面积6万平方米,现有职工180余人,采用新型半干法“JT窑”水泥生产工艺,主要耗能设备有生料磨、罗茨鼓风机、JT窑、水泥磨等。

公司曾荣获XX市最佳经济效益企业;

贵阳市经济效益型企业;

省、市重合同、守信用企业;

省50家诚信民营企业;

贵阳市名牌产品,并通过产品质量体系和产品质量双论证。

公司多次实施技术改造,2009年根据省经济和信息化委员会黔经信办函(2009)34号文《关于同意省XX市XX水泥有限公司JT窑新技术应用技术改造项目开展前期工作的函》的精神,作为JT窑新技术应用试点项目,公司将Φ3.6×

同时即可达到提升企业形象又可达到解决劳动力就业,促进地区经公司属于立窑水泥生产企业,设备选型合理、配套完善,审计期生产运行相对稳定,水泥生产各项能耗指标能够达到限额要求。

根据万家企业节能低碳行动实施方案要求,企业为查找自身在能源管理及技术进步等方面存在的问题,提高能源管理水平,降低产品成本,增加经济效益,XX市XX水泥有限公司委托我公司进行本次能源审计,目前已完成《XX市XX水泥有限公司审计报告》

9《能源管理体系要求》(GB/T2333-2009)

17《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)

济发展的目的。

项目于2011年1月完工,现已形成年产P.O42.5普通硅酸水泥和P.C32.5复合硅酸盐水泥50万吨的规模。

2011年企业生产P.O42.5普通硅酸盐水泥和P.C32.5复合硅酸盐水泥共22.89万吨,生产熟料17.57万吨,工业总产值6564万元,工业增加值809.85万元。

贵阳海螺盘江水泥有限责任公司进驻XX后给XX水泥公司带来了巨大的竞争压力,受市场因素影响,企业从2012开始仅购入熟料粉磨水泥。

为提高企业的竞争能力,提高产品质量,降低生产成本,目前企业正计划实施新型干法水泥生产线技术改造,相关手续正在办理中。

2.2企业主要生产工艺概况

XX市XX水泥有限公司新型半干法“JT窑”水泥生产工艺流程图如下:

省XX市XX水泥有限公司生产工艺流程图

生料圆库

均化库

造粒机

JT窑

风机

包装库

包装机

冷却机

破碎

生料磨

粗粉

螺运机提升机

散水泥方库

散水泥圆库

石灰石

锅炉炉渣

磷渣

石膏

熟料圆库

混合材

预均化堆场

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