提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx

上传人:b****7 文档编号:22310489 上传时间:2023-02-03 格式:DOCX 页数:10 大小:142.63KB
下载 相关 举报
提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx_第1页
第1页 / 共10页
提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx_第2页
第2页 / 共10页
提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx_第3页
第3页 / 共10页
提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx_第4页
第4页 / 共10页
提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx

《提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

提高造粒机钢带用寿命Word格式.docx

QC小组

课题注册时间

2007.2

活动出勤率

100%

活动时间

2006.12~2007.12

活动时数/次

3小时

活动次数

28次

课题类型

问题解决型

组建时间

2006.12

注册编号

2007-03

2、小组成员介绍:

表一

序号

姓名

分工

职称

文化程度

1

王学林

技术指导

工程师

中专

2

史锦

大学

3

詹熠

资料查阅

助理工程师

4

张明

材料准备

班长/钳工

高中

5

王凤良

施工配合

管工

中技

6

韩兰生

施焊

电焊工

二、选题理由

V-701造粒机是石油树脂装置造粒系统的的关键设备之一,造粒原理是物料通过造粒布料器均匀喷洒在钢带上,钢带运行过程中用水在钢带背面进行强制冷却,最后进入成品包装系统。

一旦造粒机发生故障,将直接影响到装置的生产,甚至停车。

一般钢带的使用寿命只有一年,本钢带自2005年9月安装,从2006年12月开始就不断产生裂纹,造成多次停车,由于钢带本身费用高,从节省费用方面考虑我们选择了“提高造粒机钢带的使用寿命”为小组的活动课题

三、现状调查

小组成员于2006年12月2日---2007年4月20日对造粒机的运行情况进行了统计分析,见下表

2006.12~2007.4年V-701检修状况

日期

项目

12.12

12.18

12.25

1.15

1.19

1.25

1.29

2.5

2.13

2.20

2..24

3.1

V-701检修状况

V-701造粒机检修

701造粒机检修

检修原因

钢带裂纹

布料器堵塞

布料器机封漏

轴承磨损

3.6

3.12

3.19

3.24

3.30

4.2

4.8

4.15

4.20

链条松动

更换电偶

附表二:

停车检修原因

停车次数

累计停车次数

比率%

累计比率

15

71.5

布料器机械密封堵塞

17

9.5

81

18

4.75

85.75

传动链条松动

19

90.5

布料器机封泄漏

20

95.25

其它

21

100

合计

根据现状调查可知:

由于V-701造粒机钢带频繁出现裂纹,造成多次非计划停车,装置生产受很大的影响。

四、设定目标及可行性分析

(1)设定目标:

钢带的使用寿命由12个月提高至30个月

2)目标的可行性分析:

五、原因分析

2007年4月20日,小组成员针对现状,对产生裂纹的原因进行了分析讨论,整理后做出如下因果图:

确定主要原因

本装置的检修人员均具有5年或者5年以上的检修经验;

我公司对员工的技术素质培训遵循的原则为“正式或者非正式,定点或者不定点,定期或者不定期”。

——电焊工是执证上岗,所以员工的技术素质和检修经验非要因。

——钢带在主动辊和从动辊处反复弯曲是造成边缘开裂的主要原因。

一般情况下,钢带的运行速度为38.7米/分钟,(钢带平均一分钟后弯曲2次)。

每小时弯曲120次,每天弯曲次数120*24=2880次,每年弯曲次数2880次/天*330天=950040次,可见钢带在受热情况反复弯曲,疲劳应力是产生裂纹的主要原因。

但由于是工艺需要的,无法改变。

——钢带在运行中,温度近200度的物料通过布料器喷洒于钢带时,中间物料多,边缘少,使得钢带表面受热不均匀,是产生裂纹次要原因之一。

——根据的现场情况发现,钢带裂纹多出现在边缘部分。

——钢带裂纹产生以后,修补经验不足,是钢带修复后使用时间不长的原因之一。

六、制定对策

本小组人员通过原因分析后,查阅国内钢带的焊接资料

确定末端因素后制定对策如下:

改进焊接工艺。

要因

对策

目标

措施

地点

完成时间

负责人

焊接工艺不当

改进焊接工艺

提高生产能力、延长钢带使用周期,

控制电流、电压

生产现场

2007年4月

七、实施对策

经过小组讨论具体实施过程对策如下:

1、改进焊接工艺

1.1、焊前准备:

因母材是薄板δ=1mm,选择热源比较集中的TRANSTIG1600直流脉冲缸弧焊机。

采用特殊工装可以吸收焊接时产生的热量,使不锈钢钢带焊缝周边受热均匀,以尽量减小焊接变形,取得满意的焊接效果。

选用的焊接工装如图2所示

裁剪对口时必须确保端面平整,去除端面两边毛刺,拼接后对口间隙要求在0.01-0.02mm,否则会难以焊接。

用丙酮清除对口正反两面两侧各100mm范围内的污垢和锈迹。

先准备若干块1mm的不锈钢板,进行模拟各种焊接参数进行焊接练习,确保在正式施焊时能够一次成形。

1.2焊接参数选择

1..2.1焊接电流

焊接电流>

>

45A时易使熔池过烧,甚至烧穿不锈钢板,如果焊接电流<

32A,则背面可能焊不透,难以达到单面焊双面成形的效果。

经多次试验,确定焊接电流为32-42A,

1.2.2焊接速度

焊接速度过慢会造成熔池过烧,过快会减小焊接热输人,难以焊透。

经试验,焊接速度约为7.8cm/min

1.2.3其他参数

压板间距为15mm;

氩气压力约1MPa;

压缩空气压力为0.5MPa;

钨极伸出长4--6mm。

将钨极清垢后用细砂纸打磨至头部似缝衣针状。

对口间隙为0.01-0.02mm时,选用1.6mm的焊丝,若对口间隙稍大,则应选用润.6-0.8mm的焊丝。

钨极垂直于对口中心。

用手工敛弧焊焊接,焊后对焊缝进行打磨、整形、研磨抛光。

如果焊接时出现停顿和再引弧,则应重新切割焊缝并焊接。

八、效果检查和效益计算

1、效果检查

2006年12月~2007年4月泵检修频次对比表

时间

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

频次

2007年3~12月泵检修频次对比表

7月

8

9月

10月

11月

通过上表比较可以看出:

通过改进焊接工艺前造粒机钢带的检修周期为1周,钢带运行周期为1周;

通过改进焊接工艺造粒机钢带的检修周期为4周,装置正常运行1个月。

提高了钢带的运行周期。

2、效益的计算

改造前年检修费用A=(1次检修材料费用×

4次×

12月)+(1次检修人工费用×

12月)

A=2400×

12+2000×

12=21.1200万

活动后一年的检修费用B=(1次检修材料费用×

1次×

B=2400×

12=5.28

更换一条钢带的费用为60万

课题活动消耗C=专用电焊机1台费用=2.5万

与新安装一条钢带比较,改进后创造的经济效益/年

x=A0-B-C=60-5.28-2.5=52.22万

与常规检修比较,改进后创造的经济效益/年

x=A-B-C=21.12-5.28-2.5=12.82万

装置连续性生产:

(无形效益)

安全环保效益:

以前粗树脂泄漏,污染环境,需常清洗,现泄漏量明显减少,减少了清洁费用。

 

九、制定巩固措施

将此成果写入检修规程,进行标准版化,并进一步的对V-701造粒机钢带的工艺操作现场状况进行监控,对检修数据进行分析,,为延长钢带的使用寿命进一步优化。

十、下一步打算

我们小组要具有创新意识的思想、解决问题的信心,尽力去发现问题、讨论问题、解决问题,把本次QC成果的团结协作精神继续发扬,把继续改进钢带的焊接技术作为本小组的下次活动的课题。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 求职职场 > 简历

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1