XXX项目部拌和楼提高拌合楼称量系统的称量精度QC成果Word文件下载.docx

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如表一

表一:

QC小组成员基本情况

序号

姓名

性别

年龄

工作职务

技术职称

文化程度

工作单位

三、选题理由

XXXX水电站混凝土拌和系统采用两台HL240-4×

3000L的拌和楼生产混凝土,目前这两台拌和楼承担大坝厂房等所需混凝土的全部供应。

因拌和楼在生产过程中粗细骨料的称量系统有不同程度的磨损,随着混凝土产量的增加各个骨料的称量精度越来越低,生产时间越长,骨料称量偏离设定值也越来越大,进而影响混凝土强度、抗渗性能以及冻融循环次数,最终导致混凝土生产不符和要求从而成为废料浪费资源。

为此成立QC小组进行攻关,以解决混凝土拌和楼称量系统称量不精确的问题。

四、现状调查

进入生产高峰期后,因粗细骨料需求量增大,系统生产时间增加,各个骨料的称量斗出现了不同程度的偏差值,有的甚至偏离目标值达到10%左右,严重影响成品混凝土性能,由于称量精度不准确而造成的废料给项目部带来较大损失。

鉴于以上现状,QC小组从2012年2月28日到2012年6月28日连续20天在生产时对1#拌和楼和2#拌和楼骨料称量系统的称量精度进行了调查(具体以XXXX公司所浇注的10#坝段下游第十层标号为C9020W6F100/Ⅳ为例),统计平均数据见表二:

骨料

序号

特石(kg)

大石(kg)

中石(kg)

小石(kg)

砂(kg)

水泥(kg)

煤灰(kg)

1611

1074

1083

1386

306

165

1

1634

1610

1080

2

1705

1684

1069

1385

304

166

3

1685

1623

1089

1088

1389

307

169

4

1808

1632

1079

1098

1390

308

164

5

1654

1085

1392

310

平均值

1697

1647

1078

1086

1388

差值

86

36

“0”表示该标号混凝土设定值,“12345”表示在20天得统计中抽出来的具有代表性的实际称量值。

由此可见,骨料粒径越小称量误差就越小,称量精度就越准确。

以上是拌制3m³

混凝土称量系统的实际称量值,每3m³

可以因称量系统的不精确多称而造成的浪费:

(86/1350)x60+(36/1350)x60+0.001x(400+1000)=6.82元(砂石比重按照1350kg/m³

换算)

五、确定目标

设定目标

由以上现状调查得知,成品骨料特大石、大石称量不精确最为明显,差值较大,而这两种骨料对于混凝土的性能起到主要作用,水泥、粉煤灰由于材料采购费用贵,虽然称量精度高,但是浪费的资金却比骨料多。

所以,本qc课题的主要目标是控制特大石、大石以及胶凝材料的称量精度。

目标证论

(1)项目部对拌和楼称量系统称量不准确问题相当重视,在技术和人员配置上都给予很大的支持,项目部领导、技术骨干经常到现场指导操作,必要时还可以和生产厂家技术人员一起联合攻关。

(2)QC小组成员中,基本上都熟悉拌和楼称量系统的工作流程和工作原理,对解决拌和楼称量系统不准确问题有很强的信心。

六、原因分析

QC小组经过现场调查取证,对收集的数据进行深入分析,绘制出因果图如下:

七、要因确认

根据以上分析的末端因素,QC小组开展了专题研讨会,并在现场进行了调查,具体调查分析内容如下:

原因一:

责任心不强

分析:

项目部针对大型设备制定了严格的岗位职责,对员工进行了技能培训,员工的责任心和工作积极性很高。

结论:

非要因

原因二:

职工操作不熟练

拌和楼成立至今操作人员均已工作三年时间,操作熟练,均熟悉称量系统的工作流程与原理,而且工人上岗前进行了专门的培训,均在考核和格后安排上岗。

原因三:

设计上存在缺陷,产品不成熟

“郑州水工”是国家知名品牌的混凝土生产设备,在其他工地有过成功生产混凝土的案例,但是粉煤灰、水泥螺旋机直径大、输送流量大,导致粉煤灰和水泥超称,影响称量精度。

要因

原因四:

砂子含水量过大,粒径不均

分析:

首先砂石骨料在筛分过程中,由于人为的或者是机械的故障,导致料子过于潮湿,粒径有大有小;

其次在粉料的选购和拆包上,如水泥的选购,粉煤灰拆包过程中袋子处理不干净等,都会导致粉料称料不准。

要因

原因五:

称量层灰尘大,汽缸时常维修更换

特大石大石称量时灰尘大,灰尘覆盖在汽缸伸拉臂上导致称量已够时无法及时关闭弧门,导致超称。

结论:

表三要因汇总表

原因

结论

称量层灰尘大,气缸时常维修更换

制表人:

孙强制表时间:

2012年6月25日

八、制定对策

针对主要因素,QC小组展开了积极的讨论,并制定出了相应的对策,具体对策如下表:

表四:

对策表

对策

责任人

完成时间

加强筛分楼筛网更换次数,时常检查筛分情况,对筛分完成的骨料进行抽查

杨清建

加大称量层洗楼次数,每天开楼前安排人打扫称量层,确保汽缸弧门上无灰尘,每隔一周对弧门加油

马志辉

马志辉制表时间:

2012年6月26日

九、实施对策

1、针对“责任心不强”的问题,我们的措施是加强思想意识教育,从思想上提高大家的质量意识;

2、针对“职工操作不熟练”的问题,我们的处理措施是定期对员工进行培训,讲解称量层工作原理,对于新来员工我们制定师徒制度,一个师傅带一个徒弟。

3、针对“进料不均,砂含水量大”的问题,我们建议加强筛分楼筛网更换次数,时常检查筛分情况,对筛分完成的骨料进行抽查。

4、针对“称量层灰尘大,汽缸时常维修更换”的问题,我们的措施是加大称量层洗楼次数,每天开楼前安排人打扫称量层,确保汽缸宏门上无灰尘,每隔一周对弧门加油,在气缸上增设防尘罩。

5、针对螺旋机直径大,粉煤灰及水泥超称,在粉煤灰罐和水泥罐与螺旋机之间增设节止阀,以灵活控制粉煤灰和水泥进入螺旋机的流量。

十、检查效果

活动目标实况

实施对策后,我们对同一混凝土配合比进行了抽样调查,具体数据如下:

 

骨料

特石

大石

中石

小石

水泥

煤灰

1620

1640

1625

1608

1622

1624

12

经济效益

调整后每3m³

浪费:

(12/1350)x60+(12/1350)x60+0.001x(400+1000)=2.47元(砂石比重按照1350kg/m³

可以节约:

调整前-调整后=6.82-2.47=4.35元

每天最低3000m³

,一个月可以节约资金:

1000x30x4.35=130500元

无形效果

此次QC小组活动成果,不仅解决了系统生产问题,我们职工解决问题的能力也受到了业主、监理的一致好评,为我项目部树立了良好形象。

经过这次活动,我们小组成员的质量意识、团结精神、个人能力等方面都有了很大的提高,培养了一批熟练的技术工作人员,尤其为下个工地拌和楼运行积累了宝贵的经验。

十一、巩固措施

1.在生产过程中,加强生产时的巡查,坚持每班后进行检查。

2.称量系统的运行数据及时进行记录统计,找出设备的运行规律。

3.在项目部范围内全面推进TQC基础教育工作,让全面质量管理方式深入人心。

4.总结经验,加强学习,不断提升QC小组活动水平。

十二、存在的问题和今后打算

通过这次QC活动,虽然我们圆满的完成了解决拌和楼称量系统称量不精确这一难题,保证了系统连续运行,为项目部节省了成本。

但是机械设备运行中还存在着许多技术难题,我们将运用QC这一科学管理方法攻克。

坚持以解决实际工作中的难点重点为目标,充分发挥QC小组的积极性、创造性,从而达到提升竞争实力,争创优质运行项目,促进全面发展的目标。

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