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点检员的一天文档格式.docx

6)六台给煤机本体,及其出入口闸板门、密封风管道等;

7)锅炉房零米500m3水箱、800m3水箱、一台锅炉上水泵、1台凝结水输送泵、一台炉水循环泵应急冷却水泵、两台炉水循环泵冷却水升压泵、1台定排水回收水泵、三台暖风器疏水泵及其附属进出口管道、阀门等;

8)#3炉0米渣池,3台渣浆泵、2台渣池搅拌机及其进出口管道阀门等;

9)六台磨煤机石子煤系统、清水池、沉淀池、石子煤捞渣机、2台冲洗水泵等;

10)附属的冷却水系统、消防水系统、特殊消防设施等;

11)区域附属烟风道、煤粉管道及其支吊架、钢结构、楼梯步道、起重设备;

12)区域内设备的保温油漆,所属设备区域的暖气、门窗、环境卫生等;

13)锅炉空压机房4台空压机、3台冷干机、4个储气罐、附属的管道阀门及冷却水系统。

其点检路线为:

办公室――主控室--A-F给煤机--炉内风粉管道--电梯--A-F磨煤机--#1、#2密封风机--石子煤捞渣机及冲洗水泵--渣浆泵、渣池搅拌机--暖风器疏水泵--锅炉上水泵、凝结水补充水泵、冷却水升压泵、应急冷却水升压泵、定排水回收水泵--#33、#34密封风机--空压机房设备--一次风机--送风机--引风机--烟风道、钢结构、楼梯布道、保温油漆、暖汽和门窗等--办公室

他与锅炉本体点检员互为A、B角。

以下是他一天的主要工作介绍:

(1)早上8:

00-9:

00

1)早晨8:

00上班,第一件事打开电脑进入厂网主页“D7I资产管理系统”,检查是否有需审核的工单。

2)查看缺陷内容进行工单策划:

消缺需要的工时、人数,以及需用的备件、材料,备注中填写检修工序、标准、危险点分析,发到相应的维护项目部。

如缺陷暂时不能消除,需修改缺陷状态,并在备注中注明不能削缺的原因及相应措施。

策划完毕后通知项目部进行消缺。

3)如果消缺工作影响机组出力或重要辅机失去备用需填写申请票。

(见附录3)

4)进入主页缺陷查询系统,查看前一天缺陷完成情况,有无超时缺陷。

5)开启点检仪,从D7I下载当天的点检工单,生成当天的点检路线及点检点。

6)进入主页运行支持系统的工作票系统查看有无需签发的工作票,详细审阅工作票内容及危险点分析。

签发完工作票后再进入运行日志系统查看#3机组运行情况及主要操作,了解所属设备运行状态。

7)进入主页经验反馈系统,查看前一天所属设备有无偏差及异常,及时分析并安排纠正行动计划。

8)进入主页早会管理系统,查看生产运行情况及领导布置工作,及时了解生产情况。

9)调出SIS系统画面,翻阅所属设备运行参数有无异常,调出历史趋势,查看已组态的主要参数曲线的变化规律,对曲线异常处进行比较分析。

(画面及曲线见附录4)

10)检查点检包中点检工具是否齐全:

点检仪、点温仪、振动表、听针、盒尺、扳手同时带上点检记录本。

通过早晨的例行工作,对所属设备的缺陷、运行状态、异常点有了初步的了解,做到心中有数,以便现场进行点检时有重点的检查、分析、解决问题。

(2)上午9:

00-11:

8:

50从办公楼步行10分钟至主厂房,按照点检路线开始每天雷打不动的点检工作。

乘#3炉电梯至17.5米给煤机层,下楼梯至13.7米主控室,将申请票递交值长签字,询问运行人员有无设备问题,签发检修人员手工工作票。

9:

10返回17.5米,用当日点检路线确认扣激活点检仪。

(如点检仪或D7I故障,点检时将采集数据填写到记录本上)顺序点检B、D、F、E、C、A给煤机。

同时注意给煤机周围地面有无积粉,否则相应磨煤机入口落煤管或出口粉管可能漏粉,需仔细检查。

25从17.5米乘电梯至0米,顺序点检B、D、F、E、C、A磨煤机,同时用点温仪测量各磨煤机入口一次热风道有无超温处,风道上部人孔、风道焊接部位有无漏灰。

敲击各磨煤机排渣管同时用点温仪测量管壁温度是否超过50℃以上,从而判断排渣管是否堵石子煤。

50-9:

55点检室内#31、#32密封风机,运行风机做记录,未运行检查油站运行情况,有无漏油现象。

56-10:

00如石子煤系统正在运行,点检石子煤捞渣机运行情况,链条是否松动。

点检石子煤冲洗水泵运行情况并做记录。

10:

01-10:

07点检渣浆泵及渣池搅拌机。

搅拌机主要检查轴承声音,皮带有无松弛。

冬季10:

08-10:

10点检暖风器疏水泵,重点检查机封是否泄漏,轴承箱油位是否正常。

11-10:

20点检凝结水补充水泵、冷却水升压泵、定排水回收水泵。

21-10:

25点检室外#33、#34密封风机。

同时检查500M3及800M3水箱是否泄漏,水位标尺是否犯卡。

26-10:

36检查空压机房设备,通过空压机电脑屏查看运行参数,排气温度是否正常,如偏高通知运行人员切换空压机,对空压机冷却水进水管进行反冲洗;

开启运行空压机排污门排污。

检查冷干机及其干燥塔运行是否正常,打开冷干机冷却水回水管至地沟放水门,通过增大进回水压差冲洗冷却器中沉淀物,打开精密过滤器排污阀排放油污。

37-10:

40点检#1一次风机,同时借助听针判断轴承是否有异音。

41-10:

45点检两台送风机,检查风机及油站油泵运行声音是否正常,油系统是否渗漏。

45-10:

48点检#2一次风机。

49-11:

00点检引风机,同时清理轮毂通风机入口滤网。

如果锅炉本体点检员因故不能点检,我需要合理安排上午的时间,对炉本体进行点检,时间相应延至11:

30。

至此上午两小时的点检工作完成。

回办公室后进行资料整理工作,首先将点检仪的点检记录上传至电脑,进入D7I资产管理系统检查上传数据,并将点检工单上报至专业高级审批,确认当天点检工作已经完成。

进入运行支持系统打开#3机组长运行日志,将辅机启停时间输入设备运行时间统计台账中,统计辅机主要是磨煤机累计运行时间,以此作为设备定修的依据,例如磨煤机大修周期为12000小时,空压机需进行2000、4000、8000小时维护保养。

如现场点检时发现异常现象,通过SIS系统及积累的历史数据进行分析、比较,判断异常原因,及时采取处理措施并上报上级领导。

例如:

2003年12月1日上午,设备部点检人员郭兴贵在远程监视画面中发现#4锅炉#2一次风机推力和承力轴承水平振动增大,两个轴承水平振动值均达到4.2mm/s。

随即到就地检查风机轴承水平振幅达到0.07mm。

查看实时监测系统历史曲线,11月30日0:

26此风机推力轴承水平振动由1.6mm/s突增至1.9mm/s,承力轴承水平振动由1.9mm/s突增至2.5mm/s;

5:

24推力轴承水平振动由1.9mm/s突增至5.2mm/s,承力轴承水平振动由2.5mm/s突增至3.9mm/s。

当晚检查发现其叶轮靠对轮侧一片叶片断裂,随即将断裂的叶片予以恢复。

风机启动后水平振动降至0.03mm(2.0mm/s),运行稳定。

由于点检人员发现及时、判断准确、处理得当,从而避免了由于叶片断裂造成风机飞车的严重设备事故。

2004年9月6日上午九点电气点检员孙波在检查3号主变B相时,发现低压侧套管观察窗有油污,打开排污门有油滴下,凭借多年的工作经验,判断低压侧套管有泄漏。

考虑到泄漏一旦发展,将严重影响变压器的正常运行,甚至导致变压器爆炸。

孙波同志立即将这一重大缺陷汇报有关领导和值长,并通知检修,经检查后确认为B相低压侧套管末瓶电气试验端子处泄漏。

由于发现及时,处理得当,避免了一次可能导致机组非停,变压器损坏的严重事故。

(#3锅炉辅机日点检记录表格见附录5,表中数据为2005-1-17至2005-1-18两天点检记录。

(3)下午13:

00-17:

点检员下午的工作根据计划和事情的轻重缓急自行安排,主要有:

1)将设备的检修内容补充到检修台账中,整理技术台帐。

2)记录点检日志、点检月报上报高级主管汇总。

(点检日志见附录6)

3)进行点检数据分析和设备劣化倾向分析及时提出定修计划,进行SIS数据点的分析。

4)对承包商的安全维修和检修工作进行检查、监督、指导或验收质量见证点和停工待检点;

5)完成设备消缺和检修工作。

6)对新到的备品、备件进行检查和验收。

7)办理固定资产的的登记(新增)、鉴定和报废等工作。

8)制定月检修、消缺计划,制定大小修项目、工时。

9)在D7I上报分管物资需用计划。

10)根据消缺、检修内容在D7I上策划领料工单。

11)申报下一年度分管重大非标、技术改造项目、技措、反措、节能、科研、文明生产的项目,完成重大非标、技术改造项目的计划、实施、验收,在项目竣工后完成竣工报告。

(立项审批表见附录7)

12)检修工作结束后,机组并网一个月内,完成检修总结(包括工时统计、备件使用、材料消耗、安全生产、技术指标、检修质量、费用分析和工期等)的编写。

13)检修完毕后补充和完善作业指导书。

14)填写分管设备的异动申请和报告,并向发电部交底移交。

(见附录8)

15)编写招标文件的技术部分,协助完成招标工作。

16)编写技改项目科研报告,负责已批准项目的施工准备。

17)通过讲座形式向本厂员工介绍分管设备的工作原理、性能、结构、检修工艺、操作注意事项等,对新分配运行人员进行现场培训。

18)对外来实习人员进行接待和培训工作。

为了应付突发事件,各专业点检员每天晚上及节假日轮流值班,作为设备的主人,我们对设备实行24小时责任制,无论何时,一旦所属设备发生突发事故,点检员做到随叫随到。

3点检定修的优点

根据点检定修制及D7I系统在我厂的应用情况,我认为它有以下主要优点:

第一、减轻了原手工作业的劳动强度、提高了工作效率,更重要的是,能够充分利用已有的状态信息,通过多方位、多角度的分析,最大限度地把握设备的状态,依此制定合理的检修维护策略。

第二、在实行点检定修后,通过适时的维修来避免重要设备故障,同时又避免了不必要的维修作业,依此在维修经费中寻求优化分配使用。

特别是在做到能对设备的寿命进行正确估计后,就可以更有效地储存和安排设备备件,这可节省大量的备品经费。

第三、通过设备的状态分析,对于预防类似事故、改进产品质量、提高设备监督管理水平具有重要的指导意义。

第四、加强了检修的可计划性,提高了检修人员的业务素质和责任意识,减少了设备缺陷。

第五、由于将全厂的检修工作资源配置都纳入到d7i这个功能强大的操作平台上,利用计算机网络传播速度快、覆盖范围广的优势,做到了公司内部资源的信息共享,提高了工作效率,降低了工作成本。

第六、实行点检定修管理,各项检修工作的处理规范了,工作处于可控、在控状态,检修工作的管理从目标管理提高到过程管理的水平。

在检修工作前点检员对检修工作制定出详细的操作步骤,检修人员只需依照这些步骤进行操作即可,避免了传统检修方式的随意性,保证了工作质量。

第七、点检员承担了检修技术指导、设备巡检、检修费用控制等职责,在部分程度上替代了检修总工的角色,使得管理重心降低。

这种降低能够使责任更加明确,管理更为细致,效率大大提高。

点检定修制的实施对于操作层与管理层分开有重要的意义。

  

第八、D7i的应用对提高物资管理的水平有重要的意义。

使用d7i以后,每项检修工作的物资计划都由点检员来控制,点检员可以将费用控制到每一项工作的每一个步骤,这样不仅提高了物资计划的准确率而且加快了采购速度。

物资部门在使用了d7i之后,改变了原来手工填写料折、采购单的方式,也提高了工作效率。

最终的结果使得物资供应能力有所增强、物资管理水平提高。

第九、从传统的以“修”为主的管理思路转变到以“管”为主的思路上来,变过去设备坏了再修或周期到了就修为设备的预知检修,通过对设备的状态检修管理,有效防止设备过维修和欠维修,从而保证设备的正常运行,提高设备利用率。

同时延长了检修周期,缩短了检修工期。

附录1:

点检业务流程

提出改进、改善对策

提出改进、改善意见

安排消缺

列入定修计划

确认消缺完成

实绩记录

定期分析

精密点检结果记录、分析

日常巡检

设备缺陷发现

处理结果确认

结合劣化倾向管理进行分析

突发故障

精密点检

精密点检计划

点检标准

专业点检

点检作业表

运行岗位每班作业表

巡检标准

Y

值长直接汇报调度

紧急情况

节假日检修计划

临时检修计划

大中小修计划

属上级调度部门管理的设备

专业主管初审

专业点检员编制计划

专业点检员编制

专业主点检提出申请

专业点检员在规定日期前提出

月度检修计划

年度检修计划及四年滚动规

季度检修计划

周检修计划

附录2:

定修计划业务流程

N

计划实施

局调批复

上报大唐公司备案

运行部向局调提出申请

公司生产负责人批准

设备部汇总审核

运行部向局调申请临修

公司批复

按规定日期上报公司

专业主管批准

公司生产负责人提出全厂下年度和四年检修工作基本要求、主要目标和重点

附录3:

设备检修、试验申请票编号:

申请专业

锅炉

申请人

代东

申请单位负责人

计划工作时间:

自2005年1月8日13时30分至2005年1月8日18时0分

工作内容:

#3炉磨煤机消防蒸汽母管疏水管漏点带压堵漏

退出运行或退出备用的设备及安全措施:

由于#3炉磨煤机消防蒸汽无单独手动门隔绝,停运消防蒸汽同时也停运至输煤及采暖蒸汽联箱供汽,为防冻起见申请带压堵漏。

运行调度批准工作时间:

自年月日时分至年月日时分

运行调度:

年月日

生产副总经理或总工程师批准意见:

生产副总经理或总工程师:

接申请时间:

年月日

接申请人

值长

通知申请人时间:

年月日

申请延期延至年月日时分

延期理由:

申请人:

运行调度批准延期至:

年月日时分

备注:

 

附录4.1:

3#机组锅炉总貌

附录4.2:

3#机组风烟系统总貌

附录4.3:

3#机组锅炉主蒸汽系统

附录4.4:

3#机组锅炉烟气系统

附录4.5:

3#机组锅炉二次风系统

附录4.6:

3#机组锅炉一次风系统

附录4.7:

3#机组磨煤机系统

附录4.8:

3#机组B磨煤机系统

附录4.9:

3#机组B磨煤机改喷嘴环前后运行参数(磨煤机电流、给煤量、进出口差压、入口一次风量)对比

附录4.10:

3#机组炉膛负压、#2引风机电机电流、引风机动叶角度、#2空预器前后差压组态曲线

附录5:

#3锅炉辅机日点检记录

2005年1月17日至2005年1月21日

天津大唐盘山发电有限责任公司

2002年9月第二版

引风机日点检记录

设备名称

点检项目

标准

星期

#3炉

#1

液压油过滤器压差

正常

液压油压力

5-55bar

25

30

液压油箱中油温

20—50℃

24

26

液压油泵运行

液压油管路

无渗漏

润滑油泵出口压力

大于4bar

12

润滑油压力

9.5

润滑油过滤器压差

小于4.2bar

2.5

润滑油箱中油温

20—60℃

36

37

润滑油泵运行

冷却水运行

密封风机运行

#2

20

35

13

10.5

送风机日点检记录

#3炉#1

机壳振动

小于6.3mm/s

05

0.6

油泵出口压力

大于25bar

32

31

2.5—4.0bar

3.8

润滑油温度

20—40℃

润滑油油位

不低于最低液位

过滤器压差

小于4bar

1

油泵

无异音

#3炉#2

1.0

0.9

33

3.9

27

一次风机日点检记录

#3炉#1一

推力轴承振动

_

小于50μm

10

11

28

5

4

推力轴承温度

小于60℃

推力轴承油位

油面镜1/2—2/3处

承力轴承振动

14

6

8

承力轴承温度

34

承力轴承油位

轴承冷却水

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