空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx

上传人:b****5 文档编号:21702378 上传时间:2023-01-31 格式:DOCX 页数:10 大小:118.95KB
下载 相关 举报
空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx_第1页
第1页 / 共10页
空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx_第2页
第2页 / 共10页
空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx_第3页
第3页 / 共10页
空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx_第4页
第4页 / 共10页
空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx

《空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx

正常/最大进汽压力:

4.14/4.35Mpa

进气温度:

348℃排汽压力:

0.41Mpa

开工蒸汽压力:

1.5Mpa开工蒸汽温度:

240℃

制造厂:

杭州汽轮机厂

b离心式压缩机

MCL524-2重量流量:

25350kg/h

入口温度:

30℃出口温度:

160℃

入口压力:

0.0808Mpa(绝压)出口压力:

0.3236Mpa(绝压)

轴功率:

1600KW转速:

临界转速:

1ST:

3813rpm;

2ND:

12363rpm

沈阳鼓风机厂

c变速器

GYD-350-1800/3.648

传递功率:

1800KW转速:

10557/2893

齿数:

Z1/Z2135/37制造厂:

d液力偶合器

GST50LH转速:

2982rpm

功率:

1600KW制造厂:

大连液力机械总厂

e电动机

YK1600-2/990转速:

2985rpm

1600KW电压:

6000V

额定电流:

43~184A制造厂:

沈阳电机厂

2特点

机组试运行采用科学的管理方法和试运行程序,合理分工,抓住主要试运行控制点,提高工作效率和试运行质量,减低试运行费用,确保机组试运行一次合格。

3适用范围

适用于石油化工装置离心式压缩机组、中小型发电机组安装和检修的试运行。

4工艺原理

4.1利用中压蒸汽管网来的1.5MPa开工蒸汽进行汽轮机单体试车。

4.2利用电动机分别拖动液力偶合器、变速器、离心式压缩机进行单体试车。

4.3联动试车时,采用电动机起动法操作液力偶合器调速手柄进行调速到额定转速,这时汽轮机利用1.5MPa开工蒸汽进行维持运行,离心式压缩机向丙烯腈反应器送风,当丙烯腈反应器产生4.1MPa的高压蒸汽时,机组由汽轮机拖动。

然后1.5MPa的开工蒸汽切换,通过液力偶合器将电动机脱离。

也可以电动机跟随旋转,但电动机的负荷电流应处于较小位置。

5工艺流程及操作要点

5.1试车程序

5.1.1汽轮机单机试运行

5.1.2电动机单体试运行

5.1.3电动机-液力偶合器-变速器试运行

5.1.4空压机无负荷试运行

5.1.5联动负荷试运行

5.2操作要点

5.2.1汽轮机试运行

a暖管

关闭主汽阀(速关阀),用主蒸汽截止阀的旁路阀通入0.2MPa~0.3MPa的蒸汽进行暖管20min~30min,温度升至150℃后,继续以5℃/min~10℃/min及0.2MPa/min~0.3MPa/min的速度进行升温升压,暖管同时进行疏水。

暖管时每30min定期进行盘车,将汽轮机转子旋转90°

温度升到250℃时暖管合格,待主蒸汽截止阀前后压力平衡1.5MPa后,打开主蒸汽截止阀;

b暖机

用启动装置开启主汽阀,建立二次油压,打开调节汽阀,进行汽轮机冲转。

将转速控制在500r/min,暖机30min,检查机器振动、轴位移、轴承温度、声响、热膨胀等。

升速至1000r/min,平稳运行10min,进行手动脱扣实验,合格后,将危急保安装置手柄复位;

c升速

按升速曲线进行升速,通过临界转速(3813r/min),开大主汽阀,快速通过,转速达7634r/min时,调速器开始动作。

此时将启动装置手轮慢慢旋到底并销紧。

平稳运行一段时间后,用调速器将转速升至最大连续转速10905r/min。

当汽轮机所带的负荷达到正常负荷的10~15%时,关闭机室疏水阀;

d做超速脱扣实验

利用超速实验装置继续升速,使汽轮机超速,在约12595r/min时危急保安装置动作,超速实验连续作三次,实际脱扣值应在12595r/min的±

1%范围内;

e在调速器的控制下,将汽轮机转速升至额定转速,运行平稳后,连续试运行1h以上,检查机器各轴承的温度、振动、轴位移和机体的热膨胀等,同时检查机组各辅助系统的运行状况;

f关闭主汽阀后停机,测试汽轮机试停机过程中的惰转时间。

转子停止转动后的3h内每隔3~4min盘车180°

,以后每隔20min盘车180°

,待汽缸温度下降到100℃时停止盘车;

g停机后油系统继续运行,待轴承出口油温降到40℃以下时,停止油系统运行;

h汽轮机经单机试运行后,打开前后轴承箱进行机械检查,检查推力及径向轴承的磨损情况,在轴承衬面不应有裂纹、擦伤、划痕等机械损伤。

5.2.2联动负荷试运行

a启动油系统调整润滑油、调速油的油压,启动液力偶合器油泵;

b将压缩机进口阀开5~10°

,排气阀关闭,防喘振旁路阀全开,放空阀全开。

将开工蒸汽引入汽轮机进机进行暖管,暖机;

c启动电动机运行20min,操作液力偶合器的调速装置使勺管由0%位(此时汽轮机转速为500r/min)逐渐上调,每10min调节行程10%,迅速调节通过压缩机的临界转速(3813rpm)。

此时机组由电动机拖动运行,机组转速由电动机控制;

d机组达到额定转速运行平稳后,逐渐打开进气蝶阀,逐渐关闭放空阀,打开并调节排气阀向反应器供气,压缩机加负荷约24h后,反应器产出4.14MPa、348℃中压蒸汽;

e这时中压蒸汽与开工蒸汽切换,汽轮机逐渐加载,电动机逐渐减载,机组由电动机拖动转换为汽轮机拖动,液力偶合器勺管由100%位置降至0%位置。

液力偶合器和电动机处于空载运行。

汽轮机转速达调速器动作转速后由主控对机组升速;

f在机组升速、升压及加负荷运行过程中,检查转子振动、轴位移、轴承温度、热膨胀等。

在升速、升压操作时应避开防喘振点;

g汽轮机运行2h后,电动机停机,液力偶合器输出轴随机运转,液力偶合器油泵仍处于工作状态;

h机组在额定负荷下,连续运行48h后,逐渐打开放空阀,同时关闭进气蝶阀,按汽轮机正带停机要求停机。

停机时测定机组的惰转时间及停车后盘车,油系统停运按5.3.1.6、5.3.1.7条要求进行操作.液力偶合器油温小于35℃时,停运油泵;

i负荷试运行合格后,对轴承进行适当的抽查,检查其磨损情况。

6材料(见表1)

表1主要施工用料一览表

序号

名称

规格

单位

数量

1

白棉布

m

2

煤油

Kg

5

3

海棉

δ=30mm

4

酒精

白面粉

6

毛刷

1",2"

各1

7

塑料布

2000×

2000mm

8

密封胶

704

9

油石

双面

10

不锈钢皮

δ=0.05mm

0.1

δ=0.10mm

0.2

δ=0.20mm

7机具设备(见表2)

表2主要施工机具一览表

单位

数量

百分表

0.01(大号)

对中找正工具

外径千分尺

0~25mm

磁力表架

力矩扳手

80~300N·

280~760N·

塞尺

8"

梅花扳手

8件

套筒扳手

28件

紫铜棒

φ30L=300mm

转速表

HT-40030r/50,000r/min

11

测振仪

R10V1BRO,Vμ-63

8劳动组织及安全

8.1劳动组织

8.1.1试车组织运行

8.1.2劳动力安排(见表3)

表3劳动力安排一览表

工种

人数

备注

钳工

负责试车

管工

铆工

起重

起重作业

电焊

焊接

6

气焊

7

技术员

技术管理

安全员

9

质检员

材料员

工段长

施工组织

8.2安全

8.2.1安全措施

a对参与试车人员进行试车方案及安全技术交底;

b试车区域设置警戒线,无关人员不得入内;

c试车现场场地清洁,道路畅通;

d消防和照明设施具备使用条件;

e被试机器上的平台,梯子,栏杆、安全防护罩均已安装完毕;

f影响试车的施工机械及材料全部撤出;

g土建和安装工程上的孔盖、地沟盖板等已铺设完毕;

h试车时,统一指挥,分工明确,严禁越岗操作。

8.2.2安全注意事项

a汽轮机启动前应充分暖管和疏水;

b试车过程中,严禁对有联销装置的备用油泵进行检修;

c机组严禁超速运行;

d机组的联动负荷试运行,严格按照压缩机的性能曲线进行;

e运行中机器的旋转部分,不准进行清洗,擦抹,不得用手指触摸轴封。

9质量要求

9.1执行的规、标准

9.1.1《乙烯装置离心压缩机组施工技术规程》SH/T3519~2002。

9.1.2《化工机器安装工程施工及验收规范》离心式压缩机HGT205~92。

9.1.3各单机使用说明书及合格证书。

9.1.4有关工艺图纸及有关资料。

9.1.5机组操作的性能曲线。

9.2试运行合格要求

9.2.1汽轮机单机试运行

a主机、附机均运行正常,无异常声响;

b油温、油压符合设计规定,轴承的过油温度为40±

5℃,回油温升不超过28℃,轴承最高温度不应超过技术文件的规定;

c在轴承体处测量轴承的振动,其双振副的振动值应符合技术文件的规定;

d轴位移数值应符合设计技术文件的规定;

e机体各热膨胀指示器的变化数值应均匀。

9.2.2机组负荷试运行

a主机和附机均不得有异常声响;

b冷却水系统的水温、压力符合技术文件的规定;

c油温、油压符合设计规定,轴承的进油温度为40±

d附件设备,工艺管道运行良好,无异常振动和泄漏;

e机体热膨胀均匀;

f轴振动、轴位移数值应符合技术文件的规定。

10效益分析

本工法工艺成熟、技术先进、工序合理,机组试运行都是一次成功,比同类型机组缩短试运行时间40天,得到了各制造厂和设计单位及业主的高度评价,为装置提前生产投料创造了有利条件。

机组自1991年11月投产至今,仅在1996年进行了一次大修,目前,机组一直安全、长周期、满负荷、平稳运行,为业主节约了大量检修费用,也为兰化公司创造了很好的经济效益。

11应用实例

11.1兰化石油化工厂2.5万吨/年丙烯腈装置空压机组,于1991年11月7日至11月20日进行机组单体、无负荷、联动负荷试运行,试运行都是一次成功。

经兰化工程公司、质监处、杭州汽轮机厂、沈阳鼓风机厂、沈阳电机厂、大连液力偶和器厂代表共同检查确认,工程质量达到了优良。

试运行质量之好,速度之快是各制造厂代表意想不到的,一致赞同本工法工艺先进、合理。

11.2兰化动力厂15万吨/年催化裂化装置气压机组,运用本工法于1994年11月10日~18日进行机组单体、无负荷、联动负荷试运行,试运行一次成功,为装置早日投产创造了良好条件。

机组自运行以来,一直安全、长周期、满负荷、平稳运行,得到业主的高度评价,为业主取得良好的经济效益,也为我公司取得很好社会效益。

11.3兰化30万吨/年大化肥装置合成氨四大机组:

空压机组、氮压机组、合成气压缩机组、冰机机组分别于1997年5月、6月、9月、10月运用本工法进行试运行,都是一次试运行成功,得到外国专家的好评。

从1997年至2002年11月5年多时间内,四大机组运行稳定。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 艺术

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1