空压机组试车工法Word文档下载推荐.docx
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正常/最大进汽压力:
4.14/4.35Mpa
进气温度:
348℃排汽压力:
0.41Mpa
开工蒸汽压力:
1.5Mpa开工蒸汽温度:
240℃
制造厂:
杭州汽轮机厂
b离心式压缩机
MCL524-2重量流量:
25350kg/h
入口温度:
30℃出口温度:
160℃
入口压力:
0.0808Mpa(绝压)出口压力:
0.3236Mpa(绝压)
轴功率:
1600KW转速:
临界转速:
1ST:
3813rpm;
2ND:
12363rpm
沈阳鼓风机厂
c变速器
GYD-350-1800/3.648
传递功率:
1800KW转速:
10557/2893
齿数:
Z1/Z2135/37制造厂:
d液力偶合器
GST50LH转速:
2982rpm
功率:
1600KW制造厂:
大连液力机械总厂
e电动机
YK1600-2/990转速:
2985rpm
1600KW电压:
6000V
额定电流:
43~184A制造厂:
沈阳电机厂
2特点
机组试运行采用科学的管理方法和试运行程序,合理分工,抓住主要试运行控制点,提高工作效率和试运行质量,减低试运行费用,确保机组试运行一次合格。
3适用范围
适用于石油化工装置离心式压缩机组、中小型发电机组安装和检修的试运行。
4工艺原理
4.1利用中压蒸汽管网来的1.5MPa开工蒸汽进行汽轮机单体试车。
4.2利用电动机分别拖动液力偶合器、变速器、离心式压缩机进行单体试车。
4.3联动试车时,采用电动机起动法操作液力偶合器调速手柄进行调速到额定转速,这时汽轮机利用1.5MPa开工蒸汽进行维持运行,离心式压缩机向丙烯腈反应器送风,当丙烯腈反应器产生4.1MPa的高压蒸汽时,机组由汽轮机拖动。
然后1.5MPa的开工蒸汽切换,通过液力偶合器将电动机脱离。
也可以电动机跟随旋转,但电动机的负荷电流应处于较小位置。
5工艺流程及操作要点
5.1试车程序
5.1.1汽轮机单机试运行
5.1.2电动机单体试运行
5.1.3电动机-液力偶合器-变速器试运行
5.1.4空压机无负荷试运行
5.1.5联动负荷试运行
5.2操作要点
5.2.1汽轮机试运行
a暖管
关闭主汽阀(速关阀),用主蒸汽截止阀的旁路阀通入0.2MPa~0.3MPa的蒸汽进行暖管20min~30min,温度升至150℃后,继续以5℃/min~10℃/min及0.2MPa/min~0.3MPa/min的速度进行升温升压,暖管同时进行疏水。
暖管时每30min定期进行盘车,将汽轮机转子旋转90°
。
温度升到250℃时暖管合格,待主蒸汽截止阀前后压力平衡1.5MPa后,打开主蒸汽截止阀;
b暖机
用启动装置开启主汽阀,建立二次油压,打开调节汽阀,进行汽轮机冲转。
将转速控制在500r/min,暖机30min,检查机器振动、轴位移、轴承温度、声响、热膨胀等。
升速至1000r/min,平稳运行10min,进行手动脱扣实验,合格后,将危急保安装置手柄复位;
c升速
按升速曲线进行升速,通过临界转速(3813r/min),开大主汽阀,快速通过,转速达7634r/min时,调速器开始动作。
此时将启动装置手轮慢慢旋到底并销紧。
平稳运行一段时间后,用调速器将转速升至最大连续转速10905r/min。
当汽轮机所带的负荷达到正常负荷的10~15%时,关闭机室疏水阀;
d做超速脱扣实验
利用超速实验装置继续升速,使汽轮机超速,在约12595r/min时危急保安装置动作,超速实验连续作三次,实际脱扣值应在12595r/min的±
1%范围内;
e在调速器的控制下,将汽轮机转速升至额定转速,运行平稳后,连续试运行1h以上,检查机器各轴承的温度、振动、轴位移和机体的热膨胀等,同时检查机组各辅助系统的运行状况;
f关闭主汽阀后停机,测试汽轮机试停机过程中的惰转时间。
转子停止转动后的3h内每隔3~4min盘车180°
,以后每隔20min盘车180°
,待汽缸温度下降到100℃时停止盘车;
g停机后油系统继续运行,待轴承出口油温降到40℃以下时,停止油系统运行;
h汽轮机经单机试运行后,打开前后轴承箱进行机械检查,检查推力及径向轴承的磨损情况,在轴承衬面不应有裂纹、擦伤、划痕等机械损伤。
5.2.2联动负荷试运行
a启动油系统调整润滑油、调速油的油压,启动液力偶合器油泵;
b将压缩机进口阀开5~10°
,排气阀关闭,防喘振旁路阀全开,放空阀全开。
将开工蒸汽引入汽轮机进机进行暖管,暖机;
c启动电动机运行20min,操作液力偶合器的调速装置使勺管由0%位(此时汽轮机转速为500r/min)逐渐上调,每10min调节行程10%,迅速调节通过压缩机的临界转速(3813rpm)。
此时机组由电动机拖动运行,机组转速由电动机控制;
d机组达到额定转速运行平稳后,逐渐打开进气蝶阀,逐渐关闭放空阀,打开并调节排气阀向反应器供气,压缩机加负荷约24h后,反应器产出4.14MPa、348℃中压蒸汽;
e这时中压蒸汽与开工蒸汽切换,汽轮机逐渐加载,电动机逐渐减载,机组由电动机拖动转换为汽轮机拖动,液力偶合器勺管由100%位置降至0%位置。
液力偶合器和电动机处于空载运行。
汽轮机转速达调速器动作转速后由主控对机组升速;
f在机组升速、升压及加负荷运行过程中,检查转子振动、轴位移、轴承温度、热膨胀等。
在升速、升压操作时应避开防喘振点;
g汽轮机运行2h后,电动机停机,液力偶合器输出轴随机运转,液力偶合器油泵仍处于工作状态;
h机组在额定负荷下,连续运行48h后,逐渐打开放空阀,同时关闭进气蝶阀,按汽轮机正带停机要求停机。
停机时测定机组的惰转时间及停车后盘车,油系统停运按5.3.1.6、5.3.1.7条要求进行操作.液力偶合器油温小于35℃时,停运油泵;
i负荷试运行合格后,对轴承进行适当的抽查,检查其磨损情况。
6材料(见表1)
表1主要施工用料一览表
序号
名称
规格
单位
数量
1
白棉布
m
2
煤油
Kg
5
3
海棉
δ=30mm
4
酒精
白面粉
6
毛刷
1",2"
把
各1
7
塑料布
2000×
2000mm
8
密封胶
704
支
9
油石
双面
块
10
不锈钢皮
δ=0.05mm
0.1
δ=0.10mm
0.2
δ=0.20mm
7机具设备(见表2)
表2主要施工机具一览表
单位
数量
百分表
0.01(大号)
对中找正工具
套
外径千分尺
0~25mm
个
磁力表架
力矩扳手
80~300N·
件
280~760N·
塞尺
8"
梅花扳手
8件
套筒扳手
28件
紫铜棒
φ30L=300mm
根
转速表
HT-40030r/50,000r/min
11
测振仪
R10V1BRO,Vμ-63
8劳动组织及安全
8.1劳动组织
8.1.1试车组织运行
8.1.2劳动力安排(见表3)
表3劳动力安排一览表
工种
人数
备注
钳工
负责试车
管工
铆工
起重
起重作业
电焊
焊接
6
气焊
7
技术员
技术管理
安全员
9
质检员
材料员
工段长
施工组织
8.2安全
8.2.1安全措施
a对参与试车人员进行试车方案及安全技术交底;
b试车区域设置警戒线,无关人员不得入内;
c试车现场场地清洁,道路畅通;
d消防和照明设施具备使用条件;
e被试机器上的平台,梯子,栏杆、安全防护罩均已安装完毕;
f影响试车的施工机械及材料全部撤出;
g土建和安装工程上的孔盖、地沟盖板等已铺设完毕;
h试车时,统一指挥,分工明确,严禁越岗操作。
8.2.2安全注意事项
a汽轮机启动前应充分暖管和疏水;
b试车过程中,严禁对有联销装置的备用油泵进行检修;
c机组严禁超速运行;
d机组的联动负荷试运行,严格按照压缩机的性能曲线进行;
e运行中机器的旋转部分,不准进行清洗,擦抹,不得用手指触摸轴封。
9质量要求
9.1执行的规、标准
9.1.1《乙烯装置离心压缩机组施工技术规程》SH/T3519~2002。
9.1.2《化工机器安装工程施工及验收规范》离心式压缩机HGT205~92。
9.1.3各单机使用说明书及合格证书。
9.1.4有关工艺图纸及有关资料。
9.1.5机组操作的性能曲线。
9.2试运行合格要求
9.2.1汽轮机单机试运行
a主机、附机均运行正常,无异常声响;
b油温、油压符合设计规定,轴承的过油温度为40±
5℃,回油温升不超过28℃,轴承最高温度不应超过技术文件的规定;
c在轴承体处测量轴承的振动,其双振副的振动值应符合技术文件的规定;
d轴位移数值应符合设计技术文件的规定;
e机体各热膨胀指示器的变化数值应均匀。
9.2.2机组负荷试运行
a主机和附机均不得有异常声响;
b冷却水系统的水温、压力符合技术文件的规定;
c油温、油压符合设计规定,轴承的进油温度为40±
d附件设备,工艺管道运行良好,无异常振动和泄漏;
e机体热膨胀均匀;
f轴振动、轴位移数值应符合技术文件的规定。
10效益分析
本工法工艺成熟、技术先进、工序合理,机组试运行都是一次成功,比同类型机组缩短试运行时间40天,得到了各制造厂和设计单位及业主的高度评价,为装置提前生产投料创造了有利条件。
机组自1991年11月投产至今,仅在1996年进行了一次大修,目前,机组一直安全、长周期、满负荷、平稳运行,为业主节约了大量检修费用,也为兰化公司创造了很好的经济效益。
11应用实例
11.1兰化石油化工厂2.5万吨/年丙烯腈装置空压机组,于1991年11月7日至11月20日进行机组单体、无负荷、联动负荷试运行,试运行都是一次成功。
经兰化工程公司、质监处、杭州汽轮机厂、沈阳鼓风机厂、沈阳电机厂、大连液力偶和器厂代表共同检查确认,工程质量达到了优良。
试运行质量之好,速度之快是各制造厂代表意想不到的,一致赞同本工法工艺先进、合理。
11.2兰化动力厂15万吨/年催化裂化装置气压机组,运用本工法于1994年11月10日~18日进行机组单体、无负荷、联动负荷试运行,试运行一次成功,为装置早日投产创造了良好条件。
机组自运行以来,一直安全、长周期、满负荷、平稳运行,得到业主的高度评价,为业主取得良好的经济效益,也为我公司取得很好社会效益。
11.3兰化30万吨/年大化肥装置合成氨四大机组:
空压机组、氮压机组、合成气压缩机组、冰机机组分别于1997年5月、6月、9月、10月运用本工法进行试运行,都是一次试运行成功,得到外国专家的好评。
从1997年至2002年11月5年多时间内,四大机组运行稳定。