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10、简述活性污泥产生丝状菌膨胀的因素

见参考书P85

11、简述二沉池污泥上浮的控制措施有那些。

见参考书P91

12、某污水厂入流SS为200mg/L,曝气池混合液污泥浓度MLSS为1500mg/L,,回流污泥浓度RSS为3500mg/L,运行人员将回流比调至50%,试分析回流比调节是否正确,应如何调节?

R=1500/(3500-1500)=75%应调至75%,如不增加排泥,污泥将流失。

13、某污水处理厂为生物反硝化脱氮处理工艺,日处理污水10000m3/d入流污水BOD5=200mg/L,TKN=35mg/L,ALK=150mg/L当SRT大于20d时,出水BOD<

20mg/LNH4+-N<

2mg/L,TN<

7mg/L计算系统碱度情况,并给出解决方案。

见参考书P109

14、某水厂巴氏计量槽喉宽1250mm,日平均水深0.84米,入流污水SS为300mg/L,该厂设有四条初沉池,每条池配有一台流量为60m3/h的排泥泵,每2小时排泥一次,试计算当SS去除率为60%,要求排泥浓度为3%时,每次的排泥时间.

约25min,参见参考书P42

15、某污水处理厂将有机负荷F/M一般控制在0.3kgBOD5/kgMLVSS.d,

某日测得入流污水量

Q=100000m3/d,BOD5=120mg/L,MLSS=2000mg/L,

MLVSS=1200mg/L,RSS=3000mg/L,

曝气池有效容积V=50000m3,试计算剩余污泥排放量

见参考书P109剩余污泥排放量6667m3

16、在某厂的生物反硝化工艺中,测定分解BOD5的耗氧系数为1.2,曝气系统的曝气效率为10%,污水流量200000m3/d,当进水BOD5为150mg/L,TKN为30mg/L,出水BOD5为20mg/L,氨氮为2mg/L,硝酸盐为5mg/L时,需投入鼓风机台数(单台鼓风机供气能力为600m3/min,不计管网漏气损失)。

见参考书P107需投入鼓风机台数2台

17、.某污水厂每天产生含水率98%污泥2500m3,系统有6座直径14m有效水深4米的圆形重力浓缩池。

固体表面负荷宜在70kg/(m2.d)。

求浓缩池水力停留时间,需投运的浓缩池数量.

见参考书P194水力停留时间:

27h;

需投运的浓缩池数量:

5座

18.某水处理厂每天产生含固量为4%的混合污泥2000m3,干污泥中的有机物为70%,该厂有14座消化池,采用中温消化,每池的最小容积为4000m3.试验发现该厂消化系统的FA为1.2kg/m3.d。

最短允许消化时间为20天,要获得35%以上的有机分解率,试计算该厂消化池的投泥量和消化时间,投入运行消化池数量

消化池的投泥量171m3和消化时间23d,投入运行消化池数量12;

参见参考书P212

19.某厂采用带式压滤机脱水,使用阳离子聚丙烯酰进行污泥调质,实验确定干污泥投药量为3.5kg/t,待脱水污泥的含固量为4%时,试计算每天污泥量为3000m3/d时,所需投入的总药量.

需投入的总药量420kg;

参见参考书P245

20、某厂消化污泥的含固量为4%,经脱水后,实测泥饼的含固量为23%,脱水滤液的含固量为0.6%,试计算该脱水系统的固体回收率.

固体回收率87.3%;

参见参考书P246

21、某厂沼气脱硫塔(干式)容积:

直径:

3米,塔高:

12米,进行氮气置换,共进行四次。

(1)第一次置换前塔内压力为常压,第二次至第四次置换前塔内压力(表压)0.02Mpa,充氮后压力(表压)0.15Mpa。

(2)置换前后塔内气体温度变化可忽略,以常温25摄氏度计。

计算氮气总用量(计算所用气体体积是在25摄氏度,绝对压力1个工程大气压(约0.1Mpa)条件下的数值)。

根据理想气体状态方程PV=NRT

第一次置换前塔内气体体积V1=169.6m3

第二次至第四次置换前塔内气体体积

V2=169.6*(0.1+0.02)/0.1=203.5m3

每次充入氮气后系统内气体体积

V3=169.6*(0.1+0.15)/0.1=424m3

第一次置换用气量V3-V1=254.4m3

第二次至第四次置换每次用气量V3-V2=220.5m3

四次置换用气总量V=254.4+220.5*3=915.9m3

22、带式脱水机的冲洗水中的含固量可忽略不计,泥泵流量为25m3/h,冲洗水泵流量为16m3/h,假设原泥的含固量为4%,泥饼的含固量为25%,冲洗混合液的含固量为0.1%.计算该脱水机的固体回收率。

固体回收率96.3%

23、请写出沼气干式脱硫的反应原理(脱硫剂的主要成分为三氧化二铁),并列出计算脱硫剂的理论使用天数的公式。

脱硫剂的反应原理如下:

Fe203.H20+3H2S=Fe2S3.H20+3H20。

(放热)

脱硫剂的质量*硫容/((脱硫前硫化氢百分含量-脱硫后硫化氢的百分含量)*处理气量/22.4*硫化氢分子量).

24、在A/O工艺中,请从曝气池污泥负荷、泥龄、回流比、曝气量等方面叙述在水量波动的情况下,如何通过调整工艺,使系统处于稳定运行状态。

A:

叙述略

25、试计算直径为20米,高25米的圆柱型消化池,最佳搅拌强度为1.5m3/(m2.h)时,所需沼气搅拌气量。

所需沼气搅拌气量3297m3/h参见参考书P223

26、简述在倒置A2/O工艺中,曝气池各段的溶解氧和ORP控制范围。

保证厌氧段有良好的厌氧环境,厌氧段ORP在-150mV以下比较理想。

当其它条件适宜时,要求缺氧段、厌氧段ORP分别在-50mV、-100mV以下,DO分别低于1.0mg/l、0.5mg/l;

好氧段ORP在30mV以上;

好氧段DO高于1mg/l。

27、从理论上看,污泥厌氧消化有两个最适温度区:

中温30-37℃和高温45-55℃。

28、简述浓缩脱水机的主要评价指标和控制范围。

有两个主要指标衡量浓缩效果的好坏:

一是泥饼含水率Cu,另一个是固体回收率η。

一般来说,正常运行的污泥浓缩系统,泥饼含固量应在94%-96%之间,固体回收率在90%以上。

除以上两个评价指标,浓缩机的浓缩能力也是一个衡量浓缩效果的指标。

如果考虑到处理成本的话,投配率也是重要评价指标之一。

29、试从进水水质、曝气池供氧量、回流量、二沉池运行等方面分析污泥上浮的原因

A:

1.进水水质方面

过量表面活性物质和类脂化合物,过低或过高的pH值冲击,碱度过高,水温过热,酚及其衍生物、醇、醛、某些有机酸、硫化物、重金属及卤化物等致毒性底物的流入等。

2.工艺运行方面

(1)供氧量

a:

DO过高

微生物处于饥饿状态而引起自身氧化进入衰老期,促使池中DO上升;

或者由于污泥活性差,供养过高。

总之,DO上升,短期内污泥活性可能很好,因为新陈代谢快,有机物分解也快,但时间一久,污泥被打得又轻又碎(但无气泡),象雾花片似的漂满沉淀池表面,随水流走。

b:

缺氧

污泥缺氧呈灰色,若缺氧过久则呈黑色,并常带有小气泡。

(2)反硝化引起的污泥上浮

当废水中有机氮化合物含量高或氨氮高时,在适宜条件下可被硝酸菌和亚硝酸菌氧化为NO3-,如二沉池厌氧,NO3-就会还原为N2,N2被活性污泥絮凝体所吸附,使得活性污泥比重<

1而上浮。

或由于曝气时间过长,污泥在曝气池内氧化进入硝化阶段,一般来讲,出水水质较碳化阶段为好,但是在供氧不足时,则会产生反硝化现象。

这种污泥带有小气泡,反硝化刚开始,污泥颜色不变,时间久了,污泥变灰,在二沉池表面污泥随水凝聚成块出流。

(3)回流量太大引起的污泥上浮

回流量突增,则气水分离不彻底,曝气池中的气泡带到二沉池上浮,这种污泥呈颗粒状,颜色不变,上翻的方向是从导流区壁直向沉淀区壁成湍流翻动。

(4)池底积泥引起的污泥上浮

污泥腐化产生CH4、H2S后上浮,首先是一个个小气泡逸出水面,紧接着有黑色污泥团上浮。

(5)活性污泥丝状菌过量生长引起的污泥上浮

30、某厂沼气脱硫采用湿式脱硫,使用浓度为30%的NaOH碱液,如系统每天产生沼气15000m3沼气中H2S含量0.4%,去除率为80%,沼气中CO2含量为25%,去除率为50%,按理论计算每日所需30%NaOH量;

但实际运行期间碱液消耗量极少,从化验数据来看H2S去除率不高,远没有达到设计要求,且运行一段后发现有结晶现象,试分析结晶物组成并分析原因。

理论计算:

去除沼气中H2S按摩尔方程式计算每日所需30%NaOH最少约为285kg;

去除沼气中CO2每日所需30%NaOH最少约为6.7吨,合计每日所需30%NaOH最少约为7吨。

结晶物应主要为NaHCO3,其次为Na2CO3,还有部分Na2S及其它杂质。

因碱液运行一段后溶液过饱和,即有NaHCO3和Na2CO3析出。

31、试写出浓缩溢流干物质的计算公式,并描述污泥浓缩、消化、脱水各过程中干物质的变化情况。

浓缩溢流干物质=初沉排泥量×

(1-初沉排泥含水率)-浓缩排泥量×

(1-浓缩排泥含水率)

描述略

32、简要分析在倒置A2/O生物除磷脱氮系统中,污水硝酸盐情况对系统除磷效果的影响。

当系统硝化反应充分时,回流污泥会带回大量的硝酸盐进入曝气池,如缺氧段反硝化不充分,硝酸盐就会进入厌氧段。

厌氧段的硝态氮会妨碍发酵作用的进行,因为微生物利用硝态氮作为最终电子受体进行厌氧呼吸能获得更多的能量,也就不会有低分子脂肪酸的产生。

即使进水中存在这样的低分子脂肪酸,硝态氮作为异养微生物的最终电子受体,也会导致乙酸盐等低分子有机物的消耗。

结果聚磷菌几乎得不到所需要的乙酸类低分子脂肪酸,严重影响了聚磷菌的释磷效率。

33、某污水处理厂共设两座曝气沉砂池,每座池长为21米,宽为6米,有效水深为4.25米,当停止曝气时,池中过流断面上旋转流速控制在0.3—0.4m/s,水平流速最大流量为0.092m/s,最小流量为0.054m/s,计算在最大流量Q=500000/d时,污水在曝气沉砂池中的停留时间。

并说明曝气沉砂池的曝气量对去除效果的影响。

污水在池中的停留时间为6分钟。

曝气沉砂池的曝气量既不能过大也不能过小,这是因为气量过大会使池中的无机砂粒过多的处于悬浮状态,从而不能很好地沉淀,大量涌向初沉池,随着初沉污泥而流向泥区,造成管道积砂现象严重;

反之,气量过小会导致砂粒沉积于曝气沉砂池池底,从而造成吸砂泵的堵塞,妨碍工艺的正常运行。

34、请简单叙述测定污泥中含砂量和含砂比的过程及计算方法,并分析水区除砂效率对污水、污泥处理系统的影响。

取泥样,选用筛分筛对所取定量泥样进行筛分,筛子分粗、中、细三级,所筛出的砂砾也相应分为粗砂(>

0.9mm)、中砂(0.45mm~0.9mm)和细砂(0.225mm~0.45mm)经过筛分后,将不同孔径筛子上的砂砾清洗出来,收集清洗液(砂水混合液),然后用经过烘干且称重后的滤纸进行过滤,过滤完毕,将砂砾连同滤纸一起放入烘箱,在温度105℃的条件下烘烤3小时左右,烘干后的砂子、滤纸放入干燥器中冷却,达室温后,用天平称量,所得数值减去滤纸的干重后即为砂砾重量,经过计算即可得单位体积污泥的含砂量。

含砂量(g/l)=

总重(g)-滤纸空重(g)

样品体积(l)

*100%

含砂百分比(%)=

所测粒径砂重(g)

砂样总重(g)

简述:

假如水区曝气沉砂池除砂效果不理想,导致大部分砂砾沉积在初沉池配水渠道和通过初沉排泥进入浓缩池内,随着工艺顺序,粗砂砾不断减少,细砂将逐渐增多。

将影响污泥的消化和磨损设备。

35、已知条件为:

一级消化池进泥量:

360m3;

浓缩生泥温度:

20℃;

消化池温度:

35℃;

加热时进泥水热交换器的热水温度:

65℃;

出泥水热交换器的冷水温度:

59℃;

热水流量60m3/h;

在运行时泥水热交换器的效率按90%计算。

以消化池进泥量为3600m3,泥水热交换器工作16小时,采用中温消化工艺为例,计算消化池的热平衡即泥水热交换器的换热量能否满足消化池的需热量。

消化池进泥所需要的热量为

Q泥=360×

(35-20)×

4180=22572000J

理想状态下泥水热交换器提供的热量为

Q水=60×

16×

(65-59)×

4180=24076800J

在运行时泥水热交换器的效率按90%计算

q=Q水×

90%=21669120J

通过计算可以发现,q<

Q泥,即泥水热交换器的换热量小于消化池的需热量,也就是说进泥量为360m3,加热时间为16h时,是不能保证中温消化所需的热量要求的。

36、在传统的加药混凝、沉淀、砂滤处理二沉出水工艺(混凝沉淀采用斜板沉淀池)中,影响工艺运行效果的主要因素有那些,如何控制。

1)城市二级污水处理厂中水处理工艺宜选用聚铝为最佳混凝剂

2)SS值与投配率存在线性关系,选择最佳投配率

3)通过实验寻找斜板沉淀池的排泥周期

4)通过实验寻找滤池的反冲洗时间

37、某厂A/O工艺,缺氧区设计水力停留时间1h,回流比100%左右。

缺氧区溶解氧在0.7mg/L以下。

进水COD目前200至300mg/l,COD/TN:

6.5至8.5,MLSS:

3.5g/l左右。

若降低回流,会否降低脱氮效率?

对运行还有何建议?

可降低回流量,同时尽量控制缺氧区溶解氧在0.5mg/L以下

38、活性污泥法,进水COD150mg/L,出口COD30mg/L

1、测得SV30为80%

2、二沉池表面飘了一层土黄色的污泥

3、镜检(放大500倍)发现有小口钟虫,但数量不多;

未发现轮虫,线虫等。

4、在菌胶团上有丝状物(见图)

请问:

丝状物是否为丝状菌?

是否污泥膨胀?

如何解决?

图片上看,是丝状菌膨胀。

减少曝气,降低MLSS值。

39在正常运行过程中,如果厂内突然发生停电事故时应采取哪些措施?

答:

应立即关闭总进水闸门,及时向主管领导汇报情况,并查找停电原因,若为厂内原因立即组织人员抢修,若不是厂内原因应立即联系供电局,进行抢修。

40、当突然降雨,水量增大时,对于格栅间应注意哪些问题?

在加开进水泵保持液位的同时,栅渣量也随之增加,要及时清理栅渣,并密切注意格栅前后的液位差。

41、曝气池MLSS或MLVSS越高处理效果越好吗?

不是。

曝气池或混合液必须维持相对固定的污泥浓度才能维持处理效果和处理系统的稳定运行。

当MLSS过高时,对充氧系统能力的要求会增大,增加电耗,运行不经济,同时会导致污泥过度老化,影响处理效果。

42、曝气池活性污泥颜色由茶褐色变为灰黑色的原因是什么?

根本原因是曝气池混合液溶解氧含量不足,主要原因是进水负荷增高,曝气不足,水温或pH突变,回流污泥腐败变性等。

43、判断污泥浓缩效果的指标有哪些?

浓缩比(排泥浓度/进泥浓度),固体回收率(排泥中总固体含量/进泥中总固体含量)和分离率(上清夜流量/进泥量)。

44、在调整回流比后发现曝气池混合液污泥浓度为2000mg/L,回流污泥浓度为2500mg/L,请问,这次回流比调整是否正确,若不正确,应如何调整?

不正确,应将现有回流比调小。

45、在酒仙桥厂的日常运行当中,是通过调整什么来调节氧化沟内的溶解氧值的?

通过调整转刷的开启时间和转刷的运行状态来调节的。

46、在冬季运行中,要保证硝化效果,应如何控制工艺运行?

在冬季到来之前,要保证混合液中有足够数量的硝化菌,在冬季运行中,要增大SRT,提高污泥浓度,降低污泥有机负荷,保证混合液中的溶解氧。

47、清河厂和酒仙桥厂在污泥处理过程中和高碑店有什么区别?

清河厂和酒仙桥厂处理的是剩余污泥,由于剩余污泥在清河厂和酒仙桥厂已得到充分的好氧稳定,因此不再进行厌氧消化处理,而高碑店厂处理的是初沉污泥,需要进行厌氧消化处理,以达到稳定。

48、曝气池活性污泥不增长甚至减少的原因有哪些?

二沉池出水悬浮物含量大,污泥流失过多;

进水有机负荷偏低;

曝气充氧量过大;

营养物质含量不平衡;

剩余污泥排放量过大。

49、在运行中,发现某一二沉池泥位较高,应如何处理?

应减少该池的进水量,检查该池的吸泥系统是否发生故障,调大该池的回流量,并可适当开启泄空阀。

50、在曝气沉砂池运行中,发现砂水分离器出砂量锐减,需要检查哪些方面?

检查气水比是否合适;

检查吸砂系统是否堵塞;

检查砂水分离器运转状况;

检查来水水质及水量。

51、在脱氮工艺中,若沉淀池出水氨氮含量较低,但总氮含量超标,那么可能有哪些原因?

内回流比太小;

缺氧段溶解氧太高;

BOD5/TKN太小。

52、在曝气池的运行中,发现曝气池表面附着有细微的暗褐色泡沫,请问运行工程师应从哪些方面检查运行情况?

检查系统的污泥负荷是否太低;

泥龄是否太长;

污泥浓度是否过高;

还要检查曝气池中供氧是否过剩。

53、目前,酒仙桥中心厂下属三个分厂采用哪种形式的脱水机,对于这种脱水机,当泥饼含固量下降时,请分析会有那些原因?

带式压滤机

调质效果不好;

带速太大;

滤带张力太小;

滤带堵塞

54、试分析带式脱水机滤带时常跑偏的原因及控制对策。

(1).进泥不均匀,在滤带上摊布不均匀,应调整进泥口或更换平泥装置;

(2).辊压筒局部损坏或过渡磨损,应予以检查更换;

(3).辊压筒之间相对位置不平衡,应检查调整;

(4).纠偏装置不灵敏,应检查修复。

55.什么是密度流?

在实际工作中怎样防止出现密度流?

56.初沉池排泥有几种方式?

静压排泥出现不畅或堵塞时采用什么方法解决?

57.在实际操作中,初沉池的巡视工作主要有哪些?

(行车式、链条式刮泥机)

58.在无法看到进口和出口的情况下,如何判断管道是通畅的?

59.对曝气池巡视时要注意的几点是什么?

60.在没有化验手段测试的情况下,如何了解曝气沉砂池的状态?

61.在曝气池中增加填料的目的?

62.影响内回流比r和外回流比R的因素有哪些?

如何调整?

63.Do的测量受哪些因素影响其准确性?

如何防止?

与ORP的关系?

64.分析出水指标TP〉2mg/L、NH4+-N〈3mg/L、NO-3—N〉5mg/L、BOD5〈20mg/L的原因和对策。

65.分析出水指标TP〈2mg/L、NH4+-N〉3mg/L、NO-3—N〉5mg/L、BOD5〈20mg/L的原因和对策。

66.请描述运行状态较好时,曝气池中活性污泥及生物种群的状态?

67.如何判断曝气池中曝气系统应进行更换?

68.如何确定缺氧、厌氧区的搅拌机的工作状态?

69.由手动阀组成的静压排泥方案如何确定?

70.有轨式刮、吸泥机易出现的故障有哪些?

71.简述虹吸式吸泥机的工作原理,及巡检应注意的事项?

72.离心式脱水机的工作原理?

P252

73.自动落加药系统应注意的几个关键问题?

74.什么是级差?

如何确定合适的级差数?

75.除臭工艺的分类及特点?

76.如何确定合适的絮凝剂型号?

77.石灰法再生水工艺的几个关键问题?

78.简述机械加速沉淀的工作原理?

79.PH值和碱度对混凝剂的影响?

80.什么是GT值?

在实际生产中应如何控制?

81.对再生水消毒的几种方式及各自特点?

82.二氧化氯消毒的原理及应注意的几个问题?

83.加氯机工作时应注意的问题?

84.你作为使用者,对再生水的哪些方面最关注?

二、填空、选择题

1、一般氧化沟采用表曝机进行曝气,溶解氧在氧化沟内的分布很不均匀,离表曝机越近,溶解氧值越高,离水面越深,溶解氧值越低。

18、在一般污水处理厂,二沉池使用吸泥机这种设备,而清河污水处理厂使用的是链条式刮泥机。

2、在污水处理厂正常运行中,若水量从正常值逐渐减少到一定量,并将维持数月时间时,那么下面哪些调整是错误的?

(D)

降低污泥浓度C:

适当减少处理构筑物的运行组数

B:

降低曝气池中的DO值D:

提高污泥回流量

3、清河污水处理厂在污泥处理过程中采用的带式压滤机和和一般的带式压滤机不一样,它采用的是带预浓缩功能的带式压滤机。

4、在酒仙桥污水处理厂,每组氧化沟内安装了三种在线仪表,这三种在线仪表分别是DO仪、ORP仪、污泥浓度计。

5、清河厂和酒仙桥厂在供气方式有所不同,清河厂通过微孔扩散器来冲氧的,酒仙桥厂是通过表曝的形式来冲氧的。

6、在雨季,若要泄空沉淀池,必须事先查看地下水位,看是否在安全范围内,以避免发生漂池现象。

7、若在二沉池发生上浮的污泥是黄色的活性污泥,且挟带有无色气泡,则可判断这时的污泥上浮是由于发生了反硝化反应。

8、当微生物镜检发现有大量轮虫出现,则下列情况不可能的是(B)。

活性污泥正处于培养期B:

活性污泥已经老化

C:

这时污水的处理效果最好D:

此时污泥已无活性

9、格栅除污机的控制方式一般有三种:

手动现场开停、时间程序控制方式和栅前后液位差控制。

10、氧化沟应定期安排泄空,对底部的沉砂进行清除,下面哪种情况不是造成底部积砂的原因?

(C)

无初沉池B:

采用表曝形式C:

氧化沟的池形

28、带式脱水机滤带的行走速度控制着污泥在每一工作区的脱水时间,对出泥泥饼的含固量、泥饼厚度及泥饼剥离的难易程度都有影响。

带速越低,泥饼含固量越高,泥饼越厚,越易从滤带上剥离;

反之,带速越高,泥饼含固量越低,泥饼越薄,越不易剥离。

11、保持集水池高水位运行可以在保证抽升量的前提下降低能耗。

12、处理同样的水量,达到同样的处理效果,夏季投运的初沉池数比冬季少。

 

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