QC小组成果桥梁综合接地系统Word下载.docx

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工程师

大学

组长

100

2

付德平

30

副组长

3

王雷

组员

96

4

范明鑫

36

高级测工

大专

95

5

李绍峰

27

6

徐建州

98

7

高金龙

8

曹海龙

24

助理技术员

90

9

刘国钢

43

高级电焊工

中专

10

王才光

高级技师

高中

                    

   

经过小组认真分析,确认选题理由如下:

1、公司的质量方针和发展需要;

2、设计标准高,业主要求严格;

3、在客运专线施工中综合接地非常重要;

4、设计综合接地系统,意义重大;

5、我工地桥梁较多且结构钢筋复杂,综合接地施工难度大。

所以,为了打造精品工程,展现企业实力,提升集团公司逐鹿广州建筑市场的竞争力,针对综合接地系统存在的重要性,和工地施工困难的事实,以实现一次检验合格率达100%为目标,我们第四QC小组本着认真分析,综合比选,优化施工工艺,改进施工方法的原则就如何“提高桥梁综合接地施工质量”这一课题展开活动。

选题理由详见图1,选题理由形象图。

图1选题理由形象图

小组活动前综合接地施工工艺详见图2,综合接地施工工艺流程图。

我小组于2008年3月1日~5日对三分部已施工综合接地的桥梁进行抽样检测,共抽检6处,其中接地端子丢失1处,损坏1处,电阻不合格1处,不合格率高达50%,检查结果详见表2,影响桥梁综合接地精度问题抽样统计表。

图2综合接地施工工艺流程图

影响综合接地精度问题抽样统计表表2

项目

检查

标准

点数

缺陷

不合格点频率(%)

累计

频率

接地钢筋焊连

不达标。

单面焊长度≥200mm;

双面焊长度≥100mm。

20

11

60%

接地端子

安装不达标。

不得漏埋、错埋,且端子头伸出混凝土面2mm。

28%

88%

钢筋连接

错误。

必须形成完整线路

6%

94%

钢筋选材错误

所有用于接地钢筋的直径均要≥160mm。

100%

合计

-------

80

18

检查合格率:

(80-18)/80=77.5%,设计要求达到100%。

通过上述分析,得出影响综合接地施工质量的两个主要因素:

⑴、接地钢筋焊接不合格;

⑵、接地端子埋设不合格。

详见图3,影响综合接地施工质量排列图。

                  

制定目标

1、实现钢筋焊接无错焊、漏焊及焊缝不合格的目标;

2、实现接地端子埋设达不到设计要求的目标;

3、实现检验合格率达到100%的目标。

可行性分析

1、小组成员均受过高等教育,人员文化素质高,理论知识扎实,技术过硬,并且具有丰富的施工和QC活动经验,有较高的技术、管理水平以及很强的团队精神。

2、综合分析各种影响因素,可以总结为两类。

第一是人为因素,如错焊、漏焊及焊缝不合格,错用材料等;

第二是工艺因素,如接地端子丢失,埋设露头不达标等。

这些问题通过小组研究,制定可行性方案并实施,最后跟踪总结是可以实现的。

针对以上情况,我们QC小组召开专题会议,从人员、机械、材料、施工方案、环境等五要素进行因果分析,结果详见图4,因果分析图:

要因确认:

我QC小组对导致接地电阻不合格的五要素进行汇总后,结合表2(影响桥梁综合接地问题抽样统计表)的统计结果,综合考虑,对主要原因确认如下,详见表3,要因确认表。

要因确认表表3

末端原因

确认内容

验证

方法

验证人

验证时间

是否

主因

工人作业不认真、不精细。

调查中发现,操作工人对综合接地工作的重要性和接地端子的使用功能认识不够,作业粗糙。

现场

询问

李震国王雷

2008.3.5~

2008.3.10

无设备影响。

焊接使用的电焊机为上海通用厂生产的ZXE1-400两用弧焊机,均为最新购置,不存在设备影响。

现场调查分析

李震国高金龙

材料影响小。

工地所用钢材均为正规厂家生产,并经抽样检测,电阻阻值在设计范围内。

调查

施工方法不合理。

1、接地端子安装方法不合理;

2、检测手段不合理。

现场调查研究分析

温度影响不大。

温度变化对材料及施工影响小。

调查研究分析

确认要因后,小组下一步工作将是制定相应对策。

为确保对策更有针对性,全体成员通过深入现场,多方询问,多次召开专题会研究,共同分析,各抒己见,最后对要因做了进一步分解。

见表4,要因分析表。

要因分析表表4

要因

发现

提出人

提出时间

钢筋焊接长度没有达到设计要求,且焊缝不饱满,存在漏焊,假焊现象。

2008.3.10~

2008.3.16

钢筋存在错接现象,接地钢筋没有形成线路。

接地端子安装采用先安接地端子再安装模板,模板效正时不可避免的扰动接地端子,造成移位。

没有对墩顶的接地端子标高放样测量。

在砼浇筑完毕后才进行电阻检测,一旦出现不合格,无法补救。

没有对接地端子口进行有效保护,导致孔口被水泥浆堵塞。

通过进一步分析,全面总结得失,现场细致研究,我QC小组制定出一套解决问题的对策,详见表5,对策计划表。

对策计划表表5

对策

目标

措施

负责人

实施时间

工人作业不熟练、不认真、不精细。

提高工人质量意识。

确保工人有责任心,安装仔细。

现场培训,教育。

2008.4.1

施工方法

不合理。

改变接地端子和模板的施工顺序。

使接地端子在稳定的持力体上。

接地端子安装采用先安装模板再固定接地端子的作业顺序。

2008.3.25

安装墩顶接地端子前要进行标高控制

使接地端子满足露出砼面2mm的设计标准。

墩顶接地端子必须在精确放样后方可焊接固定。

砼浇筑前对接地端子孔口采取保护

保证砼施工完毕后,接地端子孔口干净,无泥浆。

接地端子孔口采用特殊材料包裹。

刘国刚

改变检测顺序。

砼施工完毕,综合接地检测合格

在没有浇筑砼前对综合接地进行检测,发现问题及时处理。

2008.3.30

        

针对工人质量意识薄弱,对综合接地工作的重要性认识不够,对综合接地技术标准以及要求不清楚等诸多问题,我们成立了专门的培训小组,定期对操作工人进行现场培训,其内容包括:

综合接地的基础知识、施工工艺、控制要点、技术标准、质量要求、工程重要性等。

执行人:

付德平、王雷

实施时间:

2008年3月16日至2008年4月1日。

实施效果检查:

操作人员能够认真负责地按照设计要求施工,钢筋焊接焊缝饱满,焊缝长度符合设计要求,但仍有少量错接现象发生,且“L”形连接筋焊接长度普遍不达设计要求。

之前水平接地端子的施工顺序为:

先固定接地端子,后定位模板,这样做的缺点在于定位模板时,模板的调整常常会扰动已固定好的接地端子并使其跑位,导致脱模后接地端子丢失。

对此,我们调整施工工艺,先定位模板,后固定接地端子。

李震国、王雷、王才光。

2008年3月16日至2008年3月25日。

脱模后,水平接地端子均位置良好,无丢失情况。

照片1,接地端子孔口保护照片2,接地端子标高控制

设计规定:

在每个墩顶的垫石附近设置两个竖向接地端子,且保证其露出砼面2mm。

为了实现这一目标,决定在接地端子固定前必须对其标高进行测量,并有专人检测验收后方可浇筑砼。

详见照片2,接地端子标高控制。

李震国、范明鑫。

混凝土脱模后,接地端子安装符合设计要求。

接地端子出厂时端口就有一个橡胶套,主要起保护接口的作用,但是这个橡胶套极易脱落,在浇筑砼时若有浆液进入端口将会影响接地质量,对此,安装接地端子前必须先用土工布包裹端口,待砼施工完毕后方可拆除土工布。

详见照片1,接地端子孔口保护。

李震国、刘国刚。

混凝土脱模后,接地端子孔口无浆液流入。

在小组活动前,所有的电阻检测都是在砼施工完毕后进行的,如此若检查出综合接地不达要求,则需要采用特殊方法重新预埋接地线,增加成本投入。

针对此问题,我们采取的措施是:

在砼施工前先进行接地电阻检测,只有满足设计“不大于1Ω”的标准后方可进行砼施工,否则要逐一排查每个焊接点,找出问题部位并立即排除,如此重复检测,直到达到设计标准。

付德平、高金龙

2008年3月16日至2008年3月30日。

混凝土施工完毕后,接地电阻均符合设计要求。

但检测时间较长,尤其在钢筋网复杂的时候,往往为查找一处问题部位而耗费数小时,工地窝工现象严重。

对策讨论

2008年3月16日至2008年4月1日,我们第四QC小组实施了提高综合接地施工质量的对策,结果比以前有了明显的改观,为了得到更先进、简洁、有效、科学的施工工艺,我们小组又对新的实施方案进行了深入探讨,发现某些环节尚需完善。

具体详见表6,综合接地施工需改进问题汇总表。

综合接地施工需改进问题汇总表表6

提出问题

带来不良影响

处理思路

受加工影响,“L”形钢筋焊接长度不够。

焊接长度不满足设计要求“单面焊≥200mm”,导致电阻检测不合格。

“L”形钢筋采用正确的加工方法。

连接钢筋经常混淆

连接错误,接地钢筋丢失。

在接地钢筋上作出醒目标识。

寻找问题部位时检测时间长。

工地窝工,影响工期。

改变检测方法。

(一)、问题产生原因:

设计要求“对于交叉连接的钢筋,在交叉点采用‘L’形钢筋焊连,焊接长度要求单面焊≥200mm,双面焊≥100mm”,详见照片3,“L”形钢筋工作状态。

(在钢筋网内双面焊接时背面很难施工,所以施工中一般都采用单面焊。

)因此在钢筋下料时,一律简单的采用400mm(200+200=400),但这里忽略了钢筋被弯成90°

后其弯角处会变形为弧度,发生长度损失,由此与交叉钢筋的耦合长度达不到200mm。

下面详细推导“L”形钢筋的具体损失长度。

参考《路桥施工计算手册》第10章“钢筋工程”的相关知识:

钢筋弯曲90°

后,其内皮圆弧直径dm满足公式

dm=4d……………………⑴

钢筋被弯起90°

时,外皮会自然伸长,其伸长量△满足公式

△=0.215dm+1.215d(II级)……………………⑵

将⑴、⑵两式合并,得到

△=2.08d(II级)……………………⑶

其中,⑴、⑵、⑶式中d—钢筋直径。

“L”形钢筋选材为Φ16筋,当钢筋下料为L下料=400mm并弯曲成90°

时,其外皮实际长度为:

L实际=400+△=400+2.08×

16=433mm。

该长度包括三部分,两个直线段和一个圆弧段,即L实际=2L直线+L圆弧,根据“⑴”式可得,L圆弧=〔(4×

16+2×

16)×

π〕÷

4=75mm。

则式:

L实际=2L直线+L圆弧⇒433=2L直线+75⇒L直线=(433-75)÷

2=179mm

最后我们得出结论,当“L”形钢筋下料400mm时,直线段和交叉钢筋焊缝仅有179mm,没有达到设计要求的“≥200mm”,当然,这一点我们也得到了现场验证。

(二)、解决办法

无论直线段钢筋如何改变都不影响弧线段外皮的改变,因此只要增加直线段钢筋,使其达到设计标准即可。

当L直线=200mm时,我们把刚才的推导思路逆返:

L实际=2L直线+L圆弧=2×

200+75=475mm

L实际=L下料+△⇒L下料=L实际-△=475-2.08×

16=442mm

这就是经过我们小组讨论后,最终确定的钢筋下料长度,但此数据为理论数据,考虑到施工误差和便于工人操作,最后将L实际调整为450mm,这是此次活动我们QC小组取得的重要成果。

详见图5,“L”型钢筋优化示意图。

该办法在花灯盏2#大桥7#墩成功应用,效果良好。

照片3,“L”形钢筋工作状态照片4,涂红油漆标明接地钢筋

高墩柱施工都是分多个循环完成的,在每循环施工结构钢筋时必须将上一循环接地钢筋延续直到墩顶,并和墩顶的接地端子焊连。

在此过程中,由于墩柱的结构钢筋比较复杂,上循环在砼刚刚施工完后,竖向钢筋仅露头1~2m,且没有任何参照,稍不注意就会延续错误,张冠李戴,导致最后综合接地电阻测试不达标。

(二)、解决办法:

在每次施工完结构钢筋后,将接地钢筋涂刷红油漆。

这样在砼浇筑完后,将涂有红油漆的钢筋延续即可。

该法在花灯盏1#大桥3#墩成功应用,效果良好。

详见照片4,涂红油漆标明接地钢筋。

 

(一)、问题产生原因:

为了避免采取代价昂贵的补救措施,确保综合接地施工合格率100%,我们QC小组提出了施工砼前必须先进行电阻测试,满足设计标准后方可进行砼施工,否则要查出问题部位,采取相关措施,直到合格。

经实践发现,虽然此方法可以很好的控制工程合格率,但却对施工进度带来很大的负面影响。

一旦检测出接地不合格,需对每个焊连点进行检测排除,在某些结构钢筋比较复杂的部位,有时为了发现问题部位甚至耗费半天时间。

 

(二)、解决办法:

提前施作接地钢筋,并在焊接点达到10个就立即检测。

这样做将施工作业和检测作业由原来的先后关系改为平行关系,同时将检测点数分段,及时发现问题部位及时处理。

该法在花灯盏2#大桥4#墩成功应用,效果良好。

目标实现情况

通过QC小组活动,我们改变了综合接地施工工艺,改进了施工方法,提高了施工质量,提升了施工效率。

2008年4月~11月,采用QC活动成果确定的施工工艺指导施工,效果良好,并实现一次检验合格率达到100%的目标。

具体结果详见:

表7,综合接地质量检查统计表;

图6,对策实施前后合格率对比图。

综合接地质量检查统计表表7

检查项目

检查标准

检查方法

抽样点数

不合格点

合格率

接地端子标高

2mm

水准仪、钢尺

10组

焊缝长度

单面≥200mm

尺量

100组

接地电阻

≤1Ω

测电阻摇表

20组

有无丢失

设计

肉眼观测

图6  对策实施前后合格率对比图

效益评价

1、经济效益

广深港ZH-2标三分部共有桥墩、台54个,若按初始施工合格率77.5%计算,共有12个桥墩需要返工。

单处返工造价估算4.5万元,如此合计节省人民币约54万元,经济效益可观。

2、社会效益

桥梁综合接地施工合格率达到100%,赢得了广铁公司及兄弟单位的普遍赞誉,业主曾多次在三分部举办综合接地施工现场观摩会,大力推广我们的QC成果,经过实施,该施工工艺得到一致好评,提升了集团公司知名度,为公司赢得了良好的社会信誉,为未来公司逐鹿广东地区建筑市场做出贡献。

3、技术效益:

通过QC活动,我们确定了一套较完善可行的综合接地施工工艺,并编制了技术总结,为今后综合接地施工提供技术帮助,同时培养了一批在综合接地施工方面技术过硬的技术人员。

1、综合接地施工是四电集成系统的基础,在后续工作中一定要跟踪调查,详细记录综合接地施工对后续工作带来的影响,并加以改进,对本工艺进行完善和补充。

2、加强学习使用新科技、新材料、新工艺,不断提高施工技术水平。

3、本施工工艺作为公司相对成熟的技术成果,在今后的综合接地施工中可广泛推广使用,小组成员作为技术骨干,可通过传、帮、带培训更多的技术人才。

体会

本次QC活动,我小组在“小、实、活、新”的原则下充分发挥小组成员的主观能动性,紧紧围绕施工难点展开活动,实现既定的目标,为企业的发展做出贡献。

今后打算

1、小组将对本次活动认真总结,编制科技论文,积极推广成果,指导施工。

2、小组打算在“如何有效的对客运专线铁路路基沉降进行观测”方面开展QC活动,争取实现QC小组活动全员化、经常化、规范化、制度化,在服务施工的同时,继续为公司的技术储备贡献力量。

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