双极式控制直流PWMM可逆调速文档格式.docx

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双极式控制直流PWMM可逆调速文档格式.docx

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2013年11月2日

内蒙古科技大学课程设计任务书

课程名称

控制系统仿真

设计题目

H型主电路和双极式控制直流PWM-M可逆调速系统仿真

指导教师

李琦

时间

2013年10月28日至11月1日

一、教学要求

1、理解H型主电路和直流PWM-M可逆调速系统的基本工作原理;

2、通过对直流PWM-M可逆调速系统的建模,掌握使用Matlab/Simulink软件及PowerSystem工具箱对直流调速系统的建模与仿真方法;

3、掌握直流PWM-M直流调速系统系统的设计与仿真方法;

4、掌握直流PWM-M直流可逆调速系统系统的设计与仿真方法;

5、掌握直流PWM-M直流可逆调速系统正反转过程中,转速、电流、可逆过程转矩-转速曲线的分析方法。

二、设计资料及参数

设计资料详见《电力电子与电力拖动控制系统的Matlab仿真》(洪乃刚主编)6.5.1、6.5.2节。

本设计涉及到的控制原理、电力拖动自动控制系统等内容参考相关专业课教学内容。

设计参数:

见《电力电子与电力拖动控制系统的Matlab仿真》(洪乃刚主编)6.5.1、6.5.2节。

三、设计要求及成果

1、利用Simulink及PowerSystem工具箱建立PWM-M直流调速系统系统模型;

2、绘制并分析PWM-M直流调速系统系统中转速、电流、PWM输出电压瞬时值以及PWM输出电压平均值等曲线;

3、利用Simulink及PowerSystem工具箱建立双极式控制PWM-M直流可逆调速系统系统模型;

4、绘制并分析双极式控制PWM-M直流可逆调速系统系统正反转过程中,转速、电流、可逆过程转矩-转速曲线;

5、撰写不少于3000字的设计报告。

设计报告要求提交纸质文档,设计报告包括设计背景、设计原理、设计过程、结果分析等几个部分,要求给出设计模型图以及仿真结果图。

相关Matlab/Simulink设计文件要求提交电子文档。

四、进度安排

收集和查阅资料(一天)

Matlab/Simulink建模(两天)

控制系统设计与优化(一天)

编写技术设计书(一天)

五、评分标准

课程设计成绩评定依据包括以下几点:

1)工作态度(占10%);

2)基本技能的掌握程度(占20%);

3)方案的设计是否可行和优化(40%);

4)课程设计技术设计书编写水平(占30%)。

分为优、良、中、合格、不合格五个等级。

考核方式:

设计期间教师现场检查;

评阅设计报告。

六、建议参考资料

1、《控制系统数字仿真与CAD》,李国勇,电子工业出版社,2003年9月第1版

2、《电力电子与电力拖动控制系统的Matlab仿真》,洪乃刚,机械工业出版社,2006年5月第1版

3、《电力拖动自动控制系统》,陈伯时,机械工业出版社,1991年,第2版

4、《自动控制原理》上、下册,吴麒,清华大学出版社,1994.5第1版

5直流PWM_M可逆调速系统仿真结果8

6心得体会10

7参考文献10

1.引言

直流PWM_M调速系统几年来发展很快,直流PWM_M调速系统采用全控型电力电子器件,调制频率高,与晶闸管直流调速系统相比动态响应速度快,电动机转矩平稳脉动小,有很大的优越性,因此在小功率调速系统和伺服系统中的应用越来越广泛。

直流PWM_M调速系统与晶闸管调速系统的不同主要在变流主电路上,采用了脉宽调制方式,至于转速和电流的控制盒晶闸管直流调速系统一样。

直流PWM_M调速系统的PWM变换器有可逆和不可逆两类,二可逆变换器又有双极式、单极式和受限单极式等多种电路。

这里主要研究H型主电路双极式的PWM_M调速系统和受限单极式PWM_M调速的仿真,并通过仿真分析直流PWM_M可逆调速系统的过程。

2原理分析

2.1H主电路原理:

直流PWM-M调速系统的主电路组成如图1.1所示,主电路由4个电力场效应晶体管VT1~4和四个续流二极管VD1~4成H型连接组成。

当VT1和VT4导通时,有正向电流i1通过电动机M,电动机正转;

当VT2和VT3导通时,有反向电流i2通过电动机M,电动机反转。

VT1~4的驱动信号的调制原理如图1.2所示,在三角波与控制信号Uct相交时,分别产生驱动信号Ub1、Ub4和Ub2、Ub3。

图1.1直流PWM-M系统主电路

2.2直流PWM_M系统仿真模型

图1直流PWM-M系统主电路的仿真模型如图2.1所示。

图中H型变流器调用了多功能桥(UniversalBridge),其参数设为两相桥臂,AB在交流输出端,开关器件为MOSFET(见图2.2)。

多功能桥模块参数设ABC在交流输出端时本来就是用于逆变,现在用于直流PWM变流时,其驱动电路需另需设计。

设计的双极式驱动控制电路如图2.3所示,图中输入端In1接脉宽调制信号Uct,输出端Out1输出4路MOSFET的驱动信号。

脉宽调制由两个PWM发生器(PWMGenerator)模块进行,其中上方的PWM发生器产生VT1和VT2的驱动信号,下方的PWM发生器产生VT3和VT4的驱动信号,为了使PWM发生器输出的驱动信号顺序与多功能桥的驱动顺序一致,模型中加入一个选择器模块(Selector),调整了秒冲序列。

因为MOSFET有导通和关断时间,为了避免上下桥臂的两个管子同时导通和关断,造成桥臂的直通现象,需要有“死时”限制,这里采取的办法是使下方的PWM发生器输入的控制信号为(Uct+0.001),即将Uct略为抬高,使下方的PWM发生器信号变窄一些,这样上下两个管子就不会同时导通和关断。

图2.1直流PWM-M系统仿真模型

图2.2多功能桥对话框

2.3转速调节器ASR模型:

转速调节器采用带饱和和输出限幅值的PI调节器,仿真模型如图2.4所示。

图2.4带饱和和输出限幅值的ASR模块

2.4电流调节器ACR模型:

转速调节器采用带饱和和输出限幅值的PI调节器,仿真模型如图2.5所示。

图2.5带饱和和输出限幅值的ACR模块

3调节器的参数整定

3.1电机模型参数计算

本实验选取伺服电机参数为:

110V,2.4A,2400r/min,电枢电阻Ra的值为3.4Ω,电枢电感La的值为60.4mH,转动惯量0.014kg*m²

励磁电压110V,励磁电流0.5A。

根据伺服电动机参数计算公式计算各参数:

励磁电阻Rf=220Ω,Lf=0,Laf=0.8025将参数输入电机模型。

3.2转速、电流调节器参数的设定

参数

转速调节器ASR

电流调节器ACR

放大倍数Kp

23.5

35.6

积分时间常数Ki

0.52

0.003

调节器输出限幅

±

10

0.98

转速反馈系数α

0.00417

电流反馈系数β

0.83

4直流PWM_M可逆调速系统仿真模型:

如图4.1绘制仿真模型进行仿真。

图4.1直流PWM_M可逆调速系统仿真模型

5直流PWM_M可逆调速系统仿真结果

双极式控制直流PWM_M可逆系统的仿真模型如图5.1所示,从图中可以看出正反转过程中转速、电流、可逆过程转矩—转速曲线。

其中图5.1伺服电机转速变化曲线,图5.2伺服电机励磁电流,图5.3伺服电机电枢电流,图5.4伺服电机转矩.

图5.1伺服电机转速变化曲线

图5.2伺服电机励磁电流

图5.3伺服电机电枢电流

图5.4伺服电机转矩

6心得体会

一周的控制系统仿真实训已经结束,此次实训让我感受到了Matlab的神奇与强大,通过此次实训也使我加深了对专业知识的了解,尤其是PWM直流调速系统,使我领悟到自动化专业需要很强的耐心、足够的细心以及强大的理论知识为支撑。

当实训开始我接到这个实验题目时,我没有足够的信心将其试验成功,因为很多知识是我不了解的,更别说结合新的工具来调试开发它。

所幸的是老师为我们提供了一本参考书籍《电力电子与电力拖动控制系统的Matlab仿真》(洪乃刚主编),当我拿到这本书时,可以说是既高兴又担心。

因为通过这本书我对于此实验有了大体的轮廓,发现好多知识原本是在电力拖动课程里学到的,但是我对这些知识又做不到足够的精通。

所以我翻开了以前的课本,重新学习实验所需内容。

实训第一天是出现问题最多的一天,首先在绘制模型时,我发现好多模型我都很陌生,所以在库里寻找会很慢,其次对于很多模型参数的设置没有设置正确,使得在仿真时会有错误提示,终于在我不断努力下将模型图绘制完毕,接下来的工作就是仿真了,当我怀着喜悦的心情点开测试按键时,从示波器上显示的图形完全是不靠谱的,于是我对照数据检查每个模型参数,我发现我输入的参数跟课本上给的是一样的,就这样我调节了很长一段时间还是没有进展,此时我把老师请来知道,老师细致的检查了我的每个模型,并且增加了很多测试示波器,通过很长一段时间的检查,老师最后确定了我的电机模型参数是错误的。

于是我翻开课本查阅了相关参数求取公式,细致的求取了每个参数,最后发现课本上给的互感系数与求取的差距很大,于是我更改了互感系数,我从新仿真了一下,发现这次的数据是对的。

通过这个问题使我深刻意识到,学自动化的要保证每个数据的选取是有依据的。

此次实训加深了我对专业课的认识,同时通过此次实训也为我明年做好毕业设计提供了帮助,而且也是我领悟到独立面对问题、分析问题、解决问题的重要性。

7参考文献:

《电力电子与电力拖动控制系统的Matlab仿真》(洪乃刚主编)

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