15MW汽轮机DEH系统试验报告Word格式.docx

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15MW汽轮机DEH系统试验报告Word格式.docx

1.1实验装置蓄能器预充氮气0.5MPa;

1.2油箱内加油至700mm高度;

1.3启动泵,将出口压力调整为1.0MPa;

1.4压力表校验合格。

2控制系统电源:

220VAC。

3实验分工

指挥:

操作:

记录:

第二节1号机控制系统试验报告

1试验准备

1.1将控制系统内部接线参照DEH配线标准逐一连接完成,并将

HIS站至控制站的通信网线连接好。

1.2将DEH仿真器接入控制系统,并将TSI各仪表逐一连接至仿真

器安装盘上。

2试验步骤

2.1合上电源及各个控制开关,检查机柜中各模板状态指示灯是否正

常指示?

是。

操作员站各画面显示是否正常?

2.2点击启动控制画面【复位】按钮,复位继电器是否动作?

等待10S,【复位】按钮变为绿色。

此时转速控制器显示转速为

0rpm。

功率控制器显示功率为0KW。

2.3观察TSI面板所显示各个仪表输入值是否正常。

其中初始值分别

为:

转速0rpm,热膨胀0mm,轴向位移0μm,邮箱油位,

700mm,各通道振动值1#垂直0μm,1#水平0μm,2#垂直0μm,2#水平0μm,3#垂直0μm,3#水平0μm,4#垂直0μm,4#水平0μm。

2.4操作控制画面,使实际转速在0—3250rpm之间变化,观察TSI

显示盘上转速指示是否与仿真器相一致?

是,偏差为+-5rpm。

在仿真器转速达到3250rpm时,3次试验所显示各个振动通道最大值分别为29μm,25μm,33μm,最小值分别为18μm,13μm,19μm。

油箱油位值显示是否与传感器一致?

是,输出值变化范围为+-500mm。

热膨胀值显示是否与传感器一致?

是,输出值变化范围为+-20mm。

轴向位移值显示是否与传感器一致?

是,报警值分别为:

正报警+0.5mm,负报警-0.5mm,停机值分别为:

正停机+0.8mm,负停机-0.8mm。

当显示正、负停机时ETS是否快速接收到停机信号停机?

是。

DEH是否接收到ETS停机信号停机?

是。

控制画面【遮断】

按钮是否闪烁?

仿真器转速是否迅速下降?

是。

约经过

25S转速下降至零。

重复以上步骤3次,状态是否良好?

是,动作是否可靠?

2.5重新复位系统,操作仿真器,分别将各个停机信号输入到ETS

对应通道中,观察每个通道是否在接收到停机信号后使系统快速响应停机:

DEH停机1是,DEH停机2是,润滑油压过低停机是,真空过低停机是,轴向位移过大停机是,MFT连锁停机是,发电机主保护连锁停机是。

同时接收到其中任意两个或几个信号时,系统是否快速响应停机?

重复以上步骤3次,状态是否良好?

是,动作是否可靠?

2.6调出启动控制画面,点击【复位】按钮使系统复位,选择手动启

动方式,设定目标转速为3000rpm,升速率为400rpm/m。

点击【继续】按钮,设定转速值是否按升速率变化?

是,实际转速是否受PID控制器控制?

是,在除设定的临界转速区域外,任意转速值时点击【保持】按钮,设定转速值是否保持在当前值?

选择自动启动方式,在暖机转速值是否自动保持?

是,

暖机时间到是否自动继续?

是,从0—3000rpm大概历时15

Min,整个过程是否可逆?

2.7重新复位升速至3000rpm,调出超速试验窗口,点击【解锁开关】

按钮,待命令执行按钮变绿后,点击【DEH超速试验进行】按钮进行DEH超速试验,在规定的动作转速下系统是否快速遮断停机?

3次得到的动作转速值分别为3300rpm,3298rpm,3300rpm。

重新复位升速至3000rpm点击【ETS超速试验进行】进行ETS超速试验,在规定的动作转速下系统是否快速遮断停机?

3次得到的动作转速值分别为3360rpm,3359rpm,3362rpm。

重新复位升速至3000rpm点击【机械超速试验进行】进行机械超速试验,动作转速值是否与仿真器设定值一致?

3次得到的动作转速值分别为3260rpm,3275rpm,3270rpm。

2.8复位升转速至3000rpm,稳定后调出功率控制画面,合上仿真器

联网开关,画面上【发电机断路器】和【电网断路器】指示灯变

绿色,并停止闪烁。

【目标功率】显示为400KW,【变功率】显示为400KW/MIN,功率控制器状态及各参数显示是否正常?

设定目标功率为20000KW,点击【继续】按钮,设定功率是否按变功率值变化?

是,实际功率是否受PID控制器控制?

在除初负荷外的任意负荷值处点击【保持】按钮,设定功率是否保持?

点击【调频控制】或【压力控制】,控制方式是否快速切换?

是,相应指示灯变绿色,整个过程是否可逆?

重复以上步骤3次,状态是否良好?

2.9由仿真器向DEH发CCS请求信号,“CCS请求”指示灯变

绿色,点击【CCS允许】按钮,该按钮变绿色,点击【CCS投入】按钮,该按钮变绿色,即投入。

点击【CCS切除】按钮,【CCS投入】变灰色,表明已退出CCS控制。

重复以上步骤

3次,状态是否良好?

第三节1号机复位遮断阀组试验报告

1试验准备

1.1在油动机和复位遮断阀组各测压点装上压力表。

1.2将复位遮断阀组正确安装到油动机底座之上。

2实验步骤

2.1在确认油动机活塞位于下止点的情况下,在行程指示牌安装板上

用记号笔作好标记。

2.2启动电机,再打开出口阀门。

安全油压力应为0MPa。

2.3在遮断电磁阀失电状态下,先让复位电磁阀带电,油动机上安全

油压力表应为1.0MPa;

再让复位电磁阀失电,安全油压力表应保持为1.0MPa。

2.4在复位电磁阀失电状态下,让遮断电磁阀带电,安全油压力表应

为0MPa;

让遮断电磁阀失电,安全油压力表应为0MPa。

2.5关闭出口阀门,停止电机。

2.6重复以上步骤3次,状态是否良好?

第四节1号机调节阀油动机试验报告

1.1将行程指示牌安装板安装到油动机上,在油动机通油之前,确

认油动机活塞位于下止点的情况下,在行程指示牌安装板上用记号笔作好标记。

1.2将复位遮断阀组安装到油动机的底座之上。

2.1启动电机,再打开出口阀门。

安全油压力为0MPa。

2.2点击【复位】按钮使复位电磁阀带电,安全油压力保持为

1.0MPa,油动机活塞运动到上止点。

2.3将行程指示牌安装到油动机上,以油动机上止点为零位粘贴指

示牌。

测量上止点到下止点之间的距离为100%行程,90mm。

2.4在操作员站上调出阀位校验画面,按操作规程完成阀位校验,

校验完成后,全开和全关调节阀,启动控制画面调节阀开度指示仪所指示位置是否和实际一致?

2.5启动仿真器,使转速从0升至3000rpm,再升负荷至20000KW,

在转速和负荷的适当值测量并记录油动机行程,然后将负荷从20000KW降至400KW断开联网开关,再将转速从3000rpm降至0,在负荷和转速的适当值测量并记录油动机行程。

油动机应该可以在全行程范围内运动,根据上述记录画出油动机行程与转速、负荷的对应曲线。

2.6在油动机试验过程中,各密封面和活塞杆处应该无泄露。

油动

机在运动过程中应该平滑无卡涩,无异响。

2.7操作PID输出值MV,使油动机运动到下止点,打开阀门试

验画面,点击【调门严密性试验】按钮,油动机应迅速运动并保持在上止点,运动时间<

0.5秒,安全油压力保持为1.0MPa。

点击【退出试验】按钮,油动机应保持在上止点,安全油压力为0MPa。

2.8油动机运动到下止点,使复位遮断阀组的遮断电磁阀带电,油

动机应迅速运动并保持在上止点,运动时间<

0.5秒。

安全油压力保持为0MPa。

使遮断电磁阀失电,油动机应保持在上止点。

2.9重复以上步骤3次,状态是否良好?

是,动作是否可

靠?

调节阀油动机行程与转速、负荷的对应曲线

第五节1号机自动关闭器试验报告

1.1在自动关闭器通油之前,确认自动关闭器活塞位于下止点的情

况下,在行程指示牌安装位置上用记号笔作好标记,同时设置好全关位限位开关动作的位置。

2.2点击【复位】按钮使复位电磁阀带点,安全油压力为1.0MPa,

自动关闭器在下止点。

2.3在操作员站上打开阀门试验画面,并点击【开主汽门】按钮使

自动关闭器运动到上止点。

【主汽门全开】指示灯变绿色。

设置好全开位行程开关动作的位置。

2.4检查并记录全开到全关位置之间的距离为95mm。

2.5点击【主汽门活动】按钮,【活动在进行】指示灯变绿色,【主

汽门全开】指示灯变灰色,主汽门是否在活动?

是,随后在屏幕上出现红色的活动试验成功字样,活动试验成功字样消失后,【主汽门全开】指示灯变绿色,主汽门是否回到全开位?

是,活动试验完成。

2.6在自动关闭器实验过程中,各密封面和活塞杆处应该无泄露。

自动关闭器在运动过程中应该平滑无卡涩,无异响。

2.7使油动机运动到上止点,使复位遮断阀组的遮断电磁阀带电,

油动机应迅速运动并保持在下止点,运动时间<

安全油压力保持为0MPa。

使遮断电磁阀失电,油动机应保持在下止点。

2.8重复以上步骤3次,状态是否良好?

第六节2号机控制系统试验报告

1.3将控制系统内部接线参照DEH配线标准逐一连接完成,并将

1.4将DEH仿真器接入控制系统,并将TSI各仪表逐一连接至仿真

2试验步骤

2.10合上电源及各个控制开关,检查机柜中各模板状态指示灯是否正

2.11点击启动控制画面【复位】按钮,复位继电器是否动作?

2.12观察TSI面板所显示各个仪表输入值是否正常。

2.13操作控制画面,使实际转速在0—3250rpm之间变化,观察TSI

在仿真器转速达到3250rpm时,3次试验所显示各个振动通道最大值分别为35μm,32μm,34μm,最小值分别为13μm,15μm,15μm。

30S转速下降至零。

2.14重新复位系统,操作仿真器,分别将各个停机信号输入到ETS

2.15调出启动控制画面,点击【复位】按钮使系统复位,选择手动启

2.16重新复位升速至3000rpm,调出超速试验窗口,点击【解锁开关】

3次得到的动作转速值分别为3305rpm,3299rpm,3300rpm。

3次得到的动作转速值分别为3361rpm,3358rpm,3362rpm。

3次得到的动作转速值分别为3265rpm,3270rpm,3269rpm。

2.17复位升转速至3000rpm,稳定后调出功率控制画面,合上仿真器

2.18由仿真器向DEH发CCS请求信号,“CCS请求”指示灯变

第七节2号机复位遮断阀组试验报告

第八节2号机调节阀油动机试验报告

1.1将行程指示牌安装板安装到油动机上,在油动机通油之前,确

1.2将复位遮断阀组安装到油动机的底座之上。

2.1启动电机,再打开出口阀门。

2.2点击【复位】按钮使复位电磁阀带电,安全油压力保持为

2.3将行程指示牌安装到油动机上,以油动机上止点为零位粘贴指

2.4在操作员站上调出阀位校验画面,按操作规程完成阀位校验,

2.5启动仿真器,使转速从0升至3000rpm,再升负荷至20000KW,

2.6在油动机试验过程中,各密封面和活塞杆处应该无泄露。

2.7操作PID输出值MV,使油动机运动到下止点,打开阀门试

2.8油动机运动到下止点,使复位遮断阀组的遮断电磁阀带电,油

2.9重复以上步骤3次,状态是否良好?

第九节2号机自动关闭器试验报告

1.1在自动关闭器通油之前,确认自动关闭器活塞位于下止点的情

2.2点击【复位】按钮使复位电磁阀带点,安全油压力为1.0MPa,

2.3在操作员站上打开阀门试验画面,并点击【开主汽门】按钮使

2.4检查并记录全开到全关位置之间的距离为95mm。

2.5点击【主汽门活动】按钮,【活动在进行】指示灯变绿色,【主

2.6在自动关闭器实验过程中,各密封面和活塞杆处应该无泄露。

2.7使油动机运动到上止点,使复位遮断阀组的遮断电磁阀带电,

2.8重复以上步骤3次,状态是否良好?

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