确保深层水泥土搅拌桩止水帷幕施工质量QC.docx

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确保深层水泥土搅拌桩止水帷幕施工质量QC

确保深层水泥土搅拌桩止水帷幕施工质量

一、

  

长治市城区烟草公司综合楼位于市府后西街城区烟草公司院内,框架结构,地下一层,地上九层,地下室为车库,钢筋砼筏板基础,基底标高-6.16m,根据地质勘察报告和现场成井水深度,地下水位约在-4.50m,为了保证基础正常施工,需降低地下水位2.6m左右。

降水方案:

基坑外围设置止水帷幕,基坑内设深井抽降水,帷幕外截水回灌。

降水过程中,止水帷幕的质量将直接影响到抽降水效果及引发周围建筑物的安全问题,是施工过程的重要环节,为此成立了童建国QC小组,运用全面质量管理方法控制止水帷幕的施工质量。

 

二、

小组名称

童建国QC小组

成立时间

2005年1月4日

课题名称

确保深层水泥土搅拌桩止水帷幕施工质量

小组类型

攻关型

小组人数

8

活动日期

2005.1.5~2005.2.15

序号

小组成员

年龄

性别

职称

组内职务

TQC学习

时间

41

工程师

组长

6天

31

工程师

副组长

6天

48

高级技工

施工负责

8天

28

助工

技术负责

10天

31

技工

组员

3天

29

技工

组员

3天

56

高级技工

组员

5天

25

技工

组员

3天

 

三、

 

四、

目前我市用于止水帷幕的深层水泥土搅拌桩质量控制标准如下:

检查项目

桩身搭接

桩径

桩长

每米桩长水泥用量

表观

结果判定

规定值或允许偏差

≮50mm

不小于设计要求

不小于设计要求

±2.5Kg

桩体分明,断面水泥与土拌合均匀

满足检查项目要求即为合格,一项达不到即为不合格。

数据采集:

时间:

2005.1.6

目前长治市用于止水帷幕的深层水泥土搅拌桩质量控制标准尚不完善

结论

根据长治市建安地基处理有限公司施工的长治市东大街中心商城深层水泥土搅拌桩止水帷幕施工资料及现场调查显示:

调查数量:

(根)169

241

7272

合格桩不合格桩调查桩数合格不合格

制表:

时间:

2005.1.7

目前,长治市止水帷幕深层水泥土搅拌桩成桩合格率为70.1%

结论

根据上述资料继续对不合格桩展开调查,结果发现造成深层水泥土搅拌桩不合格的质量的问题如下:

不合格调查表

序号

项目

不合格频数(根)

频数(%)

累积率%

1

桩身搭接小于设计要求

32

44.4

44.4

2

每米桩长水泥用量不足

26

36.1

80.5

3

桩径小于设计要求

6

8.3

88.8

4

水泥土搅拌体不均匀

4

5.6

94.4

5

桩身长度小于设计要求

4

5.6

100

6

合计

72

100

100

工调查人:

时间:

20051.7

频数N=72百分比

(根)(%)

7294.4100

80.5%88.8%

4875

44.4%

36322650

181225

644

030

项目序号:

12345

制表:

时间:

2005.1.8

从排列图可以看出,桩体影响深层水泥土搅拌桩止水帷幕施工质量的主要问题为:

桩体搭接小于设计要求和每米桩长水泥用量。

结论

五、

1、课题目标:

  根据调查二的结论,结合QC小组的实际情况,本次活动目标确定为:

深层水泥土搅拌桩成桩合格率达90%以上。

  合格率%

10090%

7570.1%

50

25

 现状目标值制图:

王宏超2005.1.9

 2、目标可行性论证:

  

 

制图:

2005.1.9

六、

钻杆倾斜

钻头定位偏差相邻桩施工

间隔时间长

桩位放线不准确

放线人员

责任心差

 

水泥强度低于32.5MPa注浆压力不均匀钻机提升速度

不均匀

袋装水泥份量不足

管路中有硬块及杂物

水灰比控制差

喷浆不正常

喷浆口堵塞

制图:

时间:

2005.1.14

 

七、

小组成员对全部末端原因进行逐一验证:

原因一:

钻头定位偏差

对桩机施工过的桩位进行复核,复核结果如下:

定位实测表

项目

允许偏差

抽查点数

不合格数

不合格率

钻头定位

〈20mm

15

3

20%

复核人员:

制表:

测量时间:

2005.1.20

结论:

钻头定位允许偏差超出规范规定范围,是主要原因。

原因二:

钻杆倾斜

用经纬仪进行检查,钻杆倾斜实测值如下:

实测表

实测点

允许倾斜

1

2

3

4

5

6

不合格率

实测值

〈1.0%

0.9

0.7

1.1

1.4

0.95

1.0

66.7%

测量人员:

制表:

测量时间:

2005.1.20

结论:

实测不合格达4次,不合格率66.7%,是主要原因。

原因三:

相邻桩施工间隔时间长

经查对施工记录,相邻桩施工间隔时间均小于2小时。

结论:

未超过水泥土硬化时间6小时,不是主要原因。

原因四:

放线人员责任心差

放线人员为付书贤、杜爱民,经原振芳对两人放出的桩位进行检查,结果如下:

(检查标准:

相邻桩中心线间距设计为450mm,允许偏差为±20mm)

放线实测表

抽查点数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合格率

实测数

450

451

450

451

450

451

451

451

450

100%

制表:

2005.1.18

结论:

桩位放线正确,放线人员责任心差不是主要原因。

原因五:

水泥强度低于32.5MPa

经查验水泥试验报告:

水泥28天强度抗压强度为37.7MPa,28天抗折强度为8.8MPa。

结论:

根据GB1344—1999标准所检项目均符合强度等级32.5矿渣水泥指标要求,水泥合格,不是主要原因。

原因六:

袋装水泥份量不足

经抽样检查,检查结果如下:

抽查表

抽查项目

允许范围

抽查袋数

合格数

合格率

水泥重量

±1kg

20

20

100%

制表:

2005.1.18

结论:

袋装水泥重量均在允许范围内,不是主要原因。

原因七:

注浆压力不均匀

注浆压力有压力表控制,操作前可根据设计要求调控压力表。

实际施工中由专人负责调控压力表在允许范围内。

结论:

注浆压力不均匀不是主要原因。

原因八:

钻杆提升速度不均匀

钻杆提升速度根据要求可以由机械控制在1.0m/min内,实际操作也确实控制在1.0m/min内。

结论:

钻杆提升速度不均匀不是主要原因。

原因九:

管路中有硬块及杂物

施工前已采取如下措施:

1、搅拌机中安设过滤器,管头伸入过滤器内,水泥浆搅拌均匀后通过过滤器进入压力泵输入输浆管道。

2、压泵与输浆管路用完后及时清理干净。

结论:

施工中未发现管路堵塞,管路中有硬块及杂物不是主要原因。

原因十:

喷浆口经常堵塞

日常施工中喷浆口确实存在堵塞现象,经1月19日抽查一工作班,抽查如下:

调查表制表:

原振芳

抽查项目

一工作班

堵塞总时间

平均每小时

平均堵塞时间

喷浆口堵塞

5次

9min

0.625次

1.8min

结论:

平均每小时堵塞0.625次,大大超过正常工作允许次数,是主要原因。

原因十一:

水灰比控制差

  经对计量工作台进行抽查,结果如下:

水灰比控制调查表

抽查项目

水灰比允许范围

抽查次数

不合格次数

不合格率

水灰比

0.5-0.6

6

3

50%

调查人员:

原振芳武丽萍制表:

原振芳时间:

2005.1.20

结论:

抽查超出允许范围次数为3次,不合格率为50%,水灰比控制差是主要原因。

经小组全体成员确认:

  1、造成桩身搭接小于设计要求的主要原因有:

   ①钻头定位偏差   ②钻杆倾斜

  2、造成每米桩长水泥用量不足的主要原因有:

  ①喷浆口堵塞  ②水灰比控制差

八、

 

针对以上主因,小组成员制定以下对策:

对策表

序号

主因

对策

目标

措施

地点

责任人

完成时间

1

钻头定位偏差

采用电脑定位

控制钻头定位偏差在10mm内

1、轿厢内安装电脑定位仪精确定位。

桩机轿厢

童建国

1.22~1.24

2、定位后再次复核确认

 

施工现场

付书贤

施工

全过程

2

钻杆倾斜

 

在钻杆上呈90°角设置两个磁性铅锤和可移式刻度尺

钻杆垂直度≤1.0%

 

1、在钻杆顶部安装两个呈90°角的磁性铅锤和可移式刻度尺。

桩机钻杆

王宏超

1.22~1.23

2、桩机定位后从两个不同方向同时校正,施工至一半时再校一次。

施工现场

杜爱民

施工

全过程

3

喷浆口堵塞

1、更换喷浆口;

2、喷浆口采用逆止阀;

3、在钻头喷浆口上方设置越浆板。

喷浆口正常连续喷浆

1、更换喷浆口。

桩机

王宏超

1.22

2、喷浆口采用逆止阀。

3、在钻头喷浆口上方设置越浆板。

桩机

杜爱民

1.22~1.23

4、每完成一根桩后及时

清理管路。

施工现场

侯伶聪

卫小强

施工

全过程

4

水灰比控制差

责成专人负责控制水灰比

水泥比准确控制在0.5~0.6范围内

1、重新校对水灰比计量器具。

搅拌台

原振芳

1.20

2、对操作人员进行现场指导。

现场

原振芳

1.21

3、水表控制用水量。

搅拌台

武丽萍

施工

全过程

4、每盘精确计量水泥。

计量台

原振芳

施工

全过程

制表:

时间:

2005.1.20

九、

 

实施一:

钻头定位采用电脑控制。

1、1月23日童建国购置回电脑定位仪,1月24日司机配合电工在轿厢中安装了电脑定位仪,由电脑控制钻头定位工作。

2、施工过程中,电脑定位后由付书贤负责再次复核确认。

安装电脑前

钻头定位(mm)

标准值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

实测值

450

420

440

425

450

452

435

440

425

460

440

420

435

465

425

430

安装电脑后

钻头

定位(mm)

标准值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

实测值

450

450

449

447

450

442

446

444

446

442

446

制表:

时间:

2005.2.2

精确度比较:

100%

70%

 

安装电脑前

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