钢丝绳压套机运输与操作工艺改进资料Word文件下载.docx

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钢丝绳压套机运输与操作工艺改进资料Word文件下载.docx

48

大专

组长

2

刘荣祖

41

大本

副组长

3

林捷民

高中

组员

4

李风军

35

技校

5

邹熙泰

46

6

梁晓东

38

7

韩刚

36

8

郭春明

9

王锁成

50

B.成立宗旨:

通过开展QC活动,灵活运用QC方法,对我港钢丝绳压套机运输与操作工艺进行改进,节省中间环节,节约能源,提高效率。

3.注册时间:

二OO七年二月十日

二.选题:

三.选题理由:

我公司自05年,为解决新购进的6台40吨门机ф40钢丝绳绳端压制,购进了1台YS800钢丝绳压套机。

钢丝绳压套机投入运行后,由于其效果非常好,我们扩大了压制范围,将10吨门机、16吨门机抓斗钢丝绳的压制统一改为铝套压制。

原钢丝绳端头制做方案:

①千斤锁固定②插丝机编制。

新方案制做的绳端,不仅结构新颖,工艺先进、外形美观,而且压制效率非常高,节省钢丝绳,综合成本低,操作简便,端头强度高。

在近两年的使用中出现了新的问题,主要是压套机的搬运问题,一直捆扰我单位,YS800钢丝绳压套机加满油后自重接近6吨,我单位5吨铲无法铲动,这样就必须临时调用机械公司15吨铲车配合作业,大吨位铲车属稀缺设备资源,经常忙于作业无法配合我们的压套作业,另外,使用15吨铲车全程配合压套作业,90%的时间是在等待,的确是浪费。

为解决这个问题,我们决定运用QC方法,进行钢丝绳压套机运输与操作工艺改进。

四.循环时间:

二OO七年二月十日至二OO七年十二月十日

五.预期目标:

采用新的钢丝绳压套机运输与操作工艺,解决对一台15吨大铲的依赖,解决原工艺中设备资源浪费以及存在的设备及人身安全隐患。

六.现状分析:

1、钢丝绳压套机运输工艺研究分析:

原工艺:

由15吨铲车进行近距离搬运,跨港区作业时,除了15吨铲车全程配合,还要增加一套拖车,进行远距离运输。

原工艺流程图:

X港区压套需求信息

固机公司调安科向联调申请机械:

跨港区运输:

拖车、15吨大铲;

(同一港区位置调整:

15吨大铲)

15吨大铲、拖车到压套机所在港区装车、同时门机队封车加固

15吨大铲跟随、拖车完成运输

到达目的地,门机队解除固定,15吨大铲卸车,铲送到位

拖头返回,根据压套位置调整需要,15吨大铲进行短距离铲送。

完成压套后,15大铲将压套机铲送到X港区规定存放位置,返回。

存在的问题:

①15吨铲车全程配合,极为浪费,效率低,对我公司紧张的设备资源占用很大;

②经常出现压套机意外损伤;

③外协设备属机械公司重点设备,调配过程消耗时间长,原工艺从基层班组报出压套需求,到压套设备到位,往往需要3个小时以上,最长的等待时间为约50小时,对解决设备现场问题极为不利。

2、钢丝绳压套机压套工艺研究分析:

《固机公司钢丝绳压套机使用管理规定》中压套工艺部分:

3.4铝管接头与钢丝绳的固定

3.4.1压制前将钢丝绳穿入套管孔中,再将一端折回再穿入套管孔,绳套的长度按需要确定。

如没有特殊要求,绳套的自然长度L等于绳直径的18—20倍,绳直径大的取大的倍数,绳直径小的取小倍数,钢丝绳端必须露出接头1—1.5倍的绳径。

3.4.2如果压制有套环的绳圈,压前把套环放好,并且使钢丝绳紧紧的靠在套环上。

如3.4.2所述,原工艺是如何使钢丝绳紧紧的靠在套环上的呢?

在完成3.4.1规定的操作后,步降进行初加压,然后由5-6个人来拉动钢丝绳,使钢丝绳与绳端套环(俗称鸡心环)紧密接触,然后加压至规定压力。

由于Φ40钢丝绳绳径粗,重量大,依靠人来拉动,很困难,效果也达不到要求,为解决这个问题,一度使用专用绳卡,卡住钢丝绳,然后使用铲车缓慢牵引绳卡完成拉紧工作。

3、因果分析图:

流动机械的调拨环节

经常出现压套机意外损伤

15吨铲车全程配合,极为浪费,效率低,对我公司紧张的设备资源占用很大

钢丝绳压套机运输与操作工艺存在问题,影响使用

操作人力占用大

使用铲车缓慢牵引绳卡完成拉紧工作,存在设备浪费与安全隐患

结论:

1、流动机械的调拨、使用环节占用时间资源大,不合理;

2、操作工艺人力、机械投入多,存在隐患。

七.方案的制定与实施

1.确定方案

我们根据原运输工艺存在的缺陷,研究制定了新的运输工艺,用一辆拖盘,经过适当的改装,将压套机固定在拖盘上,便于移动,避免铲车直接铲送压套机造成的碰挂,另外在长距离运输中也节省了流动机械的调拨环节,压缩时间,为日后压套机的使用提供方便可靠的条件,从根本上解决压套机搬运存在的问题。

新工艺流程图

拖车

固机公司门机队自己铲车完成,不需要申请机械)

拖车到压套机所在港区挂车,拖车完成运输

到达目的地,拖头返回。

完成压套后,门机队维修铲车将压套机拖到X港区规定存放位置。

3、组织实施

我们在实施该项目时,本着满足使用要求、节约资金的原则,从机械公司机具队调拨了一套停用的20吨8轮拖盘,将压套机固定在拖盘上,把拖盘改造成新的压套操作平台。

压套新工艺:

新工艺的改变集中在钢丝绳的牵引问题上,在拖盘的另一端安装一套电动卷扬机,用来取代人力、铲车,电动卷扬机上的细绳仍然通过专用绳卡来完成与钢丝绳的连接。

如下图:

CB

鸡心环

DA

铝套

绳卡

1、改进后的运输方案

调用机械公司的拖盘长×

宽×

高=6400×

2400×

650,压套机固定在拖盘上,将其改造成新的压套平台。

详见改造示意图。

2、压套工艺改造技术方案

在拖盘的另一端安装一套电动卷扬机,用来取代铲车及人力,解决压套过程中对铲车的依赖。

拉力计算:

电动卷扬机电机功率为:

2.5KW,额定转速1481转/分,减速器速比为80:

1,钢丝绳卷筒直径为100mm,卷筒的线速度即为拉动速度V,

V=π×

0.1×

(1481÷

80÷

60)≈0.97米/秒

F=P/V=2.5×

103/0.97≈2.6KN

使用效果验证:

该电动卷扬机可以取代3吨铲完成配合压套工作。

2400

1200

880

D

压套机

1000

走梯及护栏

1500

托辊1

托辊2

钢丝绳

1000

极限联轴器

820

卷扬机电机减速器卷筒

3、供电线路

N

A

B

C

压套机控制箱

卷扬机电控线路

总体性能指标

1、能够满足压套机工作环境要求;

2、便于跨港区运输以及场地上短距离移动;

3、压套作业时,便于操作控制,节省配套设备;

4、操作人员由6人减为3人,节约人力;

5、新工艺对设备、人员的安全性提高。

八.效果检查

使用拖盘改造成压套操作平台,完全取消了15吨大铲的介入,节省了重点设备,节约了能源,新的运输工艺,只需要1台拖头即可完成,在近距离移动调整压套位置过程中,我单位自己的铲车可以牵引完成。

在压套操作中,无须铲车配合作业,具备操作便利的电动卷扬机,新工艺使用配套机械最省,操作效率最高。

改造前每年需要跨港区移动压套机50次左右,在三期码头上的移动次数约为80次,平均每次需要15吨大铲配合作业4小时,新工艺取消了15吨大铲配合作业,每年可节约15吨大铲作业工时4×

130=520个。

15吨大铲作业1500元/台班,每小时180元。

效益计算:

520×

180=9.36万元。

改造投入:

调拨拖盘一只;

库存旧卷扬机1台;

走梯及护栏等均采用回收件。

九.巩固措施:

压套操作时电动卷扬机卷筒位置调整,原位置有偏差。

十.遗留问题:

钢丝绳压套机运输与操作工艺改进后运行使用中,电源相序有时会接错,需要增加电源相序保护,我们在2008年的技术改造QC管理中着重解决该问题。

联合港埠公司固机公司

二OO七年十二月

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