本科毕业设计论文a7车型防冻液加注不满qc小组活动成果报告Word格式文档下载.docx

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小组全称:

一、小组概述

二、选择课题

三、现状调查

四、设定目标

五、原因分析及真因确认

六、制订对策及实施

七、效果确认

八、制订巩固措施

九、总结与下一步打算

1、小组概述

1.1、简介

总装车间超越小组成立于2014年12月31日,期间共计立项38条问题,其中已达成目标,闭环27条,1条因车型退市取消立项,8条立项分析解决中。

1.2、小组成员

总装车间超越小组成员共计:

6人,分别为:

2、选择课题

2.1、课题立项选择

QC小组成员接到班长反馈生产的A7车型批量存在防冻液加注不满现象,造成车间问题车辆需二次加液,为提高产品质量和生产效率,特对此问题进行立项。

2.2、课题选择理由

①、防冻液加注不满影响车间合格率;

②、加注不满的车辆需进行人工二次加注防冻液,严重影响生产效率,浪费人力;

③、在二次人工加注时,易造成防冻液洒落,存在浪费,且造成地面湿滑,存在安全隐患。

3、现状调查

3.1、现状观察:

QC小组成员在现场观察,防冻液加注机加注设定值为:

10.00L,实际加注值为:

6.45L,达不到加注标准量。

4、设定目标

4.1、设定目标

A7车型防冻液加注不满问题自14年12月份出现频次为每10辆车存在七八辆,该问题批量出现,经QC小组人员讨论决定,将目标设定于15年1月份底努力将该问题降低90%,降低手动补液的频次。

14年12月

15年1月

96

10

4.2、制定计划

5、原因分析及真因确认

小组利用头脑风暴法从人、机、料、法、环方面查找有可能导致该问题的原因,并根据原因绘制鱼骨图进行分析

5.1、人员方面

小组分析可能存在:

防冻液加注工位人员变化,替岗人员对设备操作不熟练,设备参数设定不熟悉?

经对4M变化点记录查看,近期内防冻液加注工位未发生人员变化,此原因不成立。

5.2、设备方面

原因一:

加注机设定参数不当?

小组成员联系车间设备保全人员,现场对防冻液加注机设备参数进行调整试验,加注机设定值为:

10L,经过反复试验,在一定范围内,设定值越高,加注量越多,超过范围,设定值越高,加注量越少。

此原因为真因。

原因二:

防冻液加注机故障?

小组成员联系车间设备保全人员,现场对防冻液加注机设备进行排查,发现加注枪胶垫存在细小缺口,加注枪在加注过程中,当加注枪稍有倾斜时,加注口处存在漏气现象。

5.3、物料方面

水管材质软?

经现场对水管观察,在加注防冻液抽真空过程中,水管存在闭合、死弯等现象。

5.4、方法方面

员工操作方法不当?

经过对加注工位点检,发现员工在放置加注枪时存在夹不到位现象。

水管死弯?

对全车水管进行观察,发现发动机进水管、负压水壶水管存在死弯现象,影响抽真空。

6、制订对策及实施

序号

真因

措施

责任人

节点

1

加注机设定参数不当

将加注机设定值由10L改为11L

王培育

1月5日

2

加注枪密封不严

更换加注枪密封胶圈,并由工位人员定期点检

3

水管材质软

联系工程师更改水管硬度

孙文涛

1月10日

4

水管死弯

发动机出水管死弯由胶墩安装工位作业后将后仓水管吊架向外拉伸;

负压水管死弯由段检二重点控制

优化负压水管为成型水管

5

员工操作方法不当

对员工进行现场指导正确操作方法,要求员工将加注枪放正自检后再进行加注

张俊霞

1月4日

水管优化成型

设备加注参数调整

现场指导正确加注方式

培训记录

7、效果确认

7.1效果确认

经过对现场问题的统计15年1月份问题下降94.7%,目标达成。

8、制订巩固措施

8.1、完善问题反馈流程,存在问题时,由班组长首先是否按措施执行,并定期跟踪点检。

九、总结与下一步打算

9.1、总结

通过此次QC分析,小组成员能够更加熟练的对问题解决流程、解决方式的掌握,深入了解了QC解决问题的八大步骤,对问题解决得心应手。

9.2、下一步打算

1、对影响车间一次交验合格率的问题进行统计、层别;

2、持续对一次交验合格层别的前几项问题组织QC小组活动,进行分析、解决;

3、不断提高产品质量,提升一次交验合格率。

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