发电厂机务专业度#1机大修技改方案模板Word格式.docx

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发电厂机务专业度#1机大修技改方案模板Word格式.docx

原排污泵为潜水泵,电源线长期浸水易脱皮腐烂,引起触电事故。

为使排污泵安全运行。

方案:

把原潜水泵改为液下排污泵(流量:

20T/H、扬程:

25-30m),排污出口用原来出水母管。

排污泵安装位置为进水口

距离地面200mm以上,根据现场实际情况制作排污泵基座。

五、#1机A、B给泵、低加疏水泵工业冷却水管改造

冷却水管凸出地面,阻碍通道,不安全、不美观。

为了使通道畅通,不阻碍行走。

把冷却水管改至-0.3米处,尽量减少弯头,回水管向下有5%的倾斜度,保证回水畅通,安装时要求管道涂防锈漆。

六、#1灰渣泵进出口门改为铸钢耐磨阀门

灰渣泵进出口门磨损严重,堵塞积灰,检修时关闭不严,造成不便。

为使灰渣泵安全运行,及检修方便。

更换灰渣门为手动耐磨铸钢门

进口门:

ZJZ243H-16cDN450石家庄工业泵厂

出口门:

ZJZ243H-16cDN400石家庄工业泵厂

七、#1炉底激流喷咀改为不锈钢喷咀,除尘器底部冲灰水门改

为不锈钢门

原冲灰管道激流喷咀、冲灰水门易锈蚀,经常堵塞

为使冲灰能通畅运行。

更换为不锈钢激流喷咀门及不锈钢门

阀门型号:

J41W-16HDN50

八、#1炉A、B引风机液偶冷油器冷却水门改型

原冷却水门质量差,锈蚀泄漏。

为使冷却水能通畅运行,不影响油冷却效果。

更换为不锈钢截止门

型号:

J41W-16HDN100

九、#1炉A、B送风机液偶冷油器冷却水门改型

十、#1炉B排粉风机电动葫芦改造

排粉机电动葫芦与排粉机出口管太贴近,无法移动。

为了能使电动葫芦对电机、风机进行吊装检修。

把电动葫芦水平移动至能对电机、风机进行吊装检修处,根据现场定出移动位置。

十一、循环水泵房平台固定

循环水泵房平台朔塑料网板无固定,行走不安全。

运行人员巡查及维护人员检修达到行走安全。

用铁丝把网板绑紧。

十二、#1转运站1、2、5输煤三通;

#8、#9输煤三通改型为电液摆动曲线三通。

堵煤,易卡挡板,调整困难。

防止堵煤,保证输煤安全顺利。

普通输煤三通改型为电液摆动曲线三通。

机务一班:

一、江边取水泵房捞渣机改造方案

1、改造原因:

捞渣机的捞渣抓垃圾斗,不能抓垃圾,未调试好不能投运。

2、改造目的:

使捞渣机能正常使用,垃圾斗能灵活转动。

3、改造方案:

生产厂家来调试,或原安装单位调试。

二、循环水加阻垢剂装置改造方案

原加阻垢剂泵易坏,且流量难控制。

获得质量较高的循环水,对凝汽器铜管的腐蚀加以保护。

在循环水加阻垢剂装置的出口母管上加装流量计和手动阀门,并利用自然压力的流动方式来替代计量泵输送。

三、#1炉燃烧器(喷嘴)改造方案

原燃烧器设计不合理,燃烧不稳定,主、再热汽温偏差大,严重影响机组负荷。

提高锅炉燃烧稳定性和稳定机组负荷。

方案具体由厂家提供,大概如下,上上二次风复原,一次风移位、三次风采用双通道布置,风前隔板移位以及油枪改型,增加支小油枪、双层布置。

四、#1炉卫燃带增加面积方案

1、增加原因:

炉膛燃烧不稳定,热风温度低,主汽温度偏低。

2、目的:

提高燃烧稳定性,提高热风温度,提高主汽温度。

3、方案:

#1炉膛水冷壁卫燃带增大30-50平方米面积。

五、化学净水剂加药系统改造方案

原化学二台净水剂泵常坏,且为美国进口泵,损坏不易修理配件难买。

保证化学水处理所需的药量,提高水处理质量。

将加药泵改为国产离心泵,在斜管池上装一个计量箱由离心泵分期将药打入计量箱,再利用药液自流方式流入斜管池及净水器,以保证水的质量及需用要求。

六、化学五米层除盐水管道改造方案

原五米层除盐水排地管在送风机房,雾气大对电机及环境均影响恶劣。

消除水气、雾气,提供一个好的生产环境。

将此除盐排池管接至#1炉定排扩容器、管道从空间连接到定排管道上。

七、锅炉尾部烟道金属部分衬玻璃钢方案

烟气含硫量大,烟道金属腐蚀严重。

保护烟道金属部分不被烟气腐蚀。

将烟道的金属部分喷砂,衬贴8层耐高温环氧树脂玻璃钢。

八、#1、#2机主油箱抽油烟风机改型方案

1、改型原因:

现二台主油箱抽油烟机无油气分离装置,排出油烟中的油份,烟气大量凝结后滴到地面及粘住墙壁面,形成油渍同时污染环境。

2、改型目的:

采用新型装置使排出的油烟及烟气被吸收,保护环境3、方案:

将原抽油烟机改为具有油烟分离功能的机型。

九、给粉机出口下粉短节改造为套管式伸缩节方案

给粉机检修拆装不方便,且密封不好。

便于拆检、封住漏粉。

利用内外套管活动式伸缩节、法兰连接,便于密封。

十、凝汽器循环水出口管道补偿器更换不锈钢补偿器方案

1、更换原因:

原补偿器材质差易锈蚀生孔,难补焊,严重漏水。

2、更换目的:

不漏水、补偿效果好,不影响生产及环境。

采用不锈钢材质的补偿器,带法兰、抗锈、腐蚀。

十一、汽缸法兰螺栓加热及夹层加热分门门杆拉直改造方案

各分门门杆传递倾斜力矩过大常断门杆,运行难操作。

正常运行易操作,不易断门杆,减少维修量。

改成垂直门杆传递力矩至9米平台操作。

十二、汽包重锤式调整门改为电调式调整门方案

原调整门为重锤式质量差,调节不灵及关闭不严。

便于调节及利于运行控制有关参数。

改为电动调整门。

十三、9米层振动给煤机改造方案

原煤下煤不顺,煤斗与煤槽形成死角,易堵煤,影响落煤量。

使原煤斗下煤顺利及给煤机给煤达到所需煤量,提高效率。

具体由厂家出方案。

十四、磨煤机进出口管改为防磨衬瓦管道

原磨煤机进出口短管及出口至木块分离器进口垂直管道磨损严重,影响安全文明生产。

达到安全,经济,长久生产

在上述管道加装防磨衬瓦及衬管,增强防磨能力

十五、汽机本体部分气动门改为电动门方案

原安装的气动门质量差、内漏严重,且存在控制气源压力不足现象,影响经济效益。

减少漏汽,方便操作,提高经济效益。

将原来机本体管道系统上的气动截止阀改为电动焊接截止阀。

十六、各系统高温疏水门改型

高温高压疏水门原质量差,易造成内漏,且操作不便,经济损失大。

阀门易操作,不易内漏,减少经济损失。

3、改型方案:

更换质量好的高温高压焊接截止阀,且电动主汽门前后疏水门改为进口手动门。

十七、高加危急疏水门改进口门方案

原国产法兰截止阀内漏严重,不易操作,安全性能差。

方便操作,控制内漏,减少漏点,提高效益。

更换同规格参数的阀门。

十八、锅炉事故放水门更换进口门方案

1、原因:

原事故放水门内漏及外漏较严重,汽水难以控制。

通过更换新门后能够得到正常控制,减少损失。

更换为同规格,参数的进口阀门。

十九、磨煤机再循环风门改耐磨铸钢风门方案

原风门为法兰连接易漏粉,且风门翻板式节流后易形成涡流磨损。

通过改型后,不漏粉不对阀体内部造成磨损。

将原风法更换成同规格参数的焊接,耐磨铸钢式风门。

二十、炉三次风门改为耐磨铸钢风门并移至9米平台方案

三次风门原为法兰连接易漏粉,且位置离排粉机太近易形成涡流,对风机涡壳、叶轮产生磨损较严重,且不便操作。

更换焊接耐磨铸钢风门后不漏粉,且阀门抗磨耐用,不易形成涡流也不磨损风机叶轮,移位后便于操作。

将原法兰风门更换为耐磨焊接铸钢风门,且将风门全部移位到9米平台。

廿一、粗、细粉分离器的锁气器改型方案

现使用的锁气器“草帽”易掉卡堵煤粉,且密封性差。

使下粉量能很好的得到控制,不易损坏,提高效益。

更换为同规格的球面带流动轴承全密封型锁气器。

廿二、凝结水泵加装检修平台

凝结水泵检修时位置太离,不便检修及维护。

加装平台维护及检修方便且缩短检修时间,提高机组使用效率。

在凝结泵四周加装一定高度且便于维护安全的简易平台(带护栏)。

廿三、下降管排污分总门加装二次门方案

原阀门内漏严重,关闭不严,热量损失大,无法控制排汽量。

通过加装二次门和改型后,能有效的控制排汽量,减少热量损失。

更换原分总门,并分别加装分总二次门

廿四、给水泵再循环门移位方案

原安装位置太高运行及检修不方便。

降低标高后,运行及检修均方便。

降低到一定标高,便于操作及检修的位置。

廿五、高加底部法兰门更换为焊接门方案

原法兰门易外漏,极不安全,且热量损失大。

消除外漏现象。

将原法兰门更换为同规格及高参数的焊接门。

廿六、#1机本体疏水系统管道走向及阀门重新布置排列方案

绝大部分阀门操作极不方便,影响安全生产。

便于方便操作及检修和工艺美观。

阀门按#2机组布置方式重新布置,管道按压力等级高低重新合理排列

廿七、#1炉A、B原煤仓及下圆部分衬不锈钢板方案

1.原因:

原煤仓壁面是水泥结构阻力大易挂堵煤,方圆节部分易被煤磨损,且难补焊又不安全。

通过改造后,能使原煤自然顺利的下落,提高燃烧的保障性。

煤仓壁及方圆节部分张贴不锈钢,约6mm厚。

廿八、化学斜管池排污门改为外置式手动门方案

原斜管排污门为液压控制的直角橡胶密封截止阀,易损坏且不便维护。

减少故障,减少漏水,提高效益。

将原阀门更换为手动操作的不锈钢硬密封闸阀,便于运行操作及检修方便。

廿九、炉定排分总门增加二次门,原泄漏门更换方

原分总门内漏且不便检修,极不经济。

减少热量损失,提高机组效率。

原分总门各增加二次门及原泄漏门更换。

三十、汽水系统带法兰的阀门改为焊接门方案

汽水系统压力及温度高,法兰极易外漏,不安全又不经济。

减少漏点,达到安全经济运行。

将法兰门改为同规格,高参数的焊接门。

三十一、剡炉底加热总门移位方案

原炉底加热总门在9米层楼板下方。

移位后便于操作及检修维护。

将总门穿过楼板移位安装在9米层楼板上方。

三十二、炉底上水总门更换方案

原阀门内漏严重,损失大。

减少,内漏,控制损失。

更换同规格,高参数的焊接电动门。

三十三、#1机工业水管道及其阀门移位至管沟方案

原机房0米层地面上管道布置凌乱,不便行走,不美观。

便于整体工艺美观。

将原地面管道合理的改到0米以下,便于行走及工艺美观。

三十四、炉顶部及除尘器顶部防雨棚改造方案

炉顶及除尘器顶部防雨棚局部位置铁皮移位漏雨,影响安全生产。

达到安全文明生产。

原防雨棚加宽或侧面防雨铁皮加长,固定好。

三十五、炉体5m~9m保温层改用硅酸铝材料加护板方案

原保温材料易损坏、脱落,影响安全文明生产。

达到安全、经济、文明生产。

铺贴硅酸铝纤维保温层并用护板保护。

三十六、炉顶密封改造方案

后屏出口集箱漏风严重,造成积灰及散热损失。

控制漏风、达到安全文明生产。

对后屏出口集箱用硅酸铝保温材料进行一次密封。

三十七、除氧器事故放水管改至定排低压母管上方案

原事故放水管接到定排地沟,雾水太大且飞测到地面危及人身安全。

将管道出口连接到定排扩容器低压母管上。

三十八、#1~#4低加及凝流器水位计改型方案

原水位计为玻璃管式,读数不清,且接口易漏水,不利安全运行。

更换成磁浮翻板式水位计。

三十九、磨煤机自动喷油机控制柜移位,喷油管改向方案

原控制柜位置不合理,阻挡排粉机设备的吊装检修,且喷油管过长易堵塞。

工艺美观,场地宽敞。

控制柜靠柱安装,喷油管改向布置。

四十、磨煤回粉管加装铸石防磨方案

原回粉管道壁薄、易磨损,不利安全生产。

达到安全经济运行,提高管道使用寿命。

在原回粉管内壁倒60mm厚的铸石防磨材料。

四十一、1#炉所有一次风管道重新布置排列改造方案

一:

原因

一次风管弯头多,阻力大,易堵管及磨损管内壁,严重影响燃烧的稳定性。

二:

目的

通过改造后,能使燃烧稳定,提高发电量及经济效益

三:

方案

采用放射性分布,尽量减少弯头及阻力,弯头处使用内衬陶瓷弯头;

风粉混合器内装不锈钢双层隔板(厚度=18mm)混合器本体采用耐磨材料制作;

现有伸缩节改用波纹管伸缩节,伸缩节内外套采用(厚度=20mm)的耐磨材料制作。

机务专业

2001年3月13日

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