大唐灞桥热电厂全厂停电演练方案619Word文档格式.docx

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3、设备保障应急组:

陈树宽

何昭林杜勇

张志毅、杨建军、设备部点检长,各专业点检员。

负责组织人力进行汽轮机、锅炉空预器的手动盘车,组织故障设备的抢修工作,对设备采取相应的保护措施。

组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。

4、安全保障应急组

邓西胜

安环部专工、公安科消防人员、医务人员

负责维持预案执行期间生产现场正常安全生产秩序;

负责消防指挥协调、人员抢救等工作;

负责发生紧急情况后人员疏散和事件的调查应急处理工作。

5、物资保障应急组

罗建华

负责事故处理量期间所需物资供给;

负责发生紧急情况后备品备件的应急组织供应工作;

6、演习评委:

孙晓东王养学樊志义陈胜利李勇朱寿辉陈遂林王珩

7、演习调度:

8、演习成员:

五值全体人员。

9、演习电话:

2333

六、演习前运行方式:

1、330kV:

1、2号机组、灞长I、灞长II运行、330kV母线双母固定联结;

2、110kV:

11、12号机组、灞东I、灞东II、灞东III、灞纺、0号及02号启备变运行,110kV母线双母固定联结;

3、1、2号机各带250MW有功电负荷,6kV、400V厂用及直流系统正常运行方式,A、B保安变热备用。

4、1、2号机A、B汽泵运行,汽泵汽源均为本机四段抽汽,电泵备用,除氧器汽源为四段抽汽。

辅汽联箱工作汽源为本机冷再供,老厂生产抽汽备用。

5、11、12号机组各带90MW负荷,11号机组带生产抽汽130T/H,6kV、380V厂用及直流系统为正常运行方式。

6、热水网系统停运。

七、演习方式:

桌面演练。

八、演习过程中的注意事项:

1、演习过程中参与人员通电话和对讲机联系时必须互通姓名时必须前面加“演习”;

2、演习人员应熟悉运行方式及设备状况,掌握正确的处理方法和步骤;

3、演习调度按演习内容进行正确及时地发布事故现象,演习评委监督演习人员是否迅速、准确判断事故,模拟操作是否正确,并给出评分。

4、任何演习人员不准实际操作设备,只能采用模拟方式表示如喊出“拉”、“合”、“开”、“关”等;

严禁触动设备,当演习评委发现演习人员有触动设备意图时,应立即制止。

5、当演习过程中发生事故时,当班值长立即汇报总指挥,宣布演习停止,同时指挥组织处理事故。

6、此次演习涉及到机组跳闸、MFT、厂用电切换模拟等,范围较广,要求参加演习的人员必须精力集中,严肃对待演习过程中的每一个环节,不得麻痹大意;

7、演习结束后,全体人员到生产早会会议室集中,进行总结评价;

演习结果填写在培训台帐的反事故演习栏内。

八、事故处理时的注意事项:

1、事故情况下,网控人员应立即将发生事故的现象,报警信号、保护及开关动作情况汇报给值长,听候值长的进一步命令。

2、汽轮机跳闸后,运行人员应密切监视主机转速不超过危急保安器动作转速,同时应立即到就地手动开启真空破坏门破坏真空,迅速将转速降到零。

3、在锅炉MFT以后,应将炉侧汽水系统取样、排污门立即关闭,尽量维持汽包可见水位,并通知设备部组织检修人员进行空预器手动盘车。

4、在锅炉启动上水前,必须考虑炉本体金属温度值与上水温度的差距,如锅炉已处于严重干锅状态时,严禁在线路恢复后强行上水启动,防止锅炉管材热应力剧变而引起泄漏。

九、演习步骤:

(一)演习前的准备:

老厂值长:

报告指挥长,老厂全体运行人员演习已经准备就绪

新厂值长:

报告指挥长,新厂全体运行人员演习已经准备就绪

总指挥张毅宣布:

大唐灞桥热电厂全厂停电反事故演习现在开始

(二)演习程序

1、由演习调度宣布事故现象:

系统冲击,1、2号机组、11、12号机组有功、无功及励磁电流突然增大,然后减小,频率急剧上升,1、2、11、12号机跳闸。

110kV出线灞东Ⅰ、灞东Ⅱ、灞东Ⅲ、灞纺电流到零,110kV两条母线失压,330kV系统灞长Ⅰ、灞长Ⅱ出线电流到零,330kV两条母线失压,新、老厂集控正常照明消失,事故照明灯亮。

2、事故处理

1

(2)号机机组长汇报值长:

报告值长:

1

(2)号机组跳闸,锅炉灭火,330kV双母失压、6kV、400V厂用母线、保安段母线全部失压,各辅机停转,直流事故油泵、小机直流润滑油泵、直流密封油泵联起成功。

事故原因正在查找。

值长:

尽快查明原因

老厂锅炉汇报:

报告值长:

11、12号锅炉灭火,各辅机停转。

老厂汽机汇报:

11、12号机跳闸,各辅机停转,直流事故油泵、直流密封油泵联起成功。

老厂电气汇报:

11、12号机解列,全部厂用母线失压,110kV母线失压,直流母线电压正常。

迅速按厂用停电预案进行事故处理,保证机组、辅机安全停运。

汽机专业立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况,注意润滑及密封油压。

将所有联锁撤除,断开所有主、辅机盘面开关。

汇报新厂值长:

11、12号机组跳闸,厂用全部中断,原因正在查找。

并通知供热所。

在接到各岗位的汇告后,分别下达以下命令

1)1、2号机组厂用中断,立即按全厂停电预案进行事故处理,保证机组安全停运。

立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况。

将所有联锁撤除,断开主、辅机盘面开关全部;

2)通知老厂值长1、2号机组也全停,立即按全厂停电预案进行事故处理,保证设备安全停运;

3)汇报省调调度员:

我厂1、2、11、12号机组全部跳闸,110kV、330kV母线失压,厂用电源全部中断,原因正在查找,请指示。

(演习调度:

尽快查明原因,准备恢复)

4)通知脱硫、燃运、化学:

全厂停电,将所有联锁撤除,断开所有在合闸位置的设备。

要求相关值班人员通知第三污水厂、荆峪沟水库立即停止供水。

5)电话汇报张毅、发电部、安环部、设备部

张毅:

尽快查明原因,我宣布:

紧急启动全厂全停事故预案,各岗位人员立即就位,协助进行事故处理,确保设备安全停运。

相关人员汇报到场情况:

杨秋会、刘君伟、陈树宽到达老厂集控,张毅、周云飖、苏文超、张长青到达新厂集控。

张毅和相关人员及时向发电公司有关领导汇报情况

老厂值长令电气:

恢复跳闸开关位置,检查保护,尽快查明事故原因。

并将6kV、400V母线上所有负荷开关打跳,做好受电准备。

老厂值长令各专业:

厂用电全部中断,禁止强合各跳闸设备,以保直流电压。

撤除所有联锁,断开所有在合闸位置的开关,派人到就地检查设备。

电气班长令:

检查保护,查11、12号机跳闸、110kV失压原因。

班长汇报值长:

经检查为稳控装置动作。

老厂值长汇报新厂值长:

11、12号机组跳闸原因为稳控装置高频保护动作。

新厂巡检汇报机组长、值长:

1、2号机组跳闸原因为GIS稳控装置高频保护动作,发电机出口开关跳闸。

值长汇报调度:

经检查,我厂1、2、11、12号机为稳控装置高频保护动作,请求调度查明原因。

并请尽快设法向我厂110kV母线供电,以便我厂恢复厂用电。

演习调度:

原因正在查找,做好用110kV倒送电准备。

汽机主值:

1)破坏真空停机,密切监视机组转速下降情况,严禁打开机组至高低压本扩疏水;

将同步器退到零位;

及时调整汽封压力和汽源,记录惰走时间;

2)严密监视高压内缸上、下壁温差,真空到零后立即切断汽封汽源,转子静止后立即手动盘车(检修人员就位后由检修人员执行);

锅炉主值:

全关锅炉过热器减温水手动门、省煤器入口门、排污、加药、取样、疏水门等,闷炉,复位跳闸开关。

并开启省煤器再循环门;

检查关闭风烟系统挡扳。

各专业班长向值长汇报,机组停运状况

新厂1、2号机组长令:

1)令主值立即检查主机事故油泵、直流密封油泵、A、B小机事故油泵联启且油压正常,密切监视汽轮机转速下降情况;

2)令巡检到就地手动打开真空破坏门,破坏真空紧急停机;

3)令主值将汽封倒由冷再供,机组惰走期间尽量维持汽封压力正常;

4)令主值密切监视直流系统电压、各直流油泵电流及运行情况;

5)令巡检关闭汽轮机主蒸汽管道、冷再、高旁后、热再管道气动疏水门前手动门;

6)令主值在机组惰走期间密切监视机组振动、轴瓦温度、汽缸温度等参数;

7)令主值真空到零后立即切断汽封汽源,机组转速到零后,在大轴上做好标记,关闭汽轮机本体所有疏水门,采取闷缸措施;

8)令副值注意监视有关水位、汽包壁温等;

9)指派专人查看保护动作情况;

10)禁止断开330kV和直流系统正常运行的开关;

11)令巡检迅速手动关闭锅炉主给水电动门、给水旁路电动门、过热器、再热器减温水门、锅炉连排、定排、加药、取样等门,尽量减缓锅炉水位下降速度,并开启省煤器再循环门;

12)令巡检在空预器跳闸后,进行手动盘预热器(检修人员就位后由检修人员执行)。

上述有关人员分别汇报执行的具体情况并复令

机组长汇报值长:

上述命令已执行完毕,汽轮机转速已到零,现采取闷缸处理,大轴上已做好标记,锅炉采取闷炉处理。

新厂值长令:

检查并将6kV、400V母线上所有负荷开关断开,随时准备受电。

机组长令:

1)到就地检查6kV厂用段、6kV公用段、400V厂用段、保安段、照明段、公用段工作电源开关以及负荷是否跳闸,如果未跳就地手动打跳;

2)密切监视直流段母线电压、各直流油泵运行情况;

3)主变、厂高变、02号起备变外观检查,如果正常原地待命。

有关人员分别汇报执行的具体情况并复令。

主、辅机已安全停运,汽轮机速度级上下壁温差17℃,在允许范围内,汽包内还有可见水位,空预器已安排手动盘车,电气母线已腾空,具备受电条件。

值长令:

加强对直流母线电压以及各直流油泵运行工况的监视,等待受电。

经过30分钟紧张的工作,我厂1、2、11、12号机组已经安全、平稳的停下来,1、2、11、12号机组已采取闷缸措施且已组织人力手动盘车,锅炉全部取样、排污门已关闭,脱硫、燃运、化学水处理也全部停止运行,没有发生设备损坏。

目前正在等待调度查明原因,随时准备恢复。

(三)系统恢复

调度令:

事故原因已查清,由于东郊变故障、全站失压造成,令灞厂断开110kV四条出线及330kV两条出线开关,现故障点已隔离,东郊变已恢复供电,东灞Ⅰ线已带电,可以恢复110kV母线运行。

新厂值长向老厂值长传达调度命令,并令老厂值长组织恢复110kV母线运行。

老厂值长令:

电气合上1235灞东Ⅰ线开关,向110kV母线受电。

电气班长令值班员迅速操作,完毕后汇报值长110kV母线带电成功。

老厂值长立即汇报新厂值长110kV母线已带电。

老厂值长令:

立即恢复老厂厂用电。

主值合上1101开关,0号起备变带电成功后,分别合上6kV厂6011A、厂6011B、厂6012A、厂6012B开关,恢复6kV厂用11A、11B、12A、12B母线供电。

恢复380V系统供电。

电气主值:

厂用6kV、380V系统全部恢复供电,恢复直流充电器。

汽机班长令:

启动盘车,将直流油泵全部倒为交流运行。

相关人员执行完后汇报。

新厂值长接到110kV母线已恢复通知后令机组长:

立即加运02号启备变,恢复1、2号机6kV母线供电。

机组长:

通知巡检准备启动02号起备变,就地检查无异常,主值合上1102开关。

主值、巡检执行完后复令。

#02启/备变带电成功。

机组长令:

合上6kV厂用1A、1B、2A、2B段备用电源开关,然后依次恢复照明段、厂用段、保安段、公用段、除尘段、6kV公用段、翻车机段、脱硫段、输煤段。

主值回令:

合上6kV厂用1A、1B、2A、2B段备用电源开关,母线带电成功;

合上照明变高低压开关照明段带电成功,(现场已恢复正常照明),同样方法厂用段、保安段、公用段、除尘段、6kV公用段、翻车机段、脱硫段、输煤段均已带电成功。

将主机事故油泵、直流密封油泵、A、B小机事故油泵由直流泵倒至交流泵供电;

巡检去保安段检查各直流充电器供电情况。

机组长回令:

1、2号机厂用及公用厂用系统已经恢复。

启动供油泵向全厂供燃油,恢复老厂空压机系统。

2号机组长与油库联系后令2号机组副值:

启动1、3号燃油泵,调整燃油压力至1.5Mpa。

(四)机组启动

1、值长汇报省调调度员:

1)我厂110kV母线已恢复,厂用带电成功,主辅机已恢复备用,具备启动条件,请求两台机组启动。

并按调度命令恢复110kV系统其它三条出线运行,通过灞长I线向330kV母线带电,恢复330kV系统母线运行,再恢复灞长Ⅱ线运行。

2)得到调度同意后通知老厂值长立即恢复启动11、12号机组,新厂做好启动准备,待老厂生产抽汽恢复后立即启动1、2号机组。

2、老厂机组启动:

经调度同意后,各专业派人检查#12机组设备,启动#12机组辅助设备、点火,汽机按黑启动方案开机;

命令化学班长立即启动水处理系统,向新、老厂系统正常供水;

脱硫班长做好启动准备,燃料班长根据煤仓煤位上煤。

锅炉班长:

下令恢复系统,达到点火条件

1)恢复油系统与压缩空气系统运行,检查水位正常,启动风机准备点火。

2)就地检查暖汽包蒸汽冷却与高除汽平衡管。

3)主值及副值分别汇报执行情况并复令。

恢复公用系统,机组恢复到极热态开机准备状态。

1)恢复循环水、工业水、冷却水、给水等系统

2)及时调整水塔及水池水位,联系化学供水。

主、副值及巡检:

执行完后汇报班长,已做好热态开机准备。

锅炉班长汇报值长:

条件具备,可以点火,得到同意后点炉。

锅炉班长令:

使用空气雾化油枪点火,并启动乙磨,升温升压至热态冲转参数。

各岗位执行完后复令

向12号机送汽封,抽真空,做好开机准备。

先送汽封,后抽真空

主值:

1)当锅炉汽压达到6MPa以上,向12号机高压缸前汽封先送新蒸汽,再用高除汽平衡蒸汽送汽封,然后用高除汽平衡蒸汽启动主抽。

联系锅炉开大至#12连续排污扩容器排污门。

当连排有水位显示时,根据连排水位关小12号连排水位调节门。

2)当高除汽平衡压力低于0.5MPa时,安排专人在就地关小12号高除汽平衡门及12号连排水位调节门,调整保持高除汽平衡压力在0.5~0.7MPa,尽量保持高除汽平衡母管压力稳定,严防发生水击事故。

汽机班长汇报值长:

12号机已具备冲转条件,可以冲转。

冲动12号机。

按热态开机要求调整好各项参数,并在盘前投入主汽温度10分钟下降50℃跳机保护,进行挂闸冲转。

挂闸冲转12号机,巡检在就地检查。

冲转过程中严密监视机组振动、轴向位移等参数,机组升速过程中就地检查无异常。

定速3000rpm后汇报班长。

具备并网条件。

值长联系调度同意后尽快并网,令电气执行并机操作

电气班长:

班长监护主值进行并网操作,12号机并网成功后汇报值长。

机炉电做好协调配合,按热态接待负荷。

当三段抽汽口压力大于0.2MPa(负荷约在10MW左右)时,打开高除进汽门,开大进汽调整门,打开机组三段抽汽至高除电动门直接暖管至高除,随负荷增加逐渐恢复高除正常供汽。

汽机班长:

机组负荷45MW,主蒸汽流量达150T/H,汇报值长可以投生产抽汽。

投生产抽汽,注意暖管并通知供热所及新厂值长。

老厂值长通知新厂值长:

暖辅汽联箱。

三段抽汽压力≥0.5MPa时,将汽封、抽气器汽源倒为生产抽汽供。

汽机主值令:

倒连排和高除汽平衡母管正常运行。

倒厂用由本机带,并通知运营公司投脱硫、电除尘等系统设备。

监护主值进行切换操作,结束后汇报值长厂用已切换。

机组负荷恢复至90MW,生产抽汽已达100T/H,机组运行正常,汽机班长汇报值长。

汇报新厂值长12号机已恢复至事故前状态,运行正常。

令汽机退出主蒸汽温度10分钟下降50℃跳机保护。

同时启动恢复11号机组至事故前状态。

3、新厂机组启动:

新厂值长令1

(2)号机组机组长:

1)启动顶轴油泵、电动盘车注意盘车电流和转子偏心值。

2)停止空预器人工盘车,投入A、B空预器主电机。

3)通知电气外围操作人员,恢复脱硫、输煤等电源。

1

(2)号机组长令:

启动顶轴油泵,先手动试盘车,正常后点动盘车,测量汽轮机大轴晃动度,大轴晃动度在合格范围内,投入连续盘车。

主值汇报:

启动顶轴油泵正常,顶轴油压14MPa,大轴晃动度实测0.04mm,在合格范围内,已投入连续盘车,盘车电流22A,并无异常摆动。

启动工业水、循环水、开、闭式水、空压机、凝补水、凝结水、给水泵、定冷水、热水网系统,恢复机组相关系统、准备点火启动。

主、副值、巡检:

有关人员口述检查、恢复过程,并汇报机组长。

得到各方已恢复的答复、并确认无误后,汇报值长,系统已恢复正常,具备启动条件

1)启动锅炉辅机、点火

2)通知第三污水厂开始供中水(供量控制在300t/h)

3)汽机送轴封、抽真空

根据以上命令,令主值进行,投等离子暖风器。

结合以上命令,汇报恢复过程

1)安排巡检就地检查,准备启动设备

2)投入除氧器加热

3)启动引送风机,进行炉膛吹扫,启动火检冷却风机,等离子冷却风机及冷却水泵

4)吹扫完毕,启动一次风机、密封风机、等离子拉弧,启动A磨煤机,点火,点火成功后空预器投连续吹灰。

5)用辅汽联箱先送汽封、后抽真空

主值汇报:

1号锅炉点火成功、真空已达-90kPa,各疏水系统已倒好

安排暖B、C磨,并按极热态启动升温升压曲线进行恢复。

1)投入高、低旁升温升压至冲转参数

2)安排巡视锅炉本体,注意膨胀

机组长汇报:

目前主汽参数已具备冲转条件,请求冲转。

冲转1号机组。

巡检到机头,做好机组冲转准备,投入主、再热温度10分钟下降50℃跳机保护,确认投入机组其它所有主保护,开始冲转。

1)挂闸后,关闭高、低旁,升速速率设定为300rpm/min,目标3000rpm,冲转

2)令巡检在就地进行检查机组冲转后盘车应脱开,并倾听机组动静部分是否有异音。

3)冲转过程中,尤其是过临界转速时密切监视机组振动,轴瓦、推力温度,高低压缸胀差,轴向位移,汽缸金属温度等重要参数。

4)转速到1200rpm,顶轴油泵跳闸

5)3000rpm后,检查无异常,停润滑油泵,投备用,汇报值长可以并网。

汇报调度,1号机组已达3000rpm,具备并网条件,请求并网。

得到调度许可后,下令并网。

机组长监护主值进行并机操作。

1号机并网成功后,值长汇报调度,并根据调度要求和机组状态,加负荷。

按极热态开机曲线带负荷。

1)用快切装置进行倒厂用。

机组负荷到80MW时,投入一台汽泵运行,

2)负荷达到150MW时,并列另一台汽泵运行,停止电动给水泵运行。

3)负荷达到200MW时,启动热网循环泵,暖五段至热网抽汽管道,逐渐投入热水网加热。

3)负荷恢复到250MW,机组运行稳定,机组长经值长同意后退出主、再热温度10分钟下降50℃跳机保护。

4)通知运营公司投入脱硫、电除尘等相关设备。

5)根据用水量通知鲸鱼沟、第三污水厂恢复供水。

2号机组的恢复启动同步进行,负荷恢复至250MW。

在全体人员的努力下,125MW和300MW机组已全部恢复至事故前运行方式,1、2号机组负荷各带250MW,11、12机组负荷各带90MW,11号机各带生产抽汽130t/h,运行正常。

(五)由总指挥宣布大唐灞桥热电厂全厂停电事故演习结束。

(六)总结

1、各评委点评。

2、厂领导点评

十、修订全厂停电处理预案

发电部结合演习中出现的问题,进行总结并完善预案,组织各值学习。

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