空压机节能技改方案修改 3Word文件下载.docx

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空压机节能技改方案修改 3Word文件下载.docx

/min,实际产气量为199.5m³

/min,电功率1300KW;

(2)7#、8#两台无油螺杆机作氮站备用机,共118m³

/min,电功率710KW。

(3)改造设备的产气量为317.5m³

/min,电功率2010KW。

(二)拟采用的新设备:

开山空压机BKHE250-54/8-Ⅱ(0.8Mpa,250KW,54m³

/min)6台,共324m³

/min,电功率1500KW,其中两台采用变频控制,全套系统加装能效管理工业控制系统。

(三)节能效果:

与国家1级能效的开山空压机BKHE250-54/8-Ⅱ的生产成本0.058元/m³

相比,1~6#三个型号实际生产成本分别增加了44.6%、21.2%、39.6%。

(四)产生利润:

每年节能费用收益超过331万元(详见详细技术方案)。

1、两级压缩原理:

采用两级压缩主机,就是采用大小不同的两组SKY螺杆转子,实现合理的压力分配,降低了每次压缩的压缩比。

经过一级压缩后,冷却剂会通过机体上的多个喷射孔,形成雾状喷射帘,对热的压缩空气进行近乎完美的冷却,大大降低了进入二级压缩阶段前的压缩空气温度,起到接近了等温压缩过程、节约压缩所需能量的效果(等温压缩最省功)。

2、低压缩比的两个特别优点:

1、减少了内泄漏,提高了容积效率;

2、大大降低了轴承的负荷,提高了轴承寿命,延长了主机寿命

3、技术特点:

两级常压有完善的级间冷却设计和二级压缩过程的冷却的完善性

使用角接触球轴承而没有使用圆锥滚子轴承

第二级压比的分配经过优化

第二级转子的几何参数都经过优化

第二级的吸排气孔口都经过优化

总喷油量及其分配经过优化

齿轮箱的回油经过优化(专利技术)

高效的螺杆转子型线:

第一级使用Y-1或Y-2;

第二级使用Y-2

两级压缩降低了每一级的轴承载荷

一级及二级螺杆转子均运行在最佳齿顶速度

3、能耗优点

KAITAIN两级压缩螺杆空压机每一台都可以达到1级能效,比2级能效省电15%,比3级能效省电30%。

国家为了推进节能减排工作,在空压机上施行能效标识制度,本方案型号BKHE250-54/8-Ⅱ是节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录(第一批)》1级能耗产品,享受200元/KW的节能补贴。

大致上2级能效产品会比3级能效产品节省15%的电力,1级能效产品又比2级能效产品节省10%的电力,平均能耗低于0.06元/m³

KAITAIN-JN系列两级压缩螺杆空气压缩机技术参数:

型号:

JN250-54/8-Ⅱ,排气压力:

0.8Mpa,排气量:

54m3/min,电机功率:

250Kw。

1.空压机的运行及备用情况

目前氮氢车间共有13台空压机用于压缩空气供气及4台离心压缩机用于制氮。

压缩空气母管压力0.57Mpa,其中空压机5#~8#是无油螺杆压缩机,可作为制氮系统离心压缩机的备用设备。

现生产线设备正常时,空压机的开启情况如下:

机型

产气量

开机数量

备用

合计气量

总功率

寿力TS32S-400H

55

4

1

220

1156

锡压LGW355/001AT1

57

2

/

114

710

锡压LGW-56/8-X

716

锡压LGD-36/8-X

41

3

272

总计

9

489

2854

2、空压机的维修情况

1)、5台寿力,外包正常维护31万元,另外其他配件约10万元,平均大修费用10万元/年,每年的维修保养费用为51万元。

2)、4台锡压无油螺杆机,每年有2台空压机进行大修,大修费用17万/台,正常维护保养费用每年6万/台,4台无油机每年的维修保养费用为58万元。

3)、4台锡压喷油螺杆机,每年有2台空压机进行大修,常规大修费用5万/台(转子大修17万,基本上每年一次),正常维护保养费用每年6万/台,4台喷油机每年的维修保养费用为51万元。

3、空压机改造的必要性

1)、1-6#空压机(其中1-4#喷油螺杆机和5-6#无油螺杆机)已经运行9年,设备已逐渐老化,配件较难买,并且维修费用有所增加。

2)、1~2空压机(型号LGD-36/8-X)额定产气量43m³

/min,功率250kw/h,目前实际产气量31.96m³

/min,实际使用功率267.7kw/h左右,效率仅为7.16m³

/kw,产量下降了30%,平均每立方压缩空气的生产成本0.1047元。

3~4空压机(型号LGD-30/10-X)额定产气量38.5m³

/min,功率250kw/h,目前实际产气量38.5m³

/min,实际使用功率227.78kw/h左右,效率仅为10.14m³

/kw,产量没有明显下降,平均每立方压缩空气的生产成本0.0736元。

5~6空压机(型号LGW-56/8-X)效率仅为7.83m³

/kw,产量下降了5%,平均每立方压缩空气的生产成本0.0961元,6台空压力机的整体综合效率下降约10%,平均每立方压缩空气的生产成本0.0932元。

这四个型号存在电耗高,油耗高,产能降低等情况。

3)、与国家1级能效的开山空压机BKHE250-54/8-Ⅱ的生产成本0.058元/m³

相比,1~6#三个型号生产成本分别增加了44.6%、21.2%、39.6%。

4)、改造后,保留7#、8#两台无油机作氮站备用机。

每年的无油机维修保养费用可节约29万元;

4台喷油机每年的维修保养费用可节约51万元,每年可节约的维修保养费用不低于80万元。

同时还可减少寿力机的使用时间,降低外协维保费用。

所以,考虑到运行费用相对较高,维修成本较大,对现能耗高的压缩空气系统(主要是无锡空压机)进行改造是必须的!

1、节能改造方案

在不减少现有空压机系统产量的情况下,以提高空压机能效为本次改造方案目标。

本次方案改造后满足以下控制要求:

1)鉴于现系统供气量比较稳定,采用下表的开机方式一刚好满足现生产用气需求,改造后可能会出现开机数量配比问题,拟5#、6#两台空压机采用变频器控制(变频器安装在低压配电室),可实现PID在线自动调节母管压力。

2)改造后的每台空压机出口加装流量变送器及具有485通讯功能仪表,现场安装有流量数字仪表。

3)改造后的每台空压机电机装有485通讯功能电力仪表,可实时监测电机电流、功率及功率因素等参数监控。

4)6台空压机具有在线监控及开停机操作功能,并可实现能源监控管理。

2、空压机节能改造前能耗对比表

测量时间

累计流量

(单位:

平均流量

/min)

累计电量

度)

平均

负荷

(kw/h)

生产

成本

(元/m³

额定参数

初始刻度

终时

刻度

用电量

2#空压机

LGD-36/8-X

8月16日16时20分——20日16时20分,合计96小时

334

184433

184099

31.96

20580.3

20606

25700

267.71

0.1047

43m³

/min,0.8Mpa,

250KW

4#空压机LGD-30/10-X

8月17日16时20分——20日16时20分,合计72小时

56668

223768

167100

38.68

19408.9

19425.3

16400

227.78

0.0736

38.5m³

/min,1.0Mpa,

5#空压机LGW-56/8-X

8月18日9时10分——21日9时10分,合计72小时

208

189750

189542

43.88

21567.3

21591.5

24200

336.11

0.0958

60m³

400KW

6#空压机LGW-56/8-X

258

204986

204728

47.39

22602

22628.3

26300

365.28

0.0963

平均

745469

161.91

92600

1196.87

0.0932

3、预计改造后的开机情况(根据铭牌测算)

开机

方式一

(常用)

功率

开山BKHE250-54/8-Ⅱ

54

6

324

1500

0.058

165

867

0.0634

0.0780

2367

0.0598

方式二

110

578

355

491

2433

0.0614

4、改造后的综合效果分析

根据现生产用气情况,启用9台机即可满足生产需要,平均产气量为10.35m³

/kw。

现拟计划改造1~6#共6台锡压空压机,保留两台无油螺杆机为氮站备用机。

根据生产情况,选择开机台数,如用气量不大量增加改造后平均产气量可提高至12.1m³

最终节能效果与压缩空气的使用量有关,将根据用量调整开机方式,如果在目前的480m³

/min供气量下,如采用改造后开机方式一生产可节电615KW/h(2982-2367KW/h),年节省电费387.45万元;

采用改造后开机方式二生产可节电549KW/h(2982-2433KW/h),年节省电费345.87万元。

(一)采购成本测算表

序号

设备\项目

数量

单价

合计

备注

1

节能空压机

4台

48万元

192万元

JN250-54/8-II2

节能空压机(变频电机)

2台

57万元

114万元

2

空压机吊装及安装

6台

1.5万元

9万元

3

250KW,10KV变频器

42万元

84万元

施耐德10KV高压变频器(利德华福同类型变频器约28万元)

4

10KV电缆及辅件

200米

200元

4万元

5

高压安装、调试

1项

5万元

含开关、电缆高压试验、调试费

6

流量计、压力计、电表

7套

10.5万元

6台机及母管测量,具有485通讯功能

7

监控主机及监控系统

1套

3万元

监测与控制

8

小计

421.5万元

9

税费

25.29万元

10

446.79万元

未含维护保养费4万/台/年

(二)合作方方案:

1、根据前期深圳市康普斯节能科技有限公司方案,前期设备改造由深圳市康普斯节能科技有限公司投入,待改造完成产生效益后与我公司共享节能利润分成,预计年节能费用超过331万元,综合节能率不低于25%,每套设备均加装电表,以抄电表计算电量方式结算电费,结算期最长为36个月(如公司生产线冷修原因影响开机,投资回收期顺延)。

2、本次改造方案总计投入约600万元(其中项目成本443万元,合同能源管理费用85万元,三年维保费用72万元,共600万元,由合作单位支出),含6台开山BKHE250-54/8-Ⅱ高效空压机及其能效管理控制系统。

3、利润分析:

(1)创造节能费用超过331万元/年,三年合计993万元。

若按照六四效益分成(投资公司占六成,我公司占四成),三年内需要支出收益528万元,我公司实际可产生节能效益465万元。

(2)实施项目后,减少维修维护费用56万元/年(现6台空压机维修费用80万/年,采用开山空压机后24万/年),三年节省维修费用合计168万元。

(3)实施项目后三年内预计可产生效益633万元。

结论:

实施该方案一是我公司不存在投资风险;

二是每年有超过331万元的节能效益;

三是将老旧设备淘汰后更有利于设备正常运行,拆除的6台旧压机产权归我公司所有,可变卖获取收益,按照5万元/台价格出售,可得30万元;

四是可完成一部分节能指标,KHE250-54/8-Ⅱ是《节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录(第一批)》产品,可顺利申请到节能专项资金5万/台(共计约30万元);

五是具体的效益分享时间、分享比例、节能指标可与合作单位进一步商谈,为我公司争取最大利益。

2013年11月27日

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