万载#1机组锅炉专业调试报告Word文档下载推荐.docx

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引风机

台数

1台/炉

风机型号

QAG-1-18.5D

QAG-1-14D

QAY-1B-16F

风量m3/h

48500

37400

149700

全压Pa

18100

11300

7000

转速r/min

1450

制造厂家

鞍山市风机集团有限责任公司

电机型号

YKK4506-4W

Y3315L2-4W

YKK4507-4W

额定功率kW

400

185

450

额定电压V

10000

380

额定电流A

28.7

327

32.2

佳木斯电机股份有限公司

表2高压流化风机

1台/炉(一运一备)

Y2-200L2-2

SR16B

额定电压

380V

流量

38.5m3/min

额定电流

68.5A

升压

0.04MPa

额定功率

37kW

常州市风机制造有限公司

转速

2950r/min

制造厂

六安江淮电机有限公司

表3增压风机

Y200L1-2

9-26-5.6A

风量

9300m3/s

56A

风压

6230Pa

30kW

鞍山市风机二厂

浙江永发机电有限公司

表4锅炉设计风量分配

风量分配

项目

单位

燃料1

燃料2

数值

比率

一次风量

Nm3/h

30532

45.%

29680

二次风量

28733

42.35%

27879

42.27%

播料风量

3392

5.%

3298

密封风风量

高压流化风风风量

1800

2.65%

2.73%

支路风量

通过布风板风量

一次风

上二次风风量

17240

二次风

16727

下二次风风量

11493

11152

点火风风量

3024*2

启动用风

混合风风量

6876*2

2.2测点位置及数量

表5测点位置及数量

测点数量

管道尺寸

测点位置

备注

一次热风

主一次风道

4

Φ720×

3

以调试人员现场指定位置为准

搭设平台及安全围栏

点火风风道

2

Φ325×

混合风风道

Φ426×

一次冷风

密封风道

1

Φ273×

播料风道

上二次风道

6

400×

600×

下二次风道

备注:

共计测点数量22个,材料为A3。

3冷态通风试验内容及结果

3.1试验前的检查准备工作

3.1.1检查烟风系统。

烟风系统各热工测点正常,联锁保护试验完毕;

系统内各烟风挡板、阀门动作灵活。

3.1.2启动各风机对烟风系统进行大风量吹扫,检查系统严密性;

吹扫结束后,投入各有关的风压、风量表计。

改变风机负荷,观察表计的变化情况,对不变化或变化明显有误的联系电建单位进行了处理。

在整个试验期间,对所有转机进行监护检查。

3.2试验内容

3.2.1一次风风量测量装置的标定;

3.2.2二次风风量测量装置的标定;

3.2.3空床阻力特性试验;

3.2.4料层阻力特性试验;

3.2.5临界流化风量确定;

3.2.6布风板均匀性试验。

3.3试验过程及结果

3.3.1风量装置标定

2010年2月2日

06:

40启动引风机及一次风机,维持炉膛负压在-50Pa,调整工况,对一次风系统流量计进行标定。

16:

20启动二次风机,调整稳定工况,维持炉膛负压不变,对二次风系统流量计进行标定。

对流量装置标定数据进行整理计算,主流化风系统系数分别为:

左侧K=1.13;

右侧K=0.77。

二次风系统系数分别为:

左/右K=1.2。

3.3.2特性试验

2010年2月2日,风量装置标定试验结束后,对锅炉进行空床阻力特性试验。

数据如下:

一次风机电流(A)

11.4

11.9

12.7

14

15.7

18.3

21

23.6

26.3

一次风量(m3/h)

14181

17714

23048

29207

35933

44260

51082

56930

61176

风室压力(Pa)

290

550

1080

1840

2880

4400

5850

7180

8360

2010年3月1日,由于之前锅炉曾发生爆燃事故,处理结束后,对锅炉的料层特性试验进行重新验证,故采用此次数据。

13:

20启动引风机、流化风机及一次风机,对锅炉进行料层阻力试验及流化试验。

此次料层厚度约600mm,在流化试验过程中发现炉左侧在22000m3/h即可流化,而炉右侧在28000m3/h时,大部分区域能流化,炉膛右前及炉门处流化较差。

15:

48紧急停运风机,做布风板均匀性试验,检查料层平整性,整个炉床面比较平整。

针对右侧流化相对较差的情况,现场怀疑在加料过程中可能存在踩压较实的情况,交代安装人员对右侧前墙床料翻松,重新检查水冷风室及下部风帽管,情况良好,对一次风门进行检查,发现左侧主流化风门DCS显示全开,就地只开50%,随后热工人员调整。

检查处理完毕,重新启动风机,再次进行流化试验;

结果仍然是右侧前墙处流化较差。

但总体来讲在一次风量28000m3/h时,整个床面流化很好。

这台锅炉的一次总风道从炉右侧引入,左右两侧的主流化风道从炉后进入水冷风室,所以一次风道内的流场是有变化的,存在这种左右侧流化情况不尽相同的现象也属正常,将一次风量相对提高,就能保证基本的点火流化,不影响正常运行。

具体试验数据如下:

一.料层厚度600mm

1.调节挡板上行数据

2.调节挡板下行数据

二.料层厚度505mm

1.调节挡板上行数据

2.调节挡板下行数据

4主要问题及处理

4.1试验过程中发现多处烟风挡板以及重要的风机出力调节挡板仍是存在问题。

所以要求在确保挡板位置准确性的前提下进行试验,才能保证试验数据的可靠性,试验过程中曾进行处理,此后没再出现类似情况。

4.2试验中发现,相对炉左右侧,从DCS来看部分风门挡板存在偏差,就地风门挡板的实际位置也可能存在偏差。

热控人员进行调整确认,当然在以后的过程中,若出现这种情况,要根据锅炉其它的实际参数反应进行调整。

4.3在流化试验中,发现炉膛右侧前墙流化较差的现象。

针对这个情况,现场也进行多次调整及试验,检查设备,调整床料厚度等等,仍然存在右侧前墙流化较差的现象,因此建议将整体点火流化风量稍微提高,保证床料整体处于流化状态。

5结论

5.1通过冷态通风试验,对各烟风系统表计的检查校验,对各一、二次风风量测量装置进行标定,从而使各风量指示准确。

5.2进行空床阻力特性试验及料层阻力特性试验,提供试验数据曲线,为以后热态运行工况提供有效参考。

12MW)机组

#1锅炉蒸汽吹管报告

1简介

1.1系统介绍

本锅炉采用中温次高压参数、单锅筒自然循环、平衡通风、绝热旋风分离器、循环流化床(CFB)锅炉。

空预器采用热管技术,防止低温腐蚀。

采用床下点火方式,炉膛布风板下风室两侧各布置一只启动油燃烧器。

锅炉采用支吊结合的固定方式。

1.1.1汽水系统

锅炉给水经过水平布置的省煤器,进入省煤器的出口集箱,最后由引出管接至汽包。

在启动阶段,省煤器再循环系统可以将炉水从汽包直接引至省煤器进口集箱,从而保护省煤器。

锅炉采用自然循环,汽包内的锅水由集中下降管分配到炉膛和水冷包墙膜式水冷壁下集箱,经炉膛和过热器包墙膜式水冷壁加热后成为汽水混合物,随后经水冷壁上集箱、汽水引出管引入汽包进行汽水分离。

被分离出来的水进入汽包水空间,进行再循环。

分离出来的饱和蒸汽从汽包顶部的蒸汽连接管引至低温过热器,然后依次经过一级喷水减温器、屏式过热器、二级喷水减温器、高温过热器,最后将合格的过热蒸汽引向汽轮机。

1.1.2烟风系统

一次风机出口风分冷热两路风,一路经过空气预热器后,又分为锅炉一次风和锅炉启动用风。

锅炉点火期间,此路风开度不大,主要由启动用风替代。

锅炉正常运行时,这路风保留小开度即可。

二次风为冷风,进入二次风箱。

高压流化风经返料器下部风室,分别进入到回料阀的下料区和返料区,实现回料阀中物料的流化和回料阀的自密封。

1.2主要设备技术规范

锅炉主要设计参数(锅炉额定负荷)见表1、表2和表3

表1汽水参数

参数

过热蒸汽流量

t/h

65

给水量

64.53

过热蒸汽温度

过热器减温水量

1.77

主蒸汽压力

Mpa

5.29

给水温度

152.2

锅筒工作压力

6.17

表2锅炉主要参数汇总

项目

锅炉排污率

%

减温水温度

减温水压力

MPa

6.537

冷空气温度

30

热空气温度

144.81

一次风温度

二次风温度

10

炉膛床温

810

炉膛出口温度

869.49

排烟温度

145

炉膛出口过量空气系数

-

1.25

飞灰份额

85

1.3设计燃料

锅炉设计燃料为稻壳和秸秆,按稻壳和秸秆平均成分设计。

设计燃料特性见表4。

锅炉点火用油为0号轻柴油,特性见表5。

表4燃料特性

名称

秸秆

稻壳

收到基碳Car

37.79

37.6

收到基氢Har

4.79

4.89

收到基氧Oar

33.29

32.62

收到基氮Nar

0.88

1.88

收到基硫Sar

0.061

0.097

水份War

19.29

灰份Aar

3.9

16.92

挥发份Vdaf

61.48

79

收到基低位发热量Qnet,ar

MJ/Kg

12.56

12.98

表50#轻柴油特性

序号

参数

运动粘度(20℃时)

3.0-8.0mm2/s

灰份

不大于0.01%

低位发热值

41868KJ/Kg

不大于0.2%

5

凝固点

不高于0℃

闭口闪点

不低于65℃

7

水份

痕迹

8

机械杂质

9

10%蒸发物残炭

不大于0.3%

1.4质量目标

符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上。

靶板的检验按部颁《吹管导则》《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版),在吹洗系数大于1的条件下,连续两次更换靶板检查,靶板上冲击斑痕粒径不大于0.8mm,且肉眼可见斑痕不多于8点时为合格。

检验靶板为铝板。

2锅炉吹洗方法和范围

2.1锅炉吹洗范围

2.1.1锅炉过热器系统、主蒸汽管道。

其流程为:

汽包→过热器→汇汽集箱→主蒸汽管→电动闸阀(断开)→临时管→临时控制门→临时管→靶板架→消音器/排大气。

2.1.2吹洗蒸汽流程以外的蒸汽管道,采取其它措施清理干净。

由于吹管临时管路自电动闸阀处断开,自电动闸阀至主汽门前主蒸汽管路不长,不参与吹洗系统,建议由安装部门做喷沙处理。

2.2吹洗方案

本次锅炉过热器及其蒸汽管道系统吹洗,采用蓄能降压法。

2.2.1吹洗流程

汽包→过热器→汇汽集箱→主蒸汽管→电动闸阀(断开)→临时管→临时控制门→临时管→靶板架→消音器/排大气

2.3吹洗的蒸汽参数

按部颁《吹管导则》,本次吹管选取吹洗压力为汽包压力3.5~4.0MPa开临时控制门,控制门全开。

吹洗时间在1分钟左右关临时门。

每次吹洗关门后的压力控制应以汽包饱和温度变化≤42℃为原则。

吹洗过程中控制过热器出口温度400℃左右。

2.4吹洗的临时设施

2.4.1临时排汽管道技术要求:

1所有临时管的管径应大于或等于被吹洗管道截面积,合理选取管道安装场地,临时管应尽量短,尽可能减少弯头数量(没有弯头最好)以减小阻力。

2临时控制门前的临时管按≥PN5MPaT450℃等级要求取用;

临时控制门后的临时管按≥PN3MPaT450℃的使用要求选取。

3临时管道的架设应牢固,临时支架应同永久管道上的支架设计标准一样,支吊架的装设要考虑到膨胀及冲管时的反推力,临时支架的装设只允许临时管沿汽流方向膨胀,不允许反方向移动。

4在可能积水的地方应设置疏水点,吹管系统的所有疏水一律放地沟。

5临时管道的焊接必须用氩弧打底,确保管内无焊渣、焊瘤。

6汽水系统所有的流量孔板、流量喷嘴暂不安装,此处用与蒸汽管道材质、规格相同的短管相连接,给水流量表投用。

7吹管后恢复系统时应有防止异物进入的有效措施,防止杂物进入系统内。

2.4.2临时控制门的要求

1临时控制门所能承受的压力P≥5MPa,温度T≥450℃,并能承受开启或关闭时产生的差压作用力。

2临时控制门全开、全关时间<60秒。

3临时控制门的操作装置应设在控制室控制盘上(或在控制盘附近),以方便操作。

临时控制门设置“开”、“关”、“停”三个控制按纽,“开”、“关”具有自保持功能,按“停”后可立即中止临时控制门的动作。

4在临时控制门处加装旁路管,并装设手动截止阀,用以系统暖管和保护临冲阀。

2.4.3靶板架安装技术要求

靶板架前要求有≥3m的直管段,且尽可能靠近原蒸汽管;

靶板架应安装在更换靶板作业方便的平台上,前、后管子保温段应≥3m。

2.4.4消音器:

1要求消音器放置在浇铸好的基础上,基础上预埋件位置与消音器支撑相一致,保证消音器滑动正常。

2不装消音器时,临时管排大气出口1m处应上翘约30°

7.5靶板加工尺寸

长度贯穿临时管内径;

宽度为临时管内径的8%;

由厚3-4mm的铝质材料打磨光亮制成(预备20块铝板)。

3吹管过程

2010年3月22日,锅炉上水。

2010年3月23日00:

02锅炉点火;

00:

12引风机及一次风机全部跳闸,旋风分离器入口烟温大于950℃;

03:

28停运油枪,更换油枪雾化片,并且针对风室漏风处进行处理

04:

53启动引风机、#2流化风机及一次风机;

05:

12启动油泵,将油压调整至1.2MPa(油压调整至1.2MPa是没有问题的,之前在这个压力下做了油枪雾化试验),05:

47点火成功;

05:

52MFT及OFT保护投上;

之后根据火焰的刚性、颜色以及就地火检指示调整油枪配风,使油枪处于优化的燃烧状态。

09:

10平均床温达489℃,准备点动投料,09:

40启动#2螺旋给料机,转速10%,缓慢给料;

10:

10启动#3螺旋给料机,转速10%,缓慢给料,观察氧量、炉膛负压及炉内温度变化,进行调节。

12开主蒸汽管旁路暖管,汽包压力为0.2MPa;

30通知安装人员对锅炉进行热紧;

40关过热器各级疏水;

58启动#1、4螺旋给料机,转速10%,平均床温560℃。

2010年3月23日12:

46汽包压力1.1MPa,锅炉冲管工作开始,在此压力下进行试吹,对炉侧、机侧主蒸汽系统进行检查,重点针对冲管的临时管道及支撑架等处进行检查,确保正常。

20汽包压力1.5MPa下试吹;

38汽包压力2.0MPa下试吹;

14:

04锅炉开始正式吹管。

33上水过程中,省煤器入口电动门打不开,不能上水,导致水位计看不见水位,手动MFT。

58重新点火。

Ø

在二次风机未启动,布袋除尘器未投入的情况下,引风机已达到额定电流(32A),此时一次风量约27500m3/h,一次风机电流18A(额定28.7A)。

19:

41第18次吹管后,第一阶段冲管结束,锅炉停炉。

2010年3月24日10:

15启动各风机,10:

57锅炉点火,准备第二阶段冲管。

15平均床温581℃,启动螺旋给料机,转速10%,缓慢投料。

23锅炉开始第二阶段吹管。

28第31次吹管,试放靶板,检查效果不好,继续;

21:

24第57次吹管,装靶板,效果不错。

之后连续三次装靶板,检查合格,冲管工作结束。

整个吹管过程分为两个阶段,第一阶段,试吹3次,吹洗主回路18次。

第二阶段,吹洗主回路42次。

主回路各次正式吹管系数均大于1.0。

简化计算公式可按下式计算:

吹管系数=(吹管时的汽包压力-吹管时的主蒸汽压力)/(额定参数时汽包压力-额定参数时主蒸汽压力)。

第一和第二阶段之间停炉冷却约15小时。

4调试过程中出现的问题及解决办法

4.1冲管期间,出现省煤器入口电动门不能打开现象,导致缺水,被迫停炉。

所以在系统阀门检查过程中一定要确保阀门无卡涩,灵活操作,防止再出现此类问题。

4.2冲管期间,曾出现过操作失误,给料机的转速直接加至100%,导致氧量降至零位,立即停运给料机。

所以在此要求,在锅炉调整过程中,对输入的各个数据一定要先确认正确无误,才能确定输入。

认真谨慎操作,杜绝此类事故的发生。

4.3在锅炉第一及第二冲管阶段,均出现引风机出力偏小的现象,达到额定电流。

建议在以后整套启动工作及正常运行过程中,一定要根据其它各辅机的运行情况进行调整,防止锅炉大正压下运行,存在锅炉安全隐患。

5结论

万载凯迪生物质电厂1号机组经过锅炉蒸汽吹扫,清除了锅炉过热器及其蒸汽系统等系统中的焊渣、锈垢和其它杂物,吹管质量达到了《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)中规定要求,质量评定为优良,为机组的安全、经济运行奠定了基础。

6附录

附录1:

#1机组锅炉吹管示意图

备注:

1.虚线是临时管道;

实线是正式管道。

2.虚线框内是原电动闸阀出断开,引临时管道,接临时控制阀。

附录2:

冲管参数记录表

起始时间

起始汽包压力

起始蒸汽温度

终止时间

终止汽包压力

终止蒸汽温度

2010-3-23

12:

46

1.14

232

55

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