提升运输大系统专项整治活动简报万祥Word格式文档下载.docx
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三是防制动失效方面:
细化了调整制动闸工作程序,严格间隙调整标准,按照《煤矿安全规程》423条的规定,当闸瓦间隙超过规定值时,能报警并闭锁下次开车,有效防范了制动失效事故发生。
四是主运防断带方面:
万祥矿业投用胶带在线检测装置和断带抓捕装置各一套,安排专人每旬对所有强力皮带进行全面清查。
五是主运防飞车方面:
对重点受力部位定时紧固,严控制动器制动有效面积,安装了逆止托辊共400组,提高了设备运行的安全可靠性。
六是规范特殊操作审批程序,制定了特殊操作审批制度,需进行特殊提升时,必须制定特殊提升措施,并向专业提出申请,经项目部经理、机电矿长审批后方可进行操作,并有项目部跟班队长现场盯岗。
4、在创新增效方面:
一是积极开展技术升级改造,对主运系统进行升级改造由原系统运输能力186吨/小时提高至300吨/小时,为矿井稳产提效做实了基础。
二是优化煤仓疏通工艺,在后六采区3个煤仓和-150水平煤仓安装应用KQP-B型空气炮,在一号井三个圆柱煤仓安装应用水射流疏通设备,用于处理煤仓堵仓事故,安全便捷。
三是减速机水冷系统的研制,减速机中的油经放油口流到水池中的散热器冷却后,再经加压泵将油输送到减速机内,实现油路的循环冷却的。
四是设备加油自动化研究,自主设计利用中间继电器、电磁阀、油箱和滴油管设计制作了一套自动加油机,并串接一组时间继电器,定时可控加油,避免了油液的浪费。
五是研制了管路清洗机,针对管路结垢严重影响着排水系统的效率,自行设计制作了专用清管机,全部由废旧设备改造加工,而且铰刀可根据管径的大小进行更换,经多次清管试验,效果良好。
六是优化设计移动式分煤种分时分运皮带机,利用一部30B移动式皮带机合理调配,分时分运,将高硫和低硫两种煤质分储分运,进一步增强了煤质管理,助推企业提质增效。
七是优化强力皮带机换带工艺、扒带工具革新改造、水仓配水截门操作系统改造、矿井电源加装快速切换装置、应用了新型PRTV阻燃绝缘涂料防潮等系列革新改造应用推广,实现了矿井机电专业低投高效的应用理念。
三、下一步工作要求
1、各单位要借鉴协庄、翟镇、新阳、赵官、孙村、新巨龙、良庄、华丰、万祥9对矿井的整治经验,对标学习、加快创新,结合自己实际,防范大事故发生,持续开展治亏创效活动,确保机电运输大系统的经济、安全、高效运行。
2、针对当前严峻的煤炭经济形势,机电运输专业设备投入少、人员流失、管理滑坡等问题日益凸显,各单位必须确保专业安全投入,从源头进行把控,避免因投入不足造成设备设施维护维修不及时出现重大事故,提前做好机运大系统安全运行应急响应工作,完善位岗操作及设备事故处理简便实用手册,进行应急预案演练,确保矿井机电运输安全生产。
3、落实生产矿井颠覆式创新方案,实现矿井颠覆式创新,最终目的:
“系统最简单、人员最精干、管理最有效、效率最高、效益最佳”,降低原煤制造成本,最终实现止亏扭亏、大幅减亏和转盈增盈。
4、各单位要充分认识汛期“雨季三防”工作的重要性,雨季期间,各矿雨季“三防”办公室24小时有人值班及时调度协调有关事宜,并做好记录。
5、省外矿井和区域公司要深入学习借鉴示范会经验,在区域范围内进行示范促进活动,实时开展专项整治活动。
集团公司机电运输大系统综合整治
示范会交流材料
万祥矿业公司
二〇一六年八月
深化机电运输专项整治实现矿井安全经济发展
各位领导:
首先,我代表万祥矿业公司向各位的到来表示热烈的欢迎,希望通过这次现场会的召开,加深相互交流,共同提升进步,也希望各位领导能够不吝赐教,多提宝贵意见。
按照集团公司机电运输大系统专项整治活动启动会议要求,结合矿井实际,我们以“颠覆思维、创新发展”为工作主题,以标准精益化、管理可视化、考核制度化、经营市场化“四化”管理为引领,以“安全、经济”为原则,重点抓好主运皮带、排水、供电、立井和斜井提升“四大”系统的优化改革和专项整治,保安全、保生产、提双效,各项工作稳步推进,现将主要情况汇报如下:
一、立足实际,创新管理,促进水平提高。
由于矿井当前严峻的经营形势,导致在职人数大幅减少,现场岗位人员缺失严重,对矿井安全生产带来不利影响。
对此,我公司本着精简高效的原则,从优化管理入手,积极采取措施,确保了矿井在人员少、缺口大的情况下的安全生产。
1.对工区进行合并,实行大项目部制管理。
合并后机电运输专业只设置有两个项目部,机运项目部和皮带运输项目部。
对机电设备实行统一调配,统一管理,人员统一安排,岗位统一划分,杜绝推诿扯皮现象,提高了现场工作效率。
对现场所用材料合理预算,统一调配,互通有无,有效杜绝材料浪费,节省备件储备费用,降低了消耗。
2.优化人员配置。
全面摸清各岗位人员情况,按照“一线充实、辅助精干、地面压缩”的格局,系统做好“定编、定员、定岗、定责”工作。
同时,对合适的岗位实行一专多能、一职多用、一岗多责,提高人员利用效率。
一是摸底调查定岗定员。
对各项目部岗位和人员重新摸底调查,合理整合、压减、定岗定员,优化人员配置,确保岗位职能,保证了各系统正常运行。
对采区小绞车司机与变电所配电工、猴车司机合并为一个岗位,井下提升机司机兼做本水平泵房的巡检工,材料员兼职仓库保管员,减少人员18人。
二是实行岗位承包制,对西风井风机房等偏远岗位实行承包,西风井风机房只配置4名岗位人员,减少岗位工3人。
三是调整主提运行时间。
以“集中运行”为原则,将主提运行时间由三班改为两班,一班检修,有效缓解岗位人员压力。
四是系统升级减人提效。
对主排水系统、主运输系统进行自动化升级改造,减少岗位人员10人/班,后六运输上山五部皮带机运输系统自行安装了集中联动开机装置,减少岗位人员4人/班,有效缓解了人员需求。
3.实行可视化管理,公平公正、自发作为。
以“管理可视化”为引领,对各类制度重新梳理完善,保证企业管理在健康的轨道上精准运行。
制定下发了《区队管理评价考核办法》,改变以往的评比模式,把年底下达先进单位、个人评比文件,改为年初下达量化评比标准,逐月逐季对标打分,通过客观、公正的评比,引导、激发了全员争当先进、创新奉献的热情。
4.考核制度化,奖惩分明、严格问责。
制定下发了《全面市场化管理办法》、《全面对标管理办法》、《全员绩效管理考核办法》、《全员创新管理办法》等文件,细化责任落实,从严兑现考核,进一步提高了各级人员主动作为的积极性。
重点在“细、严、狠”上下功夫,细化分工,严格责任,狠抓落实,在原制度管理分工的基础上,进一步明确责任,细化分工,责任到人,做到管理范围无交叉。
同时,认真领会和准确把握上级政策导向,切实增强“不是企业消灭亏损,就是亏损消灭企业”的危机意识,自立自强、自救脱困,制定矿井“三集中”实施方案、颠覆创新方案,为企业治亏减亏、突围求生理清了思路、明确了措施、做实了保障。
5.编制了《机电事故应急处理手册》。
借鉴兄弟单位的成功经验,根据我矿实际,组织工程技术人员、管理人员、班组长、老维护工收集操作维修经验,针对机电各系统典型事故,对提升、排水、供电等系统分别编制了应急处置方案,将分析、处置方法流程化,便于岗位工熟练操作,提高了应急处理能力。
6.严格落实日历化检修和强制性检修制度。
机电专业严格按照设备检修、检验周期要求,结合现场使用维护经验,确定各类机电设备的合理使用周期,对机电各系统编制设备大中小检修计划下发至各使用单位,对设备日检、月检、季检、年检制定了统一的表格化检修单,严格按照设备规定的项目、周期组织实施,每月对强制性检修情况进行考核,对执行不力和弄虚作假的进行处罚并通报,确保设备定期和日常管理制度的充分落实,防止出现管理维护盲区。
7.开展重要岗位“两提醒、两汇报”活动。
值班人员每班分两次对井下主要系统重点岗位进行安全提醒,主要提醒现场岗位工坚持正规操作、做好设备巡检,现场岗位人员每班分两次向值班人员汇报本班设备运行及上岗情况,是否存在安全隐患。
通过相互提醒、汇报,不仅使值班人员能够了解现场设备运行情况,及时做出相应安排处理,而且通过提醒也进一步提高了职工上岗质量及坚持正规操作的意识。
二、强化技术保安,实现机电系统安全运行。
针对矿井现代化程度的不断提高,老旧的施工工艺及设备已无法适应矿井的安全发展,无法起到防范大事故的作用,对此,我们加大“四新”技术的投入,不断优化系统,促进了矿井的安全生产。
(一)主运系统
1.系统升级改造。
潘西矿主运皮带系统由四部强力皮带机组成,原运输能力为186吨/小时,随着生产能力的逐步提高,已无法满足生产要求,对此,我们细化研究,严格论证,将-740皮带机低压电机更换为高压电机,同时更换了减速机;
-150皮带机和一号井皮带机更换了驱动部,由原来的单滚筒双电机驱动改为双滚筒双电机驱动。
系统运输能力提高至300吨/小时,为矿井稳产提效做实了基础。
2.强化安全防范。
一是防断带方面,在-150强力皮带机道安装10组井字架,-740强力皮带机安装胶带在线检测装置和断带抓捕装置各一套,安排专人每旬用X光机对所有强力皮带接头全部查看一遍;
二是防飞车方面,通过对重点受力部位定时紧固,严控制动器制动有效面积,对-150皮带机和-740皮带机分别安装了逆止托辊200组,提高了设备运行的安全可靠性。
3.优化煤仓疏通工艺。
通过学习调研,我们在后六采区3个煤仓和-150水平煤仓安装应用KQP-B型空气炮,在一号井三个圆柱煤仓安装应用水射流疏通设备,用于处理煤仓堵仓事故,该装置由疏通执行器发射高压射流水,分割喉口棚煤,射流角度10°
~30°
,可用于6米以下的棚煤清堵,安全便捷,快速可靠,保证了系统的稳定运行。
4.减速机水冷系统的研制。
由于运输机道温度高、湿度大,大多数减速机设备均采用自身散热或空冷设备,散热效果较差,运行温度居高不下,甚至有时达到报警值,严重影响设备的安全运行和使用寿命。
针对此种情况,我单位自行研制出水冷装置,减速机(或其它用油设备)油经水冷装置冷却后,温度可降低10-15度左右。
开机运行时,减速机中的油经放油口流到水池中的散热器冷却后,再经加压泵将油输送到减速机内,实现油路的循环,达到持续冷却的目的,提高了设备的运行安全系数,延长了使用寿命。
(二)副提系统
潘西矿副提系统包含立井和斜井提升。
斜井安装四部缠绕式提升机,立井安装一部摩擦式提升机。
1.强化立井提升系统安全防范。
一是防主电机事故方面,每月对主电机气隙测量一次,每周对主电机碳刷进行检查,定期进行对比分析,实现绞车安全运行;
二是防断绳方面,采用0.2m/s的速度目测观察和用手触摸的方式进行首绳验绳,使用毛刷对尾绳清理后进行检查,提高了辨识度;
三是防制动失效方面,细化了调整制动闸工作程序,严格间隙调整标准,有效防范了制动失效事故发生。
四是规范特殊操作,制定了特殊操作审批制度,例如电控系统发生故障,需进行特殊提升时,必须制定特殊提升措施,并向专业提出申请,经项目部经理、机电矿长审批后方可进行操作,并有项目部跟班队长现场盯岗。
2.设备加油自动化研究。
针对我矿二号副井绞车的游动天轮运行时无法人工加油,且登高作业存在很大安全隐患的实际,我们利用中间继电器、电磁阀、油箱和滴油管设计制作了一套自动加油机,并串接一组时间继电器,定时加油10秒/次,避免了油液的浪费。
3.设备安全功能改进。
一是新版《煤矿安全规程》要求绞车提升期间出现闸瓦报警,应闭锁下次开车。
我单位多次研究,成功实现了该闭锁保护功能,经试验运行效果良好,动作灵敏可靠,现我矿四部斜井绞车已全部实现了该功能。
二是立井地面操车系统改进。
原立井绞车地面操车设备大小罐进车侧道轨上各有一组挡车设施,加上直道共用的一组挡车器,共计三组挡车器,由于两组阻车器的距离较远(20米左右),加之缓坡的影响,当车辆由三岔口下放时,在自身重力的作用下,车辆往往以很大的冲击力撞击阻车器而发生震动,对信号工的人身安全带来威胁。
通过改进,在三岔口以下10米大小罐的推车机跑道上各加一组阻车器(复阻),从而降低了车辆的冲击力,增加了操车设备的安全性能。
(三)排水系统
潘西矿为老矿井,排水系统复杂,管路长,排水设备多,为保证排水系统安全运行,除加大了对水泵、电机的检修维护外,强化排水管路维护,延长管路使用寿命。
1.研制了管路清洗机。
主排水系统由于使用年限长,管路结垢严重,严重影响着排水系统的效率。
我们曾与外单位进行合作,尝试了棘球除垢法和化学除垢法等多种方法进行除垢,虽有一定效果,但不是很理想。
对此,我们自行设计制作了专用清管机,全部由废旧设备改造加工,而且铰刀可根据管径的大小进行更换,经多次清管试验,效果良好。
2.水仓配水截门操作系统改造。
水仓配水截门在水仓水满时由于承受的压力较大,再加上本身的重力,操作时往往比较费力,需要2-3人合力才能勉强进行操作。
改进后,根据齿轮传动原理,将单手轮传动改为齿轮传动,以大齿轮带动小齿轮,小齿轮带动丝杠移动的原理进行了改进,经现场使用,效果良好,一人便可轻松进行操作,省时省力。
(四)供电系统
潘西矿供电系统有两座35KV降压站,主变总容量60500KVA,属大水矿井,井下局部存有瓦斯异常区,我们从保证可靠供电入手,进行系统优化,提高了供电可靠性。
1.关键断连点加装无线测温装置。
在潘西副立井降压站加装无线测温装置19组,实时监测降压站35KV隔离开关、断路器和主变接线柱等电气设备断连点的温度,设定报警温度,及时排查治理隐患,保证了供电设备的安全运行。
2.矿井电源加装快速切换装置。
在西风井风机房和副立井降压站各安装了一套电源快切装置,当一路失电后能够快切至备用回路,矿井电源不失电,保证了矿井供电安全和通风安全。
3.降压站内安设消弧线圈。
在潘西矿站和副立井降压站分别安装了两套ZDBG-6.3/5-100/J型消弧线圈成套装置,降低了接地电容电流,提高了矿井供电安全可靠性。
4.解决井下供电设备受潮问题。
应用了新型PRTV阻燃绝缘涂料,应用在井下潮湿环境(比如皮带运输机道、掘进迎头等)的电气设备绝缘座上,增强了电气设备的绝缘性能,有效减少了因绝缘降低导致的漏电跳闸事故。
三、以经营市场化为引领,治亏创效、改革脱困
1.逐级分解目标任务。
对于2016年的目标任务,我们由公司进行初步分解。
各模拟公司对照公司下达指标,按照市场化运作方式逐级进行再分解,层层签订责任书,切实形成公司、模拟公司、专业、区队、班组、岗位层层包保体系,实现经营压力从上到下传递,充分调动各个层面、各级人员降本提效、治亏创效的积极性。
2.细化量化治亏方案。
4月份我们对照公司重新制定的成本(材料费、电费、维修费等)任务指标,量化分解落实到每个月份,抓住关键着力点,制定具体的方案、措施,及时跟进完善考核办法,逐月逐季抓落实、抓考核,切实把任务指标落到实处,确保工作取得实效。
3.从严落实降本举措。
着力克服“成本到底、指标到顶、潜力挖尽”的思想,全面梳理分析成本费用,逐月分析成本完成情况,从管理手段、技术工艺、生产流程等方面找出降本增效的潜力点,进行改进提升,倒逼成本管控。
(1)主运系统方面
一是优化强力皮带机换带工艺。
强力皮带机更换胶带是重大检修项目,敷带、上带和撤带是一大难题,一般工期需要6-7个小班才能完成,对此,我们以机械代替人力,优化工艺缩短时间,在机尾安装一部20T回柱绞车,并在此断开旧带,硫化新旧带接头,用绞车拖动旧带,敷设新带,同时做好旧带装车工作,平行作业,方便快捷,工期缩短至4-5个小班,实现了安全高效作业。
二是优化设计移动式分煤种分时分运皮带机。
潘西矿煤种有高硫和低硫两种,为保证煤质要求,原采用梨煤器分煤流运输,但对胶带磨损严重,对此,我们重新优化分流方案设计,在-150水平设两个煤仓,分储高硫煤(1#)和低硫煤(2#),利用一部30B移动式皮带机合理调配,分时分运,进一步增强了煤质管理,助推企业提质增效。
三是扒带工具革新改造。
硫化皮带时,扒带头是一项繁琐的工序,需4-5人进行配合,传统的扒头工具选用美工刀、小锤、截子等工具,美工刀刀片薄,吃力后容易断,既不安全又耽误工时。
经现场技工人员的共同研究,利用旧锚杆、铁片等材料,自行研制出一套工具,经现场使用,效果良好,扒头时间由4-5小时缩短至2-3小时,大大提高了施工效率。
(2)排水系统方面
潘西矿为大水矿井,主排水系统由四个水平中央泵房组成,有立排和斜排,涌水量在1300m3/h左右,排水电费占矿井总电费的50%以上,可以说是制约我们安全生产和成本管控的“牛鼻子”,对此,我们合理优化排水设计,加强设备检修维护,保证了矿井安全生产。
一是坚持开展系统优化研究。
我们改变陈旧思维,立足源头优化设计,后七采区封闭后,在-740东大巷利用闲置巷道合理增设缓冲水平水仓,以容量控排量。
后七涌水量为200m3/h,全天涌水量为4800m3,刚好满足-740泵房一台斜排(600m3/h)8小时的排水量,如集中将这部分涌水储存,谷段(8小时)再集中进行排水,势必能缓解-740水仓的存水压力且节省电能。
鉴于这种设想,我单位通过对-740东大巷的容量探查,根据储水量需求,对-740东大巷进行简单修复,容积满足储存16小时涌水的要求,建立起水平水仓,由-740泵房岗位司机负责定时开关水仓截门,峰段储水,谷段集中放水排水。
经实际统计,年可节约电费支出150万元。
对6197泵房更换两台高效水泵,-740泵房更换4台高效水泵,并以高效水泵、立排系统优先运行,合理避峰,实现了安全经济排水,上半年累计上井检修水泵5台,更换水泵2台,提高了排水系统效率,上半年排水电费同比去年降低200余万元。
二是合理开发地热水源利用。
多年以来,我矿冬季供暖全部依赖汶源电厂,每年供暖费用额度巨大,给矿井带来沉重负担。
潘西矿水温高(≧34℃),冬季矿井水排到地面缓冲池内的温度均保持在25℃以上,如果能把这部分热能充分利用起来,问题可迎难而解,对此,我们以矿井水余热利用为突破口,尝试科研攻关,配合集团公司设计院完成了矿井水余热利用工程设计和建设,在地面新建790m2机房一座,安装5台水源热泵机组,通过热泵机组提取-150泵房排至地面矿井水中的余热资源,为食堂、澡堂、井口以及生产厂区提供热源,年节支1300余万元。
(3)供电系统方面
根据矿井用电负荷变化,合理优化潘西、东港两矿供电系统,潘西矿站更换一台SF9-16000/35变压器为SF10-12500/35变压器,东港站更换一台SJ6-5600/35变压器为S11-4000变压器,主变压器减容5100千伏安,实现今年1-7月份电费节支99.96万元。
(4)压风系统方面
一是根据矿井生产用风需求,精确计算开机时间和台数,制定开机制度,规定各用风单位合理组织生产,根据实际需求进行开机供风;
二是加强用风单位各负责范围内的管路、风动器具的维护、检修,杜绝漏风现象发生;
三是严控用风审批制度,随着采掘地点系统的调整,长期不用分支截门必须关闭,需要打开或在管路上生头时,使用单位需向机运项目部提申请,经批准后方可实施;
四是针对风泵排水无法实现自动开停的现状,我单位减少井下风泵用量,除机运项目部批准的特殊地点外,需要排水的其它地点一律用潜水泵实现自动开停。
压风系统今年上半年较去年上半年减少电量35万kwh。
(5)电缆管理方面
在电缆组安装了行吊,设计了电缆缠绕装置,共制作了45个电缆滚子,双层摆放,根据电缆不同规格和长度分别缠绕在滚子上,装卸电缆时通过电机带动滚子旋转,避免了电缆的拖拽磨损,延长了电缆的使用寿命,减轻了工人的劳动强度,并且使用电缆自动清洗器,在电缆的装卸过程中就实现了对电缆的自动清洗,提高了劳动效率。
尊敬的各位领导,以上是我单位大系统整治和治亏创效的一些做法,虽收到了微薄的成效,但我们深知目前的成绩与集团公司的要求还有一定的差距,在今后的工作中,我们将继续贯彻落实集团公司一系列文件要求,密切同兄弟单位的交流学习,创新举措,加压奋进,为企业改革脱困、不断提升机电安全管理水平而努力。
以上汇报不当之处请批评指正。
谢谢大家!
二〇一六年八月三十一日
潘西矿制动闸有效行程的测量步骤及注意事项
一、有效行程测量步骤
1、施工前,将滑头提至上平车场,使钢丝绳松弛处于不受力状态;
2、停车,用地锁锁住绞车滚筒;
3、保留待测量制动闸阀门处于开启状态,将其它所有制动闸阀门关闭;
4、将调闸转换开关转换至调闸位置,操作台上发出声光警示信号,提示司机:
调闸状态,谨慎操作;
5、用毛刷清理待测量制动闸块上的碎销等细小杂物;
6、将待测制动闸的闸间隙保护开关(直线传感器)拆除或松脱其机构连接部分,防止因调闸时将其损坏;
7、拆除制动闸调整螺母的闭锁螺栓;
8、开启制动油泵,通过制动手柄松闸,将油压升至系统额定压力;
9、通过调整螺母将所测量的制动闸瓦间隙调至一定大小,保证在零油压状态下(紧闸)使制动闸瓦和滚筒制动盘之间有微小间隙即可;
10、紧闸,在制动闸瓦座上选取合适的位置作为参考点(测量点),用深度游标卡尺测出在紧闸状态下参考点与制动盘之间的间隙,并记录下来,定义为紧闸数值,填写在表格内;
11、再次松闸,用同样的方法再测出在松闸状态下参考点与制动盘之间的间隙,定义为松闸数值,填写在表格内;
12、用松闸数值减去紧闸数值所得数即为有效行程;
13、在额定油压状态下将闸瓦间隙调整到正常规定值(<1.5mm),防止因间隙调整造成贴闸油压的改变,本绞车的制动闸间隙应控制在1mm左右;
14、恢复调整螺母的闭锁螺栓;
15、紧闸瓦磨损保护开关(直线传感器)并调整合格;
16、停制动油泵,将调闸转换开关转换至正常提升位置;
17、将所有制动闸阀门恢复到正常开车位置;
18、试运转,至此测量完毕。
二、为确保贴闸压力采取的措施
1、保证设备完好。
每旬对闸块磨损程度进行测量,磨损超限立即更换。
2、保证间隙符合规程要求。
缩短调闸周期,每周进行一次调整,确保闸间隙在1mm左右。
3、加强巡检,岗位工每班巡查清理闸块上方的碎销等细小杂物,防止硬物卡在闸瓦与闸盘之间,损坏闸瓦与闸盘。
4、加强油脂管理,一是每旬对液压站进行补加油一次,确保不缺油;
二是按照要求定期对油脂进行化验,不合格的及时更换,确保油质符合要求。
三、注意事项
1、停车,并用地锁锁住滚筒。