RH冶炼含铝钢成分出格事故案例企业生产实际教学案例库Word文档下载推荐.docx
《RH冶炼含铝钢成分出格事故案例企业生产实际教学案例库Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《RH冶炼含铝钢成分出格事故案例企业生产实际教学案例库Word文档下载推荐.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(3)学习会进行钢种成分出格事故分析,并能正确预防;
(4)全面复习所学知识,并将知识转化为能力。
案例建议的教学时间
2~3学时
案例的操作演示
现场调研、问题讨论、点评、案例分析、讲授、课堂练习、大作业。
(视频、图片等)
案例点评
本案例可迁移为其他精炼方式教学以及其他品种钢冶炼教学,学生通过本案例学习,初步具备运用RH精炼其他品种钢以及精炼钢水成分出格原因分析的能力。
RH冶炼含铝钢成分出格事故案例
1.背景介绍
2.主要内容
2.1事故经过
2012年1月1日,某钢厂乙班二班冶炼硅钢,炉号B4200025,连浇第四炉,16:
28到站,定氧874ppm,温度1619℃,3min温度1593℃,脱碳后第一次加铝370kg,温度1595℃,取完RH-2#后开始合金化,由于温度高,加石灰360kg、萤石240kg,等不出RH-2#,补铝50kg结束,结束时间17:
09。
取RH-3#,发现Al↓0.18,断浇,造成现废3块,退钢水39t,热停工84min。
B4200027,DW60,换包后第二炉,定氧859ppm,温度1594℃,3min温度1581℃,二次燃烧30m3,第一次加铝390kg,循环3min取样,RH-2#Al=0.18%,补铝70kg,过程加石灰150kg,萤石100kg。
RH-3#Al=0.35%,成品Al↑0.35%待判。
B4200025过程成分
炉号
样号
时间
C
Si
Mn
Al
B4200025
RH-2#
17:
09
0.0018
0.00
0.03
0.360
RH-3#-1
17:
16
0.0022
1.38
0.40
0.196
RH-3#-2
31
1.39
0.177
RH-3#-3
43
1.40
0.182
内控
0.20-0.32
B4200027过程成分
B4200027
19:
41
0.0020
0.01
0.0024
1.28
0.38
0.334
1.35
0.37
0.35
成品
2.2事故原因分析
(1)B4200024,成品Al=0.20%为下限,RH主操甲未参照上炉数据,加铝量偏少是造成此次事故的主要原因;
(2)3min温度高(高12℃左右),未加废钢处理,造成合金化后温度过高,脱硫剂加入量大,造成铝回收率低,过程操作不精细是造成事故的另一原因;
(3)插入管28次,接底吹氩处理,钢水搅动偏大,钢渣反应造成铝回收率低;
(4)室外工取样偏差,一定程度上影响了主操判断;
(5)化学分析时间长也影响了过程成分的把握。
2.3预防措施
处理过程根据真空罐情况,合理控制温度,减少或避免加脱硫剂降温;
严格执行取样时间,即加铝后保证循环3min后,合金化后循环6min后,室外工取样应在下降管下方,严禁在死区位置即两插入管中间进行取样,若发现勺样带渣,拿取样器进行取;
若发现钢水循环不好,接底吹氩严禁流量过大(以钢水液面略微晃动为界)。
3.分析路径
该案例是RH精炼过程中出现的有关钢液成分的质量问题,本案例体现了RH精炼过程中合金加入量计算、合金回收率影响因素、精炼取样、吹氩量等知识点和岗位技能,与冶金技术专业炉外精炼操作与控制课程中的RH精炼单元的教学目标相对应。
根据国家职业标准关于精炼工种要求,对应教学目标,从此事故案例归纳提炼出所包括的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。
采用生产录像、现场图片等手段,引导学生通过现场学习、讨论、对比等方式学习RH精炼的相关知识,掌握精炼操作的相关技能,达到教学目标要求。
4.教学目标
(1)进行事故判定,掌握含铝钢成分出格的原因和预防措施;
(2)严细操作,注重岗位接口沟通。
(3)全面复习所学知识,并将知识转化为能力。
5.教学方式方法
具体教学过程设计如下:
5.1课前计划
(1)学生掌握知识:
RH精炼钢液的基本原理、工艺、设备;
(2)学生分组,指定组长;
(3)与现场联系,进行现场教学准备,包括安全教育、劳保用品、行走路线,现场兼职教师,现场教室等;
(4)安全教育,教师带领学生下厂调研,记录10炉RH精炼工艺参数,收集事故相关资料;
(5)学生根据所学知识和实习、调研中获得的资料,总结铝出格的产生原因、预防措施;
(6)与技术人员交流,请技术人员准备讲授RH生产中出现的成分出格和温度出格事故。
(可选)
(7)授课地点选择讨论室形式的教室,配备投影和多角桌。
5.2课堂活动
(1)将学生分组,每小组6~8人进行讨论活动,组长负责组织、实施和协调本小组的课堂活动。
(2)采用头脑风暴法,每人总结一条成分出格事故的产生原因并提出预防措施,各小组将搜集的资料和预防措施按设备、工艺、操作等内容整理成图片形式课件。
(3)整理完成后,小组发言人上台进行汇报,要求每人发言,对PPT里面的图片内容进行讲解,同时组内人员可以进行完善和补充,直到所有人员无法补充为止,时间约10分钟左右。
(4)汇报结束,组内自评,其他组可以对PPT内容提出疑问,并对答案进行点评打分,教师和现场技术人员参与学生汇报的全过程,并指出优点和不足。
(5)技术人员讲授实际生产中成分出格事故案例,时间20分钟;
(6)教师讲授成分出格事故案例,引导学生分析本案例铝出格的产生原因,熟悉预防措施,时间30分钟。
课后计划
布置作业,见后。
6思考题及考评
6.1课前思考题
布置课前思考题,保证学生下厂调研知道找什么材料、看什么操作、思考为什么如此操作。
(1)RH精炼的原理、设备和特点是什么?
(2)精炼钢液的质量事故有哪些?
(3)RH精炼含铝钢种时,铝出格产生原因、处理手段和预防措施是什么?
(4)影响合金收得率的因素有哪些?
6.2课堂练习
课堂提问或者集体回答,目的:
及时复习、巩固知识,检查教学效果。
练习题
(1)[Al]s所表示的是()。
A.钢中溶解的Al2O3B.钢中全铝
C.钢中酸溶铝
(2)(多选题)RH精炼的特征参数包括()等。
ABC
D
A.处理容量与处理时间B.循环流量与循环因数
C.真空度
D.真空泵的抽气能力
(3)钢水终点[S]为0.02%,换算成()ppm。
B
A.20B.200C.2000D.2.0
(4)钢中铝元素对钢性能的影响是()。
A.细化晶粒,增加强度B.细化晶粒,提高抗腐蚀性
C.降低抗腐蚀性D.细化晶粒,改善冲击性能
(5)钢中加入适量的铝,除了脱氧作用外,对晶粒有()作用。
A
A.细化B粗化C.无
(6)()是真空下最理想的脱氧剂。
A
A.碳B.硅C.铝
(7)真空处理可以获得的冶金效果有()。
B
A.脱气、脱硫、脱硅
B.脱气、去夹杂、控制成分、脱硫
C.升温、脱碳、脱气、脱硫、脱铝、控制成分
(8)RH炉脱氢脱氮均能达到100%。
()×
(9)钢包为硅钙线的目的是为了进一步对钢水脱氧.()×
(10)精炼过程钢液中酸溶铝减少是由电弧加热埋弧效果差引起的。
()。
×
(11)对于RH法,其处理量的上限和下限在理论上是没有限制的。
(12)RH处理工艺有()、()和()三种。
本处理、轻处理、深脱碳处理
(13)RH炉耐材侵蚀最快的部位是(),喷补的原则是()、()、()。
浸渍管、快补、热补和薄补
(14)向镇静钢中加入Al是为了保证()和细化晶粒。
完全脱氧
6.3课后作业
课后作业,复习巩固知识、提升能力。
(1)在现场每组记录10炉以上RH精炼操作数据。
(2)每组选择一个RH现场事故案例,结合原理分析原因,并提出预防措施。
6.4评价建议
学生评价表
项目
A级(8~10分)
B级(6~8分)
C级(6分以下)
个人评价
组间评价
教师评价
认真
上课认真,现场调研认真,参与讨论态度认真
上课能认真听讲,作业按时完成,参与讨论
上课无心听讲,态度差,积极参与讨论
积极
积极举手发言,积极参与讨论与交流,认真准备课前作业和完成课后作业
能积极参与小组讨论,完成课前和课后任务
积极性差,没有完成任务,没有参与小组讨论
完善
搜集资料完善,图片、视频资料完整
收集了资料,但不完善
没有收集
思维的条理性
能有条理表达自己的意见,解决问题的过程清晰,有计划
能表达自己的意见,有解决问题的能力,条理性差
不能正确表达自己的意思,做事缺乏计划性,条理性,不能独立解决问题
善于与人合作
善于与人合作,虚心听取别人的意见。
组员之间和睦
能与组员进行合作,共同完成任务
缺乏与人合作的精神,难以听进别人的意见
解决问题独立思考
在进行小组讨论时,可以进行独立思考,善于提出解决问题的思路
可以进行思考,可以利用所学知识解决问题
不能进行思考,没有能力解决问题
对自己的评价:
同学眼中的我:
老师的评价: