通过状态监测发现主变内部故障的实例及处理Word文档下载推荐.docx

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为此,公司要求试验人员对引北变1#主变进行跟踪测量,5月19日下午试验人员复取油样进行色谱分析,从分析数据看,氢气含量有明显升高,并有乙炔含量(0.18)。

为了确保试验结果的准确性,当日将油样送往地区公司(淮安供电公司)再次进行色谱分析,结果同样是氢气超标,乙炔含量为(0.9)。

涟水县供电公司迅速与制造厂取得联系,经双方技术人员分析讨论,初步判断为#1主变有载分接开关油串入本体,不影响主变运行,同时继续加强监测。

  5月22日、24日涟水公司再次对引北变#1主变本体进行取油样色谱分析,结果氢气、乙炔仍在继续上升,5月27日再次取油样送往地区公司复测,复测结论:

编码110电弧放电、氢气产气量超出150。

  表1:

110KV引北变#1主变色谱分析报告    

  时间  

        

  性质  

  氢气  

  甲烷  

  乙烷  

  乙烯  

  乙炔  

  总烃  

  一氧化碳    

      

  二氧化碳    

  县公司分析报告  

  2004.5.12  

  定检  

  325.72  

  28.32  

  1.52  

  0.74  

  0  

  30.58  

  529.07  

  3720.36  

  2004.5.19  

  复检  

  766.74  

  29.97  

  4.75  

  5.34  

  0.18  

  40.04  

  786.42  

  2960.16  

  2004.5.22  

  跟踪  

  821.96  

  33.63  

  3.81  

  1.95  

  0.12  

  39.51  

  820.33  

  2453.96  

  2004.5.24  

  949.23  

  34.28  

  4.66  

  2.28  

  0.37  

  41.59  

  940.06  

  3631.17  

  地区公司分析报告  

  557  

  37.1  

  6.7  

  4.5  

  0.9  

  49.1  

  559  

  2377  

  2004.5.27  

  1906  

  100.6  

  20.2  

  13.1  

  3.0  

  136.9  

  3841  

  15320  

  2、处理过程

  5月28日,涟水县供电公司及时对110kV引北变10KV负荷进行了调整,将1#主变停役。

首先检查是否存在本体与有载分接开关串油,检修人员先从有载分接开关注油孔放油,直至有载开关油枕放不出来油,有载开关油位表指示仍没有变化,分析可能是有载分接开关油位表损坏,接着对有载开关分接头做了直流电阻试验,结查试验数值正常,为此检修人员又将有载开关吊出,放尽有载开关油桶内的油,过一段时间后,检查桶内无油渗出,排除了本体与有载分接开关串油的可能,并更换了有载开关油位计。

  5月29日,供电公司和制造厂相关技术负责人就引北变#1主变色谱分析异常重新确定了处理方案,决定对引北变#1主变进行放油,打开主变本体人孔,进入本体内部进行检查。

5月30日,经对主变本体放油后,检修人员打开人孔,进入本体内,经检查发现,有载调压3档B相分接头与本体连接处有明显放电现象(见图),并有焦味,同时发现该螺丝有松动,连接处不平滑。

其它内部检查均正常。

现场对3档分接头用砂纸打磨,除去放电痕迹,拧紧螺丝,并对其它螺丝进行检查、紧固,对主变本体油进行滤油脱气处理。

  图:

1#变压器3档B相与有载开关分接头连接处放电痕迹对比图

  

  6月1日对主变本体直流电阻(高、低压)、泄漏电流、介质损(含套管)、有载开关等试验,数值正常,同日下午恢复运行。

投运前对本体进行色谱取样作为原始值,并在投运后四天内色谱跟踪监视,无数值变化后又适当延长周期,一个月内无变化后恢复了正常周期。

  二、故障分析及启示

  从对110kV引北变1#主变本体内检查发现,有载调压3档B相分接头处有明显放电现象,并有放电气味。

主要原因是该处螺丝松动且接触面不太平滑,接触电阻增大,引起放电,导致主变本体绝缘油中氢气含量超标并有乙炔气体。

  此次发生的异常主要原因为主变本体3档与有载开关连接处螺丝松动及平面不光滑所致,而它相螺丝检查都不松动,因此出厂时未拧紧可能性很大,由于出厂未紧固,运行中有载调压操作时振动导致该处螺丝进一步松动,较终导致放电。

  从近年来连续出现主变内部故障来看,由于国网公司、省电力公司对大型设备采取集中招投标政策,部分大型变压器制造厂中标的设备数量远超过其实际生产能力,在供货期相对较紧的情况下,放松了产品制造质量的要求,导致产品出厂就存在缺陷,在设备运行过程逐步暴露出来。

因此设备运行单位在设备制造过程中,要加强对变压器的监造工作,同时加强相关专业人才的培训,在制造过程中能够全过程参与监造与验收。

  状态监测发现设备故障对设备管理提出了更高的要求,要有长期的设备运行、检修和试验资料的积累,主变本体油色谱分析固然重要,但数据分析不能仅局限于与规程比较,从这次故障可以看出,与历史数据的比较也是非常重要的。

  三、结束语

  设备管理是电力企业管理的重要组成部分,供电设备检修管理的优劣,对设备健康状况、运行性能以及供电可靠性影响极大。

供电企业长期以来一直延续的以时间周期为基础的定期试验、检修制度,已不能适应现有设备的运行需要,从定期检修过流到状态检修,是电力系统发展的必然趋势。

对于主变压器的状态评估应以油色谱分析为先导,同时结合电气试验和运行情况,来指导变压器的状态检修工作,经状态评估运行正常的变压器可以填写状态评估卡,经综合诊断分析,确认变压器无问题,可酌情延长大修周期。

经监测和试验检查,判定主变压器有内部故障危及安全运行时,应立即进行大修。

  参考文献:

  [1]万达,王建明,吴益明.变压器的故障诊断与检修策略[J].江苏电机工程,2004,23(1-6).

  作者简介:

  胥保成,江苏盐城人,工程师,从事电气专业技术和管理工作。

  江苏省涟水县供电公司,江苏涟水223400

  

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