高炉中修停开炉方案Word格式.docx

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4、停风前一个月内借休风机会随时对炉皮开裂处进行焊补并加固。

(徐剑峰)

5、停风前一个半周期退全焦负荷,全焦负荷作用时停止喷煤并停氧。

计算好煤粉量,工长及时通知喷煤车间,停止喷吹时,应保证喷吹系统各罐煤粉全部喷空。

(赵军、胡仁云)

6、停止加料降料面时,上料系统各罐及皮带不压料,所有料仓空仓。

(戴滨、庄雪峰)

7、停风前两侧出铁场具备出铁条件。

(戴沪宁)

8、检查炉顶打水管(包括降料面用打水管)、炉顶煤气取样管及各蒸气管是否通畅好用,如有问题必须提前三天处理完毕,保证降料面及停气时好用。

(赵军、杭桂生)

9、调压阀组必须灵活好用,以保证不停气降料面的操作。

10、炉顶蒸气系统和氮气压力必须保证在0.4MPa以上,高压水压力不低于1.35Mpa,环水、清水保持正常生产。

(四班调度)

11、检查炉顶齿轮箱、下阀箱冷却系统是否运转正常,管道是否畅通。

(戴滨)

三、停风前准备

1、准备好报表、坐标纸等以供降料面过程的记录(技术质量部)。

2、停风前备齐停风用料:

萤石吨,硅石吨,锰烧结矿吨,提前一天备到槽下,提前4天将锰烧结矿运至料仓,其他料正常上仓。

(伏明)

3、所用料应有准确及时的随车成分,必要时应在一周前取样分析完毕,报至工长台,保证有对应的成分入炉。

()

4、停风前备料所需仓位由厂调与高炉负责。

(赵军、调度)

5、停风前一天联系好堵铁口及风口用的有水炮泥并运至炉台,炉前铸铁耙和打长扁铲若干供换风口用。

6、停风前一天,从白班开始全面检查冷却设备,发现漏水及时处理,此项工作一直进行到停风。

具体见高炉停炉及开水前水的方案。

(杭桂生)

7、停风前卸净重力除尘器炉尘。

(李学军)

8、停风小修前将临时煤气取样设备、炉顶打水管排至指定位置,停风小修时安装。

(曹言宝)

9、与分析中心联系检化验人员到中控现场化验,取样人员在中控待命,并按要求每30分钟取一次煤气样,保证炉顶煤气设备及化验仪器正常。

10、适时调整或捅开所有堵的风口,停风小修后保证全开风口降料面。

11、降料面准备:

⑴、提前一周检查、维护好降料面用打水枪(技术质量部提前提供制作图)、洒水枪及阀门,并在停风小修时按指定位置安装、调试。

⑵、在供风口小套环管上给出水头,接出四路水管至十字测温平台供降料面时打水用,控制阀门在风口平台。

(杭贵生负责指定水头,

施工由徐剑峰安排)

⑶、更换所有坏的水压表;

保证降料面用电磁流量计准确好用。

(水压表数量及降料面用电磁流量计位置由杭桂生提供,安装及校表由汪尊光负责)

⑷、降料面期间密切监视高、常压水压力,发现异常立即汇报处理。

⑸、保证三把探尺至24m探料及所有仪表灵活好用。

(、戴滨)⑹、小修前一周,休风拆除十字测温杆,为装停炉打水枪做准备,休风须赶煤气、炉顶点火。

(曹言宝)(休风的工艺操作由赵军负责)

四、停风小修方案

1、休风时间:

年月日时分;

计划2小时30分。

2、(加完盖面焦,)调整好出铁时间,将料线预降至3m,按时休风。

3、主要检修内容:

(1)安装停炉打水枪,共4根;

安装后,适量通水,避免打水管被烧坏,检查管道畅通,保证好用。

(2)接通炉顶煤气取样管。

(3)富氧房富氧总管插盲板。

(李明如)

(4)更换漏水风口,全开风口。

(5)进一步焊补、加固炉皮。

4、校准3把探尺的检修位,3把探尺调试好用。

5、关死所有漏水冷却壁,小修后不再开。

6、所有关死冷却壁的进水阀门插盲板,确保不向炉内漏水,出水管塞木塞。

(吴丰保、杭桂生)

7、检查炉顶原有洒水枪,保证好用,炉顶蒸气、氮气畅通好用。

8、检查齿轮箱水冷、氮气好用。

9、(加完盖面焦后,)炉顶上密、上料闸、下密、下料闸关闭,溜槽处于检修位,探尺处于待机位,一均、二均关闭,排压阀开,齿轮箱停电挂牌。

五、降料面操作

1、停风料:

休风前一个半周期退全焦负荷,具体加焦量由配料计算确定,校正好炉渣碱度,最后需集中加入盖面焦。

具体参考值为:

停风过程中炉温控制[si]=0.65%,R=1.10(视具体炉况),PT=1490℃以上。

全焦负荷料到达炉身下部,停止喷吹。

2、降料面操作

⑴、降料面开始时间:

月日时分。

⑵、高炉风口中心线以上至料线1.8m部位操作容积为2120m3,按矿批46吨(暂定),负荷2.80,萤石350kg/批,锰矿1000kg/批,焦批干基为16.07吨,压缩率为20%,则每批料体积为44.14m3(压缩后),则风口中心线以上部位需加料48批总计771吨焦炭。

(盖面焦100吨。

)(休风料待定)()

⑶、统计与计算燃烧1吨焦炭所需风量为2300m3,考虑炉缸截面积

偏大,结合2000年和2002年年修吨焦耗风,选定吨焦耗风为2950m3,休风降料面过程取平均风量3200m3/min,确定降料面时间分钟即12小时30分钟。

⑷、盖面焦加完后各称量斗及皮带不再有料。

⑸、严格按指导人员定的风量要求操作,随着料线降低,压差降低时,及时把风量减至所规定水平,同时适当降顶压,风温原则上不大于1000oC。

(当班工长)

风量、风温控制参考值:

(视当时具体炉况调节)

小时风量(m3/min)风温(oC)

13200900

24200900

23600850

33200850

12800800

3.52000800

⑹、若顶温过高,打水全开控制不及时或炉内频繁出现爆震时,应减小风量或风温,并适当降低顶压以保安全,严防炉顶着火。

⑺、当料面降至炉腰以后,视当时风量及顶压情况,炉况稳定时不停气;

炉况不稳或较大爆震时、或顶压低于40Kpa或煤气中H2大于10%时,考虑打开炉顶放散阀,并按规程切煤气。

(赵军)(停止送煤气前当班调度通知供气厂)

⑻、降料面期间“工长操作日志”改为半小时记录一次,当发生爆震时要随时记录风量、风压、顶压等变化。

(当班副工长)

⑼、降料面开始后,每小时探料面一次,并做记录。

(当班运转工)⑽、降料面开始后,取样组每半小时取煤气样一次送化验,分析N2、H2、CO、CO2及O2含量,并及时报工长台。

⑾、降料面时顶温控制在300~400℃之间,尽可能按下限掌握,下阀箱、齿轮箱保持最大限度冷却,炉顶蒸气全开,氮气保持足够压力,N1皮带不停机。

⑿、工长台负责将来的炉顶煤气成分填入坐标纸上并连成线进行分析。

以下分析应结合探尺(为主)综合考虑(当班副工长)⒈、H2上升接近CO2值时,料面在炉身下部。

⒉、H2>

CO2时料面进入炉腰。

⒊、CO2回升料面进入炉腹。

⒋、N2开始上升料面进入风口区。

⒀、降料面期间按指令控制炉顶打水的阀门。

⒁、根据降料面的实际情况,安排好出铁时间,原则上第一次铁安排在送风后2小时出,出铁时间约1.5~2小时。

第二次铁安排在料面进入炉腹以后出。

(视具体情况决定)。

⒂、停风前一次铁及末次铁都要用Ф100mm大钻头出铁,用有水炮泥堵口,要加强铁口维护,确保末次铁能排净渣铁。

(戴沪宁)⒃、确认渣铁出净后,料面降至规定处,按规程休风。

(赵军)⒄、停风后3m水封处于水封状态,其后的Ф2400三杆蝶阀处插盲

板。

(叶波、李学军)

⒅、休风时停止打水。

⒆、确认漏水设备停风后进水阀门全部关死并插盲板。

(杭桂生)⒇、如有坏风口,停风前须逐步关小直至关死。

((21)、炉顶点火后,根据料面情况压水渣。

压水渣前,N1皮带不停机(赵军、戴滨))

((22)、压水渣时应尽量压在边缘,顺序由里到外。

(赵军))

(23)、停风后一小时,按规程规定降水压及停水。

(24)停风期间冷却设备加强点检,发现漏水及时汇报处理。

(当班炉体工)。

3、有关的安全工作

⑴、降料面的安全措施:

⒈、(保卫科)在高炉各个通道口设立安全警戒线,禁止无关人员

进入安全警戒线以内,在高炉本体及煤气区域设立安全区,所有操作人员及指挥人员必须配戴通行证进入安全区。

⒉、降料面过程中炉顶禁止上人,如必需上人工作,必须与煤气防

护站联系好。

采取必要措施,方可上去。

(叶波)

⒊、降料面中,炉身平台及炉台周围不能站人、停留,有关人员要

在安全地区等候。

⒋、要事先通知消防车、救护车及安全、消防救护人员在炉台下待

命。

(、叶波)

⒌、检修施工人员在铁厂未同意交付施工前,禁止进入现场(叶

波)。

⒍、要均匀打水防止爆震(赵军)。

⑵、严格遵守各项安全规定,杜绝各种习惯性违章违规操作。

(各有关人员)

六、组织机构

1、厂成立停炉领导小组,负责审核“1高炉大修停炉实施方案”,统#

一部署高炉停炉的各项准备工作,降料面时的各项操作,协调降料面期间厂内和厂际间的协作。

2、组织成员:

组长:

副组长:

汪保平李明

成员:

徐剑峰伏明吴丰保叶波施浩曹言保胡

仁云赵军

2003年1#高炉中修烘炉实施方案

一、高炉烘炉前的准备工作

1.对热风炉煤气系统的要求(李学军总负责)

烘炉前要进行联合试车,各阀门冷却水正常,各仪器仪表必须正常运转,保证准确可靠,特别是炉顶温度、废气温度、煤气压力、蒸气压力、氮气压力、压气压力等确保正常,蒸气、氮气引至炉台气包。

3m大水封处于水封状态但盲板抽出,热风煤气系统其它设备、管道满足高炉烘炉的温度要求。

2.对炉体管理要求(杭桂生总负责)

①.高炉试水条件

A、风口高压水系统已处于正常生产状态。

B、所有常压水系统已处于正常生产状态。

C、新更换的冷却设备新安装的水管及冷却壁的各阀门、管路均符合要求。

⒉.试水标准

A水量和水压达到规定标准。

B确认所有冷却设备有进水有出水,且出水均匀。

C确认所有冷却设备不向炉内漏水,也不向炉外漏水。

D排水管路畅通无阻。

E.试水具体事宜由炼铁车间负责(见高炉停炉和开炉前水的方案)。

3、对上料、工长及炉前的要求(李邦平总负责)

⒈上料系统试车合格。

⒉所有计器仪表运转正常、准确、灵敏、可靠。

(卢鸣)⒊风口、吹管上严。

(吴丰保)

⒋炉身各层平台安装好膨胀标志。

(李邦平)

⒌炉

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