中频电源维修Word格式.docx
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流
压
整流触发无
脉冲输出
1.整流触发器稳压电源无电压输出
2.整流触发板接触不良
3.同步变压器有无损坏或虚焊
调功电位器断开
调节系统中封锁保护已损坏(339、4066)
编
低
个别整流桥臂KP管无触发脉冲
1.接插件接触不良或引起脱焊
2.部分整流触发器无脉冲输出
3.整流脉冲变压器损坏
(1)脉冲变压器线因断开
(2)脉冲变压器副边二极管短路
部分KP管触发功率高
部分KP管或熔断器已损坏
主电路接触器或空气开关(刀闸)接触不良
附:
脉冲相位的测量,用双踪示波器,在察看晶闸管的触发脉冲X围时,用示波器Y1通道的“正”笔接至1号晶闸管的门极,“负”笔接至阴极,这样在屏幕上出现1号晶闸管的脉冲,然后把示波器Y2通道的“正”笔接到同步变压器副边Ua相的正端,“负”笔接至Ua相的负端,通过两个波形就可以确定脉冲的相位:
脉冲相位图
二、晶闸管无触发脉冲熔断器或晶闸管因触发功率不够都可能无法导能,使整流电路一个桥臂不能正常工作,从而使直流电压偏低。
用示波器对直流输出电压的观察,就可发现直流输出电压不正常,下图表示一个三相桥式整流某一桥臂不工作(α=30°
)的直流输出电压波形。
三、为了便于观察,现画出在正常情况下不同控制移相角的直流输出,电压的波形图以及管压降的波形图,画出这此波形作如下假定:
三相区线电压对称,六路触发脉冲均匀,不计换流重叠角以及电流始终连续,至此再重述一下三相全控电路对一般无源负载来说,下图中控制移相角α大于90°
时,直流电压Ud及管压降UT的稳态波形图是观察不到的,因此时电流连续的条件已无法达到。
无法达到一只在有源负载时有可能满足这一条件。
这一点在观察整流输出波形时应清楚地知道。
(1)α=0°
Ud=515伏
(2)α=30°
Ud=446伏
(3)α=60°
Ud=257伏(4)α=90°
Ud=40伏
(5)α=120°
Ud=-257伏(6)α=150°
Ud=-446伏
四、平波电抗器的常见故障:
莫过于线圈绝缘击穿。
这往往是电抗器结构设计和运行条件不良而导致的。
电抗器线圈用空芯铜管绕制的,在使用过程中,因水质较差,往往在水管内壁上引起水垢,水垢的常年积累,使冷却水量减少,甚至引起水管阻塞,从而导致线圈过热,使线圈绝缘老化加速,这是引起线圈绝缘破坏的一个原因。
另一个原因是在设计中流过是电流过大,超过铜管的截面承受的电流。
电抗器在使用过程中,如发现水路不畅,则宜用稀盐酸冲洗后,再用高压水(或气)冲刷。
另外在开机后,发现有异常声响时,可能是电路的故障,但电抗器本身层间或匝间短路等故障也有可能存在的。
此时可用示波器观看每匝线圈上电压波形是否正常,若某匝线圈上没有电压,则此匝线圈可能有某处短路,应更换或修复。
逆变器故障
一、逆变桥关不断
1.故障现象:
此故障如果在低功率输出时发生,则逆变可能照常进行下去,但工作也很不正常,这时装置发生的中频声音突然下降整流电流Id显著上升,整流电压Ua下降。
如图1-1(a)中四号桥臂关不断,则四号桥可控硅电压U4的波形就是一条直线(图1-1b)。
这时1号和2号桥臂可以正常换流,波形也是正常的,而3号桥臂的可控硅电压U3的波形如图1-1(b),在t1时刻3号桥臂导电,照理讲它应导电半个周期,但是由于t2时刻以后负载中频电压改变方向,t2以后负载电压的极性如图1-1a所示,而4号桥臂又关不断,因此t2时刻3号桥臂因开始受反向电压而截止,所以3号只是在t1~t2期间导电,3号在t2截止所后,因4号始终导电,则3号电压U3就是负载中频电压波形。
应当说明:
3号桥臂的这个波形是因为4号关不断所致,不应该误认为3号臂可控硅有问题。
2.故障原因及检查
(1)这种故障往往是先由一个可控硅关不断引起,然后桥臂上串联的另一个可控硅受全电压,因此开关损耗增加,温升提高,关断时间增长,造成可控硅关不断。
(2)故障根本原因:
是可控硅本身性能不稳定,可能测试当时可控硅的关断时间测量是合格的,以后逐渐变质。
(3)应检查4号臂所有可控硅的关断时间。
二、逆变桥一个桥臂不导通
1.故障现象
(1)如果在满功率输出时发生这种故障,则逆变立刻失败,过流保护动作。
图2-1
(2)如果在低功率输出发生这种故障时,则逆变可能进行下去,这时中频频率突然下降,Ua减小,id增大,见图2-1如果3号臂不导通,则4号臂也无法关断,用示波器观察U4也是一条直线,3号臂的电压等于负载电压,所以U3波形是完整的正弦波。
应该注意:
与上例相比,现在U4波形也是一条直线是和上例一样的,但是现在故障的根源却不在4号桥臂上,而是在3号桥臂上。
(1)在出现上述故障时,立刻用示波器观察故障,桥臂上有没有触发脉冲及触发脉冲的大小,以判断故障原因是不在触发系统。
(2)如是触发系统故障,不能发出脉冲,则将转换开关拨到“检查”位置,逐级检查触发系统各部分波形,查出故障点。
(3)可控硅控制极开路或短路以及控制极内阻过大,则即使有触发脉冲也无法使可控硅导通,这时用万用表检查查控硅控制极与阴极间的电阻。
(4)通常出现是桥臂中串联的两个可控硅中有一个不导通,则整流桥臂也就不能导通。
三、逆变桥相串联的一只可控硅关不断
当Id低时,中频装置声音很正常,Ud、Id、F、Ua仪表读数均在正常X围内,但升高功率时,主回路电流也随着增大,系统突然失控,保护动作。
2.故障原因
(1)可控硅外部散热情况不良,这可能是散热器面积不符合要求,冷却条件不符合规定。
(2)可控硅内部损耗增加,例如正向压降太大,引起平均损耗增加,或者由于工作频率高,使开关损耗增加,由图3-1所见,假定SCR2温度特性不良,当T>
T1时,额定正向转折电压Ubc将急剧下降,在t=t1时SCR2丧失阻断能力,提前导通而失控,(此时控制极并未加入触发脉冲),由于SCR1仍处于阻断状态,全部电压加到SCR1上,因而过压损失。
图3-1
四、串联的可控硅开通时间不一致。
当逆变器一投入工作时,用示波器观察两只要串联的可控硅发现V2在t1时刻提前导通,而V1在t1时刻承受全部电压。
2.故障原因
图4-1
(1)由于触发脉冲前沿不相同,造成开通时间不一致。
(2)触发脉冲前沿相同,但是两只串联的可控硅的触发灵敏度相差太远,则触发电压低的管子先导通。
由图4-1可见,假定SCR2先导通,则SCR1将在Δt时间内承受全部正向电压,可控硅可能因此过电压而损坏。
3.触决措施
(1)提高触发脉冲的前沿。
(2)选择触发灵敏度相近的元件串联应用。
五、串联的可控硅反向阻断特性不同
1.故障现象
当逆变器投入工作时,用示波观察两只相串联的可控硅反压U01、U02分配不均,见图5-1。
是因为toff不一致的可控硅元件相串运行,会产生直流偏移因动态分压不均,而导致系统失控。
由图5-1所示。
图5-1
假设由于SCR1、2由于导通变成关断,开始是由电容C向它们流过反向的换流电流,使SCR逐渐关断,但由于SCR的toff不一致,假设SCR1首先恢复阻断能力,这时电容中的换向电流便将沿C1、R和SCR2,L流过,同时向C1和C2充电,由于C1多充了ΔU的电压,使SCR1的反向电压比SCR2高,如图5-1b,Ua1大于Ua2显然,如果toff1和toff2差别越大,当toff1和toff2的差别大到一定程度,使to<
toff时SCR2便不能关断,当SCR2一旦承受正向电压时,便丧失阻断能力系统失控,全部电压将加在SCR1上。
SCR1将因此过压损坏。
但是在实际工作中又发现,即使用toff相同的元件相串联,有时候也会发现与上述相同的现象。
元件关断时间toff=tr+tg,其中tr为反向恢复时间,tg为控制极恢复时间。
元件在正向电流过零之后,经过了tr的时间,开始进入关断状态,外加反向电压开始加到元件上,当相串的元件tr不同时,将使恢复过程中SCR动态分压不均,即先进入关断状态,tr小的元件RC电路中,C多充了ΔU的电压,如果两只元件的tr相差越大,ΔU就越大由于ΔU的存在使后关断元件承受反向电压的时间缩短,当t2<
tg,则元件关不断,在正向电压下,重新外于导通状态,系统失控,臂上全部电压加到先关断元件;
后者,将因此过压损坏。
由于出厂元件的toff在标牌上有具体数据,而tr是不出现的,这除了到元件厂进行测试外,一般只能在装置上由试验选配。
负载回路的主要故障
负载回路包括感应炉(主要是感应圈)。
中频补偿电容器,中频变压器,连接母排和通水软电缆得等。
因此负载回路故障主要是由于上述元件失去原有指标而引起的。
负载回路产生故障时,会产生下列主要现象:
①中频电源无法启动工作;
②能启动工作,但到一定电压或电流时逆变失败,保护动作停机;
③能启动,但发生无规律的逆变颠覆;
④电源能正常工作但常发生烧毁逆变晶闸管现象等。
1.中频补偿电容器短路。
在并联逆变器中,中频补偿电容器与感应器并联,当中频补偿电容器短路时,造成负载回路短路,因此使负载回路不能产生振荡,使中频电源无法工作。
为了找出短路的电容器,可采用解脱试验法,即每次脱开两或三只中频补偿器,试验起动,当中频能正常起动后,说明脱下-这组中频电容器中有击穿短路的。
这时可用万用表10K档去测电容器两端,短路的电容器电阻为零,不能充上电压;
正常电容器当万用表一接上时为零,以后指针逐渐向高电阻端移动,一般电阻超过500KΩ以上的电容器是正常的。
2.中频补偿电容器耐压降低。
目前晶闸管中频电源采用中频补偿电容器主要型号为RWF0.75~180~1或RWF0.75~360~1等,它们的耐压都为中频电压750V。
当中频电容器耐压降低时,中频电源工作某一固定中频电压后逆变即失败。
查故障方法可同第一点,阻值小于500KΩ的电容一般耐压已降低。
3.中频补偿电容器开路。
当中频补偿电容器开路时,对中频电源正常工作没有多大影响,只是电源工作时频率比正常时高,这时只要再并几只新的中频补偿电容在槽路上,使频率达到正常值时为止。
4.感应器匝间短路。
当感应器匝间严重短路时,中频电源无法启动工作。
如感应器有两匝相碰,这时中频电源有可能启动,但频率较高,电流较大,功率稍升高就会造成逆变失败。
另一种现象是感应器松动,当小功率时电源无异常,但当功率增加时由于电流增加,使电磁力增加而感应器匝间互相吸动,或加料时振动等都造成匝间瞬时短路情况,这时由于运行参数突然改变,使中频电源声音异常。
造成上述故障原因一般是由于感应器在工作时断水,把感应器匝间绝缘严重烧损所造成的。
在平常工作前只要仔细检查是不难发现这些故障的,在判别较困难时可用完好的感应器来替换,以确定上述故障存在与否。
5.炉料穿过坩埚与感应器铜管短接,这种情况相当于变压器副边短路,也相当于感应器短路,使中频电源无法启动工作。
6.通水电缆断芯。
熔炼炉倒钢水时,通水软电缆与熔炉一起倾动而经常发生曲折现象。
特别是与熔炼炉的连接头和软电缆连接都用铜焊焊接,因此在焊接处易断裂。
多股软电缆的断裂过程是往往先断掉大部分后,在大功率运行时把未断的小部分很快烧断,这时中频电源会产生很高电压,如过压保护不可靠时,会损坏逆变晶闸管。
通水软电缆断开后,中频电源就无法启动工作。
如不检查出原因而反复启动时会损坏其它电气元件。
检查水冷电缆断芯与否,可先把软电缆与中频补偿电容器输出铜排脱开,测量时应把熔炉转到倾倒位置,使电缆吊起,这样使断开的芯线与接头彻底脱离,用万用表RX1档测量,不断时R为零,断开时R为无穷大。
这样才能正确判断断芯故障。
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