年产五万吨合成氨工艺Word格式文档下载.docx
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第五节调温水加热器的物料与热量计算……………………………………23
第二章设备的计算………………………………………………………………24
1.低温变换炉计算………………………………………………………………24
2.中变废热锅炉…………………………………………………………………25
前言
氨是一种重要的化工产品,主要用于化学肥料的生产。
合成氨生产经过多年的发展,现已发展成为一种成熟的化工生产工艺。
合成氨的生产主要分为:
原料气的制取;
原料气的净化与合成。
粗原料气中常含有大量的C,由于CO是合成氨催化剂的毒物,所以必须进行净化处理,通常,先经过CO变换反应,使其转化为易于清除的CO2和氨合成所需要的H2。
因此,CO变换既是原料气的净化过程,又是原料气造气的继续。
最后,少量的CO用液氨洗涤法,或是低温变换串联甲烷化法加以脱除。
变换工段是指CO与水蒸气反应生成二氧化碳和氢气的过程。
在合成氨工艺流程中起着非常重要的作用。
目前,变换工段主要采用中变串低变的工艺流程,这是从80年代中期发展起来的。
所谓中变串低变流程,就是在B107等Fe-Cr系催化剂之后串入Co-Mo系宽温变换催化剂。
在中变串低变流程中,由于宽变催化剂的串入,操作条件发生了较大的变化。
一方面入炉的蒸汽比有了较大幅度的降低;
另一方面变换气中的CO含量也大幅度降低。
由于中变后串了宽变催化剂,使操作系统的操作弹性大大增加,使变换系统便于操作,也大幅度降低了能耗。
工艺原理:
一氧化碳变换反应式为:
CO+H2O=CO2+H2+Q(1-1)
CO+H2=C+H2O(1-2)
其中反应
(1)是主反应,反应
(2)是副反应,为了控制反应向生成目的产物的方向进行,工业上采用对式反应(1—1)具有良好选择性催化剂,进而抑制其它副反应的发生。
一氧化碳与水蒸气的反应是一个可逆的放热反应,反应热是温度的函数。
变换过程中还包括下列反应式:
H2+O2=H2O+Q
工艺条件
1.压力:
压力对变换反应的平衡几乎没有影响。
但是提高压力将使析炭和生成甲烷等副反应易于进行。
单就平衡而言,加压并无好处。
但从动力学角度,加压可提高反应速率。
从能量消耗上看,加压也是有利。
由于干原料气摩尔数小于干变换气的摩尔数,所以,先压缩原料气后再进行变换的能耗,比常压变换再进行压缩的能耗底。
具体操作压力的数值,应根据中小型氨厂的特点,特别是工艺蒸汽的压力及压缩机投各段压力的合理配置而定。
一般小型氨厂操作压力为0.7-1.2MPa,中型氨厂为1.2~1.8Mpa。
本设计的原料气由小型合成氨厂天然气蒸汽转化而来,故压力可取1.7MPa.
1.温度:
变化反应是可逆放热反应。
从反应动力学的角度来看,温度升高,反应速率常数增大对反应速率有利,但平衡常数随温度的升高而变小,即CO平衡含量增大,反应推动力变小,对反应速率不利,可见温度对两者的影响是相反的。
因而存在着最佳反应温对一定催化剂及气相组成,从动力学角度推导的计算式为
Tm=
式中Tm、Te—分别为最佳反应温度及平衡温度,最佳反应温度随系统组成和催化剂的不同而变化。
1.汽气比:
水蒸汽比例一般指H2O/CO比值或水蒸汽/干原料气.改变水蒸汽比例是工业变换反应中最主要的调节手段。
增加水蒸汽用量,提高了CO的平衡变换率,从而有利于降低CO残余含量,加速变换反应的进行。
由于过量水蒸汽的存在,保证催化剂中活性组分Fe3O4的稳定而不被还原,并使析炭及生成甲烷等副反应不易发生。
但是,水蒸气用量是变换过程中最主要消耗指标,尽量减少其用量对过程的经济性具有重要的意义,蒸汽比例如果过高,将造成催化剂床层阻力增加;
CO停留时间缩短,余热回收设备附和加重等,所以,中(高)变换时适宜的水蒸气比例一般为:
H2O/CO=3~5,经反应后,中变气中H2O/CO可达15以上,不必再添加蒸汽即可满足低温变换的要求。
工艺流程确定
目前的变化工艺有:
中温变换,中串低,全低及中低低4种工艺。
本设计参考四川省自贡市鸿鹤化工厂的生产工艺,选用中串低工艺。
转化气从转化炉进入废热锅炉,在废热锅炉中变换气从920℃降到330℃,在废热锅炉出口加入水蒸汽使汽气比达到3到5之间,以后再进入中变炉将转换气中一氧化碳含量降到3%以下。
再通过换热器将转换气的温度降到180℃左右,进入低变炉将转换气中一氧化碳含量降到0.3%以下,再进入甲烷化工段。
第一章变换工段物料及热量衡算
第一节中温变换物料衡算及热量衡算
1.确定转化气组成:
已知条件中变炉进口气体组成:
组分
CO2
CO
H2
N2
CH4
O2
合计
%
9.6
11.42
55.71
22.56
0.38
0.33
100
计算基准:
1吨氨
计算生产1吨氨需要的变化气量:
(1000/17)×
22.4/(2×
22.56)=2920.31M3(标)
因为在生产过程中物量可能回有消耗,因此变化气量取2962.5M3(标)
年产5万吨合成氨生产能力:
日生产量:
50000/330=151.52T/d=6.31T/h
要求出中变炉的变换气干组分中CO%小于2%
进中变炉的变换气干组分:
组分
含量,%
M3(标)
474
563.86
2750.68
1113.9
16.29
18.763
4937.5
假设入中变炉气体温度为335摄氏度,取出炉与入炉的温差为30摄氏度,则出炉温度为365摄氏度。
进中变炉干气压力
=1.75Mpa.
2.水汽比的确定:
考虑到是天然气蒸汽转化来的原料气,所以取H2O/CO=3.5
故V(水)=1973.52m3(标)n(水)=88.1kmol
因此进中变炉的变换气湿组分:
H2O
含量%
6.86
8.16
39.8
16.12
0.24
0.27
28.56
1973.52
6911.02
koml
21.16
25.172
122.798
49.73
0.727
0.838
88.1
308.53
中变炉CO的实际变换率的求取:
假定湿转化气为100mol,其中CO基含量为8.16%,要求变换气中CO含量为
2%,故根据变换反应:
CO+H2O=H2+CO2,则CO的实际变换率为:
%=
×
100=74%
式中Ya、
分别为原料及变换气中CO的摩尔分率(湿基)
则反应掉的CO的量为:
8.16×
74%=6.04
则反应后的各组分的量分别为:
H2O%=28.56%-6.04%+0.48%=23%
CO%=8.16%-6.04%=2.12%
H2%=39.8%+6.04%-0.48%=45.36%
CO2%=6.86%+6.04%=12.9%
中变炉出口的平衡常数:
K=(H2%×
CO2%)/(H2O%×
CO%)=12
查《小合成氨厂工艺技术与设计手册》可知K=12时温度为397℃。
中变的平均温距为397℃-365℃=32℃
中变的平均温距合理,故取的H2O/CO可用。
3.中变炉一段催化床层的物料衡算
假设CO在一段催化床层的实际变换率为60%。
因为进中变炉一段催化床层的变换气湿组分:
假使O2与H2完全反应,O2完全反应掉
故在一段催化床层反应掉的CO的量为:
60%×
563.86=338.318M3(标)=15.1koml
出一段催化床层的CO的量为:
563.86-338.318=225.545M3(标)=10.069koml
故在一段催化床层反应后剩余的H2的量为:
2750.68+338.318-2×
16.29=3056.41M3(标)=136.447koml
故在一段催化床层反应后剩余的CO2的量为:
474+338.318=812.318M3(标)=36.26koml
出中变炉一段催化床层的变换气干组分:
15.54
43.1
58.47
21.13
0.35
812.318
225.545
3056.41
18.76
5226.94
36.26
10.069
136.447
233.35
剩余的H2O的量为:
1973.52-338.318+2×
16.29=1667.79M3(标)=74.45koml
所以出中变炉一段催化床层的变换气湿组分:
11.78
3.27
44.33
16.16
24.19
1667.79
6894.73
74.45