QC提高水泥稳定碎石基层压实度Word下载.docx

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QC提高水泥稳定碎石基层压实度Word下载.docx

活动时间

2010.4—2010.11

序号

姓名

性别

职称

QC职务

组内分工

1

工程师

组长

全面负责

2

张颖

副组长

组织施工

3

芮占胜

组员

试验检测

4

尹彦锋

现场技术

李怡曼

数据统计分析

二、选题理由

高速公路质量要求非常严格,为保证基层质量,创造优质精品工程并节约成本,选定此课题针对试验段拉开了本次活动的序幕.

1、质量目标,压实度合格率98%,现场检验值不小于98%。

2、理性分析,水泥稳定碎石基层压实度应不小于98%,由于施工诸多因素造成压实度现场检测值不稳定。

3、存在弊端,压实度不稳定会降低路面的整体质量,缩短高速公路的使用寿命。

4、现状与要求,2010年长深高速LM-3标段,水稳基层压实度虽在质量检测评定标准内,但不稳定,要创精品必须改变。

三、现状调查

1、2010年长深高速承德至唐山段,LM-3标水泥稳定碎石基层压实度统计如表

实测值(%)

98

11

100.6

21

97.8

31

97.7

98.1

12

99.8

22

97.9

32

98.2

13

99.6

23

98.3

33

14

100.3

24

34

15

99.5

25

35

6

16

99.3

26

36

98.7

7

17

101.4

27

98.4

37

98.9

8

18

28

38

9

19

99.7

29

39

98.6

10

20

95.9

30

40

2、通过经理部摊铺的试验段,QC小组进行了现场调查,根据〖高速公路质量检验评定标准〗,结果如下:

通过试验发现已施工路段压实度有高有低不甚均匀,压实度代表值>

98%(符合规范要求),且单点压实度值全部大于规定极值,有1个值低于规定值减2个百分点,所以该段路压实度评定为90分。

四、活动目标

1、确定目标值

为了争取更高分数,提高质量,提高企业的信誉度,制定本目标。

压实度评定得满分,压实度合格率达100%,得分95分以上。

2、目标依据

(1)、客观因素:

水泥稳定碎石基层压实度合格率达100%,是项目部强制下达的考核目标,必须实现;

本QC小组活动得到单位领导、项目部大力支持。

(2)、技术因素:

QC小组成员有拌合站、试验室、材料、施工、现场等各环节人员组成,施工技术成熟,有多年QC活动经验,只要QC成员在各自岗位按要求进一步攻关,有能力实现目标。

(3)、主观因素:

根据现场实测压实度值说明只要严格控制,能够达到目标要求。

五、原因分析

我们QC小组成员根据调查情况,集思广益,对影响水泥稳定碎石基层压实度的原因分析,整理并绘制如下影响因素关联图:

由关连图可知,导致水泥稳定碎石基层压实度的影响因素有五个

1、人员素质有差异

2、原材料偏差大

3、级配组成差

4、原材料含水量不稳定

5、压实机械组合不匹配

六、要因验证

QC小组成员对以上5条因素进行逐一验证确认。

验证一:

人员素质有差异

验证时间2010年5月1日至5月7日

验证地点:

项目部会议室

验证人:

许伟峰、张颖、尹彦锋

在水泥稳定碎石摊铺之前,为减少人为因素影响,我项目部对各环节职工进行理论知识和实践操作培训,对重点环节进行重点培训。

然后进行业务考核,成绩统计详见下表

分数段

90分以上

80—89分

70—79分

60—69分

不及格

人员数

经过考核,职工操作均达到技能要求,能够满足项目部对生产的需求。

结论:

为非要因。

验证二:

原材料偏差大

验证时间2010年4月10日至8月30日

料场和试验室

许伟峰、芮占胜、李怡曼

试验室对进场材料加强监测,材料进场批批检查,对于不合格的材料清理出场,保证材料满足规范要求。

验证三:

级配组成差

验证时间2010年5月1日至9月30日

拌合站、试验室

我项目部所用的是ws500型水泥稳定碎石拌和机,机械老化严重,筛分效果差,影响材料配合比。

是要因。

验证四:

原材料含水量不稳定

验证时间2010年5月1日至8月30日

料场、试验室、拌合站、施工现场

只要加强料场管理和天气预测,做好阴雨天原材料和料斗覆盖,及时检测原材料含水量,能够使原材料含水量保持稳定。

验证五:

压实机械组合不匹配

在水泥稳定碎石摊铺之前,QC小组对影响压实度的机械原因进行了深入分析,发现压实环节是薄弱环节,因此要提高压实度,就必须保证压实机械达到要求。

七、制定对策

要因

对策

目标

措施

时间

负责人

进行理论知识和实践操作培训

职工操作均达到技能要求

对各环节职工进行理论知识和实践操作培训,对重点环节进行重点培训

2010年5月1日至5月7日

对进场材料加强监测

保证材料满足规范要求

对于不合格的材料清理出场

2010年4月10日至8月30日

严格控制集料级配,确保最佳配合比

保证目标配合比与生产配合比一致

正确安装振动筛,根据筛分进行试验,确保最佳配合比

2010年5月1日至9月30日

加强料场管理和天气预测

使原材料含水量保持稳定

做好阴雨天原材料和料斗覆盖,及时检测原材料含水量

2010年5月1日至8月30日

进行有效压实

保证压实机械达到要求

合理配置压实机械采用稳定可行压实工艺,在有效时间完成

八、实施情况

1、2010年5月1日至5月6日对各环节职工进行理论知识和实践操作培训,对重点环节进行重点培训,5月7日进行业务考核。

对于成绩较差的人员进行二次培训。

2、试验室主任要求拌和站工作人员调整级配,保证拌和均匀性。

3、采用多功能摊铺机进行摊铺。

摊铺混合料时保持作业均匀、缓慢、连续不间断的速度,摊铺过程中不得随意变换速度。

在铺筑过程中,2台作业面重叠20cm的摊铺机呈阶梯形同时进行作业。

加大夯锤速度,提高夯实强度,为后面振动压路机碾压成型,打下基础。

4、为了严格控制含水量,QC小组召开现场试验员及拌和站计量员会议,使计量员与试验员共同协调严格计量、严格监控,保证最佳含水量。

5、针对现场实际情况,QC小组多次试验最终确定碾压方案,见下表:

碾压遍数

压路机类型

时速(km/h)

振动类型

压实度(%)

双钢轮压路机

1.5

静压

单钢轮振动压路机

强振

1.7

97

胶轮压路机

2.0

98.8

2.5

共碾压8遍可以达到很好的压实效果。

九、效果检查

1、长深高速LM-3合同,水泥稳定碎石基层施工6个多月,QC小组对施工路段的压实度进行检测,数据统计如下表:

98.7

98.5

99

99.4

99.1

99.9

质量管理图:

通过QC小组不断研究,成功稳定并提高了水泥稳定碎石基层压实度,产生了良好的经济效益和社会效益。

2、经济效益

在我们QC小组的认真管理、精心组织下,提前完成生产任务,水泥稳定碎石基层施工质量受到业主好评,且避免了二次处理,节省了费用,为企业经济效益作出了一定的贡献。

3、社会效益

保证了唐山市公路建设总公司第二分公司的企业信誉度,为今后的发展贡献了自己的一份力量。

十、巩固措施

小组活动取得的成绩大家有目共睹,也存在一些不足,今后将在如何简化管理程序,是多发展一些优秀领工员直接参加活动,直接传达和落实会议精神,保证管理更快、更好!

小组活动取得的经验已经组织经理部全体技术人员施工人员学习,以便指导今后的施工。

十一、今后设想

1.小组成员得到了充分的锻炼,提高了发现问题,分析问题,解决问题的能力。

我们对活动前后的状态进行了自我评价,详见雷达图:

项目

活动前

活动后

QC知识

80

责任意识

90

发现问题

分析问题

85

解决问题

95

2.小组今后将再接再厉,积极投入到施工生产中去,团结一致,攻克难题,进一步探求提高工程质量

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