洪河农场铁路专用线工程提高路基施工质量QCPPT格式课件下载.ppt

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张红军发布人:

王晓辉目录一、工程概况二、小组概况三、选题理由四、课题现状五、选题目标六、要因分析七、制定对策与措施八、实施九、检查十、效果验证十一、总结与巩固措施十二、下步计划一、工程概况一、工程概况本工程从既有前抚线洪河站抚远端1道引出,沿前抚线并行于CK0+350下钻既有洪河公路桥,与CK0+500线路以R-600m右转跨过三个水渠后,引至黑龙江农垦总局建三江管理局洪河农场农产品加工园区内,设置洪河装卸场。

二、小组概况主要成员表三、选题理由根据以往路基施工经验,压实度达不到设计及规范要求是路基病害主要病源之一,为实现公司精品工程的目标,达到设计及规范要求的质量标准,我小组将“提高路基压实度作为本QC小组的活动课题。

四、课题现状在2015年8月10日,项目部选择DK2+700-DK2+900段路基填筑施工,按照确定的施工参数和施工工艺进行施工;

从取土场进行取土,然后进行摊铺并压实。

施工结束后项目部实验人员采用灌砂法对该段路基进行压实度检测,检测结果见表一。

表一:

DK2+700-DK2+900压实度检测结果通过实验员对该段路基的检测,各检测点均合格,但平均压实度偏高,平均为30.21%,QC小组认为孔隙率还能降低,因此QC小组成员对路基施工现场进行了调查,调查结果见表2.表2:

路基压实度存在的问题调查表路基施工现场照片:

路基施工现场照片:

五、选题目标五、选题目标去除不可预见的因素,降低%1孔隙率提高路基压实标准是完全有可能的,因此我们的目标定为降低1%的孔隙率。

六、要因分析六、要因分析通过表2,我们可以看出“土毛石级配不好”,是影响路基压实度的主要问题。

为此,我们召开了小组会议,采用头脑风暴法,各抒己见,对引起“土毛石级配不好”及“操作不规范”的各种原因进行了分析,列出了以下原因见表3.表3:

影响路基压实度合格率的因素统计表七、制定对策与措施七、制定对策与措施为确定影响路基压实的主要原因,QC小组深入现场,多次进行调查取证,并对末端原因开会讨论分析,最后确认了四个主要原因,见表4.根据以上原因QC小组绘制了关联图:

八、实施八、实施QC小组根据4个主要原因展开研讨会,并制定了对策见表5九、检查九、检查实施一:

2015年4月20日-2015年11月1日期间,QC活动小组组长对此在交班会议上及施工生产会议上强调质量意识,要求项目所有参加人员提高工作责任心,并明确指出在今后的工作中,凡是质量意识不强的通知一律调离本项目,不论任何人由于质量意识问题使项目处于被动并造成经济损失的,经理部将给与严重处罚。

实施二:

根据QC小组制定的对策,合理选用施工机具,大大力高了施工质量与工作效率。

实施三:

每次摊铺过程中,由实验员耿明洋负责现场含水量控制。

根据最佳含水量调整松铺厚度,待达到最佳含水量时及时碾压。

实施四:

摊铺前,由朱勇智与王晓辉插杆挂线,控制填料的平面位置与厚度。

十、效果验证1、试验段DK2+700-DK2+900段底层每层施工结束后,QC小组采用灌砂法对路基压实指标(孔隙率)进行了检测,检测结果见表6.2、运用QC方法,提高了路基施工质量并积累了宝贵的施工经验。

3、社会效益,运用QC的方法,提高路基施工质量,缩短了工期,得到业主和监理的一致好评。

表6:

DK2+700-DK2+900压实度检测结果根据表6可知,各检测点均合格,孔隙率平均为28.60%较之前的30.21%提高了1.61%,小组目标得以实现。

施工现场效果确认后照片:

十一、总结与巩固措施十一、总结与巩固措施1、通过对路基压实度的检查:

路基填筑顺利进行,压实质量好,实现QC小组设定的目标,充分发挥PDCA循环。

2、资料汇总,分析总结施工经验并完成相关工序作业指导书。

3、后续施工中,加大路基压实度的跟踪统计,根据现场填料和施工机具的选择进行方案优化。

使项目部乃至公司效益最大化。

十二、下步计划十二、下步计划这次QC活动进展顺利,实现了QC小组的预定目标,并取得了良好效益,提高了整体队伍的施工技术水平及团队合作能力。

为此我项目决定:

在以后的施工中进一步组织职工学习全面质量管理知识,提高全员的质量意识,让每一个成员真正能够运用工作方法去开展工作。

将QC小组取得的经验成功认真总结,积累经验以便知道施工生产。

在今后的施工中,针对某些工程项目的技术难题成立相应的QC小组进行难题攻关,继续发挥QC小组的作用,不断提高施工质量,把握住关键环节力保工程创优。

谢谢各位领导!

汇报完毕!

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