变电设备典型问题PPT格式课件下载.ppt

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变电设备典型问题PPT格式课件下载.ppt

合闸后合闸弹簧释放不到位,造成分闸挚子不能正常释放,导致分闸线圈长时间受电并烧毁。

设备质量原因nGISGIS开关柜发生的问题开关柜发生的问题ABBABB开关柜套管破裂开关柜套管破裂概况:

运行中GIS开关柜断路器室及母线室低气压报警。

现场测量发现母线室和断路器室的SF6气压为一个标准大气压,表明SF6已经完全泄漏。

检查发现柜体主母线气室与断路器气室之间的T极穿墙套管有一处小裂纹并有烧伤。

设备质量原因ABBABB开关柜套管破裂开关柜套管破裂原因分析原因分析:

3月份返厂拆解检查发现:

断路器气室内有电弧痕迹,T极的穿墙套管崩裂,固定套管的螺栓熔化,T极分支铜排拐角处局部熔化,气室底部加强筋有电弧灼烧痕迹。

该开关柜为厦门ABB开关有限公司生产的ZX1.5-R27.5kv气体绝缘开关柜。

ABB公司对全路共6起开关柜套管破裂故障进行了认真调查、试验、分析,认为:

该类故障都发生北部寒冷地区的冬季,运行温度较低,该季节负荷较大,而穿墙套管是通过环氧树脂浇注金属导电铜棒,紧固嵌件及屏蔽层构成,在低温运行条件下,套管在温度快速骤变的作用下,内部应力过大是导致套管产生裂纹或开裂的主要原因。

ABBABB建议:

建议:

1.冬季封闭高压室通风口等,确保开关柜温度不至于过低。

建议不低于5。

2.在高压室增加空调等供暖措施,或在开关柜气室外部增设加热带。

设备质量原因GISGIS开关柜漏气故障开关柜漏气故障施耐德开关柜发生多起开关柜漏气故障,主要发生在内锥套、泄压阀及密封垫处。

具体如下:

l内锥套漏气3起设备质量原因GISGIS开关柜漏气故障开关柜漏气故障l开关柜泄压阀漏气设备质量原因GISGIS开关柜漏气故障开关柜漏气故障l开关柜断路器室与电缆室密封垫开裂设备质量原因n主变低压侧主变低压侧NN线线夹过热线线夹过热概况:

值班员巡视发现2#主变低压侧N线线夹过热,并有放电火花。

发现故障后,调度室迅速联系列调,安排倒入1#主变运行。

20时59分完成对过热线夹的处理。

在处理过程中,N线固定线夹螺栓拆卸时断裂。

原因分析原因分析1.春运线路回流负荷增加,较春运前增加了300A,大电流运行直接导致线夹过热。

2.固定线夹螺栓本身存在一设备隐患,存在一沙眼。

3.存在结构性缺陷:

回流电缆为240平方毫米铝线电缆,正常载流为500A,不能满足正常的负荷要求;

电缆头端子截面小,采用压接工艺,与主变线夹为单孔连接,接触截面小,大电流通过存在隐患。

设备质量原因主变低压侧主变低压侧NN线线夹过热线线夹过热N线线夹修前线线夹修前状态状态损损坏的线夹螺栓坏的线夹螺栓设备质量原因主变低压侧主变低压侧NN线线夹过热线线夹过热原因分析原因分析4.设备检修巡视不到位。

上次检修中,只是对线夹进行了紧固,更换了测温片,没有打开连接处进行处理,导致没有及时发现螺栓存在的缺陷。

u随后对各变电所类似情况进行排查,发现4个所主变N线接线存在相同结构缺陷,及时组织了整治。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障u主变主变内部绝缘薄弱处老化放电内部绝缘薄弱处老化放电雷阵雨天气下,2#主变差流速断保护、重瓦斯保护动作跳闸,变压器退出运行,自动投入回1#B运行。

现场检查情况现场检查情况差动保护范围内所有一次设备未见明显异常,电流互感器二次回路未见明显异常,全所避雷器未动作,变压器油温、油位、油色未见明显异常,2#B瓦斯继电器、集气窗内充满气体,2#B“轻瓦斯”告警信号无法复归。

现场取气后,采集瓦斯继内气体颜色为灰色和黑色、有强烈臭味、易燃。

高压试验高压试验对2#主变进行绝缘电阻、直流电阻、泄漏电流、介质损耗试验,试验结果未发现明显异常。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障绝缘油色谱分析绝缘油色谱分析设备名称2#B上部2#B下部分析日期2014-6-62014-6-6CH4130.07135.80C2H4180.68113.42C2H610.987.78C2H2505.24299.29H2462.47205.85CO881.161009.72CO22763.371237.05总烃总烃826.97556.29设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障分析结果可以明显看出:

绝缘油中烃类气体和乙炔严重超过注意值(注意值:

乙炔5L/L,总烃150L/L)。

进一步利用三比值法进行分析,应为高能电弧放电故障。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障综合以上分析初步判断如下:

综合以上分析初步判断如下:

差动保护和重瓦斯保护同时动作,瓦斯继内部有大量气体,根据气体特征分析为油质或纸质故障,说明2#B内部发生了短路或接地故障。

变压器低压侧相电流3828A,分析故障点位置应该是低压侧相绕组对地(C相)发生电弧放电。

绝缘油和气体中烃类气体和乙炔严重超过注意值,故障性质属于高能电弧放电故障,气体含量以乙炔为主,放电点瞬间温度应在800-1200。

绝缘试验结果未发现明显异常,说明不是绝缘贯通性缺陷,属于局部电弧放电故障。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障现场吊罩检查现场吊罩检查现场吊罩检查。

在变压器低压侧中间绕组底部相平衡绕组引出线处,存在大量碳质等杂物。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障返厂拆解返厂拆解检查检查运至变压器厂进行线圈拆解检查,发现低压B相低压支臂线圈交叉换位处有放电现象,有大量放电后产生的碳化物,线圈出现了局部变形现象。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障返厂拆解返厂拆解检查检查设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障原因分析原因分析l该变压器为1992年在国内率先研制成功第一台阻抗匹配平衡牵引变压器,由于平衡电流的需要,低压、相低压线圈在中部需要进行内外交叉连接,当时的工艺是在装配工序用软铜片焊接连接(1998年后该在绕线时完成),由于空间受限和工艺分散性,焊接和绝缘处理质量存在不确定性,绝缘相对薄弱。

l该变压器投运时间已接近20年,绝缘材料出现老化情况。

在实际运行过程中,在电场和电磁力的长期作用下,有可能发生绝缘破损导致放电故障。

l雷电在所内造成感应雷击过电压或雷击线路后雷电入侵波延馈线进入所内,与运行电压叠加后,共同作用造成变压器相线圈交叉换位处绝缘瞬间放电。

l变压器跳闸时低压侧相电流701.7A、相电流3828A,表明低压相发生了外部短路故障。

此时线圈将承受巨大的短路电动力,进一步导致交叉换位处绝缘破损,最终发生放电现象。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障u主变低压线圈变形绝缘破损故障主变低压线圈变形绝缘破损故障雷阵雨、大风天气下,1#主变比率差动、重瓦斯保护动作,轻瓦斯告警,自动投入II回2#B运行。

现场检查情况现场检查情况差动保护范围内所有一次设备未见明显异常,电流互感器二次回路未见明显异常,变压器油温、油位、油色未见明显异常,1#B瓦斯继电器内有390ml左右的气体、集气窗内显示约4/5的气体,轻瓦斯告警信号无法复归,现场在瓦斯继电器处取气,检查气体颜色为灰黑色、有强烈臭味、易燃。

高压试验高压试验对变压器进行了直流电阻、绝缘电阻、绕组连同套管的泄漏电流等项目试验,未发现异常。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障绝缘油色谱分析绝缘油色谱分析对变压器绝缘油进行了色谱分析,结果严重超标。

其中C2H2含量103大大超过注意值;

三比值C2H2/C2H4、CH4/H2、C2H4/C2H6比值为112;

CO2/CO3。

从色谱分析和三比值结果可知,变压器内部发生了低能电弧放电故障;

故障类型应为变压器绕组电弧放电,同时可能造成绝缘油和固体绝缘材料过热分解,故障点温度应高于800以上。

返厂检查情况返厂检查情况返厂对故障变压器进行了吊芯、线圈拆解检查,设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障返厂检查情况返厂检查情况1.变压器A相低压侧线圈发生梅花状变形设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障返厂检查情况返厂检查情况1.变压器C相低压线圈梅花状变形,并发生放电现象设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障返厂检查情况返厂检查情况根据返厂吊罩、吊圈检查看出,变压器A、C相低压线圈严重的梅花状变形,C相低压线圈线饼间有明显的放电痕迹,线圈导线匝绝缘有烧损现象。

从变压器各线圈状况可以确定,C相低压线圈的放电点故障应该为引发此次跳闸事故的原因。

原因分析原因分析1.低压线圈在外部短路电流电动力作用下发生变形。

通过调阅该变电所2006年以来的跳闸报告,全所馈线跳闸次数共72次,其中重合成功60次,重合失败12次,最大故障电流4176A,平均故障电流2633A。

变压器低压侧通过的最大电流达到额定电流7.3倍,平均电流达到额定电流的4.6倍。

此变压器产生的梅花状变形现象,是典型的变压器外部短路,变压器低压线圈在向内辐向电磁力的作用下,导致的线圈失稳变形所致。

该变压器线圈变形应该是短路电磁力反复作用的结果。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障原因分析原因分析将相同情况的另一变电所跳闸情况与该变电所比较发现:

另一变电所同期跳闸次数达到该变电所跳闸次数的2倍以上,主变压器承受故障电流下的电磁力,无论大小和频率上都远远超过故障主变压器,但运行正常,各项试验数据正常,说明该变电所1#主变压器机械强度不符合规定要求。

2.变压器线圈发生放电的原因:

在变压器低压线圈发生严重变形后,变压器线圈绝缘必然发生破损,最严重的情况下,将立即出现绝缘击穿放电故障。

该主变应该是在一次较大短路电流的作用下,线圈发生了变形,但匝绝缘(加强绝缘)未出现明显破损,仍能正常运行。

在后续外部短路电流作用下,变形会逐步加大,绝缘进一步受损,变压器正常运行时,也存在电磁力,线圈变形和绝缘损伤会逐步扩大。

雷雨天气产生感应雷击过电压时,在雷电冲击过电压的作用下,最终在线圈绝缘损伤最严重部位发生绝缘击穿,产生电弧放电故障。

设备质量原因n阻抗匹配平衡阻抗匹配平衡变变压器故障压器故障原因分析原因分析3.3.分析避雷器未动作原因是由于雷电波冲击电压的峰值和陡度未达到避雷器动作电压、持续时间短,不足以使避雷器动作。

措施措施利用电感测试技术对现有所有平衡变压器进行线圈变形全面检测评估,发现问题提前研究处理。

设备质量原因n变电所备自投动作失败故障变电所备自投动作失败故障概况概况因供电局进线电源故障,变电所回2#B运行时回进线失压,回2#B系统退出运行,由回2#B自投至回1#B时,备自投装置动作失败,造成全所停电。

原因分析原因分析1.经过调阅失压跳闸故障报文,在102、203、204、1021、2092开关分闸后,回1#B系统投入过程中,在1011隔离开关合闸时,后台机给出“1011隔开机构故障”告警信号,备自投程序终止。

2.对1011操作机构进行检查,未见异常;

由控制盘操作1011合闸成功,可以排除1011隔开机构故障问题。

设备质量原因n变电所备自投动作失败故障变电所备自投动作失败故障原因分析原因分析3.经备自投设备厂家分析,认为是进线失压时产生电磁干扰,备自投装置动作失败是WBH-892C自投板在外来强电磁干扰的

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