最新丁二烯装置历年事故汇编Word格式文档下载.docx
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2、开B-GB101压缩机四只小油槽液面控制阀旁路。
3、按紧急停车步骤做好后处理工作。
四、经验及整改措施:
1、外管网在切换仪表风管线时没有通知车间,并且在切换过程中程序出错。
2、仪表风管线整改:
仪表风总线与N2总管加一3/4″管线,当仪表风中断或压力不足
需要提高压力时,由N2替代或补充。
案例2
1999年12月8日
12月8日下午12:
30,第二萃取精馏塔系统停车,CM出口接临时管线到B-DA106进料,B-DA107塔丁二烯自身循环,B-DA106物料通过不合格管线返回FB-1314,9日二萃部分开始检修,10日下午,二萃部分开车,11日凌晨5:
00产品合格。
1、丁二烯的性质
丁二烯-1.3因双键存在,化学性质较为活泼,在第二萃取系统会有高分子的胶状直链聚合物生成。
2、运转周期长负荷高:
丁二烯装置由于连续高负荷运转,运行连续时间已达10个多月,系统结焦(胶)情况较严重,尤以B-DA103、104、105二萃系统最为严重,从操作波动情况来看,已严重影响正常生产,威胁到丁二烯产品质量及生产负荷的提高。
3、阻聚剂:
萃取系统阻隔聚剂糠醛(化A)在循环溶剂中的含量偏低。
4、系统氧含量的控制:
丁二烯热聚物三要素:
一定的丁二烯-1.3浓度+湿度+氧气,在过滤器切换过程中因没有进行N2置换,氧气通过过滤器切换过程带入系统,是正常生产过程中氧气带入系统的主要途径之一。
1、CM出口接临时管线至B-DA106塔,回收粗丁二烯(避免放至火炬),减少丁二烯
损失。
2、B-DA107塔自身循环,节约和缩短开车时间。
3、二萃系统检修清洗(包括塔内件系统、再沸器等)。
1、调整阻聚剂糠醛(化A)添加量,确保在循环溶剂中含量0.7~1.0%(m/m)。
2、过滤器切换过程中进行N2置换,避免因过滤器的切换氧气带入系统。
3、适当调整操作参数:
在正常生产过程中适当降低塔压和塔釜温度,严禁釜温大幅波
动或飞温。
4、认真总结高负荷长周期运行对装置的影响程度,确认最佳的运行周期和操作负荷。
案例3
2000年6月9日
一、事故经过
6月9日15:
00,丁二烯装置B-DA101B塔塔釜压力逐渐上升,引起压缩机二段出口压力上升,15:
30打开HC-101,16:
20发现FB-101溶剂贮罐室内显示液面计失真(现场玻璃板液面显示6%左右),降负荷至10.0t/h,17:
00丁二烯产品切不合格,后经过数次提负荷,均不能维持正常操作,负荷维持在10.0t/h,10日10:
00产品合格进球罐。
B-DA101B塔系统由于较多氧气的富集,在较短时间内生成的较多的丁二烯热聚物吸附在塔上和降液管内,造成浮阀不能正常开启和因降液管出口堰堵塞造成液流的不平衡,(特别是B-DA101塔釜113、114、115塔塔板),又因B-FB101溶剂罐室内显示失准,造成大量溶剂富积于B-DA101B塔内,造成塔内局部变相液泛,萃取效果严重下降,导致产品不合格。
1、负荷降至适当量。
2、增加除氧剂(NaNO2)和阻聚剂(糠醛)添加量。
3、适当降低PICA-105塔压和塔釜TICA-103温度。
1、检修质量差:
塔板清洗不到位,特别是DA-101B、113、114、115塔塔板。
2、系统氧含量过高:
a、开车前期N2置换不彻底,尚有死角等。
b、冷运、热运及开车过程中过滤器切换、泵切换时氧气带入系统。
3、开车准备中NaNO2加入量太少,系统中大量氧气没有清除。
4、阻聚剂糠醛(化A)含量过低只有0.2%(m/m)。
案例4
2000年9月1日
9月1日8:
20左右,由于GA-1011B跳电引起压缩机停车(联锁),同时萃取系统7台泵跳电,造成全线停车。
在组织开停车过程中S-137取样旁路没关,不合格产品外送时,污染球罐进料管道,最终导致球罐产品污染。
1、油泵跳电,备用泵没及时起跳,油压低于0.28Mpa,造成压缩机停车联锁。
2、由于操作人员对装置流程熟悉程度的缺乏及处理事故能力不够,S-137取样旁路
阀没关,造成球罐产品污染。
1、按事故停车程序处理。
2、精馏系统自身循环。
3、开启GA-1011A油泵。
1、检查油压联锁、起跳设定值、起跳时间等。
2、加强职工技能培训。
案例5
2000年12月12日
12月12日21:
00,压缩机系统PICA-107压力缓慢上升,此时PICA-109压力无明显变化,但FR-119返回量下降较多,二段吸入压力最高达到0.25Mpa以上。
22:
30按PB-2,压缩机作停车处理。
50启动压缩机,12月13日凌晨5:
00丁二烯产品合格进球罐。
根据压缩机系统现象分析:
一段进口压力PICA-107缓慢上升,二段压力也逐渐上升,但PICA-109二段出口无明显变化,体现出的是FR-119返回量的下降,因此,原因是由于HC-102(压缩机一段返回调节阀)失控造成。
1、HC-102调节阀现场手轮控制(双向)。
2、对HC-102现场调节阀进行维修。
1、室内与现场调节阀阀开度要有记录并要及时对照。
2、当调节阀失控时可用手轮调节。
3、发现问题及时处理。
4、加强职工应急事故处理培训和演习。
案例6
2001年6月30日
6月30日17:
00时,B-DA107塔塔釜压力明显上升,塔顶压力正常,回流罐液面降低,采出量逐渐减少,但塔釜液面LICA-122显示正常,现场玻璃板液面计显示液面同沉筒显示基本相符。
塔顶与塔釜最大压差达0.12Mpa,塔顶产品中丁二烯-1.3纯度不合格,总炔严重超标达150ppm。
1、沉筒与玻璃板液面计显示同时失真。
由于B-DA107塔釜重组份TBC含量相对较多(TBC溶点又较低:
53℃左右),当投用时间较长时,易沉积于沉筒内壁、底部和浮子上,堵塞玻璃板针型阀阀芯。
2、由于液面显示失真,事实上已造成泛塔:
a、由于再沸器气相气孔被液体堵塞,影响气液相分离效果。
b、提馏段塔板局部被液体浸没,相对减少了提馏段塔板数,造成精馏效果下降。
1、降低B-DA107进料量,减少系统负荷。
2、产品切出走不合格线。
3、待压差接近正常值时相对适当提高回流比。
4、清洗和维修LICA-122沉筒和玻璃板液面计。
5、加大FICA-138的塔釜排放量。
1、加强现场检查,室内、室外液面要记录和校对。
2、B-DA107塔釜沉筒和玻璃板液面计要定期排放、确认。
3、加强对TBC量的控制。
案例7
2001年8月18日
8月18日16:
00,B-GA103A试泵,当打开泵进口及密封溶剂管线阀门后,B-DA102、105塔釜液面相继上涨,切换兰式过滤器后,B-DA102液面下降控制较平稳,但B-DA105塔釜液面没有下降迹象,现场检查B-GA109A泵不上量,在B泵的切换过程中发现,泵出口倒淋气排不尽,泵无法正常开启,造成B-DA105塔液面持续上升,无法正常运行。
30决定二萃系统停车,产品切至不合格管线,返回碳四原料罐。
1、B-GA103A试泵后,泵密封溶剂管线阀门没关,密封线上的单向阀因内部有垃圾等
原因,不能正常工作,导致B-DA101A塔釜富溶剂有机会倒流到密封溶剂系统。
2、B-GA119进口过滤器不畅,导致泵出口压力偏低,PCA-123压力低于设定值。
3、B-GA119出口几根管线中B-GA103同GA109是并联的一股。
4、由于B-DA101A釜液中溶解着大量的烃类,当釜液由B-GA103泵经密封溶剂管线
进入B-GA109泵时,压力徒降导致烃类气化,造成B-GA109泵气蚀,无法正常工作。
5、B-DA105塔釜液面长时间高过再沸器气相管线,导致无法正常气液交换,影响塔
的汽提效果。
三、经验及整改措施:
1、操作工责任心不强,没有严格按操作规程操作。
2、停泵后,密封溶剂阀要及时关闭。
3、原因分析思路不开阔,局限于就事论事。
4、当事人员汇报不清。
案例8
2002年7月2日
7月2日,新区丁二烯装置第一、第二萃取系统,因塔系、再沸器丁二烯热聚物结胶严重,影响装置的高负荷生产和产品质量的保证,决定停车抢修。
12:
00C4进料停,退料、溶剂热运、冷运等,萃取系统作停车检修前的各项准备工作,精馏系统退料结束后,置换合格氮气保压。
4日8:
00检修进场,7日12:
00检修结束。
装置进行开车前的准备工作,8日13:
00新区丁二烯装置重新投料开车。
新区丁二烯装置从今年4月19日开车到7月2日停车,仅维持生产2个多月。
从设备打开后检查的情况分析,造成这次新装置停车检修的原因是多方面的。
首先,从萃取系统各塔的塔板看,普遍情况是塔板上生成了热聚物,尤其是B-DA1102塔塔板更加严重;
其次,从再沸器如:
B-EA1103A/B、1104A、1111情况来看,结垢物中混有许多铁锈状物。
原因分析主要有以下几点:
1、压缩机系统因素
a、B-FA1103罐顶至压缩机一段吸入口管线长。
b、压缩机吸入主阀为蝶阀,因阀板较厚相应减少了管径的通量。
c、压缩机一段吸入口过滤器B-FD11011过滤网存在堵塞现象。
d、B-GB1101正常工作能力7500NM3高于B-GB101近30%,相对增加了压缩机一段进口管线的流通量。
由于以上原因,相对增大了B-FA1103罐至压缩机一段吸滤器B-FD11011之间压差,间接造成B-DA1102塔釜压力上升,由0.024Mpa(相对于老区)上升到0.034Mpa,超过设计值0.03Mpa(设计温度为163℃)。
由于B-DA1102塔是常压汽提塔,压力、温度偏高,容易加速再沸器堵塞以及塔板热聚物的生成,造成了DA-1102再沸器严重堵塞,塔板结焦严重的现象。
2、塔内件安装
从B-DA1103塔检查发现,大部分降液板与塔板之间的底隙距离偏小,最小的为14mm,一般为20mm,标准值为25mm。
底隙距离偏小,容易引起溶剂在此流量减少,流速减慢,压差增大,造成塔板上气液接触不平衡,最终影响分离效果,甚至产品不合格。
1、更换B-DA1102塔浮阀。
2、降低压缩机一段吸入压力,由原来的5Kpa降低到现在的1Kpa。
3、调整B-DA1103塔降液板与塔板之间的距离,允许误差值为±
2。
4、采取多点分析,确保开车前系统中氧含量在合格范围内。
5、保证系统中各化学品含量,在249加入的同时,规定糠醛(化A)加入量,保证在循环溶剂中的含量在0.2~0.3%左右。
6、严格控制萃取系统塔釜温度,确保在工艺卡片范围内,防止